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文档简介

1,双子表面活性剂降压增注技术,2,报告内容,3,低渗透油田产量方式:注水开采,吸水能力差,且吸水能力不断下降,水注井能量扩散慢,注水压力不断上升,注水启动压力高,渗流阻力大,表活剂降压增注技术概述,1,近年来开展了解除堵塞为主的配套技术攻关,初步形成了低渗透油藏注水井系列增注技术,4,注水井增注措施,酸化解堵,化学解堵,地层造缝,效果好,效果好,成本低,效果好,成本低,处理半径小,只能处理近井地带,压裂,5,降压增注技术原理,6,双子表面活性剂特点,7,降压增注技术应用,现场典型区块、井例,8,1、区块特点现河史深100,油藏埋深3150-3450m平均孔隙度18.5平均渗透率13.3毫达西埋藏深、高压、低渗、边水不活跃的岩性油藏,史深100,史深100地区水井总井38口,水井开井35口,日配注总量1205m3/d,日实注790m3/d,平均单井日注22.5m3/d,层段合格率60%。欠注井14口,欠注水量336m3/d。,史深100地区水井现状表,9,史更104井基本数据,史更104井油层数据,典型井例史更104井降压增注实验,10,史更104井前期注水情况,措施前注水情况,11,作业井史分析及欠注原因分析,05年7月30日检管增注泵压30MPa油压35MPa日注50m31月后,压力不变,日注17m3,05年12月27日换井口后开井泵压30MPa油压35MPa日注15m3,持续至2006年4月15日检管增注上作,史更104井2005年至今3次检管增注作业2次酸化措施效果不明显欠注问题一直没有有效解决,2007年5月31日酸化增注泵压30MPa油压4MPa日注39m3,20天内泵压不变,油压上升为30MPa日注33m3,09年9月30日酸化增注泵压29.5MPa油压29.5MPa日注40m34天后,泵压、油压没降、日注下降到17m3泵压油压微变下、日注一直在10m3左右,检管增注作业:降压效果差有效期短、注入量不断下降,酸化作业:降压效果明显压力上升快注入量下降快有效期短,12,对该井最有效的措施,13,史更104,界面张力润湿性耐温、耐盐等,双子表活剂,配伍性研究,配方设计,确定最佳体系,双子表面活性剂选型,14,注入流程,2011年6月18日,进行了双子表活性剂降压增注施工,Oilfield,设备简单、施工方便!,15,史更104井注入曲线2011-6-1至2011-11-23,作业后效果显著,双子表活剂体系注入后注入压力明显下降,注水量显著增加,9个多月持续有效,累计注水量8,442m3。,低渗油藏史更104井,施工前日注水量7m3,油压28.6MPa,措施效果:油压:28.6MPa下降为21MPa,继续下降4天后为19.5MPa,前后压力下降了9.1MPa,降压率为31.8%,日注水量:7m3上升为40m3,注水量增加了33m3,提高了5倍注水量!取得显著增注效果。,16,2、区块特点东辛营8,含油层系为沙二段油藏埋深2045-2680m细粒岩屑长石砂岩为主储层为中高渗透率具有油稠、粘土含量高的特点,工作区块,营8地区水井现状表,营8块开39口水井,其中13口欠注,占33.3%,欠注问题突出!,单井增注施工:DXY12-X244、DXY12-X254和DXY12-X259,3井组。,17,Oilfield,表1DXY12X244井基本数据,典型井例DXY12X244降压增注实验,表2DXY12X244井油层数据,18,该井2011年2月14日酸化转注,初期油压13.1MPa。日注50m3。一周后注水量下降为0m3。后上增压泵18MPa日注30m3左右。,3、前期注水情况,措施前注水情况,19,施工目的,20,双子表活剂的现场应用,营12-X244井注入曲线2011-8-1至2012-3-12,作业后效果显著,21,作业后效果显著,措施前:油压18MPa,日注30m3措施后:油压:18MPa下降为9MPa,日注量上升为82m3,注水后压力持续下降,11天后降为6MPa,压力下降了12MPa,降压率为66.7%。日注量:30m3上升为87m3,注水量增加了57m3,提高了3倍注水量,取得显著增注效果。目前注水压力11.5MPa,日注水量上升为95m3。,13个月持续有效,累计注水量31000m3,双子表活剂体系增注后效果十分显著!,22,作业后效果显著,三口井的有效期分别为14个月、8个月和13个月,累计注水量分别为40598m3、16000m3和31000m3,效果十分显著!,23,3、区块特点临盘夏502,油藏埋深3400多米平均孔隙度13.7%平均渗透率4.2毫达西埋藏深、高压、低渗、边水不活跃的岩性油藏,史深100,夏502块为油田典型的低孔、特低渗的欠注区块!该块的注水压力为27MPa,18口注水井只有2口正常注水,特别是新投产的503沙四油层,3口注水井投产即注不进。,单井增注施工:JDXI504-1、510-X7和510-x4,3井组。