




已阅读5页,还剩7页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
单元四 进给系统典型故障任务一 数控车床加工尺寸无规律知识目标:数控机床对进给传动系统的要求及构成滚珠丝杠螺母副的结构、原理、分类、特点、维护和常见故障等导轨副的要求、类型、维护和常见故障等电机与丝杠的连接结构类型数控机床进给系统电气部件工作原理(电机、编码器等)技能目标: 1能完成故障现场的勘察及相关资料的查阅2能针对进给系统故障现象对加工中心进行综合诊断3能完成Z轴报警而停机故障的维修与排除一、任务描述在企业生产过生场,FANUC-oi MC立式加工中心加工过程程中偶然出现Z轴436、430报警,经查维修手册436报警号为Z轴报警而停机(内容是机床在停止时,Z轴误差寄存器的内容大于允许值)。到现场开机,机床正常启动,移动各轴,同时检查电机无振动现现象,几分钟后出现了Z轴436、430报警停机。试分析并排除这一故障。二、任务分析“轴报警而停机”故障是数控加工中心的常见故障,特别是Z轴报警而停机最常见。该机床FANUC-0i Mate- C, 伺服放大器是单轴型(SVM) X、Y、Z进给轴进行加工切削的移动。机床伺服系统包含了CNC、伺服驱动器、伺服电机、进给滚珠丝杆副、及工作台等。Z轴闭环控制中任何一个设备元件失效都会引起Z轴报警而停机。故障不外乎机械、电气两方面;要分析和排除Z轴报警而停机的故障,首先要学习了解Z轴的进给伺服系统控制的原理过程。在学习中熟悉常见的进给伺服系统故障点,掌握故障分析思路及流程,最后迅速准确排除故障。三、相关知识人们经常称具有自动换刀功能的数控铣床为加工中心,所以加工中心是性能最好的数控铣床,常用作精加工使用,可以在一次装夹中同时进行多道工序的加工,如钻削、铣削和镗削等。因此,加工中心是功能最多的机床,它精度高、自动化程度高、效率高,在机械制造行业应用广泛。加工中心按主轴的方向可分为立式和卧式两种。本维修案例使用的是VMC700立式加工中心配FANUC-oi MC数控系统,其基本组成结构示意如图4.1-1所示,它由切屑槽、防溅挡板、刀库、换刀装置、主轴电动机、X、Y、Z轴伺服电动机、主轴箱、支座、数控柜、操作盘、主轴、工作台、切屑液槽;等组成。VMC700立式加工中心:1切屑槽;2防溅挡板;3刀库;4换刀装置;5主轴电动机;6Z轴伺服电动机;7主轴箱;8支座;9数控柜;10X轴伺服电动机;11操作盘;12主轴;13工作台;14切屑液槽;看似复的进给服伺系统,让我们陷入沉迷状态,对故障策手无穷,现我们归纳本故障分析过程。四、任务准备设备:由不同原因引起Z轴报警而停机立式加工中心及数控铣床若干台;资料:系统操作说明书、机床生产厂家提供的机械说明书、电气说明书、维修手册和维修记录等;工具:机床维修工具箱、测量用仪表等。五、任务实施1.故障勘察F先察看一下发生故障的FANUC-oi MC立式加工中心,如图3-14和图3-15所示。发生故障现象的部位图3-14 FANUC-oi MC立式加工中心 图3-15 画面报警信息F观察发生故障的具体现象,如图3-16和图3-17所示。 图3-16 机床停止状态 图3-17 Z轴机械部分状态机床Z轴停在丝杆部位中间位置,没有撞坏行程限位迹象,周围环境无异常(由看、闻、听来鉴定)。小窍门:关闭电源并挂“有人工作,禁止合闸”牌子后,用手盘动Z轴联轴器部位,确定进给机械部位是否被卡住,更能直观确定故障是否发生在机械部分;图3-18和图3-19所示。 图3-18 起始位置 F查看报警信息,锁定故障范围。机床状态提示:Z轴436、430报警。F最后,查阅发生故障加工中心的机械及电气说明书,了解进给伺服Z轴的PMC控制地址位、Z轴行程限位、伺服电机抱闸制动及回零的PMC输入地址位、回零及行程、伺服电机抱闸制动输出地址位, Z轴电气控制及液压润滑油原理图。2.故障诊断与维修拆开检修检查油缸及活塞杆是否正常油缸及活塞杆被阻塞阀芯被堵塞或复位弹簧弹力不足用新阀替换,拆阀进行检修或更换机床断电,拆开油管接头,查看油管是否通油如果不通油,则疏通或更换油管Y机床伺服系统包含了CNC、伺服驱动器、伺服电机、进给滚珠丝杆副、工作台、及检测装置等。Z轴闭环控制中任何一个设备元件失效都会引起Z轴报警而停机进给服系统Z轴报警停机故障原因很多,我们可以通过控制按钮、继电器、轴的超程、回零、进给轴倍率及制动的通断状态可以通过PMC诊断地址及发光二极管等状态指示灯来快速判断,直观、快捷,故先直观检查从机械部位(往往进给轴控制故障报警由机械故障因起较多)及润滑回路,然后再对电气部分进行检查。