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#5机启机水质分析2004年 12月20日范红照(感谢独家提供)前言:机组启动时,水质相对较差,这时要求化学人员加强化学监督与操作,密切与主控人员的联系,以加大不合格水的排放量,使水汽品质正常,保证机组的顺利启动、升负荷。如果启机时水汽品质控制的不好,不但影响机组的顺利启动,还会污染整个水汽系统,导致水汽品质恶化,蒸汽系统积盐增加,甚至发生炉内磷酸盐隐藏,给机组在以后的运行中埋下隐患。本文通过分析#5机启机时水质的变化情况,找出其的原因,提出相应的对策,以提高机组启动时的水汽品质,保证机组的顺利启动。 一 #5机启机化学监督与相关操作 #5机9月26日因炉水泵故障,停机检修,9月29日重新启机。启机时水质变化及相关操作情况如下: 凝结水 给水 炉水 蒸汽 YD Na+ pH DD pH PO43- DD DD+ Na+ mol/L g/L s/cm mg/L s/cm s/cmg/L 5.0 80 9.3 5.0 9-10 0.5-3. 1.0 2012:30 0 2.413:30 0 2.614:30 0 2.3 9.9815:30 0 2.5 9.7516:00 0 4.2 9.7517:300 110 9.5318:000 1409.5418:30 0 900 9.52 9.78 0.3 1819:300 1027 9.98 9.45 2.0 15 3.020:00 0240 9.90 9.34 2.0 13 1.820:50 0 100 9.67 9.30 2.0 14 1.421:24 0 180 9.93 9.28 2.0 12 3.521:400 200 9.94 9.08 2.0 12 2.422:30 0 100 9.85 9.11 3.013 0.78 1.822:38 080 9.898.843.9 14 0.651.522:55 0 60 9.88 9.15 4.0 18 0.63 2.023:200 40 9.92 9.34 4.0 19 0.58 2.30:00 0 6.5 9.94 9.42 3.3 18 0.54 2.12:00 0 2.8 9.97 20.2 9.58 1.2 16 0.26 2.24:00 0 2.2 9.90 18.2 9.51 0.9 13 0.18 1.76:00 02.09.8116.6 9.47 0.5 12 0.11 2.0 表111:15 电泵启动,投#1联胺泵、#5氨泵。15:00 停#5氨泵。16:45 锅炉点火。17:50 投#5氨泵。18:30 投#1磷泵。19:00 建议:凝水全部排放;用炉水上水泵上水。19:30 停#1磷泵、#5氨泵。20:40 汽轮机冲转。21:00 投#5氨泵。21:24 机组并网,停#5氨泵。投凝结水精处理。21:56 炉水pH降的快,投#5氨泵,定排一次,负荷10MW。22:36 要求定排一次,开大连排,不升负荷。00:35 负荷180MW以上。停#5氨泵。二 水质分析 对以上水质变化及操作进行分析可得出以下几点:1 凝结水: YD一直为0mol/L。说明在停机和启机过程中,凝汽器状况良好,没有发生海水泄漏,渗漏量也在控制标准范围内,凝结水水质的变化基本上与海水无关。这一点从开始时Na+的含量较低也可得到证明。 Na+离子含量变化较大,但能在较短的时间内恢复到正常值,Na+离子含量的增加是从锅炉点火升压后开始的。这可以说明两点:一,锅炉升压后,有蒸汽通过过热器、汽轮机到达凝汽器;二,蒸汽系统(过热器、汽轮机)内有一定量的积盐,这些积盐大部分被低温低压的湿蒸汽带进了凝汽器,使凝结水Na+含量升高。当大部分积盐被清洗后,凝结水水质也很快恢复正常。2 给水 pH值较高,变化不大,pH值的波动主要与氨泵的状态有关,氨泵运行时,pH值逐步升高,氨泵停运时,pH值逐步降低。给水pH还与凝结水精处理混床有关。