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追越小组成果发布,发布人:张树龙,小组名称:追越小组类型:技术攻关型组长:张树龙组员:吴金玲、张树龙、崔保华张保东、罗祖荣、聂广辉黄敏课题名称:重卡横梁件铆接质量攻关小组口号:成就专业追求卓越,小组概况,小组成员合家福,一、选题理由,二、活动计划,三、现状调查(一),三、现状调查(二),三、现状调查(三),我们对中、重卡第六横梁件(图号:62563-Y1710)批次铆接时间进行了测定和统计:,由上述统计表可以了结,单台横梁生产操作时间过长,平均为14.03min。,三、现状调查(四),由于没有自动翻转功能,采用手工进行翻转,增加了操作劳动强度,同时,横梁件有翻转掉落的可能,带来了生产中的安全隐患。,四、设定目标值,1、确定目标值经过小组全体人员的认真分析及测算,我们将本次活动的目标值确定为:横梁件铆接开档尺寸控制在824821mm,合格率100;生产时间减半,生产效率提50;铆钉合格率目标:2.41,即将铆钉合格率由97.09提升到99.5;,2、目标可行性分析,五、原因分析,六、确定要因(1),1、操作技能不熟和质量意识问题:中重卡第六横梁铆接工位操作人员均在焊接工序和铆接工序作业,属于车间操作技术型人员,对铆接作业有熟练的操作技能和良好的质量意识。,结论:非要因,2、铆壳质量问题造成铆钉铆接变形:小组成员对铆壳的质量和工艺尺寸进行了测定,发现铆壳符合工艺尺寸,可以满足生产质量的要求;,结论:非要因,六、确定要因(2),3、油缸拉钢等造成不同轴引起铆歪:小组成员对铆接机铆弓油缸进行了测定,测定铆弓油缸同轴度,可以满足生产质量的要求;,结论:非要因,4、行程短造成铆接间隙:小组成员对铆接机铆弓油缸进行了测定,测定铆弓油缸行程,可以满足生产质量的要求;,结论:非要因,六、确定要因(3),5、铆钉短、长造成铆接质量:小组成员对铆钉(型号:1432)进行了抽样调查最大偏差为0.82mm,可以满足生产质量的要求;,结论:非要因,6、连接板变形/横梁板变形:小组成员对横梁连接板与横梁板进行了测量,发现连接板无偏差,横板存在一定的偏差,但在其可以发生弹性型变的情况下,不会影响产品质量可以满足生产质量的要求;,结论:非要因,六、确定要因(4),7、铆接压力小造成铆钉头部较小:通过铆接机油压表对铆接压力进行了检测;,结论:非要因,8、铆接压力大造成铆钉铆裂:通过铆接机油压表对铆接压力进行了检测;,结论:非要因,9、产品尺寸控制方法低下:横梁件定位采用“外靠”定位与“内撑竿定位”相结合方式,需要点焊定位,操作过程复杂、繁琐,劳动强度较大,同时质量控制效果较差。在进行另一面铆接时,需要再次进行用卷尺定位,在定位过程中,横梁件开档尺寸会发生一定的变形,在铆接结束后,会发生弹性变形,使尺寸超差。,结论:要因,六、确定要因(5),六、确定要因(6),10、铆接方法不合理造成铆接质量问题:铆接过程需要将铆弓方水平方能实现对铆钉的垂直铆接,由于受平衡器拉力的影响,需要两人操作,且受力不均衡;并在长时间操作后,由于人员的疲劳,很难保证铆弓对铆钉的垂直度,造成铆钉铆歪的质量问题;,结论:要因,六、确定要因(7),11、体力劳动过大引起操作人员的疲劳,降低工作质量:铆接过程主要为体力劳动,其中,涉及到搬运、翻转、铆接等;,结论:要因,确定要因,确定要因,通过对以上13个末端因素的调查验证,我们确认了导致中重卡横梁件第六横梁件(图号:62563-Y1710)铆接质量的主要原因为:,1、目前铆接方法没有很好的定位效果,造成横梁件尺寸不准确;2、铆接方法不合理造成不能垂直铆接,影响产品质量;3、过量的不合理体力劳动,造成操作员工的疲劳,影响生产产品的质量;,铆接夹具设计不合理,七、制定对策,小组成员针对每个要因各提出了两种方案并进行了评价和选择:,对策实施表,八、实施对策,组织小组成员研讨对中重卡第六横梁件(图号:62563-Y1710)铆接夹具以及辅助设备进行设计:,实施对策,制作中重卡第六横梁件(图号:62563-Y1710)铆接夹具;,垂直铆接作业降低了劳动强度,利于保证铆接质量。,实施对策,对策实施效果检查(1),夹具可以很好的对产品进行精确定位,产品质量获得了保证!开档尺寸波动较小!均控制在821.6822mm之间,符合工艺要求,合格率100%;(链接横梁开档尺寸统计表2),对策实施效果检查(2),我们再次对横梁件铆钉铆接质量状况进行了调查,铆钉合格率达到99.55%以上,符合设计要求的99.50%。,对策实施效果检查(2),九、效果检查(1),按照对策实施后,小组对6月两个批次生产的中重卡第六横梁质量状况进行了跟踪调查,统计如下:,结论:中重卡第六横梁铆钉铆接合格率达到99.77%。,效果检查,横梁件直接放入夹具,具有夹紧后直接定尺寸功能,消除了量取尺寸、定尺寸的时间,提高了工作效率。,锁紧装置,锁紧状态,带有翻转功能,避免了人工手动翻转,减少了翻转操作时间,提高了翻转操作工作效率,同时避免了因手工翻转带来的安全隐患。,由滑动摩擦转变成为滚动摩擦可以有效的减少磨擦力,降低劳动强度,提高了劳动效率。,九、效果检查(2),改进前后作业时间的对比,改进前后效率提升为:(14.03-5.81)14.0310058.59,九、效果检查(3),十、巩固措施,通过本次的LT活动,我们较好地解决了中重卡第六横梁的铆接质量问题,同时该产品的生产效率获得了提升,为了巩固本次LT成果,我们将活动实施方案及操作方法加以总结,制作标准作业指导书,形成标准化、工艺化,并在生产中充分实行;,十一、下一步打算与活动体会,我们铆钉尚有0.23%的不合格率,在质量面前,没有最好、只有更好,对中

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