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文档简介

2013年工作总结今年生产工作已经结束,一年来,生产部依照年初制定的工作计划,有序、认真地开展各项工作,但今年由于受到自然条件因素影响,部分指标和前期计划存在一定差距,需在今后的工作中进一步加强。生产部今年的完成指标如下:产季共加工26天,加工原料2940吨,生产成品克新品种:90.50吨,大西洋:254.555吨,夏波蒂101.825吨,共计加工产品446.88吨,完成计划指标的10%。共加工584小时,开机率为96.1%,低于97%基本标准0.9个百分点,吨粉耗薯大西洋6.05吨、夏坡蒂6.69吨、克新7.76吨,平均吨粉耗薯6.54吨,吨粉耗气21.34吨,吨粉耗煤4.56吨,吨粉耗水61.6吨,吨粉耗电401.9度,吨粉耗24.22吨,吨粉耗包装物40.3条。下面就一年来生产部具体工作汇报如下。一、 车间的技改及检修工作1、技改工作为了提高降低设备故障率、提高产能,2013年生产车间进行了5项技术改造,包括:原料计量称安装、低压配电PLC改造、车间废水回收再利用、包装成改造、进风系统增加活性炭过滤,均取得了较好的效果。(1)、预清洗原料计量进行改进,以往采用容重累积法,考虑对原有计量方法误差大,不能够为车间承包提供准确依据,改为称重累积法计量,经过多次现场核准及调试,能够准确计算出所需原料实际数量,掌握吨粉耗薯准确性,通过今年的使用是可行有效的,误差率在1.5%左右。(2)、低压配电系统改造工作国产化,由于进口配件费用高,另外进货时间关系,坏了后不易修复影响加工,所以年初决定进行改为国产控制系统,通过今年的使用,程序运转正常,不过历年存在的变频器报故障问题仍未解决,已经将此问题反映给外放,于11月初将到现场进行解决。(3)、废水回收:为了节能减排今年车间内安装了工艺废水回收利用系统,原本计划采用不锈钢管道和大功率电机,但为了最大化节约成本,采用了PVC管道,并利用车间原有电机,这样可大大节省资金,每天可回收利用工艺废水100吨,但通过实际生产来看,该工艺不能彻底解决工艺水回收利用,最好能增加一个蓄水沉淀池。(4)、包装秤改造今年为了解决包装堵料问题,车间内部自行改造,安装了一套电磁气动锤,可以灵活调节震动次数,经生产期实践,加工大片时包装口处未出现堵料现象,但由于今年加工期短,还有待下生产期继续验证。(5)、进风系统经过近两年的使用有效地解决了车间内负压问题,并在秋季加工时,有效地对温度较高的干燥间进行降温,今年通过自主增加了活性炭过滤系统之后,生产车间工作环境得到了进一步提高,清洗周期也有所增长。2、检修工作严格按照年初制定的检修计划执行,检修工作主要由班长及修理工完成,实行周任务制,每周一布置工作量,每周五进行总结分析,责任落实到人头,详细记载检修记录,检修、验收人员进行签字确认,同时进一步完善设备台账,使检修过的设备的每一个可见的零部件都体现在台账之中,做到有帐可查,生产期间继续实行设备巡检制度,由修理工负责,每2个小时对设备巡检一次,每班对所有设备注油一次,虽然今年生产期短,但机械故障率比去年降低2%,检修支出修理费及备品备件:30万元,低值支出5.2万元。 二、生产工艺得到了进一步稳定,针对以前存在的产品质量问题,公司每周一组织操作工、品控部召开产品质量分析会,对现场存在的问题一一剖析,经过本个产季的摸索,产品质量得到了进一步的稳定。(一)、定期对生产的现场进行监督检查,严防食品安全问题发生。对现场存在的问题以整改通知单的形式下发,并要求相关部门按期整改,以扑灭影响产品质量的潜在威胁。 (二)、对化验室过程检测的结果进行比对分析,对不合格或接近临界值的指标及时与相关部门沟通,指导监督生产,确保产品质量。 (三)有效地稳定产品蓝值:首先稳定蒸煮机存料量,将其控制在400-800秒之间产品质量稳定,存料时间越长,蓝值越高;其次降低干燥机的存料量,减少物料在辊上的存留时间,防止细胞破坏过多;再次漂烫及添加剂也寻找到了最佳参数。 