凝结水精处理投运时,凝结水的Na+离子含量还有200g/L,因#5精处理已彻底氨化,有一定的漏氨量;与Na+离子对应的阴离子也会从精处理混床的阴树脂中置换出Cl-;这会增加给水的pH值和DD。所以21:24精处理投运后,给水pH值一直很高,2:00给水的DD还很高。3 炉水 pH值波动较大,锅炉升负荷后,有一段时间,PO43-上升,pH却下降。这说明锅炉内有一定量的磷酸盐发生了隐藏。点火后,锅炉的压力升到一定值时,隐藏的磷酸盐被溶解下来,使炉水的PO43-升高,pH降低。如果这时用炉水上水泵直接上水pH会降的更低。 PO43-波动较大,磷泵停运后,随锅炉压力的升高,机组负荷的增加,PO43-明显上升,同时pH下降。当锅炉负荷升到180MW后,PO43-才又下降,而且下降的比较快,同时pH值上升。这说明,炉水中的磷酸盐,除一部分随炉水排污排出,一部分溶于炉水内,其余的再次发生了隐藏。 DD较低,跟随PO43-出现小幅波动。说明炉水比较干净,被积盐污染的凝结水大部分被排掉,而没有大量进入锅炉;也可能这时用炉水泵给锅炉上水,因为炉水的DD低于给水的DD。4 蒸汽 蒸汽品质优良。Na+含量都在合格范围内,而且比较低。DD(H+)降的很快,8小时内可达到正常值。说明炉水水质较好,含盐量低,盐的成份简单。开始时DD(H+)较高,这是不合格的凝结水经过精处理后置换出的NH3H2O、Cl-进入蒸汽引起的,当凝结水合格后,蒸汽的DD(H+)很快就降下来了。三 结论与建议 与#14机相比较,#5机启机时水汽品质是比较好的,在较短的时间内(8小时),各项水汽指标均可达到标准。这有三方面的原因:一,#5机建成投运时,凝结水精处理同步投运,水质一直较好。#5凝汽器状态良好,没发生过泄漏。二,#5机在以前的运行中水质控制得较好,水汽系统比较干净。蒸汽系统积盐相对较少,锅炉磷酸盐隐藏不明显。三,这次停机时间较短,系统受外界影响小。锅炉热炉放水,相当于作了停炉保护。 从表1来看,主要的水质问题有三:1凝结水Na+,2给水pH,3炉水pH、PO43- 。下面分别探讨解决的方法。 1 凝结水Na+大幅波动是因为锅炉升压后大部分蒸汽通过蒸汽系统进入了凝汽器。从表1看凝结水超标的时间大约8个小时(17:3024:00),从正常值达到最高值的时间仅2个小时(17:3019:30)。所以建议,锅炉升压产生蒸汽后,最初2个小时的蒸汽产生的凝结水要加强排放,尽量少进入系统再循环,此时应该用炉水上水泵上水。这一点在化学启机监督操作卡上已作了明确规定,在实际操作中还得加强执行。 2 给水pH是最难控制的一项指标,需要考虑的因素很多:氨溶液的浓度,氨泵启停时间,凝结水精处理混床的氨化和失效程度,锅炉是否有磷酸盐隐藏及隐藏量的多少等。由表1可看出给水pH一直较高,达到标准(标准为:9.09.5)的时间相对较长(从并网时算起10个小时)。这可能和氨液较浓、加氨时间稍长有关。因为精处理的缘故,有时氨溶液配得较浓(#5、6精处理共用一套加氨系统,任一台精处理混床氨化前,氨溶液都要配置的浓一些),这就要求化学人员多了解氨溶液的情况,掌握好加氨量和加氨时间。给水的pH还与凝结水精处理混床的氨化和失效程度有关。这次#5机启机时,#5精处理混床已运行较长时间,早已氨化且接近失效。所以凝结水水质较差时会有大量的氨漏出,导致给水pH增加。但给水pH又不能控制得太低,否则如果锅炉有磷酸盐隐藏时,炉水pH又会降得很低。判断锅炉是否有磷酸盐隐藏以及隐藏量的多少是有难度的,要确定给水pH控制多高才能保证锅炉升压后炉水pH不低于9.0确实相当困难。就这次#5机启机来看,给水pH控制的较高是合适的,它没造成炉水pH过低(最低8.84),而且很快就合格。为了解决,这个矛盾,建议用炉水上水泵给锅炉上水,并在上水泵后设加氨点。 3 炉水pH、PO43-的变化是由于磷酸盐的隐藏引起的。开始炉水的pH较高是因为pH较高的给水进入锅炉,锅炉升压后,炉水pH很快降低,是隐藏的磷酸盐析出产生HPO43-导致的。对于磷酸盐隐藏引起的炉水pH降低,通常采取的措施是,加大加氨

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