维修电工技师论文最新版本.doc_第1页
维修电工技师论文最新版本.doc_第2页
维修电工技师论文最新版本.doc_第3页
维修电工技师论文最新版本.doc_第4页
维修电工技师论文最新版本.doc_第5页
已阅读5页,还剩14页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

目录摘要1引言1绪论2一、三维拔芯机的介绍21、三维拔芯机的主要结构组成22、拔芯机的工作要求33、拔芯机的工作原理3二、PLC控制系统硬件的设计41、PLC的选型42、行程开关以及传感器的选择73、变频器的选型8三、系统的程序设计91、通用部分程序设计92、手动操作模式程序103、自动操作模式程序12结束语13致谢13参考文献14PLC在三维拔芯机的应用摘要:近年来,在经济全球化的背景下,针对国内用工成本越来越高的情况下,根据生产工艺的需要,特别是在一些高温、高压、粉尘和噪音等恶劣环境的场所,设计出一些可以代替人力的非标自动化设备显得意义重大。不仅可以减少企业的用工成本,提高生产效率,同时也减轻工人的劳动强度以及减少作业中的安全事故,这对提高企业的市场竞争力是很有必要的。本文主要介绍了基于三菱PLC为核心的控制系统以及接近开关、行程开关、磁性开关、变频器、三相异步电机等外围设备构成的三维拔芯机。阐述该设备的工作流程,操作规则,电气工作原理和PLC的软件程序设计等。关键词:拔芯机 PLC 变频器 传感器引言:目前我所在公司是家造纸的企业,在造卡纸工艺中,最后一个环节是要把成品的纸以卷筒的方式存在的。在收卷时,纸芯辊套上纸芯充气压紧后,成品纸再在纸芯上卷曲,到了需要的长度时切断纸后要把纸芯辊放气后拔出来,用于下一卷纸使用。由于纸芯辊是钢铁制成,体积大,重量也大,在之前没有使用拔芯机时,操作工人是通过电动葫芦吊起一头,然后通过两个人一起在另外一头拉出来,费时费力,而且很容易掉出来压伤脚,有很大的安全隐患。在生产下一卷纸时,拔出来之后的纸芯棍要放回生产线的机架上,这个过程操作工人是通过行车吊起来再慢慢对准位置放回去,同样,这个操作对准位置放好不容易操作,效率低,同样在吊动的过程中也容易发生晃动而撞坏设备造成经济损失或者人员伤亡,增加了企业的负担。面对如此生产线不足之处,增加一个可以实现自动拔出和装回纸芯辊的非标自动化设备就显得很有必要了。拔芯机是以PLC作为控制系统,主要控制一个气缸完成抓放纸芯辊以及三台电机可以实现X、Y、Z三维空间移动来实现拔出和装回纸芯辊的功能。该操作过程可以半自动化或者全自动化完成,速度快,精度高,大大提高生产效率。绪论 自毕业以来我一直在造纸行业做与电气仪表维修相关的工作,在此工作期间,接触了各种电气元件以及变频器和电机,并对其工作原理都有了比较深的了解。同时对于PLC等一些控制器也有了一定的认识和了解,并且会根据生产工艺的需要做出程序的更改或者编程。经常参与车间内电气设备的维修和保养工作,并对设备的不合理或者有缺陷的地方做出技术整改,保证设备的正常运行,同时也为公司节约能源,减少生产成本,保证安全生产贡献自己的力量。正文:一、三维拔芯机的介绍1、三维拔芯机的主要结构组成三维拔芯机主要结构是由底座、X轴、Y轴、Z轴和勾扣装置三部分组成。底座上有两台三相异步电机,可以通过传动装置带动机身在固定的滑轨上实现前后和左右四个方向的移动。支柱上也有一个同样功率的电机,通过带动减速箱装置在固定的螺杆上可以实现上下两个方向的移动。勾扣装置则是由气缸的伸缩实现勾扣装置的勾扣和放开功能,如下图所示。