




已阅读5页,还剩25页未读, 继续免费阅读
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
一 前言 金融危机后 各企业的压力越来越大 如何以最小的投入获取最大的产出是企业迫切要解决的问题 为将提效工作进行到底 公司成立了革新管理办公室 制定了一系列提效措施 并用PDCA循环的手法展开了提效活动 从而使公司在人均产量 产品质量 交货业绩表现方面都有大幅度的提高 保证并巩固其竞争地位 凯邦电机 二 小组简介 组内分工 数据统计 小组名称 珠海凯邦飞越QC小组成立时间 2010年8月小组类型 创新型 小组活动口号 腾飞2011 三 活动计划 计划 实施 为了更好的开展活动 我们制定了详细的计划 空调电机装配工艺流程图 1定子外观检查 2定子压入 3穿引线 胶嘴 4放垫圈 红钢 5压轴承 6合盖 7螺钉安装 8地线安装 9穿PVC套管 10打端子 11穿端子护套 12压防水罩 13检虚位 14打卡簧 15检轴跳 16性能检测 17噪音检测 18打扎带 19外观检验 20上螺帽 21贴铭牌 22包装 23出货检验 24入库 一个电机的装配周期长达18分钟 经过24个工序周转复杂等待的浪费 四 选择课题 NVA 非增值时间总和 91秒 NVA VA VA 增值时间总和 60秒 OCT 工人操作时间 如OCT柱状图分析 增值活动比率 39 7 非增值活动比率大 各工序之间作业时间差异大 生产线作业不均衡 平衡率只有62 浪费非常多等是影响问题的主要因素 1 装配 95系列OCT与生产节拍柱状图分析 按照电机装配的工艺流程图 我们采用时间观测法 对每一个岗位进行OCT测量并绘制节拍柱状图 四 选择课题 根据OCT柱状图的分析和我们的生产现状 我们小组提出了以下几个课题并进行了一一评分 选定3 2 课题确定 通过对三个课题进行评估 小组进行了内部评分 最后大家一致通过 选定 构造铁壳一车间总装精益生产线 做为我们攻关的课题 特大喜讯 珠海凯邦改善小组终于选定课题了 正在上映 构造铁壳一车间总装精益生产线 1 我们公司的装配线的人均产能历史最好水平是160台 同行当中最高有175台 只要我们将现在取放的动作减少 合并工作岗位 则可以实现目标 2 目前生产线节拍为8秒 31个人 如果将生产节拍加大到12秒 将工序进行合并到只需要15个人 日人均产量为8小时 60分 60秒 12秒 15人 170台 即可实现目标 130台 170台 目标 日人均产能由原来的130台提升为170台 格言 有目标才有前进的动力 五 设定目标 根据我们目前的生产现状 结合我们对精益生产先进理念的理解 经过反复推敲 小组提出了一个合理目标 日人均产能由原来的130台提升为170 目标可行性分析 六 确定最佳方案 在小组运用头脑风暴法进行了方案设计和讨论后 得出了三种可行方案可以实现我们的目标 最后在可行的三种方案中通过组内成员投票 确定第三种方案为最佳实施方案 生产线单元生产设计表 方案一 小组评分52分 方案一生产线节拍4秒38个操作员人均产能220个提升效率66 5 布局图请看下一页 光说不练假把式 为了确定最佳方案 我们将三种方案进行了一一比较 方案一 方案一布局图 根据单元设计结果 整条流水线需要38人 理想 按照 工位设计原理 整条线的长度将要比原来加长5米以上 而受我们车间空间的限制 要实现这个方案比较困难 按照38个人操作 将会产生38 2 76次的取放动作 造成大量的浪费之外 还给产品的质量带来一定的隐患 PASS 方案二 小组评分64分 生产线单元生产设计表 生产线节拍16秒13个操作员人均产能171个提升效率30 7 布局请看下一页 方案二 方案二布局图 此方案实施起来相对比较容易 