由图3-20所示 FANUC-oi MC立式加工中心故障综合诊断流程图可知,故障诊断与维修步骤如下:第一步;向操作工问机床的发生故障现象、加工状况等,通过看CRT报警信息、报警指示灯。初步确定故障部位及范围。第二步;对伺服参数进行检查;数控机床故障诊断维修的机床参数是经一系列的试验和调整而获得的重要参数,是机床正常运行的保证。包括有增益、加速度、轮廓监控及各种补偿值等。当机床长期闲置不用或受到外部干扰会使数据丢失或发生数据混乱,机床将不能正常工作。可调出机床参数进行检查、修改或传送。第二步;关闭电源并挂“有人工作,禁止合闸”牌子后,用手盘动Z轴联轴器部位,观察Z轴上下移动情况,确定进给机械部位是否被卡住,更能直观确定故障是否发生在机械部分。如果Z轴上下移动时有突然受阻力或卡住现象,则可以判断机械部分发生故障,则需要对机械部分进行维修。第三步,如果第二步不存在问题,我们根据电气控制原理图,查找Z轴电气控制的线路,看熔丝断否、元器件烟熏烧焦、电容器膨胀变形、开裂、保护器脱扣、触点火花等,看接口是否松动或接触不良。最好办法是将插头拔出(逐个拔出,以防不能识别)检查接口是否生锈或有粉尘,发现要及时清理。第四步,如果第三步不存在问题,再进一步找查PMC对Z轴控制的I/O地址,查找I/O线路及控制开关是否有断路现象,关PMC控制输入Y 、Y 的状态有变化(由0变为1),继电器KA10和KA11应依次由通到断。若KA11和KA10其中有未断开现象,则检查PMC至KA10线圈的线路(因为松刀动作正常,故可以判断KA11和YV1都是正常的),如果线路短路则检修线路。第五步,如果第四步不存在问题,即PMC输入/输出地址信号正常,接触器能吸合转为断开,线圈插头指示灯由亮转灭。若接触器没能由吸合转为断开,我们要进一步检查XX触点及XX线圈至比XX触点的控制线路,如果触点损坏,则更换继电器;如果线路短路,则检修线路。第六步,如果第五步不存在问题,在机床断电情况下,检查伺服电机制动电缆连接是否正常,测量电压是否在波动范围(一般为24v),可用示波器或万用表进行检测,如果存在电压过低,则使制动失效,我们要测量外置制动电阻值,发现问题进行维修。第七步,如果第六步不存在问题,我们进一步检查编码器信号连接线是否正确,检光栅尺,清理油污。 第八步,如果以上各步检查均正常,则诊断维修结束。距离很 小NNKA10线圈正常如果输出地址状态 有变化0 1如果输入地址状态 有变化0 1NYYYV3线圈正常YYNNNYKA1吸合按下紧刀按钮检查“紧刀”按钮开关及其至PMC的线路根据梯形图判断哪些条件不满足检查继电器KA10状态,线圈指示灯由亮转灭检查PMC至KA10线圈的线路电磁阀YV3由吸合转为断开, 线圈插头指示灯由亮转灭检查KA10触点及YV3线圈至KA10触点的控制线路检查PMC输出地址Y2.1,Y2.2如果开关损坏,则更换开关;电路断路,则维修电路针对不满足条件,相应调整机床操作方式检查PMC输入地址X34.0YV1吸合因为松刀正常,故YV1动作正常如果线路断路,则检修线路 如果触点损坏,则更换继电器;如果线路短路,则检修线路检查YV3阀芯是否正常动作,切换油路看活塞缸下腔油管有无博动机床断电,拆开油管接头,查看油管是否通油如果不通油,则疏通或更换油管用内六角扳手插入阀芯孔,感知阀芯移动距离阀芯被堵塞或复位弹簧弹力不足用新阀替换,拆阀进行检修或更换拆开检修检查油缸及活塞杆是否正常油缸及活塞杆被阻塞诊断维修结束Y 图3-20 XKA714B/F数控铣床拉刀故障综合诊断流程图3.故障维修记录单填写拆开检修检查油缸及活塞杆是否正常油缸及活塞杆被阻塞阀芯被堵塞或复位弹簧弹力不足用新阀替换,拆阀进行检修或更换机床断电,拆开油管接头,查看油管是否通油如果不通油,则疏通或更换油管Y故障维修记录单见表3-1。 拆开检修检查油缸及活塞杆是否正常油缸及活塞杆被阻塞阀芯被堵塞或复位弹簧弹力不足用新阀替换,拆阀进行检修或更换机床断电,拆开油管接头,查看油管是否通油如果不通油,则疏通或更换油管Y 拆开检修检查油缸及活塞杆是否正常油缸及活塞杆被阻塞阀芯被堵塞或复位弹簧弹力不足用新阀替换,拆阀进行检修或更换机床断电,拆开油管接头,查看油管是否通油如果不通油,则疏通或更换油管Y表3-1 数控机床故障维修记录单维修时间维修人员设备名称数控铣床设备型号XKA714B/F 故障现象诊断与维修诊断系统是否正常故障部位排除方法维修用零配件电气系统机械系统液压系统数控系统维修小结修后试车确认维修结果六、检查评议务实施完成后,由教师针对学生的综合表现,进行考核、点评,并填写任务评价表,形成个人最终成绩。