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文档简介
大型设备事故案例前言为了确保集团公司在“十二五”期间起好步、开好局,在发展中促转型,在转型中谋跨越,抓实集团公司机电工作的“六项举措”和安全工作,现总结了历年来的典型事故,编印成册,望各单位结合实际情况举行案例分析,吸取事故教训,引以为鉴,举一反三,进一步强化和提高大型设备管理,确保大型设备安全运转,杜绝各类事故的发生。 2011年2月18日目 录一、提升机1、云冈矿主井北部提升机箕斗坠落事故-2、山西某矿罐笼坠罐事故-3、白洞煤业公司主井提升机坠箕斗事故-4、晋华宫矿副井提升机过卷事故-5、煤峪口矿副立井控制室着火事故-6、河南省某矿罐笼坠落事故-7、湖南省某矿罐笼坠落事故-8、白洞矿主井提升机减速机齿轮断裂事故-二、主通风机1、某矿主通风机过流跳闸事故-2、雁崖矿主通风机风叶扫膛事故-3、某矿主通风机司机误操作停机事故-4、麻家梁矿主通风机风叶扫膛事故-三、主运输皮带1、某矿强力皮带断带事故-2、燕子山矿主井皮带滑带事故-3、马脊梁矿外运皮带撕裂事故-4、同忻洗煤厂111皮带机停机事故-5、同忻洗煤厂703皮带两次胶带断裂事故-一、提升机案例1:云冈矿主井北部提升机箕斗坠落事故(一)事故经过1988 年4月18 日10时15分,云岗矿主井北部提升机在正常提煤至当班第68罐时,1#箕斗减速终了,二次给电没给上,箕斗不能进入爬行段运行,且开始反向下溜,司机发现后即采取工作制动及紧急制动措施,均不能闸住滚筒,箕斗下溜,造成1#箕斗坠入井底,2#箕斗过卷断绳后也坠落井底。(二)事故原因:1、制动力矩不足和液压系统失灵是事故的直接原因,液压站G3电磁阀断电后不能自动复位,造成制动器回油缓慢,导致不能及时安全制动。2、事故发生过程中,虽然超速和过卷保护已动作,但是由于G3阀发生故障不能投入制动,造成坠落事故。(三)防范措施1、发现重大安全隐患没引起足够的重视。事故发生的前一天早班绞车二次给电给不上,发生溜车事故,司机汇报后,未引起领导高度重视,没有对二次给电给不上的根本原因进行认真详细检查分析,导致隐患继续存在。2、管理松懈和规章制度执行不严。事故发生前及事故当班均发现司机脱岗现象,各种记录填写不认真、不详细。检修工作不认真细致。案例2:山西某矿罐笼坠罐事故(一)事故经过 2003年2月19日零点,山西某矿基建施工中,绞车司机误操作,致使调绳离合器脱开,造成副罐笼下滑,立井主绞车失灵,发生罐笼坠罐事故,死亡 5 人,受伤2人。(二)事故原因1、绞车司机误操作,是造成这起事故的直接原因。2、主提升绞车司机单人上岗,严重违反煤矿安全规程的有关规定,是造成这次事故的重要原因。3、对主要提升绞车的使用和管理制度不严,措施不力,尤其对绞车的调绳操作缺乏应有的程序和规定,是造成这起事故的重要原因。(三)防范措施1、必须制定详细的操作规程,操作时严格执行操作规程。2、严格执行煤矿安全规程,一人操作,一人监护。3、为防止绞车调绳离合器因误操作而脱开,增加截止阀。案例3:白洞煤业公司主井提升机坠箕斗事故(一)事故经过2005年9月15日上午7:53,白洞煤业公司主井提升机2箕斗发生坠箕斗事故。早班司机接班前,发现2箕斗装不进煤,派检修工下井底处理,发现一块大矸石及其它杂物卡住固定漏煤嘴,捅通后,检修工上井。待2箕斗装满煤后,由早班司机提升至卸载位置卸煤,卸煤过程中,上述大矸石及杂物将扇形闸门棚住,扇形闸门未能复位,将箕斗卡在卸载点。