三、严格开展岗前培训工作 于8月份,对生产的所有人员进行了为期一周的培训,由公司聘请的技术顾问、品控部以及生产部对生产工艺及设备应用、公6S管理、食品安、现场管理制度及个人考核评优进行了讲解,全面实施“培训结果跟踪问效”制,建立培训档案,培训结束后,所有参加培训人员都要参加考试,合格者上岗,不合格者停薪待岗,继续参加培训,考试合格才可上岗,使培训工作真正成为公司的基础工作,有效地提高管理人员和员工的素质。 四、开展个人考核工作对生产部全体员工进行个人工作考核,实施打分制,每周抽查两次,由品控部及生产部共同对员工的行为规范、个人着装以及岗位业绩进行考核,每个月对考核结果进行公示,并与当月工资及年终评优挂钩,提高了员工自觉性,主动完成应做工作,严格执行操作规程。 五、开机率今年产季共加工26天,加工原料294吨,生产成品446.88吨,共加工584小时,由于电器故障停机23小时,开机率为96.1%,较预期指标低0.9%,主要是由于电气故障居多,并且时好时坏,此故障从去年至今始终找到原因,为了下一产季能够顺利生产,目前已与外方联系于今年11月份到公司彻底解决。 六、各项能耗分析 (一)、今年的吨耗水、电、煤、汽均高出了预期指标,主要原因有以下几方面: 1、各品种原料干物质均低于正常年头1-2%,干燥机下料薄,难以提高日产量,平均日产量仅17.2吨,同时水、电、煤等消耗并未减少。2、生产车间开机率低于预期指标0.9%也是影响吨耗的一个重要的因素,每次启停机器,干燥机会产生很多废料,并且严重影响产品质量的稳定性。3、继续加强现场管理及岗位培训工作,并通过车间承包提高员工责任心及操作水平,提高煤燃烧率,降低煤耗。 (二)、三个班组生产量及产品质量分析 A班:141.95吨 B班:154.17 吨 C班:150.76 吨 合计产量446.88吨 A班:141.95吨 B班:154.17 吨 C班:150.76 吨 合计产量446.88吨 1、A班 水分不合格3.75吨,夹杂物不合格6吨,微生物不合格品8吨,不合格品共计17.75吨,占该班组产量的12.5%, 2、B班水分不合格品:2吨,夹杂物:8吨,微生物不合格品:10吨,共计20吨,占该班组产量的12.97%。 3、C班 水分不合格品:3.25吨 ,夹杂物不合格品:13吨,微生物品:20吨,共计36.25吨,占该班组产量的24.05%。 4、原因分析 (1)、水分不合格主要原因为以下几点:一是由于设备故障率高,造成干燥滚筒多次偷停,二是由于干燥换刀较以往频繁,据统计最多一班次换刀达24次,三是由于操作工换刀技能还存在很大的提升空间。 (2)、夹杂物不合格原因:由于蒸煮机控制不稳出现断料现象。由于干燥工换料不及时造成。停机换刀频繁。 (3)、颗粒度不合格:停机频率过高。 (4)、微生物不合格原因分析:员工洗手消毒不认真,管理存在漏洞。干手器未及时清理。环境卫生细菌指数过高,设备未及时清洗。 2014年解决办法:首先彻底解决电器设备存在的故障问题,提高开机率,使设备连续运转稳定,第二要进一步加强员工的岗前培训和日常教育工作,特别是提高临时工和干燥工的责任心,第三明年应做到不同品种单独存放,杜绝品种混掺现象。第四要加强现场管理、完善考核机制,确保做到人人有目标,人人守职责。七、存在的问题及下一步工作计划1、严抓产品质量。首先对员工进行学习教育,对各项指标分解落实,关键控制点的掌握,做到现场应知应会,力争产品各项参数达到客户要求,产品质量稳定。2、控制各项消耗。树立基层管理者和员工的责任心,从一点一滴做起,厉行节约,从水、煤、电、原料、低值易耗品等方面进行控制,实行目标考核管理办法,奖罚分明,做到每周二次检查,每周一次分析研讨会,查找问题、分析原因、总结经验、整改缺陷。3、根据今年原料情况,明年上一套板式洗薯机,使原料充分清洗,把可利用生产水全部回收再次利用洗薯,达到节能减排,降低成本,同时新建一座储水池(包括车间地沟改造),达到3000m容量,有着长远效益。(2)在包装间上一台自动分级筛,将料仓储料分级再利用,可达增产目的,减少浪费,企业增收员工增效。(3)车间地沟盖板由于材质问题加之年久失修,现已损坏严重,存在很大的安全隐患,明年应采用铸造盖板来解决不安全因素。 3、产品标准控制:如水分控制7-8%,控制在0.5之内,游离淀粉含量控制在6-8之间,蓝值在400以内,微生物指标符合行业标准。办法:首先是提高管理水品

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