精炼剂中GdCl3含量对GW103K镁合金性能的影响.pdf

铝合金精炼剂配方及制备方法专利技术资料汇集

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铝合金 精炼 配方 制备 方法 法子 专利 技术资料 汇集 聚集
资源描述:

1、CN200510009800.0-高效变形铝及铝合金打渣剂及制作方法和应用

2、CN200810013117.8-一种铝硅合金精炼剂及其制造方法

3、CN200810239511.3-一种合金用精炼剂及其制造方法

4、CN200810239512.8-铝及低镁铝合金用精炼剂

5、CN201110240985.1-一种铝及铝合金用无钠精炼剂及其生产方法

6、CN201010501479.9-无公害喷粉精炼剂

7、CN201010522744.1-一种铝及铝合金用精炼剂

8、CN201010522749.4-一种铝及铝合金用精炼剂的制备方法

9、CN201110165384.9-一种铝合金熔炼用精炼剂及其制备方法

10、CN201210492286.0-一种铝合金熔炼精炼剂

11、CN201110310775.5-铝及铝合金熔炼精炼剂

12、CN201110345662.9-一种铝合金熔液精炼剂及其制备方法

13、CN201110454188.3-汽车轮毂用铝合金在熔炼过程中使用的精炼剂

14、CN201210429071.4-一种铝合金无钠精炼剂及其生产方法

15、CN201210515408.3-一种铝合金的熔炼用精炼剂制备方法

16、CN201210515281.5-一种铝合金型材的熔炼用精炼剂制备方法

17、CN201210515317.X-一种掺杂有草木灰的铝合金型材的熔炼用精炼剂制备方法

18、CN201210515342.8-一种掺杂有硅藻土的铝合金型材的熔炼用精炼剂制备方法

19、CN201210515405.X-一种掺杂有秸秆灰烬的铝合金型材的熔炼用精炼剂制备方法

20、CN201210515501.4-一种掺杂有粉煤灰的铝合金熔炼用精炼剂制备方法

21、CN201210515451.X-一种掺杂有铁矿尾渣的铝合金型材的熔炼用精炼剂制备方法

22、CN201210515474.0-一种高纯度铝合金型材的熔炼用精炼剂制备方法

23、CN201210515496.7-一种掺杂树木灰烬铝合金型材的熔炼用精炼剂制备方法

24、CN201210515497.1-一种掺杂镁元素制铝合金型材的熔炼用精炼剂制备方法

25、CN201310558418.X-一种掺杂硅粉废铝熔炼用精炼剂制备方法

26、CN201310184071.7-一种铝合金用高效精炼剂

27、CN201310243848.2-一种Al-Mg-Si合金的精炼剂及应用

28、CN201310509458.5-一种B-RE精炼剂及其使用方法

29、CN201310558338.4-一种废铝熔炼用精炼剂制备方法

30、CN201310660348.9-铝合金精炼剂

31、CN201310705571.0-铝合金熔炼用精炼剂

32、JGJ1铝合金精炼剂的研制及应用

33、高性能铝合金精炼剂的探讨

34、含稀土的JGJ3精炼剂在AlCu合金中的应用研究

35、一种过共晶铝硅合金变质精炼剂

36、精炼剂添加量对6063铝合金成品夹渣的影响

37、精炼剂中GdCl3含量对GW103K镁合金性能的影响

38、铝合金自沉式精炼剂的研制

39、铝及其合金组合精炼剂的应用研究

40、CN201310747207.0-一种铝合金精炼剂

41、CN201410666533.3-一种铝合金精炼剂及其制备方法

42、CN201410666722.0-一种带有除铁作用的铝合金无毒精炼剂

43、CN201510041816.3-一种铝合金精炼剂

44、CN201510688021.1-一种含稀土的铝合金精炼剂