此时,井架信号工并没有发现该情况,发开车信号,司机正常开车,遂发生松绳,松绳保护警示铃报警后,绞车停车。司机在准备反向紧绳过程中,2箕斗坠落。(二)事故原因: 1、井架信号工责任心不强,未及时发现箕斗异常情况,发出开车信号。2、司机开车后,由于箕斗被卡住,逐渐松绳,井架受力振动,棚住的矸石及杂物等塌落,扇形闸门复位,箕斗坠落。3、绞车司机处理反向紧绳不及时。(三)防范措施:1. 大块煤、大矸石及杂物在装载前必须进行处理,严禁将其装入箕斗。2. 信号工应加强责任心,司机要提高操作技能。3. 进一步提高提升机各种保护的技术含量,确保提升机安全运行。案例4:晋华宫矿副井提升机过卷事故(一)事故经过2006年1月3日19时12分,晋华宫矿副井提升机司机听到向上慢提的信号时,正常开车,但绞车出现滚筒反转,并且速度明显加快,经手闸手柄、主令手柄扳到零位、踩脚踏紧急制动开关等都未能将绞车制动,随后一声闷响,绞车停止运行,发生过卷事故。造成2人死亡,11人受伤。(二)事故原因1、提升机电控系统在重载慢提的工况下,提升机的拖动力矩建立时间长,使其在低速重载启动工况下出现溜车;同时,在溜车过程中绞车的安全控制系统、执行机构发生异常没有按设定进行动作,未实现安全制动。是引起事故的直接原因。2、该提升机电控系统改造完成以后,有关部门未按相关规定认真进行验收;3、该提升机电控系统改造完成以后,未进行技术性能测试,即投入使用;4、该提升机电控系统改造完成以后,未及时编制操作规程,也未对操作人员进行认真培训学习;5、提升机操作司机连班作业,造成疲劳操作。(三)防范措施1、改善电控系统的启动特性,以缩短电控系统在慢提工况下拖动力矩建立的时间;2、完善电控系统的自检功能,增加控制台上关键元器件(开关与按钮)的工作状态指示,并设置相应的安全保护(闭锁)及语音报警;3、强化提升机电控系统及液压站的日常检查,应针对本矿提升机电控系统及保护装置的特点,修订相关检查和维护项目。4、合理制定劳动组织与作业时间,防止因工作时间较长而疲劳,误操作而造成事故。5、完善乘罐制度,矿车出入罐笼时,严禁人员登罐。6、应加强对特种作业的技术培训,针对使用设备的特点及时地、有针对性地进行培训学习。案例5:煤峪口矿副立井控制室着火事故(一)事故经过2007年9月22日11:55,煤峪口矿副井提升机司机正常提升人员,当罐笼提至井口正常停车位置停车后,司机发现地下室着火,及时断电(期间各仪器、仪表显示均为正常),并向矿调度汇报。从发现到扑灭明火,整个过程耗时27分钟。(二)事故原因:1、电控系统使用年久,接触器老化,控制方式落后,电机带电阻运行产生高温引燃电缆是着火事故的直接原因。2、地下室电控盘布局不合理,环境不良,散热条件不好。 3、检修不到位,巡回检查不严、不细,没有及时发现故障。4、机电各级干部管理不严、不细,检修制度落实不认真。案例6:河南省某矿罐笼坠落事故(一)事故经过 2008年7月10日8:00,河南某矿当工人在交接班时,乘罐笼从井下升井过程中,绞车联轴器螺丝突然断裂,造成罐笼从30米高处坠落井下,11名矿工遇难。(二)事故原因1、该绞车保护装置不齐全。2、绞车司机配备不足,每班只有一人工作,没有监护。3、有关领导发现事故隐患后不做处理,设备长期带病运行。(三)防范措施1、完善绞车各种保护,杜绝设备带病运行。2、加强绞车司机培训,配备足够的操作人员,严格持证上岗制度。3、严格执行领导干部上岗检查制度。