高温过热器爆管_第1页
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文档简介

1、高温过热器爆管一、事件发生时间: 2005年07月 09日二、事件发生时工况:#1机组负荷600MW,主汽压力23.6MPQ主汽温度566C, 1A、1B、1C、 1D、 1E、 1F 制粉系统运行,机组控制方式为协调控制。三、事 件发生、扩大及处理情况:监盘人员发现 #1 机组负荷波动, #1 炉给煤量由 230t/h 左右逐渐上升 至 240t/h 左右,总给水流量由 1950t/h 逐渐上升至 2050t/h ,此时 锅炉正在进行吹灰。值班员检查锅炉汽水参数未见异常,对 #1 炉四 管泄漏报警装置检查也未见异常。就地巡检发现 #1 炉顶热室冒灰, 汇报值长,此时给水流量仍维持 2050t

2、/h 左右,查看锅炉管壁温度 测点仍未见异常。值长令降负荷至 500MWJ在降负荷过程中B侧主汽 超温,B侧二级减温水调门自动跟踪正常,值班员立即汇报值长,申 请停炉。值长令手动MFT各联动系统动作正常。锅炉冷却后经检修 人员打开人孔进入热室内检查发现:炉顶热室内高过出口从A到B数第 15 屏、从后向前数第 11 根管、异种钢接头 (锅炉厂焊口) 上 60mm 左右(P91侧)爆开,管子规格: 45X 7.8 ;材质:P91。爆口特征 为短时超温过热爆口。经对热室内 31 屏高过管扒保温进行了检查, 超声波测厚和卡尺测量发现另有 28根管被吹损减薄( 15屏 15根,14屏 13根);炉内检查

3、发现第 15屏第 12根管弯曲变形较大,对热 室内爆管和被吹损减薄的 28 根管共计 29根全部进行了换管处理,炉 内弯曲变形较大的第 12 根管也进行了更换处理。处理此次爆管共计 74道焊口(高过出口 71道、入口 2道、手孔1道),P91焊口全部 进行热处理,焊口 100%无损探伤。四、事件原因及扩大原因分析:1. 直接原因分析:高温过热器超温爆管。2. 根本原因分析:安装时高过入口联箱内遗留有异物,使管子堵塞,导致短时超温爆 管。五、事件暴露出的问题:1. 锅炉安装质量不高,设备验收及设备监理不到位,吹管不彻底。2. 四管漏泄报警装置安装范围不全面,不能反映锅炉运行状况。六、防范措施:1. 总结经验,发现锅炉四管有超温现象应及早停炉检查。2.

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