Z轴X轴勾扣机构底座Y轴图1-12、拔芯机的工作要求根据本公司生产工艺的要求,拔芯机需要完成的任务是可以一键自动拔出纸芯辊,然后等纸卷换完新卷的时候同样可以一键操作自动带着纸芯辊放回机器特定的支架上。考虑到一些特殊的产品规格或者是意外因素,还要有手动点动的功能,可以分别对拔芯机单独实现前进、后退、左移、右移、上升、下降、勾扣、放松的分步操作。3、拔芯机的工作原理当纸卷成品出来时,纸机的液压升降平台会把纸卷和纸芯辊放到一定的高度位置,放掉纸芯辊内的空气,让其和纸卷之间有点缝隙才可以拉出来。按自动拔芯按键后,X轴从原点位置向左边移动,碰到左移限位开关后停止,然后上面电机启动,Z轴开始下降,当勾扣上方的限位开关碰到纸芯辊时,气缸动作,扣紧纸芯辊一头后开始向右移动,到了右限位置后停止,自动拔芯工作完成,等待下一个操作,分步顺序如下。装轴准备点右移勾扣下降左移原点图1-2当机器换卷完成后可以放回纸芯辊的时候,按装轴按键,拔芯机带着纸芯辊向上移动,到上限位后停止,然后向前同时向左移动,到了到达左限和前限位置时停止,接着Z轴机构向下移动,当纸芯辊到达支架时,气缸放松打开,Z轴机构向上移动,到了上限位置后停止,然后同时向右和向后移动,到了右限和后限位置后停止,回到原点位置,完成自动装轴工作,分步顺序如下。装轴准备点前移和左移上升放松下降原点后移和右移上移图1-3二、PLC控制系统硬件的设计1、PLC的选型根据系统的设计要求,以下是PLC控制系统用到的I/O点分配及相应功能的表:输入输出X0手动/自动切换SA1X14扣紧到位SQ8Y0放开/扣紧X1拔芯SB1X15放开到位SQ9Y1左移X2装轴SB2X16轴对准到位SQ10Y2右移X3暂停SB3X17手动放松SB5Y3前移X4急停SB4X20手动左移SB6Y4后移X5左限位SQ1X21手动右移SB7Y5上移X6右限位SQ2X22手动前移SB8Y6下移X7前限位SQ3X23手动后移SB9Y7原点指示灯X10后限位SQ4X24手动上移SB10X11上限位SQ5X25手动下移SB11X12下限位SQ6X26回原点SB12X13压棍到位SQ7表2-1根据设计要求:完成拔芯和装轴的工作,PLC系统需要输入点24个,输出点7个,为保证20%-30%的余量,至少需要56个I/O点,根据其控制要求及I/O点,对此系统进行进行分析以及市场价格的考虑,我们将选用三菱FX2N系列的FX2N-64MR来控制本系统,电柜的安装图和硬件接线图如下。图2-1图2-2三菱PLC的简介:日本三菱公司的FX-2NPLC,其速度块功能强。它的基本指令执行时间高达0.08us,内置的用户存储器为8K步。I/O点最多可扩展到256个,并提供多种特殊功能模块或功能扩展板,可实现多轴定位控制,机内又实时钟,PID指令可实现模拟量闭环控制,还有功能很强的数据运算指令集,如浮点数计算,开平方和三角函数等指令。每个FX-2N的基本单元可扩展8个特殊单元。通过通信扩展板或特殊适配器可实现多种通信和数据链接,如CC-Link,AS-I,PROFIBUS,Devieenet等开放式网络通信,RS-232C,RS-422C和RS-485C通信等通信方式。2、行程开关以及传感器的选择2.1行程开关在三维拔机的运动过程中,对于运动位置的定位或者以及安全方面的考虑都用到了行程开关,为了电路设计简单以及以后的方便维护,根据现场的需要,系统采用的是机械式的行程开关,选用的是德力西公司的型号为ME-lxjm1-8108行程开关,由接线图可知,行程开关内部有两组接线端子,一组常开一组常闭,如下图。 图2-32.2传感器在本控制系统中,装轴位置的检测由于位置安装以及准确度的考虑,还用到了电磁式的接近开关,用于检测气缸是否到位时还用用到了磁性开关,选用传感器一般需要考虑到以下几个因素。