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文档简介
1、中国石化仪征化纤股份有限公司热电生产中心#1、2炉DCS系统改造基础设计 2010年7月24日一、概况仪征化纤热电生产中心#1、2炉为哈尔滨锅炉厂HG-220/100-10高温高压锅炉,#1、2汽轮机组为上海汽轮机厂C60-8.83/1.28-。其控制系统采用L&N公司的MAX-1000系统。1996年采用MAX1000系统,后期增加灭火保护和一二次风速测量以及电调改造,控制器负荷率达57%(炉)和44%(机);RTP作为关键设备难以维持(4台仅能运行2台);网络设备存在软故障,DPU故障率高(4对不冗余);组态备份易丢失;预期寿命终止;卡件故障高,利用其他项目拆除设备维持运行;新增控制功能受
2、到限制;锅炉侧电缆本体侧老化严重;改造势在必行。UPS电池性能下降30%,预计寿命到期;部分关口流量节流装置有缺口,影响计量;型执行器位置发送器及电机利用炉拆除部分维持,已无法采购机械刹车;影响风粉控制,不利于安全经济燃烧;部分化学水分析仪表故障多,封存仪表,影响供水;更新后降低劳动强度,提高水质合格率。基于上述原因,需要对#1、#2锅炉的控制系统进行相应的隐患治理改造,满足锅炉长期安全稳定经济运行的需要。二、设计依据#1、2炉DCS改造项目建议书仪化公司2009年下达的固定资产投资项目计划电力建设施工及验收技术规范 第5部分:热工仪表及控制装置DL/T5190.5-2004火力发电厂设计技术
3、规程DL5000-2000火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程 DL/T774-2004计算机信息系统安全保护等级划分准则 GB17859-1999电子计算机场地通用规范 GB/T2887-2000三、设计指导思想指导思想:安全、可靠、先进、实用、节约设计原则:1、选用技术先进、有良好运行业绩的控制系统,同时尽可能考虑采用本中心已投运的控制系统。2、控制系统具有良好的自动控制性能,保证锅炉燃烧过程控制长期稳定,并与电气主控热电负荷控制系统相适应,配置锅炉主蒸汽母管压力控制回路,完成母管压力自动控制。3、控制系统应具有高度可靠的联锁保护功能,提供可靠的锅炉运行保安功能。4、控制系统各子系统及
4、设备应具备完善的冗余后备功能,确保安全可靠。5、控制系统应能全面、准确地采集锅炉运行数据,并与厂数据采集网稳定通讯,传送数据。6、现场配套设备应满足控制系统要求,并具有高可靠性及可控性。四、项目规模本次设计项目规模为#1、#2锅炉控制系统旧系统的拆除,以及DCS控制系统选型、安装、调试,同时包括一、二次仪表、电气设备的配套改造,新增一、二次风速、风压测量系统、灭火保护系统以及给粉给煤变频调速系统,接入脱硫装置档板门控制。五、设计方案(一)总体布置1、采用#1、#2炉集中控制布置方式,将原#1、#2炉控制室操作台凸起部份割平,加装不锈钢台板,每台炉布置操作员站2台,放置二台24 LCD、轨迹球二
5、个、工业键盘二个,将吹灰器控制接入相应DCS系统,同时布置数据采集计算机操作系统(包含绞龙)。2、对现#1、2炉柜控制室改造后作为#1、#2炉DCS分控室,布置DCS系统机柜12台,每炉6台,双开门布置,含继电器柜、电源柜,UPS及电源分配装置布置其内,所有机柜一字排开,采用一台电流变送器柜安装#1、2炉的电流变送器,机柜放在#1、2DCS系统机柜中间。3、原给粉、给煤变频器柜保留,中间二台原立盘操作盘面可作为电气IO站,其柜内上部份布置电接点水位计,原布置的工业电视位置不变(火焰,预留水位远程监视)。4、工程师站布置在#1、2炉控制室,以后接入集中控制室。5、取消原有各出口烟压电磁阀切换,安