,24,典型井例JDXI504-1降压增注试验,JDXI504-1基本数据,JDXI504-1油层数据,25,措施前注水情况,JDXI504-1前期注水情况,作业井史分析及欠注原因分析,此井在2007.9.23和2011.9.10进行了2次酸化增注2011年9月10日酸化增注,开注初期,泵压油压皆为26MPa,日注28m3;10月30日油压26.5MPa,日注量下降到1m3,无法注入。,酸化作业:没有降压效果注水量迅速下降有效期短(50天),26,作业后效果显著,低渗油藏JDXI504-1,施工前日注水量1m3,油压26.5MPa,措施效果:日注水量:1m3上升为26m3,60天后注水量增加为33m3,取得显著增注效果。目前注水量为25m3。,27,作业后效果显著,夏502块实施效果对比,双子表活剂,双子表活剂,JDXI510-X7增注效果,JDXI504-1增注效果,28,4、区块特点东辛辛68,辛68断块构造含油面积图,含油面积2.88km2地质储量837x104t可采储量217.6x104t采收率25.9%空气渗透率45910-3m2地面原油密度0.944g/cm3原油粘度:地面(800.6-8500)mpa.s;地下(13-66mpa.s)油层原始压力21.3-23.34Mpa压力系数1.0饱和压力5.7Mpa油藏类型:断块油藏,综合来说,辛68沙二1-14单元是一个典型的多油层、中高渗、常温、常压、低饱和、稀稠间互,以稠油为主的复杂断块油藏。,29,辛68断块目前开注水井20口,其中欠注8口,欠注比例40%。欠注井中受油稠影响井共7口,占总欠注井的87.5%。,稠油欠注开展杂双子降压增注技术,4、区块特点东辛辛68,原因分析:受油稠影响,流体流度低(10),地层启动压力高,水井注不进;,30,问题:油稠欠注,常规酸化增注效果差,有效期短,酸化,常规酸化施工压力由22MPa降至16MPa,初期日注50方/天,但有效期仅22天。,低效原因分析:原因一是受油稠影响,液流阻力大,驱替压差高;二是近井地带存在死油堵塞孔喉,降低了渗透率。而常规增注未充分考虑稠油油层的渗流特点,针对性不足,导致增注效果差。,层位ES271,地下原油粘度63mpa.s,4、区块特点东辛辛68,31,4、区块特点东辛辛68,深层稠油降压增注、改善水驱开发效果技术思路,第一步通过杂双子+酸化,扩大处理半径,提高近井地带渗流能力,减少近井地带压降幅度,解决注得进的问题;第二步从改善稠油油藏渗流能力考虑,通过活性水驱提高流动能力,降低驱替压差,提高驱替效率,从而提高水驱采收率。,杂双子降压注水原理,井组对应油井见效情况,沙二10-11井网图,兼,兼,兼,兼,兼,兼,兼,兼,老油井,老水井,新油井,新水井,合采井,分注井,完钻水平井,钻投新油井,钻投新水井,Y12X254,Y12X244,Y12-116,Y12X198,Y12C75,Y12X226,Y12X243,Y12C97,Y12X236,Y12-79,Y12X223,Y12X259,12.26,11.5,8.27,实施后,井区对应8口油井平均动液面回升54米,日油由9.7吨上升到15.3吨,含水由82.6%下降到73.8%,见到良好效果。,在营8沙二10稠油油藏开展降压增注试验,典型井例DXX68-110降压增注试验,DXX68-110基本数据,DXX68-110井油层数据,措施前注水情况,DXX68-110井前期注水情况,该井2012年12月19日酸化解堵,措施后泵压=油压14MPa,日注50m3。20天后注水量下降为0m3,酸化效果差。,典型井例DXX68-110降压增注,施工目的,减少水膜阻力,清洗近井地带污染物,解除贾敏效应,双子表活剂,95m3,14MPa,2MPa,双子表活剂的现场应用,作业后效果显著,0m3,典型井例DXX68-110降压增注,措施前:油压14MPa,日注0m3措施后:油压:14MPa下降为2MPa,日注量上升为95m3,降压率为84.7%。日注量:0m3上升为95m3,取得显著增注效果。目前注水压力4.7MPa,日注水量上升为95m3。,2013年二季度辛68单元水井降压增注,39,5、区块特点清河面14块,面14区北块流体性质统计表,北块纵向主力小层:孔隙度范围:23.934.5%渗透率范围:75139010-3m2平均渗透率:67710-3um2渗透率级差:18.5,清河采油厂下步开发的重点层位,40,沙四段为滨浅湖滩坝沉积,主要发育砂坝、滩砂沉积微相。,砂岩厚度一般在2-6m,分布较稳定。除了4.5砂组中部物性相对较好外,其他区域整体渗透率较低(20010-3um2)。,问题:S46小层,常规酸化无效,沙四段6砂组采出程度最低,但是沙四段底层能量最差,急需补充底层能量。,41,典型井例M14-6-X103降压增注,M14-6-X103基本数据,M14-6-X103油层数据,第一口针对S46小层的处理井,42,典型井例M14-6-X103降压增注,措施前注水情况,2012年12月30日不吸水,注水油压16.5MPa。2013年4月02日-03日冲砂作业,冲出地层砂及工程砂0.5方,作业后至目前泵压16.8MPa,油压16.8MPa,日注水6方,3天后注不进。,43,作业后效果显著,双子增注,低渗油藏M14-6-X103-1,施工前日注水量6m3,油压16.5MPa

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