45、CN201510688002.9-一种含铈钇铒的铝合金精炼剂

46、CN201510687616.5-一种含镧铒锆的铝合金精炼剂

47、CN201510687620.1-一种含铈镧铒的铝合金精炼剂

48、CN201510688226.X-一种铝合金精炼剂及其制备方法


内容简介:
JAN2010VOI59NO1铸造FOUNDRY7精炼剂中GDCI3含量对GW103K镁合金性能的影响郑韫一,吴国华,一,侯正全,陈斌,王其龙一,丁文江,1上海交通大学轻合金精密成型国家工程研究中心,上海200240;2上海交通大学金属基复合材料国家重点实验室,上海200240;3上海航天精密机械研究所,上海201600摘要采用自行开发JDRJGDC1精炼剂对稀土镁合GW103K进行精炼。研究了GDCI添加量对镁GW103KGD损耗率、除杂效果、力学性能、耐腐蚀性能、抗疲劳性能以及铸造流动性等性能的影响。结果表明,GDC1,添加量为25时,精炼效果最好,试样的综合性能最佳;而过多添GDCI,则会在熔体中产生熔剂夹杂,反而降低了合金的综合性能。关键词稀土镁合金;GW103K;GDC13;精炼剂中图分类号TG14622文献标识码A文章编号10014977201001000705EFFECTSOFGDCI3CONTENTINREFININGFLUXONPROPERTIESOFGW103KMAGNESIUMAILOYZHENGYUN,WUGUOHUA,HOUZHENGQUAN0,CHENBIN0,WANGQILONG,DINGWENJIANG,1NATIONALENGINEERINGRESEARCHCENTEROFLIGHTALLOYNETFORMINGSHANGHAIJIAOTONGUNIVERSITYSHANGHAI200240,CHINA;2STATEKEYLABORATORYOFMETALMATRIXCOMPOSITES,SHANGHAIJIAOTONGUNIVERSITY,SHANGHAI200240,CHINA;3SHANGHAISPACEFLIGHTPRECISIONMACHINERYRESEARCHINSTITUTE,SHANGHAI201600,CHINAABSTRACTTHERAREEARTHCHLORIDEWASADDEDINTOTHESEIFDEVEIOPEDREFININGFLUXJDRJ,WHICHWASUSEDTOREFINETHEREMAGNESIUMALLOYGW103KTHEEFFECTOFGDCI3ADDITIONONTHEGDIOSSRATE,IMPURITYCLEANINGEFFECT,MECHANICALPROPERTY,CORROSIONRESISTANCE,FATIGUERESISTANCE,ANDCASTINGFLUIDITYOFMAGNESIUMALLOYGW103KWEREINVESTIGATEDTHERESULTSINDICATETHATWHENTHEADDITION0FGDCI3WAS25,THECOMPREHENSIVEPROPERTIESOFTHEREFINEDSAMPLESWERETHEBEST,HOWEVER,WHENTHEADDITIONOFGDCI3WASEXCESSIVE,THEFLUXINCLUSIONWASPRODUCEDINTHEALLOYMELT,WHICHDECREASEDTHECOMPREHENSIVEPROPERTIESOFTHEREMAGNESIUMALLOYKEYWORDSREMAGNESIUMALLOY;GW103K;GDCI3REFININGFLUX镁合金具有密度小、比强度和比刚度高、阻尼性能好等一系列优点,近年来已广泛应用于汽车、航空航天及通讯等领域。其中稀土镁合金由于具有高温耐热、高强高韧等优良性能而又进一步得到广泛关注和研究M。但是稀土镁合金的净化却成了难题,因为普通镁合金熔剂如RJ2,JDMJ等,含有大量的MGCI,会与活泼的稀土元素发生下列反应【B1MGCI2REREC13MG这样一来,会导致合金中稀土的大量损耗9“】。