6、装变送器,现场加装变送器柜(采用旧机柜改造),6、灭火保护系统同#3、4炉设计、布置(用送风机作为火焰监测器冷却风机,增设冷却风道)。(二)热工一、二次仪表改造1 一次元件、仪表改造(1) 变送器更换将原常规风压表取消,增设压力(差压)变送器将信号转换为420mA后进入DCS系统。同时取消原系统中霍尔变送器和部分型变送器以及量程需调整的变送器,更换新型智能变送器。(2) 风压取样器更换;新增将原取样器更换为防堵型风速、风压取样器。更换机翼式风量取样器为风笛式取样装置。(3) 执行器控制回路改造 利用原DDZ/型执行器的位置发送器(010mA/420mA),拆除伺服放大器,改为脉冲控制。当与执行
7、器配套的风门挡板、阀门等设备出现卡塞、堵转现象及关/开到极限位置时,脉冲控制系统具有智能判断功能,自动停止对执行器的正转或反转线圈供电,保护执行器电机不至于因长时间过流而被烧毁;卡塞、堵转现象消除后,脉冲控制系统亦能自动判别并恢复正常控制。DCS系统可接收010mA及420mA两种制式的信号。更新部分操作执行机构位置反馈和电刹车机构。(4) 热电偶(TC)信号的处理。利用原热电偶及其已经引接到中控室的补偿导线实现温度测量,TC在中控室内直接与DCS系统的I/O站连接。对于没有引接到中控室的TC信号及新增加的TC信号,不再通过补偿导线将其引接到中控室,在就地增加接线盒以及冷端补偿电阻。通过信号电
8、缆引入中控室。TC型号统一为K型(预留S分度)(5) 热电阻(RTD)信号的处理。利用原热电阻及其已经引接到中控室的屏蔽导线实现温度测量,RTD在中控室内直接与DCS系统的I/O站连接。对于没有引接到中控室的RTD信号及新增加的RTD信号,通过屏蔽导线将其引接到中控室。RTD型号统一为Pt100和CU50(兼容G分度)(6) 原一次仪表盘及盘内设备保留原样不变。(7) 将主汽、汽包安全门电接点压力表更新为压力开关(4只/炉)。 2 二次仪表改造(单台锅炉)(1) 取消所有的指针表、数显表、记录仪、风压表,其对应的一次元件直接接入DCS系统,替代常规的指示仪表。(2) 用于汽包水位测量的电接点水
9、位计更新,大修时更新#2炉测量筒及电极(#1炉已经更新),将反映电极接点的通/断信号(高值电阻)转换为进入DCS系统,利用DCS系统大屏幕显示。同时保留电接点水位显示(安装在立盘上,继电器输出控制水位联锁)(3) 利用DCS系统计算一二次风速。 3 灭火保护系统改造(1) 增加负压取样器2套(甲、乙侧),压力平衡容器3套,进口微压力开关8只(高、低报警,高低动作,三取二设计)。(2) 更新可见光火焰检测元件8只(全炉膛火焰,mV信号输出;双层,四取三设计)。(3) 增加冷却风道一套(利用送风机出口,冷风箱上开孔)。(4) 预留吹扫和自动点火装置1套。 4 电气部分改造(单台炉)(1) 给粉机、
10、给煤机变频改造安装一套变频调速系统实现8台给粉机(2.2KW)和2台给煤机(7.5KW)的调速控制。8台给粉机变频器及2台给煤机变频器组装在一个柜内,共用一套电源(具有抗低晃功能)。8台给粉机及2台给煤机的启/停控制、给粉组合电源的控制、联锁保护控制由DCS系统实现。(2) 电动门控制汽包/主汽压力安全门的控制开关保留,以便在异常情况下紧急处理;其它电动门控制开关取消。所有电动门控制进入DCS,可进行操作员站操作控制。电源状态进入DCS系统。(3) 高压电机、泵控制 取消高压电机、泵等电气控制操作开关,将其进入DCS,实现操作员站操作控制。送风机与引风机、送风机与排粉机、排粉机与磨煤机、磨煤机
11、与磨煤机润滑油泵等环节的联锁逻辑控制由DCS实现。增加2台吸风机的变频控制。电源状态进入DCS系统。合闸保险(220VDC)布置在机柜内。(4) 给粉机控制电源给粉机控制电源保留原控制开关G1G3,并将其进入DCS系统。G1、G2、G3、灭火保护信号之间的联锁逻辑控制由DCS实现。与变频器接口由DCS厂商提出或成套。(5) 给煤机控制电源给煤机控制电源的就地控制箱保留,控制操作进入DCS。给煤机控制电源与磨煤机之间的联锁逻辑控制由DCS实现。5电源系统集控室内有三种电源系统即:DCS系统电源、电气控制回路电源。具体分述如下:(1) DCS系统电源 DCS系统供电由两路电源二选一得到。一路直接来