但是受限于噪音房的改造和设备的利用率耐压测试也很难改造 投入的费用也成为改造的阻力 PASS 耐压测试 方案三 小组评分106分 生产线单元生产设计表 生产线节拍12秒15个操作员人均产能186个提升效率40 6 布局请看下一页 方案三 方案三布局图 根据单元设计和实际排拉结果 整条流水线需要15人 按照 工位设计原理 整条线的长度将要比原来减少了一半 基本实现了单边坐人 物料的补充方便 实施简单 可以两条线共用一个噪音房 而无需设备的投入就带来了40 多的效率提升 完全可以实现我们的目标 最佳 七 制订对策 通过难易度 经济性 耗时 预计效果以及现场布局进行对比 方案三确实为最佳实施方案 俗话说 欲将剩勇追穷寇 不可孤名学霸王 确定方案以后 小组乘胜追击 召开了小组会议 商讨对策 根椐5W1H原则制定以下对策表 八 对策实施 现场图片分享 小组成员身着统一的衣服 齐心协力将旧流水线拆除 按照设计方案现场进行排拉 没有什么不可能 对策实施NO 1 我已经习惯了 1 将皮带传动流水线改变为手工滑动传输 缩小加工时取放动作幅度 2 通过产线平衡率的分析 运用ECRS方法平衡各工序的节拍 实现单件流 缩短的生产周期 对策实施NO 2 合盖 翻转 打螺钉 翻转 穿护套 合盖 打螺钉 穿护套 坚固方向 螺母在上 坚固方向 螺母在下 对策实施NO 3 对策实施NO 4 九 效果检查 产线排拉 2条生产线 员工背对背 形成U型布局 共用一个静单房 节约成本 2条生产线产品流分开 通过背对背U型布局 可最大化利用空间员工坐在生产线内部 避免受到物流补充和其它人员的干扰 九 效果检查 产线平衡率 OCT与生产节拍柱状图 T T 12 瞧 这就是我们的平衡率 经过工序拆分 整合后 除了实现我们预定的目标外 我们现在生产线最高节拍11 0秒 最低节拍8秒 平衡率高达92 九 效果检查 改善前后效益分析 预期财务节省 目前车间总直接生产人数 500人总装车间推广后节省人员 500 25 125人每年预期财务节省 125 1600 12 240万元 实现目标了 九 效果检查 项目间接收益 新的收获 21 十 巩固措施 为更好的维护小组的成果 推进班组各方面的提高 小组对取得的成果进行标准化 巩固措施 十一 总结和下一步打算 通过此次 构造铁壳一车间总装精益生产线 的QC活动 除了实现铁壳一车间总装线的人均产能170台的目标外 也使小组成员对电机的总装工艺过程和精益生产的实际应用得到了全面的认识 了解了怎样通过QC小组活动进行技术和工艺的创新从而实现生产线的提效 更加坚定了继续推行创新型QC小组活动的信心和决心
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 《拿来主义》课件 统编版高中语文必修上册
- 北京素描三级考试题目及答案
- WJM664-生命科学试剂-MCE
- DL-Cytarabine-13C3-生命科学试剂-MCE
- 北京安全员证考试试题及答案
- 2-3-Oxidosqualene-d6-Squalene-oxide-d-sub-6-sub-生命科学试剂-MCE
- 美容的考试题及答案
- 电焊培训知识大全课件
- 高校消防知识培训课件新闻稿
- 保安职业体能考试题库及答案
- FABE销售法则销售培训课件
- 电力电子技术第五版(王兆安)课件全
- 人工智能导论课件
- 有效沟通:金字塔原则课件
- 苏科版三年级上册劳动第二课《学定时》课件(定稿)
- 中国古代的美育思想课件
- 心理学专业英语基础51057048
- 日周月安全检查记录表
- 重庆物业服务收费管理办法-重庆物价局
- 2021年中国华电集团公司组织架构和部门职能
- GA∕T 1046-2013 居民身份证指纹采集基本规程
评论
0/150
提交评论