任务评价表见表3-2。表3-2 任务评价表姓 名题目名称XKA714B/F数控铣床拉刀故障的诊断维修序号项 目考 核 内 容 及 要 求配分评 分 标 准扣 分 内 容评分1任务准备检查工具、资料是否准备齐全5工具准备(3分)资料准备(2分)2故障现象勘察1观察主轴松拉刀状态5能明确描述故障现象2观察报警信息,查阅相关手册10能明确松、拉刀动作的原理3故障诊断分别从电气、机械及液压回路诊断故障原因301正确应用故障的诊断流程图(15分)2确定最终方案(15分)4故障处理1对故障部位进行维修201工具使用(5分)2思路清晰(10分)3工时控制合理(5分)2对维修效果试车进行验证51试车(2分)2维修部位恢复(3分)5安全文明生产应符合国家安全文明生产的有关规定5违反安全文明生产有关规定不得分6实操过程记录填写清晰、准确5填写不准确不得分7问题解答回答清晰、准确(时间在10分钟内满分,其余情况酌情扣分)15每位同学回答三题(每题5分)实际用时:18学时规定时间内完成每超时1小时扣5分,超时4小时此项目考核不得分指导教师建议总得分七、问题及防治1、在故障诊断与排除过程中,如需对机床进行操作,操作人员必须时刻关注诊断人员和排除人员所处状况,以保证故障诊断排除过程中的人员与设备安全;2、故障诊断与排除人员必须在征求机床操作人员许可的情况下方可对机床进行诊断与故障排除;3、电磁阀等元件的拆装过程中要注意密封圈、密封垫的安装,以防止更换零件后发生漏油。八、扩展知识任务拓展一:数控铣床拉不紧刀故障现象:操作工人在进行XKA714B/F数控铣床手动换刀操作时,刀具可以拿下;但装上刀后,按“主轴拉刀”按钮,拉刀爪半开半闭,拉不紧刀。机床状态提示:处于松刀状态。故障诊断与维修:除按照上述思路进行诊断分析外,一般还应考虑碟形弹簧的破损程度。任务拓展二:数控铣床松不下刀故障现象:操作工人在进行XKA714B/F数控铣床手动换刀操作时,按松刀按钮,刀具松不下来。机床状态提示:处于紧刀状态。故障诊断与维修:松刀与拉刀的根本区别是:拉刀时电磁阀YV3是断电的,而松刀时电磁阀YV3是通电的;另外松刀时液压系统压力要比拉刀时大,松刀压力必须达到额定值方能工作。认识到这一区别,再按照上述思路进行诊断分析,不难排除故障。任务拓展三:加工中心拉不紧刀故障现象:VMC型加工中心使用半年后出现主轴拉刀松动,无任何报警信息。故障诊断:调整碟形弹簧与拉力液压缸行程长度,故障依然存在;进一步检查发现拉钉与刀柄夹头的螺纹连接松动,刀柄夹头随着刀具的插拔发生旋转,后退了约1.5mm。该台机床的拉钉与刀柄夹头间无任何连接防松的措施。故障维修:将主轴拉钉和刀柄夹头的螺纹连接用螺纹锁固密封锁固,并用锁紧螺母坚固,重新试车,主轴不再出现拉不紧刀的现象,故障排除。任务拓展四:加工中心松刀动作缓慢故障现象:TH5840立式加工中心换刀时,主轴松刀动作缓慢。故障诊断:主轴松刀动作缓慢的原因可能是气动系统压力过低或流量不足。首先检查气动系统的压力,压力表显示气压为0.6MPa,压力正常;将机床操作转为手动,手动控制主轴松刀,发现系统压力下降明显,气缸的活塞杆缓缓伸出,
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 甜品考试题及答案
- 天津全国高考试题及答案
- 角膜再生微环境调控-洞察及研究
- 2025年高压电工复审考试题库附答案
- 2025年高级健康管理师模拟考试题含答案
- 2025年高级化工仪表维修工业务理论知识题库与答案
- 远程实时指导-洞察及研究
- 西藏养护工程管理办法
- bt项目公司管理办法
- 电气师属地管理办法
- 【课件】二十四节气和日晷(人教版2019选择性必修1)
- 结算合同合同
- 2023年广东外语外贸大学考研英语练习题100道(附答案解析)
- 领导干部经济责任审计
- 电子科技大学微积分上册
- 压力弹簧力度计算器及计算公式
- 2022年高考英语真题试卷(天津卷)含答案
- 医院灾害脆弱性分析PDCA
- 讲义经尿道前列腺电切术
- 宫颈锥切日间手术临床路径(妇科)及表单
- GB/T 8905-2012六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则
评论
0/150
提交评论