12、自#1、2炉热力配电箱,为DCS系统直接供电;另一路来自UPS电源,作为DCS系统的热备用电源,保证DCS系统的所有设备供电不间断。 DCS系统电源为以下设备供电:A) DCS系统的所有设备(主机、LCD、PRT、I/O站、机柜风扇、24VDC系统电源)。B) 变送器用的24VDC电源。C) 驱动中间继电器用的48VDC电源。D) 电接点水位计、氧化锆等变送器,电铃。(2) 热工仪表电源。来自#1、2炉热力配电箱,分别为各自的执行器供电以及其他辅助用电(风扇、检修电源等)。(3)电气控制回路电源。来自#1、2炉热力配电箱,分别为各自的电动门、给粉机、给煤机、电气控制回路供电。(三) DCS系统
13、构成DCS系统选型应主要考虑以下几方面:(1) 在当前热工测量及控制领域代表主流发展方向,具有先进水平。(2) 真正解决实质问题自动控制系统长期、稳定的投入运行。(3) 可靠型高,投资少,具有较好的性能/价格比。(4) DCS厂家具有较强的工程能力和较好的工程业绩。1 DCS系统结构及配置(1) 本工程选用的DCS系统具体配置如下:操作员站:完成运行人员的各种操作指令输出及机组运行监视。运行人员通过鼠标、键盘进行CRT操作。操作员站由工控机、24大屏幕LCD、轨迹球、键盘组成。计算机安装在操作台内。工程师站:DAS、MCS组态及运行参数、控制参数设定。工程师站由工控机、19LCD、鼠标、键盘组
14、成。控制站:数据采集及控制调节。控制站采用工控机或其他模板式卡件实现。I/O站:完成工业现场前端的AI、AO、DI、DO及SOE的数据采集。I/O站选用智能型现场总线数据I/O前端(远程IO),其测控精度、可靠性指标均需优于其它同类产品,并已经大量应用于电力行业,取得了良好的信誉。要能适应露天开放式安装,能适应锅炉炉膛热辐射和阳光直射。DCS系统的主机安装在#1、#2锅炉控制台内。DCS系统与厂级Ethernet网通过交换机和网关进行两个系统联网通信。输出数据至实时数据库系统。并配置相应硬件完成数据在操作台回现。I/O站根据具体情况选择现场就地安装或中控室内集中安装,采集数据经现场通信总线传送
15、给各自的DPU。DCS系统支持现场总线协议,支持第三方拓展。(2) I/O统计(单台锅炉,不含备用点)#1、2炉部分 (单台锅炉,不含备用点)测点名称说 明点数AI(4-20mA、1-5V)各类变送器信号116点,电机电流19点135AI(0-5VDC)给煤机转速信号2点,给粉机转速信号8点;电流信号10点20RTDCu50;Pt100;G50Mv火焰火其他变送器输出信号12TCKK分度;兼容S分度70PI电度脉冲量10;结合电量考核 10DI(SOE)各种设备运行状态信号、报警信号190DO大电机、给粉机、给煤机、油泵启停控制46点,电动门开/关控制44点。等140AO给煤机转速控制信号2点
16、,给粉机转速控制信号8点变频输出控制6点,烟气档板门2点18PAT执行器控制单元,完成执行器的阀位采样及控制输出。每台执行器单元包括AI:1点(4-20mA),DO:2点兼容AO输出10点150总计795注:锅炉部分I/O数量不包括备用点,并且是针对有专门PID调节器的系统来统计的,如果控制系统没有专门PID调节器,应相应的增加DI、DO、AI的点数。SOE点是针对有专门的SOE卡件进行统计,如采用其实的方法实现SOE,可以不考虑SOE点数。上列的点也不包括DCS内部的硬接线联系点(如MCS至DAS、ETS至DCS等)及3.2.3.16要求的附加点。不包括锅炉负荷协调控制。不包含系统内部硬接线
17、和内部报警设计用点。测点名称说 明点数4-20mA歌变送器信号110点,大电机电流19点1290-5VDC给煤机转速信号2点,给粉机转速信号8点10RTD70TCK70DI(SOE)各种设备运行状态信号、报警信号178DO大电机、给粉机、给煤机、油泵启停控制46点,电动门开/关控制42点。等88+40=128AO给煤机转速控制信号2点,给粉机转速控制信号8点10PAT执行器控制单元,完成执行器的阀位采样及控制输出。每台执行器单元包括AI:1点,DO:2点453=135总计683(3) DCS机柜配置(参见整体布置方案) DCS系统主机柜、电源柜、司炉操作台等安装在控制室,此时的DCS主机、大屏