高洪涛等【I2】采用由上海交大自行开发的熔剂JDMJ与CEC1混合的方法进行试验,取得了较好的效果。在借鉴各种试验方法的基础上,采用自行开发的精炼剂JDRJGDC13对GW103KMG一10GD3Y05ZR稀土镁合金进行研究,明确GDCI掭加量对熔剂精炼效果的影响,使熔剂达到了既能良好净化除杂,又能减少稀土损耗的效果,对研发稀土镁合金熔剂具有参考和实践价值。1试验材料及过程11试验合金将工业纯镁99、中间合金MGGDGD25,MGYY25、MGZRZR30配制成总质量为45KG的耐热稀土镁合金GW103K进行熔炼,对熔炼好的合金进行化学成分检测,采用电感耦合等离子光谱仪ICP,IRISADVANTAGELOOO测定。测定结果见表1。表1GW103K合金化学成分TABLE1CHEMICALCOMPOSITIONOFGW103KALLOYWB基金项目国家973资助项目2007CB613701;上海市优秀学科带头人计划08XD14020;国家十一五科技支撑计划资助项目2006BAEO4BO72。收稿日期20090902收到初稿,20091016收到修订稿。作者简介郑韫1984一男,河南洛阳人,硕士研究生,主要从事镁合金净化方面的研究。EMAILZHENGYUNSJSINACOM通讯作者吴国华1964,男,江西高安人,博士,教授,主要从事镁合金、铝合金方面的研究。电话02154742630,EMAILGHWUSJTUEDUCN8FOUNDRYJAN2O10V0I59N0112试验熔剂采用自行开发的JDIU熔剂,其成分见表2,另外将JDRJ与化学纯GDCI混合,得到一组不同GDC1。含量的JDGD系列熔剂,其成分见表3。表2JDRJ熔剂成分TABLE2COMPONENTSOFJDRJFLUXWNO熔剂MGCL2KC1NAC1BACI2CACI2NA3A1F6CAF2JDRJ一552152632表3试验用JDGD系列熔剂成分TABLE3COMPONENTSOFTHEEXPERIMENTALJDGDSERIESFLUX13试验过程试验步骤将原料合金、精炼剂在150烘箱内预热;模具及搅拌勺等试验用具表面刷一层涂料,烘干待用。采用工作电压为380V,功率为75KW坩埚电阻炉熔炼,每炉炉料为45KG,热电偶直接插入镁液中,采用温控仪控制镁液温度。熔剂质量为合金总重的2,I190G,熔剂配料称量后装入QMISP型球磨机混3H成粉状。精炼处理温度为750760,精炼时间约15MIN,熔炼过程采用SF和CO混合气体进行保护。精炼结束静置30RAIN,然后将合金液浇人金属模内,浇注温度750760。试样浇注后,采用电感耦合等离子光谱仪测定化学成分。而组织与相成分采用OLYMPUSPME3型光学显微镜和带能谱的电子显微镜PHILIPSSEM515分析。采用X射线衍射仪DMAXIIIA进行相组成分析。按照文献【13介绍的方法从铸件上切割拉伸试样,拉伸试验在ZWICROELL丰才料试验机上进行,拉伸速度为02RAMRAIN。试样尺寸为25MMXL0MINX2MM。试验数据为5个试样的平均值。再从铸件上切取尺寸为QB35MINX3TURN的圆盘形试样进行腐蚀试验测定,方法为用1000纸打磨处理试样,清洗完毕后用5的NACI溶液腐蚀,试验温度为253。将试样悬挂在腐蚀液中浸泡3天后,用铬酸溶液100GCR2035GAGNO3500ML去离子水清洗6RAIN,然后再用丙酮、酒精清洗,烘干后称重。测定金属损失用于计算腐蚀速率CR。计算公式为CR,式中I为质量损失,RAG;E为暴露的周期3D;5XSES为试样总表面积2253CM。2结果与分析21GW103K合金中GD损耗在JDRJ熔剂的基础上添JIGDC1形成JDGD系列熔剂。GW103K合金在JDGD系列熔剂精炼处理后,合金中GD元素损耗率及合金中GD含量与熔剂中GDC1含量之间的关系如图1及表4所示。