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文档简介
锅炉严重结焦导致炉膛爆炸锅炉严重结焦导致炉膛爆炸 案例简述 3 月 10 日 14 时 07 分 24 秒 某发电厂 1 号锅炉发生特大 炉膛爆炸事故 按 电业生产事故调查规定 界定 人员伤 亡严重 死 23 人 伤 24 人 重伤 8 人 直接经济损失 778 万元 机组停运 132 天 少发电近 14 亿度 该发电厂 1 号锅炉是美国 abb ce 公司 美国燃烧公司 生 产的亚临界一次再热强制循环汽包锅炉 额定主蒸汽压力 17 3mpa 主蒸汽温度 540 再热蒸汽温度 540 主蒸汽流 量 2008t h 1993 年 3 月 6 日起该锅炉运行情况出现异常 为降低再热 器管壁温度 喷燃器角度由水平改为下摆至下限 3 月 9 日后 锅炉运行工况逐渐恶化 3 月 10 日事故前一小时内无较大操作 14 时 机组负荷 400mw 主蒸汽压力 15 22mpa 主蒸汽温度 513 再热蒸汽温度 512 主蒸汽流量 1154 6t h 炉膛压力 维持负 10mm 水柱 排烟温度 a 侧 110 b 侧 158 磨煤机 a c d e 运行 各台磨煤机出力分别为 78 5 73 59 38 b 磨处于检修状态 f 磨备用 主 要 ccs 调节项目除风量在手动调节状态外 其余均投自动 吹 灰器需进行消缺 故 13 时后已将吹灰器汽源隔离 事故发生时 集中控制值班人员听到一声闷响 集中控制室备用控制盘上发 出声光报警 炉膛压力高高 mft 汽机跳闸 旁路快开等光 字牌亮 fsss 盘显示 mft 的原因是炉膛压力高高引起 逆功率 保护使发电机出口开关跳开 厂用电备用电源自投成功 电动 给水泵自启动成功 由于汽包水位急剧下降 运行人员手动紧 急停运炉水循环 b c 此时 a 泵已自动跳闸 就地检查 发 现整个锅炉房迷漫着烟 灰 汽雾 人员根本无法进入 同时 发现主汽压急骤下降 即手动停运电动给水泵 由于锅炉部分 plc 柜通信中断 引起 crt 画面锅炉侧所有辅助设备的状态失 去 无法控制操作 运行人员立即就地紧急停运两组送风机 经戴防毒面具人员进入现场附近 发现炉底冷灰斗严重损坏 呈开放性破口 该起事故死亡 23 人 其中电厂职工 6 人 女 1 人 民工 17 人 受伤 24 人 其中电厂职工 5 人 民工 19 人 事故后对现场设备损坏情况检查后发现 21m 层以下损坏 情况自上而下趋于严重 冷灰斗向炉后侧裂成开放性破口 侧 墙与冷灰斗交界处撕裂水冷壁管 31 根 立柱不同程度扭曲 刚 性梁拉裂 水冷壁管严重损坏 66 根开断 炉右侧 21m 层以下 刚性梁严重变形 零米层炉后侧基本被热焦堵至冷灰斗 3 台 碎渣机及喷射水泵等全部埋没在内 炉前侧设备情况尚好 磨 煤机 风机 烟道基本无损坏 事故后 清除的灰渣 934m3 该起事故最终核算直接经济损失 778 万元人民币 修复时 间 132 天 少发电近 14 亿度 因该炉事故造成的供电紧张 致 使一段时间内该地区的企业实行停三开四 附近地区停二开五 工农业生产受到严重的影响 间接损失严重 案例评析 该起锅炉特大事故极为罕见 事故最初的突发性过程是多 种因素造成的 运行记录中无锅炉灭火和大负压记录 事故现场无残焦 可以认定 并非煤粉爆炸 清渣过程中未发现铁异物 渣成分分析未发现析铁 零米 地坪完整无损 可以认定 非析铁氢爆炸 锅炉冷灰斗结构薄弱 弹性计算确认 事故前冷灰斗中积 存的渣量 在静载荷下还不会造成冷灰斗破坏 但静载荷上施 加一定数量的集中载荷或者施加一定数量的压力 有可能造成 灰斗失稳破坏 事故发生后的检验结果表明 锅炉所用的水冷壁管材符合 技术规范要求 对水冷壁管断口样品的失效分析证实 包角管 的破裂是由于冷灰斗破坏后塌落导致包角管受过大拉伸力而造 成的 对于事故的触发原因 两种意见如下 一种意见认为 310 事故的主要原因是锅炉严重掉渣 事 故的主要过程是 严重结积渣造成的静载加上随机落渣造成的 动载 致使冷灰斗局部失稳 落渣入水产生的水汽 进入炉膛 在高温堆渣的加热下升温 膨胀 使炉膛压力上升 落渣振动 造成继续落渣使冷灰斗失稳扩大 冷灰斗局部塌陷 