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文档简介

高炉炉底长寿攻关 刘兆兴,杜来增,王全贵,谷增萍,吴景辉 (济南钢铁集团总公司 第二炼铁厂,山东 济南 250100) 摘要:对济钢120m3高炉炉底侵蚀状况,在生产中配加钒钛矿,使其还原成Ti(NC)的沉积,以对炉底形成稳定保护层,降低铁水流动性,减缓铁水对炉底冲刷;同时在耐热基墩打孔,穿埋水冷管,促使炉缸铁水1150等温线上移,凝固团增厚。实践表明,特护期间炉基温度由950下降至700以下,炉役寿命延长2年以上。 关键词:高炉;炉底;钒钛矿护炉;水冷炉底 中图分类号:TF549+.4 文献标识码:B 文章编号:1004-4620(2004)06-0016-02 Solutions of Prolonging the Campaign of Blast Furnace BottomLIU Zhao-xing, DU Lai-zeng, WANG Quan-gui, GU Zeng-ping, WU Jing-hui(No. 2 Ironmaking Plant of Jinan Iron and Steel Group Corporation, Jinan 250100, China) Abstract: The 120m3 BF foundation temperature is reduced from 950 to below 700 and the furnace life campaign is prolonged for more than 2 years by taking furnace maintenance measures such as batching schreyerite in burdens to deposit Ti(NC)on hearth bottom to form a steady protective layer and make molten iron liquidity slower to slowdown the erosion on bottom, drilling holes to lay water-cooling pipes in heat resistant foundation to heighten the 1150 isothermal line of molten iron to make frozen metal layer thicker。Keywords: blast furnace; hearth; schreyerite maintenance; water-cooled base 1 引 言济南钢铁集团总公司第二炼铁厂(简称济钢第二炼铁厂)1号120m3高炉于1995年6月26日开炉,至1999年单位炉容产铁3452t,生铁平均含Si0.67,常年冶炼低Si铁,铁水对炉缸炉底的化学侵蚀和机械冲刷较为剧烈。自1998年以来,炉基温度上升较快,1999年2月为890,3天即上升至950,潜在炉底烧穿重大隐患,安全生产无保障。为此,济钢第二炼铁厂围绕延长炉役寿命,确保安全生产,展开了系列攻关。2 炉底侵蚀分析2.1 炉底构造1号高炉炉底为复合砌筑,上两层为高铝砖,下三层为铝碳砖,共计五层,厚度为1725mm,炉缸直径为3.2m,炉底无冷却装置。2.2 计算分析为掌握炉底侵蚀情况,对炉底砖剩余厚度采用下式进行计算:X=kdlogto/t(1)式中 X炉底剩余厚度,m;d炉缸直径,取3.2m;to炉底侵蚀面铁水温度,取1200; t炉底中心实测温度,取980;k系数,当t小于1000时,k取0.0022+0.2;当t为10001100时,k取2.54.0。代入公式(1),计算得,X为0.663m。依据计算结果,结合复合炉底导热系数偏大的因素,同时借鉴其它炼铁厂经验,综合分析认为,炉底砖已侵蚀1m以上,剩余厚度略大于0.663m,如不及时采取措施防止劣化加剧,势必停产大修。3 长寿化措施针对炉底现状,主要采取了钒钛矿护炉和增设炉底水冷装置,以达到保护炉底,减缓铁水对炉底冲刷速度,降低炉基温度,确保安全生产,延长炉役寿命的目的。3.1 钒钛矿护炉3.1.1 钒钛矿护炉原理 钒钛矿护炉处理炉底温度高的有效措施,在于炉料中提高TiO2的含量,还原成的Ti(NC)沉积在炉底和炉缸,形成稳定的保护层。护炉期间,在操作制度上,应适当提高炉温控制,降低冶炼强度,铁水中含Si量提高到0.7%0.8,上限控制在1.0,有利于Ti的还原;在煤气控制方面,采取吹透中心,减少环流操作,尽量使高温带远离炉墙,扩大风口之间的死区,使沉积的Ti(NC)有利于保护炉缸。生铁中的钛含量控制在0.08%0.10,上限不得超过0.2,铁水中含Ti量增高,可降低铁水的流动性,减少铁水对炉底和炉缸的机械冲刷,有利于保护炉底和炉缸,对降低炉底和炉缸温度起到积极作用。3.1.2 钒钛矿的配加 配加的钒钛矿化学成分如表1所示。为控制铁水中Ti含量在0.1左右,依据表1计算,吨铁配加量为12.15kg,与炉料批配比为:每批含烧结矿550kg、金属附加物150kg、球团矿350kg、钒钛矿115kg。 表1 钒钛矿化学成分 SiO2CaOTFeV2O5TiO29.60.1424.60.14263.1.3 护炉效果 1999年2月19日配加钒钛矿后,渣铁中的Ti含量显著提高(化验结果见表2),炉基温度稳定在890,且有35小幅度回落,炉底劣化趋势得到有效控制。表2 渣、铁中钛成分 %生 铁渣CSiPSVTiSiO2CaOFeOV2O5TiO24.080.670.1440.0220.0330.0931.643.121.050.0370.673.2 炉底水冷炉底钻孔埋设水冷管是强化炉底冷却,使炉缸铁水1150等温线上移,凝固团增厚,达到保护炉底、实现炉底长寿的目的。3.2.1 炉底钻孔位置确定 在炉底与耐热基墩之间的找平层处埋设水冷管冷却效果好。找平层是素耐火砼,无钢筋,钻孔施工与其它部位相比难度较小。钻孔采用气动凿岩机,靠人工控制钻头方向,钻透直径为5.24m的炉基。要确保12个60mm孔全部在设定位置难度较大,因炉底状况不明,如果钻头偏高预定位置,有可能对炉底砖造成较大破坏,导致渗铁。为确保施工安全,钻孔位置选择在耐热基墩找平层以下200mm处,钻12个60mm孔,埋设12根45mm5mm无缝钢管(见图1)。图1 炉基水冷示意图3.2.2 水冷管埋设 基墩钻孔难度较大,尤其是钻到基墩钢筋时,钻头难以把钢筋钻断,钢筋导致钻头严重偏离方向。为控制60mm孔的位置,钢筋采用氧气局部割断方法,钻孔施工自1999年2月22日至27日结束。为确保炉基与45mm5mm钢管的密实性,炉基穿入钢管后,在钢管两端逐根套入长度为100mm的DN100钢管,并与炉壳和DN455mm钢管焊严。在DN100钢管上逐根开孔,一端焊灌浆管,另一端安装做灌浆排气用的DN25阀门,然后用无水压入料逐根灌实。灌浆管和DN25排气阀应高于DN455mm钢管200mm以上,以利于压入料将基墩中的空气全部排出,达到饱满程度。灌浆时应先打开DN25排气阀,待压入料溢流后再关闭阀门,在大于3MPa压力下,保压35min。通水前必须对45mm5mm钢管打压检漏,确认无漏水后,再通水,通水后应根据炉基温度适当控制水量,且定时对水冷管除垢。3.2.3 水冷效果 炉基通水后,温度由890降至670,控制在670700,运行至2001年7月1日高炉大修,达到预期效果,生产指标有了明显提高,如表3所示。表3 护炉前后指标对比阶段阶 段年产量/t利用系数/t.(m3.d)-1入炉焦比/kg.t-1Si/%风温/休风率/护炉前1219642.86352

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