GDCI添加量,图1合金中GD的损耗量与熔剂中GDC1含量的关系FIG1RELATIONSHIPBETWEENTHELOSSOFGDANDTHECONTENTOFGDC11INTHEFLUX表4精炼后合金中的GD含量TABLE4THECONTENTOFGDINTHEALLOYSAFTERREFINED由以上可知,经JDGD系列熔剂处理后,合金中GD元素的损耗率随熔剂中GDC1含量的增加而逐渐减小,即GD的含量逐渐增加。当加入5GDC1时,GD损耗率降至41L。当GDC13的添加量达到10时,虽然GD损耗率降至224,但是相对于添加量为75时损耗率为226,其减小量已经不明显,说明继续添JIJGDC1,没有实际意义。试验表明,熔1JDGD中的GDC1可降低GD的损耗。22GDCI3对GW103K合金除杂效果的影响经JDGD系列熔剂精炼后,合金中不同粒径尺寸夹杂的分布如表5所示。表5GWL03K经JDGD系列熔剂精炼后夹杂的尺寸分布TABLE5SIZEDISTRIBUTIONOFMCLIONINGWL03KRETMEDBYJDGDSERIESFLUX。,可以看出,经JDGD系列熔剂精炼后,GW103K合金液中夹杂的粒径尺寸明显减小,粒径20IZM的体积分数也从79降到2以下,合金熔体得到显著净化,这是由于熔剂中的氯化稀土化合物释放出稀土原子,起到净化除杂的作用。铸造郑韫等精炼剂中GDCI3“量对GW1O3K镁合金性能的影响但是当熔剂中GDCI的添加量达LJLO后,合金中夹杂的含量又有所增加,夹杂粒径尺寸也增大,这是由于过多的GDC13产生熔剂夹杂,反而降低了熔剂的净化效果。综合比较,作者认为要达到降低稀土损耗和净化除杂的综合作用,GDC1,添加量为25左右最佳。23GW103K合金组织与力学性能合金经过净化后,其纯度的提高有助于改善力学性能。图2为经熔剂JDRJ25GDC1精炼前后合金的微观组织。可以看出,净化处理前,稀土相多偏聚在MG基体的晶界处,且分布不均,除此之外,稀土相较粗大;而净化处理后,稀土相不仅分布更均匀,而且更加短小,但相组成并没有明显变化图3。A处理前【B处理后图2熔剂JDRJ25GDC13处理前后合金的微观组织FIG2MICROSTRUCTUREOFALLOYBEFOREANDAFTERREFINEDBYFLUXJDPJ25GDCI3图4为GDC1,的添加量对处理后合金力学性能的影响规律。可以看出,用未添IGDC1的JDRJ熔剂精炼,合金的抗拉强度CRB和伸长率6分别为21033MPA和383;随着GDC1添加量增加,CRB和6明显提高,且当GDC1,加入量达到25左右时,合金的和6分别达到最大值,为22563VLPA和512;进一步增JIGDC13至5时,和6开始下降,分别为22012MPA和486;此后,随着GDC1添加量继续增加,合金的抗拉强度及伸长率继续下降,当GDCI,的添加量为10时,合金的和6仅为20253MPA和406。分析可知,经熔剂精炼后,合金中的夹杂减少,同时MG基体相细化及稀土相MGGD,Y均匀化所致。但过量的GDC1,会导致夹杂引入图5,从而降低了合金的力学性能。24GW103K合金的耐腐蚀性能合金中的夹杂物往往成为腐蚀源,经过盐水浸泡A未精炼2O。图3JDRJ25GDC13处理前后镁合金的XRDFIG3XRDOFMAGNESIUMALLOYBEFOREANDAFTERREFINEDBYFLUXJDRJ25GDCI3图4熔剂中GDC1对合金抗拉强度和伸长率的影响FIG4EFFECTOFGDC13INFLUX“ONTENSILESTRENGTHANDELONGATIONOFALLOY图5经含10GDC1摘剂精炼后合金的微观组织FIG5MICROSTRUCTUREOFALLOYSREFINEDBYFLUXESCONTAININGGDCH后,合金的质量会损耗,且表面会出现“坑”,所以合金中夹杂物越少,即纯度越高,则质量损耗越小,表面越光滑,耐腐蚀性越好。经JDGD系列熔剂精炼后合金的腐蚀形貌见图6,腐蚀速率如表6所示。