18、幕应做好防尘、散热处理。控制室内安装、调试、维护工作量较多。DCS主机柜:安装锅炉的DPU或,网络交换设备等;( 操作员站主机及数据采集计算机可安装在操作台内,与其LCD、KEY、轨迹球连接线可避免中继器等)。继电器柜:每炉2个。即:电动门控制DI/DO与DCS系统I/O站连接配置,执行器控制配线。锅炉的各种电气操作开关由于操作频率很少,将保留的锅炉及其制粉系统的电气操作开关集中安装在各自的立盘上。 I/O站柜:组装部分I/O模块。部分为远程IO站。操作台:每炉2个操作员站操作台,操作员站操作台安装LCD、KEY、轨迹球各一个。在其中的一个操作台上安装安全门和紧急停炉控制开关。正常运行时,司炉
19、通过轨迹球、键盘进行LCD人机界面软手操操作;只有在启/停炉或出现紧急情况时,才操作继电器柜或电气操作台上的电气开关。操作台内布置安全门控制电源(220VDC)以及散热、照明电源、检修电源等。 工程师站:增加必要的系统设备(含网线)。2 DCS系统性能2.1 DCS系统重要指标(1) 热工测量精度 模拟量输入信号的测量显示精度0.25%。 主要模拟量输入信号的处理周期125ms; 其它模拟量输入信号的处理周期500ms。 事故顺序记录(SOE)的开关量输入信号处理周期1ms; 其它开关量输入信号处理周期4ms。(2) 系统及网络 操作响应时间(键盘/鼠标按下到输出端口设备响应的时间)1s; 画
20、面刷新时间(键盘/鼠标按下LCD从一幅画面切换到另一幅画面)1s。 操作系统规定不同级别的口令,保证操作员不能进到操作系统的环境下,并 具有误操作情况下的防范措施。 DCS系统工作可靠,无死机现象发生,亦不对其它设备造成干扰。 重要部件:网络媒介、控制站、操作员站等要求1:1冗余配置,并能在线解列其中一台,而不影响系统的正常工作。 DCS系统开放性好,与我中心现有的生产管理网联网,有关参数要求按中心的数据格式时实通信,数据更新周期1s;实现数据回现。DCS系统与生产管理网之间设置有效的隔离措施,防止管理网上人为病毒干扰,确保系统可靠工作。并与ERP数据仓库接口,输出数据。 DCS系统无2000
21、年问题(或类似问题)。(3) 历史趋势与报表历史趋势的记录时间为大于31天,采样速率为1次/秒。报表按我中心现有报表格式实现定时(1次/小时)打印和随时打印。2.2 DCS控制功能(1) 全面实现自动调节,并能长期、稳定、安全和经济运行。控制回路如下:控制内容控制回路名称控制点数稳态精度抗扰能力单炉30%额定负荷扰动/1min超调量s恢复时间Ts汽包水位给水310m30mm3分主汽温度减温水4135分主汽压力给粉80. 1MPa0.3MPa3分最佳燃烧送风22:4-62:4-82分炉膛负压吸风215Pa40Pa30秒磨入口负压磨温风230Pa不影响不影响磨出口温度磨冷、热风43不影响不影响合计
22、25 燃烧自动调节具有实现多台并列运行锅炉协调控制功能(留有硬接线)。 在制粉系统启动、停止、单炉快速甩负荷时,所有控制回路均全部投入自动运行,锅炉在DCS自动调节下恢复稳定,恢复速度满足运行工艺要求。 单台送风机、引风机跳闸,或排粉机突然跳闸等突发事件下,DCS能够快速调节控制炉膛负压,保持不灭火,并逐渐恢复稳定。 在60110%额定负荷下,锅炉的所有控制回路投入自动并连续运行72小时作为DCS的验收考核标准。(2) 热工信号、联锁、保护(含FSSS)和辅机联锁全部由DCS系统内部软件组态实现,联锁具有解除和投入功能。设计逻辑示意画面,并动态显示逻辑执行情况(3) 全面实现计算机监控操作。(
23、4) 电动门控制具有开到位、关到位及中间停止等功能,电气设备具备检修挂牌功能。(5) 电气设备,具有电源指示功能。(6) 具备顺序启动设备功能。2.3 DAS功能(1) 对生产过程参数进行正确性判断、零漂修正、线性化、数字滤波、越限报警、参数补偿及性能效率计算。(2) 显示:包括操作显示、成组显示、棒状图显示、趋势显示、报警显示等。具 体如下: 操作画面:根据锅炉、制粉系统的具体情况,设计如下操作画面: 锅炉汽水系统操作画面。包括主给水门、给水旁路、4个减温水门软手操、主汽门、并炉门、事故放水门及与汽水系统相关的主要参数。 锅炉燃烧系统操作画面。包括给送风门、引风门含电机、给粉、减温水及与燃烧