案例7:湖南省某矿罐笼坠落事故(一)事故简要经过 2009年10月8日8:00,湖南省某矿运送人员上下井过程中,带动上升罐笼的滚筒上的调绳离合器脱离,造成一对罐笼相继坠入井底,并将钢丝绳全部拉断。造成26人遇难5人重伤。(二)事故原因 1、绞车司机误操作。 2、把罐工把罐不严,罐笼超载(罐笼核定乘员24人,但事发时乘员27人)。 3、安全管理混乱。(三)防范措施 1、加强绞车司机和把罐工的培训。 2、严格执行绞车巡回检查制度。 3、严肃查处事故,加大责任追究力度。案例8:白洞矿主井提升机减速机齿轮断裂事故(一)事故经过2011年1月10日上午9:00左右,白洞矿主井提升机司机将固定滚筒降至距离井口约20m(在加速阶段)时听到减速机侧有异响,立即停车并汇报进行检查。打开减速机两观察孔查看,在可观察到的范围内发现电机侧固定内齿轮的一侧有不连续的4个断齿,断裂长度约10-15mm之间(齿全长150mm),断裂高度3-15mm之间(齿全高15mm),并且齿面有均匀点蚀;行星轮无点蚀,没有发现断齿现象。滚筒侧齿轮未发现断齿现象。(二)事故原因1、机运队由于检修不到位,没有及时发现隐患。2、安全管理不到位。(三)防范措施 1、加强日常检查维护,严格执行定期检修图表制度。二、主扇事故案例案例1:某矿主通风机过流跳闸事故(一)事故简要经过 2002年8月13日早班,某矿主扇司机发现1#电机停转,并发现1#电源柜无电压指示,为及时开启风机,司机张某看到2#电源柜电压指示正常,随即合上6KV段与段之间的联络开关,此时,隔离开关有火花,随后2#电源柜跳闸,联系35KV变电所迅速恢复了2#电源,于是,启动了2#风机,影响生产49分钟。(二)事故原因 1、1#电源柜无计划停电。 2、1#电源柜跳闸后,失压脱扣器未起作用,为2#电源柜的返送电构成回路。 3、2#柜为35KV变电所其它馈电柜提供了电源,造成过流跳闸。(三)防范措施 1、发生事故后应该先检查本机房有无故障、保护是否到位,然后进行事故抢救。 2、发生事故后,必须严格执行询问、汇报制度,通过调度和值班人员统一协调指挥,防止事故扩大。 3、完善各级保护,确保主扇正常运行。案例2: 雁崖矿主通风机风叶扫膛事故(一)事故简要经过2003年3月15日14时,雁崖矿西山主扇当时值班司机听到异响后,立即对2#机进行紧急停机,并在十分钟内将1#主扇启动,同时向矿调度室进行了汇报,矿领导接到汇报后,立即指示有关专业技术人员赶赴现场,对事故现场进行勘查,发现2#风机风叶扫膛。(二)事故原因 由于1级导叶其中一片支撑点的螺母开焊脱落,导致下支撑转轴失效,导叶在风力作用下失去平衡,发生位移,与运转中的一级风叶发生相互碰撞所致。(三)防范措施1、要认真执行大型设备完好标准,对于主扇主机部分除每月进行的例行定检外,在累计运行两年后必须揭开机体,按厂家说明书进行全方位检查,以便及时发现隐患。在2#主扇恢复运转后,立即对1#主扇的各部位进行全面检查,并对事故发生点进行补焊。2、在主扇安装前,应对主机进行全面的质量检验,对不符合设计要求的部分,要求厂家及时处理。3、健全、完善大型设备检修档案。4、在年检中,坚持对主扇进行探伤。5、加强大型设备的各项制度的落实,强化干部上岗制。6、重新修订定检内容,按定期检查图表认真组织落实,提高检修质量。案例3:某矿主通风机司机误操作停机事故(一)事故简要经过 2003年8月29日早班,某矿当班主扇司机赵某巡检时,听见风机声音异常,经检查未发现情况,便立即停2#风机。停机后,2#稀油站报警,再连续启动2#稀油泵启动不了。