外观不良8D报告_第1页
外观不良8D报告_第2页
外观不良8D报告_第3页
外观不良8D报告_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1D1D 团队 团队 分析团队 团队长 总监 成员 审核团队 团队长 成员 批准人员 供应商领导 2D2D 问题描述 问题描述 产品型号 发生时间 检验数 产品类型 PCM 异常类别 外观不良不良数 现象 1 2015 年 9 月 9 日贵司试产 HB366481 的来料不良图片 其中脏污不良 0 99 定位孔不良 104PCS 异物 压伤不良 48PCS 不良率 1 98 2 此板为打样试产板 目前我司仓库已无该板库存 在线有小批量试产板 6 5K 在钻孔工序 将不 良信息反馈给产线 重点管控以上不良 3D3D 原因分析 原因分析 1 脏污产生原因 从不良图片分析 此不良为异物反粘板面造成脏污 查询产线生产工具 产线装板使用吸塑盒 部分存在胶状物质 容易返粘板面造成脏污 2 孔内毛刺 油墨入孔产生原因 此板为无卤素材料 材料脆性较大 钻孔后孔内位置毛刺无法避免 因毛刺未及时处理 阻焊 之后孔内油墨不易显影完全 存在油墨残留现象 3 黑油物产生原因 从不良图片分析 此不良为黑油印刷前 清洁不足导致 近期无尘车间改造 造成外来杂物增加 生产过程中清洁不到位容易导致杂物残留 4 不良流出原因 此板为试产样品 检查人员检板过程中 为尽量满足多交货 针对部分外观缺陷问题板未做报 废 导致不良流程 4D4D 应急措施 应急措施 1 此板为试产板 贵司已无该板库存 2 我司仓库已无该板库存 3 在线 6 5K 二次打样板 在钻孔工序 项目组重点跟进以上异常 5D5D 已进行的纠正行动验证 已进行的纠正行动验证 1 针对所有吸塑盘进行检查 有脏污 异物的统一挑出清洁 避免异物反粘板面 2 目前产线施工改造已经完成 无尘室车间无尘含量达标 黑油每次印刷前 按要求清洁台面网版 防止杂物残留 6D6D 永久纠正行动 永久纠正行动 1 钻孔后针对毛刺突出不良 安排刮毛刺处理 要求 孔径必须合格 钻孔后增加除胶渣流程 减少孔壁粗糙度 2 入检验标准对员工进行培训 7D7D 防止问题再发生的措施 防止问题再发生的措施 1 针对所有新项目样品研发阶段必须严格执行合同评审制度 针对特殊工艺或软硬结合产品要求研 发部门必须组织工程 生产 工艺 品质共同评估工艺及操作可行性 确定相关检验标准和验证 方案并形成有效记录和控制计划来指导一线生产 2 所有新产品转批量之前必须出具样品品质记录 客诉记录及过程重要工艺问题点记录经品质经理 和技术总监审核 副总批准后方能正式投料生产 8D8D 解决问题小组工作的认可 解决问题小组工作的认可 1 分析团队对 2D 意见 时间 审核团队对 2D 意见 时间 2D 出来 2 小时内应经审核团队长确认 客诉现象和客户反馈一致 王成谷 2015 9 11 2 审核团队对 3D 意见 时间 原因分析属实确认 OK 2015 9 11 3 审核团队对 4D 意见 时间 临时应急措施得当 2015 9 11 4 审核团队对 5D 意见 时间 纠正措施有效已实施 2015 9 11 5 审核团队对 6D 意见 时间 流程卡已按新工艺制作 相关检验标准

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论