24、系统相关的主要参数。 制粉系统集中监视操作画面。以工艺流程图形式显示制粉系统的主要运行参数,替代常规数显表及指针表。在工艺流程图上可以点中某个操作器,进行软手操控制输出。系统成组参数显示:锅炉设计四幅成组显示画面。即汽水系统、风烟系统、燃料系统及制粉系统。DAS成组显示:设计若干幅成组参数显示画面,将所有I/O测点的运行参数以报表形式在操作员站分屏显示。动力场试验参数显示:专门为锅炉启炉前空气动力场试验设计幅成组参数显示画面,将与动力场试验有关的I/O测点运行参数以报表形式在操作员站分屏显示。趋势显示:包括时实趋势图和历史趋势图。可显示3分钟、10分钟、30分钟、1小时、8小时、24小时及48
25、小时趋势图。按系统工艺设计成12组趋势图供运行人员使用。报警显示:在各幅画面上时实显示参数的运行状态,越限时参数的颜色改变并连续闪烁。同时DCS系统报警输出驱动音响系统。工艺流程图:按系统工艺流程设计4幅工艺流程图即锅炉汽水系统工艺流程图 、锅炉风烟系统工艺流程图 、锅炉燃烧系统工艺流程图、制粉系统工艺流程图。在工艺流程图中详细表明各测点参数及工质状态及各种调节门的操作,运行人员可直接对其上面的软手操进行操作。 (3)报表记录:包括定期记录、事故顺序记录等。具体由业主和供应商进行工程联络时确定。2.4 ENG功能(1)DCS系统硬件配置组态。(2)DAS功能组态及各种画面组态。(3)I/O站组
26、态及运行参数组态。(4)各控制回路组态及控制参数调试、整定、修改。(5)打印报表、图形拷贝。六、主要设备选型及配置 需要的主要设备与材料 名 称规 格 型 号单位数量DCS控制系统含母管协调套压力变送器PM10或同类型台差压变送器ROSEMOUNT 3051台安全门压力开关SOR台执行机构更换310台分析仪器PH计台电缆含控制、电源套执行器位发及电机更新420mA,电刹车台电接点水位计更新420mA,报警输出台不间断电源山特5KVA,30分钟阳光电池台流量孔板只给粉机变频器台给煤机变频器台电动门电源状态端子式继电器套柜式空调,抽湿机等5匹台七、主要建、构筑(1)将原#1、2炉机柜室改造装修,拆
27、除原废旧地面电板,敷设地面瓷砖,墙面采用石膏板,拆除废旧吊顶,根据操作台、机柜布置,重新布置照明,一并配套事故照明,并对火灾报警系统移位。(2)拆除原风道,重新设计控制室,送出风风道,保证空气质量,配套安装空调2台。(3)控制室门、窗(前面、两侧,观察用)仍采用原双层隔音设计。(4)其他零星配套。八、符合利用“三废”处理、环境保护设施和评价 该项目不会对环境造成任何不利影响,有利于节约能源,降低噪音,降低锅炉炉膛爆炸风险。 拆除设备按照废旧物资进行分类处理。九、收益评价分析1安全收益根据#5、#6炉改造后统计,自动控制系统投入率从40左右增加到95以上,自动控制系统的长期稳定投入,可很大程度上
28、提高了锅炉主蒸汽供汽响应能力,对稳定高压蒸汽供汽压力、温度等品质起到非常重要的作用,大大提高向主体厂特别是化工厂供汽的安全可靠性。2经济效益由于自动控制系统投入,减少了当负荷和煤种变化时的风量不足或过剩,使燃烧充分且排烟损失小。根据已经改造的#5、#6锅炉自动控制系统节煤试验,具有可观的经济效益。 十、实施进度2010年4月底前完成设备的订货工作,7月底前设备到货。2010年7月中旬前完成施工合同签订、方案的编制、施工图册的设计工作及施工用辅材的订货工作。2010年7月、8月完成工程组态、系统验收,材料验收。2010年8月进行#2炉控制系统的安装、调试、投运。2010年9月进行#1炉控制安装、