此时,赵某又启动1#稀油泵,压力正常后按倒风机程序关2#风门,开1#风门,启动1#风机,运行正常后向调度站进行了汇报,影响生产24分钟。 (二) 事故原因 1、主扇司机素质不高,对主扇控制原理不熟悉,主扇司机赵某听到风机声音异常后盲目人工紧急停车。 2、35KV变电所6KV母线下出线发生故障。 3、主扇操作规程制定的不详细,对于什么情况下声音异常应采取紧急停车未做具体规定,容易引起司机误操作。 (三)防范措施 1、主扇电机要尽快安装欠压保护,避免主扇长期在低电压下运行,损坏电机。 2、要尽快安装使用变电所、主扇的监测监控系统,便于及时发现问题。 3、完善主扇操作规程,细化司机紧急停车规定。案例4:麻家梁矿主通风机风叶扫膛事故(一)事故简要经过 2011年1月10日上午8点45分,麻家梁矿主扇司机听到主扇发出几声异响,顿时风机产生剧烈震动。当班司机立刻向矿调度、机电调度汇报,于8点51分切换到1#风机运行。对该临时主扇进行停机检查。从2#风机风叶调节窗观测到风机的叶片已经严重损坏,一级叶片有6片从根部断裂,其余7片从中间断裂。二级叶片有7片从根部断裂,其余3片从中间断裂;接着矿方组织人员对2#风机从两级风叶轮处拉开,检查电机及其他相关部件情况,发现一级电机前端排油管弯曲;电机轴承转动正常;风筒密闭墙体有少面积的脱落。(二)事故原因1、该铸铝叶片可能存在质量问题,待风机修复运转正常后,对其进行科学鉴定。2、由于矿井潮气大,导致风筒、风道、集流器上有结冰现象,可能是吸入冰块及异物所引起的叶片断裂。(三)防范措施 1、 矿方根据现场情况对该主扇风筒、风道等相关设施搭建保温房或采取相应的保温措施。2、加强检修工和操作人员的安全意识和技术培训,及时发现安全隐患。三、主运输皮带案例1:某矿强力皮带断带事故(一)事故经过2007年3月16日夜班约0:00左右,某矿机尾岗点工郑XX发现强力皮带原接头处有异常,并向强力机头司机周XX打电话说明情况,经司机检查发现是原皮带硫化接头处胶皮鼓起,并露出一根钢丝,班长汇报调度室后停机处理,调度室通知XX工区区长袁XX,袁XX现场安排班长王袁XX、维修工井XX注意观察,准备早班检修处理。凌晨5:50,强力皮带在距机头500米处突然断开,造成皮带下滑750米,经抢修影响生产50小时。(二)、事故原因: 1、更换强力皮带时,硫化接头质量低劣,钢丝绳与胶带之间黏合力差,是造成此次事故的直接原因。 2、队长袁XX预见性不强,没有采取果断措施进行处理,是造成事故的主要原因。 3、当日调度值班人员调度指挥不力,是造成事故的又一原因。(三)、防范措施:1、严格执行钢丝绳芯皮带的硫化工艺,保证接头的质量。 2、及时组织处理发现的重大隐患3、针对此次事故,要加大对所有机电设备的排查维护,对存在的隐患要积极整改,确保设备正常运转。 4、进一步加强现场管理,确保安全生产。 5、加强广大干部职工的责任心、事业心教育,强化内部管理,进行大反思,将安全生产落实到实处。案例2:燕子山矿主井皮带滑带事故(一)事故发生经过2007年9月6日8时9日8时,燕子山矿检修更换主井2000米胶带。拉旧胶带时,将拉旧胶带的两部绞车的地脚拉断,造成两台绞车的直径26mm钢丝绳断绳后,主井旧胶带滑落到主斜井400米以下,主井6KV高压线路砸断,造成主井两个多小时的停供电故障。(二)事故原因1、1#、2#绞车拉旧胶带的同时,拉新胶带的3#、4#绞车没有下放新胶带,造成新、旧胶带同时用力往上拉,将1#、2#绞车的地脚拉断,是这次事故的直接原因。