侧墙与冷 灰斗连接处的水冷壁撕裂 裂口向炉内喷出的水 汽工质与落 渣入水产生的水汽 升温膨胀使炉膛压力大增 造成 mft 动作 并使冷灰斗塌陷扩展 三只角角隅包角管先后断裂 喷出的工 质量大增 炉膛压力陡升 在渣的静载 动载和工质闪蒸扩容 压力的共同作用下 造成锅炉 21m 以下严重破坏和现场人员重 大伤亡 因此 这是一起锅炉严重结渣而由落渣诱发的机械一 热力破坏事故 另一种意见认为 3 月 6 日 3 月 10 日炉内结渣严重 由 于燃烧器长时间下摆运行 加剧了灰斗结渣 这为煤裂解气和 煤气的动态产生和积聚创造了条件 灰渣落入渣斗产生的水蒸 汽进入冷灰斗 形成的振动加速了可燃气体的生成 经分析计 算 在 0 75s 内局部动态产生了 2 7kg 以上混合可燃气体 逐步 沿灰斗上升 在上升过程中 由于下二次风与可燃气混合 混 合温度在 470 左右 未达着火温度 突遇炽热碎渣的进入或 火炬 燃烧器喷焰 随机飘入 引起可燃气体爆炸 炉膛压力 急剧升高 炉膛出口压力达 2 72mpa 以上 触发 mft 动作 爆 炸时 两侧墙鼓出 在爆炸和炉底结渣的联合作用下 灰斗与 两侧墙连接处被撕裂 灰斗失稳下塌 包角管和联箱水平相继 破裂 大量水汽泄出 炉内压力猛然升高 使事故扩大 锅炉投入运行后 在燃用设计煤种及其允许的变动范围内 煤质时出现前述的严重结渣和再热汽温低 局部管段管壁超温 问题 与制造厂锅炉炉膛结构设计和布置等不完善有直接关系 它是造成这次事故的根本原因 有关单位在管理上存在的一些问题 也是导致这起事故发 生的原因 该事故机组自 3 月 1 日以来 运行一直不正常 再热器管 壁温连续超过报警温度 虽经采取调整火焰中心 加大吹灰和 减轻负荷等措施 壁温超限问题仍未解决 按 abbce 公司锅炉 运行规程规定 再热器壁温的报警温度为 607 3 月 6 日至 3 月 10 日 再热器壁温多在 640 和 670 之间 锅炉负荷已从 600mw 减至 500mw 再减至 450mw 到 3 月 10 日减至 400mw 再热器壁温仍严重超限 按运行规程规定 再热器壁 温严重超温采取措施而无效时 应采取停炉措施 运行值班长 曾多次向电管局总调度和省电管局调度请示 但上级部门非但 不同意停炉 而且还要将锅炉负荷再提高一些 要求锅炉坚持 运行到 3 月 15 日计划检修时再停炉 结果因结焦严重 大块焦 渣崩落 导致该起特大事故发生 因此 该起事故原因的认定结论为 制造厂锅炉炉膛设计 布置不完善及运行指挥失当 是一起锅炉设备严重损坏和人员 群亡的责任事故 事故的直接原因是锅炉严重结渣 案例警示 1 国内大型电站炉结渣问题比较普遍 为接受事故教训 举一反三 电力工业部于 1993 年 9 月 24 日至 28 日召开了大型 电站锅炉燃烧技术研讨会 邀请科研 制造和大专院校的专家 参加 提出技术改进和加强管理的措施 提高电站锅炉的安全 运行水平 2 为预防事故再次发生 具体的防范措施如下 一 制造厂 abbce 应采取措施 解决投产以来一直 存在的再热器汽温低和部分再热器管壁温度严重超限的问题 二 制造厂应研究改进现有喷燃器 防止锅炉结焦和烟 温偏差过大的问题 在未改进前 制造厂应在保证锅炉设计参 数的前提下 提出允许喷燃器下摆运行的角度和持续时间 三 锅炉设计中吹灰器布置密度低 现在吹灰器制造质 量差 制造厂应采取措施加以改进 在未改进前 电厂应加强 检修 维护和管理 提高现有吹灰器的可用率 必要时换用符 合要求的吹灰器 四 制造厂应研究适当加强冷灰斗支承的措施 以提高 其结构稳定性又不致影响环形集箱的安全 五 制造厂应采取措施加装必要的监视测点 如尾部烟 温 烟压测点 过热器减温器进出口汽温测点 辐射式再热器 出口汽温测点等 并送入计算机数据采集系统 此外 还应考 虑装设记录型炉膛负压表 六 制造厂应对冷灰斗的积渣和出渣系统的出渣增加必 要的监测手段 包括增加必要的炉膛看火孔 以便检查锅炉结 渣情况 七 制造厂应对不符合安全要求的厂房结构 安全设施 通道 门 走廊 平台和扶梯等进行改进 如大门不能采用卷 帘门 看火孔附近要有
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