29、调试、投运。2010年10月试运结束进行竣工验收。(具体安装、调试日期需待运行部门运行方式许可时安排进行。)十一、总概算1、本项目工程投资为:570万元,其中固定资产投资为:450万元。工程费用120万元2、本概算编制依据为江苏省安装、建筑概算定额2005年版以及其他项目参照中石化的有关规定。 3、说明:工程费中设备费,包括运杂费,DCS系统安装调试费包括机柜、网络设备等的安装和接线、通道测试等其他系统投入运行工作所必须的工作。施工工程中的电缆型号和长度待DCS系统确定后施工图部分(电缆清册)详细设计调整。4、附表:总概算表、土建工程概算表、安装工程概算表(电气、自控、暖风)附件四:压力设备清
30、单设备位号用途设备名称规格型号量程精度P101主汽压力压力变送器016MPa0.2H101汽报水位差压变送器5014456Pa0.2H101-3汽报水位差压变送器5014456Pa0.2 BP102集汽联箱压力压力变送器016MPa0.2P103汽包压力压力变送器016MPa0.2P105主给水压力压力变送器016MPa0.2P104给水调门后压力压力变送器025MPa0.2P107-3甲侧空预器出口风压压力变送器010KPa0.2P107-4乙侧空预器出口风压压力变送器010KPa0.2P108-1甲侧除尘器出口烟压差压变送器-40KPa0.2P108-2甲一级空预器出口烟压差压变送器-40
31、KPa0.2P108-3甲一级省煤器出口烟压#1差压变送器-40KPa0.2P108-4甲一级省煤器出口烟压#2差压变送器-40KPa0.2P108-5甲二级空预器出口烟压#1差压变送器-40KPa0.2P108-6甲二级空预器出口烟压#2差压变送器-40KPa0.2P108-7甲二级省煤器出口烟压#1差压变送器-40KPa0.2P108-8甲二级省煤器出口烟压#2差压变送器-40KPa0.2P108-9甲二级省煤器进口烟压差压变送器-40KPa0.2P109-2乙侧除尘器出口烟压差压变送器-40KPa0.2P109-1乙一级空预器出口烟压差压变送器-40KPa0.2P109-3乙一级省煤器出
32、口烟压#1差压变送器-40KPa0.2P109-4乙一级省煤器出口烟压#2差压变送器-40KPa0.2P109-5乙二级空预器出口烟压#1差压变送器-40KPa0.2P109-6乙二级空预器出口烟压#2差压变送器-40KPa0.2P109-7乙二级省煤器出口烟压#1差压变送器-40KPa0.2P109-8乙二级省煤器出口烟压#2差压变送器-40KPa0.2P109-9乙二级省煤器进口烟压差压变送器-40KPa0.2PS110#1角上一次风速差压变送器01.5KPa0.2PS112#2角上一次风速差压变送器01.5KPa0.2PS114#3角上一次风速差压变送器01.5KPa0.2PS116#4
33、角上一次风速差压变送器01.5KPa0.2PS111#1角下一次风速差压变送器01.5KPa0.2PS113#2角下一次风速差压变送器01.5KPa0.2PS115#3角下一次风速差压变送器01.5KPa0.2PS117#4角下一次风速差压变送器01.5KPa0.2P118#1角二次风差压变送器06KPa0.2P119#2角二次风差压变送器06KPa0.2P120#3角二次风差压变送器06KPa0.2P121#4角二次风差压变送器06KPa0.2P126甲磨进口压力差压变送器-800+800Pa0.2P125乙磨进口压力差压变送器-800+800Pa0.2P127甲磨出口压力差压变送器-40000Pa0.2P128乙磨出口压力差压变送器-40000Pa0.2P129-1甲粗粉分离器出口负压差压变送器-100KPa0.2P129-2乙粗粉分离器出口负压差压变送器-100KPa0.2P129-3甲排粉风机进口负压差压变送器-100KPa0.2P129-4乙排粉风机进口负压差压变送器-100KPa0.2P130燃油压力压力变送器06MPa0.2P133甲磨润滑油压力压力变送器00.6MPa0.2P133-2甲磨润滑油压力开关压力控制器发讯
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