2、1#、2#绞车1993年安装,主要用于更换滚筒时往上拉胶带,因多年使用,绞车地脚已经不安全可靠是这次事故的间接原因。3、施工队组对更换主井胶带的工艺流程不熟悉,在具体操作中对各种因素考虑的不详细、指挥不当、施工人员配合不协调等因素,是这次事故的间接原因。4、施工队组措施不完善,绞车地脚的检查、信号的联络和钢丝绳强度的验算等内容欠缺,是这次事故的间接原因。5、矿方对更换主井胶带重视不够、考虑不周、把关不严是这次事故的间接原因。(三)、防范措施1、更换胶带的施工措施要制订详细,措施中对绞车地脚的检查和验算、信号的联络,开绞车时如何配合、警戒线的设置等问题要写详细、具体,以保证施工的安全和质量。2、施工前,对施工中可能出现的各类因素要考虑周全,详细检查施工中需要的器材和工具。3、必须对外委施工单位的从业资质进行认真审核,确认无误后应签定技术协议及合同,并要求外委施工单位制定详细的安全技术措施,严禁没有从业资质的单位进行外委项目的施工。案例3:马脊梁矿外运皮带撕裂事故(一)事故经过:2008年2月18日中午12时,马脊梁矿外运头部皮带(ST2000、带宽1米)19#接头撕裂,行人侧一半皮带随皮带机下托辊运行时一节节纵向撕裂,直至到皮带尾被看尾工人发现,撕裂长度320米。(二)事故原因:下皮带19#接头在运行中突然横向断裂55厘米是造成这起事故的直接原因。(三)防范措施:1、必须保证检修时间。加强皮带接头及皮带的日常检查,尽职尽责。2、尽快配备皮带在线监测装置。案例4:同忻洗煤厂111皮带机停机事故(一)事故简要经过2010年3月13日,同忻矿在正常洗煤生产中,20点05分全厂停电,经检查是同忻矿111皮带输送机启动时导致3万5高压顶电,使全厂设备在运行中停机。在20点45分送电后,启动系统;22点43分,发现903给料机减速机输出轴的轴承损坏,进行检修更换减速机后,于3月14日6点27分903启动运行。(二)事故原因1、在第二次给煤机减速机曲轴变形后,选煤厂只是更换了曲轴,没有对减速机大轴及轴承状况进行检查。2、没有设备巡回检查图表,岗位工在检修班中没有按要求对设备进行逐一检查。造成了事故隐患逐步积累,最后引发大轴退出。3、跟班厂长对前两次事故的发生没有引起高度重视,只是口头要求检修工检查,没有认真检查每天的设备检修记录,是造成设备隐患的间接原因。4、厂里没有建立设备巡回检查制度,检修记录中填写不详细。新的减速机到位后,厂里没有及时对减速机进行更换。(三)防范措施1、大地公司建立健全各项管理制度,保证设备运转及检修过程中人员能够跟踪到位,及时发现隐患。2、选煤厂管理人员及检修各工种人员应认真执行设备巡回检查制度,保证各班能够按时对设备进行巡回检查并认真记录。3、选煤厂应建立隐患排查制度,对设备存在的隐患,及时拿出应对的措施并组织好关键部件的储备工作。案例5:同忻洗煤厂703皮带两次胶带断裂事故(一)事故经过2011年2月12日凌晨5:40时,同忻洗煤厂上精煤仓703#皮带靠近人行道侧的底皮带跑偏,在运行情况下对导向滚筒进行了调整,大约5:55时,皮带拉紧重锤落地,皮带断裂,损坏胶带长度大约50米。此次事故造成703#皮带停运29小时,于2月13日11时恢复运行。2011年2月14日13:30时,703皮带重锤间折向滚筒皮带跑偏与机架摩擦冒烟,拉动急停开关时,皮带停运发生
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