BJDRJ25GDC13CJDRJ10GDC13图6合金试样的腐蚀形貌FIG6CORROSIONMORPHOLOGYOFTHEALLOYSAMPLES1OFOUNDRYJAN2010VO159N01表6GW103K合金试样的腐蚀速率TABLE6THECORROSIONRATEOFGW103KALLOYSAMPLES试样名称腐蚀速ZGMGCMD未精炼JDRJ25GDCI3JDRJ10GDC1308360452O613而经JDGD熔剂精炼的合金,耐腐蚀性能与熔剂中GDCI的添加量有关。可以看出,当GDC1的添加量达到25时,试样表面基本完好无损,只有边缘少许被腐蚀,腐蚀速率为0452MGCM_2D,相比未精炼的合金腐蚀速率0836MGCM2D一,提高了4593,说明合金得到很好的净化;而当GDC1的添加量达到10时,试样表面基本光滑,但有聚集的点蚀出现,应该是熔剂夹杂造成的,但合金仍然得到较好的净化。25GW103K合金的流动性能经JDGD系列熔剂精炼后,试样流动性形貌如图7所示。流动性与合金的纯净度有关。同一温度下,合金的纯净度越高,则流动性越好;反之,如果合金中的夹杂较多,则阻碍合金的流动。图中流动性试样均在750时浇注所得,由图可知,经熔剂净化后,合金中的夹杂物减少,粘度降低,所以流动性有了较明显地改善,但是过多添JTGDCL,会产生熔剂夹杂,反而降低了流动性,结果如表7所示。A未精炼BJDRJ25GDCI3EJDRJ5GDC13DJDRJ10GDC13图7试样流动性形貌FIG7MORPHOLOGYOFFLUIDITYSAMPLES表7流动性试样长度TABLE7LENGTHOFFLUIDITYSAMPLES试样名称长度CM未精炼,IRJJDRJIGDCI3JDPO25GDCI3JDIU5GDCIJDRJ75GDCHJDRLOGDCL99107L14L2L125L10LO33讨论在镁合金熔体精炼处理的过程中,稀土化合物GDCL哿释放出以原子态存在的稀土元素,既能大大提高熔体中微小非金属夹杂物的去除率,还可有效地提高合金的力学性能。同时由于GDC19以熔剂的形式加入,不仅降低了稀土盐类的熔点,还减少了稀土元素的烧损,但是GDC1,增加到一定量后,熔剂易于结团,难以分散,形成熔剂夹杂,其扫描电镜照片如图8所示,不仅精炼效果变差,而且产生熔剂夹杂,导致合金性能降低。4结论1合金中GD的损耗率随着熔剂中GDC1添加量的增加而逐渐降低,当GDC1,添加量超过75后,损耗率图8熔剂JDRJ10GDCI3处理后合金中熔剂夹杂FIG8INCLUSIONINTHEALLOYREFINEDBYJDRJ10GDCIFLUX不再明显降低,基本维持在23左右。2随着GDC1,添加量的增加,合金中的夹杂物含量逐渐降低,粒径尺寸也逐渐减小,说明稀土化合物释放出以原子态存在的稀土元素,提高了镁熔体中微小非金属夹杂物的去除率;而当GDC1添加过量后,容易造成熔剂结团,难以分散,形成熔剂夹杂,反而提高了熔体夹杂含量。3熔剂中GDC1添加量的增加导致合金的力学性能、耐腐蚀性能和铸造流动性提高,并且当GDCB添加量达到25时,合金试样的综合性能达到最好;当添加量过多时,会产生熔剂夹杂,反而降低了合金的综合陛能。参考文献1师昌绪,李恒德,王淀佐,等加速我国金属镁工业发展的建议铸造郑韫等精炼剂中GDCI量对GW103K镁合金性能的影响。11。上接第6页钻削加工性能优于含MO高强度灰铸铁。2在钻削加工过程中,变质处理获得的细小、弯曲、均匀分布的片状石墨有利于断屑,而不易形成“积屑瘤”,减弱“烧刀”现象,能够改善钻削加工性能。3变质处理不仅可以使灰铸铁的拉伸性能提高,同时,又能够改善灰铸铁的钻削加工性能。参考文献IFIELDM,STANSBURYEEEFFECTOFMICROSTRUCTUREONMACHINABILITYOFCASTIRONSJTRANSACTIONSOFASME,194786656822BOULGERFW,SHAWHL,JOHNSONHECONSTANTPRESSURE
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