1) 根据测量对象与测量环境确定传感器的类型2) 灵敏度的选择3) 频率响应特性4) 线性范围5) 稳定性6) 测量精度根据本系统的是实际要求,三维方向移动的限位开关选用的是ROKO公司的接近开关传感器,其检出距离为10mm,输出为NPN型。检测气缸是否到位的选用的是德信公司的型号为DX03R磁性开关,如下图。图2-43、变频器的选型 在拔芯和装轴定位以及机体的移动过程中,为了方便调速以及缓慢安全的定位,本控制系统还选用了PLC来控制电机,选用的是安川V1000系列的变频器,由于电机是三个异步三相电机都是0.37KW,选择大一级的0.75KW的安川CIMR-VB4A000ABBA的变频器,在电柜的安装图如下。图2-5主要参数设置表如下:参数编号设定值A1-020C1-011C1-021C6-010L0-041E2-011.12 表2-2三、系统的程序设计1、通用部分程序设计通用程序主要就是用于切换自动模式和手动模式的。为了了安全起见,在自动模式时,机器处于原点位置。即X轴在最右边,右限位X6开关动作,Y轴在最后边,后限位开关X10动作,Z轴在最上面,上限位开关X11动作,同时,勾扣机构还要处于放松的状态,放松到位磁性开关X15动作。图3-12、手动操作模式程序为了方便安装时的调试,或者在设备的自动模式出现故障时手动使用,以及遇到一些特殊等情况需要设计了手动操作模式,在该模式中可以单独对三台电机和电磁阀单独操作。当然,为了在操作工程中防止电机跑过头,还是需要在碰到限位时能停下来,为防止电路短路,还需要对方向相反的输出做程序互锁。图3-23、自动操作模式程序由于生产工艺的要求,自动模式运行分成两次操作,分别是拔芯和装轴。为了使程序通俗易懂,逻辑思路简单,本文用到了三菱PLC的SFC顺控功能图块的编程方法,以下是顺控指令的逻辑编程功能图。图3-3程序设计工作流程:在自动程序中,拔芯机是处于原点位置才能执行,按下拔芯按钮X1,Y1输出,设备向左移动,当挡片碰到左限位开关X5时,左移停止,Y6输出,向下移动,当卡扣卡紧芯棍轴时,碰到压辊到位行程开关X13时,停止向下,Y0动作,勾扣机构扣紧芯辊,同时计时2S后,当检测到压辊到位X13和扣紧到位X14时,Y2输出,向右移动,碰到右限位开关X6停止,完成拔芯的过程。再按下装轴按钮,Y5输出,向上移动,当碰到上限位开关X11时Y1和Y3输出,向左和向前移动,碰到左限位X5和X7后,Y6输出,向下移动,移动到支架上时时轴对准到位接近开关X16时,Y0置位,勾扣机构放开,气缸上的磁性开关X15得点闭合,Y5输出,向上移动,当碰到上限位开关X11时,Y2和Y4得电输出,向右和向后移动,当碰到右限位X6和后限位X10时,拔芯机停止在原位,完成了一个周期的工艺流程。结束语本系统主要是以三菱PLC为核心,利用PLC安全、稳定、准确的强大控制功能,配合行程开关,接近开关和磁性开关等传感器以及变频器等外围元件,实现对拔芯机工作的控制。该设备操作简单,维护方便,易学易会,自动化程度高,是本公司设备的一个重大技改项目。大力发展和开发非标自动化设备产品,可以很好的减轻操作工人的劳动强度,减少劳动安全事故,提高生产的效率,降低劳动的人工成本,提高企业的市场竞争力,也是工业科技进步和社会发展的重要标志。致谢通过参与公司的这个工程项目,特别是在安装和调试的过程中,让我学到很多知识,进一步了解PLC的编程和应用以及各种电气元件的工作原理和使用方法。在此,我要感谢我们公司的工程师们以及部门的全

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论