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连铸年修总结范文 xx年连铸年修工作总结xx年10月11日连铸区域年修正式拉开序幕,历经13天的不懈努力,xx年10月23日联动试车成功,圆满完成各项检修任务。 总结如下 一、年修备件准备及质量情况年修前各缺陷所需备件全部到货,且质量初检合格。 主要年修备件有火切机1台,73.5万元;大包提升液压缸1台,28万元;横移液压缸2台,3万元,切下辊道16套,25.6万元;DN300止回阀1台,1万元;DN150球阀1件,2000元;DN400止回阀1台,水-乙二醇22000kg,23万元;锯齿型去毛刺机2台,179万元;钢编胶管20条,6000元;耐高温电缆3*4+1mm,600m,24万元;分断箱2台,3500元; 二、质量关键控制点拆除时的状态 1、大包提升液压缸工作正常,无泄漏; 2、1#火切机工作正常,运行平稳,下线维修; 3、切下辊道运转灵活,辊体切损严重,多处漏水,下线维修; 4、扇形段个别段位润滑不良,已超过使用周期,个别辊子轴承损坏,下线维修; 5、横移机液压缸运转正常,无泄漏,达到使用周期(1年),下线维修;6横移辊道二次灌浆基础破碎; 7、2#机3#升降挡板基础开裂; 三、设备检修中发现问题及整改情况 1、2#机 4、5段位二次灌浆基础有破损,重新进行二次灌浆,恢复原性能; 2、1#机10#扇形段8#辊体不转,更换后恢复; 四、质量关键控制点安装质量 1、大包提升缸安装位置准确,运转无卡滞,动作到位,速度符合设计; 2、扇形段安装数据连铸机扇形段接弧数据位置段位接弧1#机2#机左侧右侧左侧右侧弯曲段.一段0.750.751.050.850.650.70.750.750.50.60.70.7一段.二段1.40.951.051.350.750.750.750.65二段.三段0.950.951.11.050.30.8501.1三段.四段0.80.80.750.750.750.90.10.85四段.五段0.750.70.650.90.8111五段.六段0.750.850.70.750.70.811六段.七段0.750.70.70.70.750.751.10.9七段.八段0.750.80.90.850.750.750.550.85八段.九段0.750.750.90.80.750.80.90.95九段.十段0.80.80.810.80.750.950.85十段.十一段110.850.751.051.10.80.95备注按浇铸方向划分连铸机扇形段辊缝数据位置辊缝值1#机2#机左侧右侧左侧右侧一段1辊一段8辊139.77140.13140.3140.13二段1辊139.86139.87140.32140.42二段8辊139.35139.6140139.94三段1辊138.5139.31139.46140.12三段8辊139.17139.34139.49139.13四段1辊138.88139.33139.06138.64四段8辊138.59138.88139.19138.62五段1辊139.07139.17139.87139.74五段8辊139.13139.23139.97139.85六段1辊138.98139.05138.6138.46六段7辊138.21138.41七段1辊138.42138.41138.2138.55七段7辊138.07138.48138.2138.29八段1辊138.04137.88138.07138.26八段7辊137.35137.35137.9137.99九段1辊138137.78138.4138.52九段7辊137.7137.54137.92138.33十段1辊137.99137.85137.6137.7十段7辊137.73137.65137.53137.45十一段1辊137.35137.13137.35137.6十一段7辊137.27137.03137.58137.3备注按浇铸方向划分 3、切下辊道辊子平行度标准0.8mm,水平度标准0.5mm。 1#机3#与4#辊水平差4mm,33#至39#辊之间平行度最大差6mm。 2#机窜动辊道与3#辊平行度差4.5mm。 35#辊到39#平行度最大差9.5mm,调整后最终调整到每条辊道水平度相差0.5mm之间,平行度相差0.8mm; 4、液压系统油箱清洗后用白布进行擦拭检查,无污物,加油装置加油前清理干净,防止二次污染; 五、设备安装过程中发现问题及解决办法及效果 1、横移机液压缸更换时,把机架放至最低位过程中封车钢绳突然断裂,导致液压缸地脚螺栓断裂、基础开裂。 封车钢丝绳选型偏小,且钢丝绳与机体边缘接触点未做防护处理,在把横移机放至最低位时拉力突然加大,导致钢丝绳拉力过大,超出其极限拉力断裂。 是本次事故的主要原因;施工前对本次施工项目为考虑周全是本次事故的又一原因。 解决办法合理选择封车钢绳型号,且在钢绳与机架角部接触点做耐磨防护;更换液压缸后及时连接液压胶管,采用液压方式自动复位;效果良好; 六、单体试车发现问题及整改 1、2#机6#扇形段传动轴漏水严重,更换扇形段后恢复; 2、1#机6#扇形段开口度偏差较大,更换垫片,重新调整,达到标准; 3、1#机1#中间罐烘烤器煤气量小,拆卸阀门检查发现,阀芯锈蚀卡滞,开度无法调整,清理后恢复; 4、1#机冲渣水阀门卡滞,更换后恢复; 5、2#机串动辊道跑偏,调整限位后正常; 6、1#火切机2#大车电机轴承卡死,更换电机后恢复正常,2#小车电机线接地,处理后正常; 7、个别辊道电机运转有异音,经检查发现电机接手齿轮啮合度差,需更换原厂家备件方可解决。 七、联动试车发现问题及整改 1、1#机联动试车时主机与火切机通讯故障,重新下载硬件组态后正常; 2、由于去毛刺机改造24#、25#辊道间距加大,在钢坯经过时撞击25#辊,且坯尾经过时刮碰新去毛刺刮刀。 在新去毛刺机与25#辊间增加自由辊; 八、年修下线备件修复火切机1台,切下辊道12条,DN300止回阀1台,横移液压缸2台,去毛刺机液压缸1台。 九、网络计划与实际对比扇形段拆安计划与实际发生偏差,主要因为扇形段基础测量影响工序,导致1#机扇形段提前拆除。 年修计划执行情况UPS电源检测、高压电机项目未执行;1#液压站板式换热器未清洗(与更换大包缸冲突)。 十、质量评价 1、扇形段对弧与辊缝测量

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