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文档简介

1、一次不当养护造成的混凝土表面裂缝!王彦闯,程建民山西一建集团有限公司 【摘要】本文 根据一次因结构混凝土温度与养护用水温度温差过大,采取 的养护措施不当造成的混凝土筏板基础表面裂缝的案例进 行了分析,提出了混凝土裂缝产生的原因、处理方法和今后 的预防措施。【关键词】不当养护;温差;裂缝;混凝土抗 拉强度 随着国家建设大规模的发展,土地资源越来越紧张, 高层和超高层的住宅和商业用房也越来越多。高层建筑的基 础全部都是大体积混凝土,而大体积混凝土的裂缝控制不可 避免地摆在我们面前。严格地讲,大体积混凝土的裂缝要从 多方面控制,从制定大体积混凝土施工方案,到原材料、混 凝土搅拌、运输、浇筑施工工艺,

2、浇筑后的结构实体测温、 养护等一系列环节都不可忽视。但一般来讲,大家对大体积 混凝土的原材料、混凝土的搅拌、运输和施工等环节都很重 视。但等大体积混凝土施工完毕, 对其养护就不那么重视了, 加之一些管理人员和操作工人,对混凝土养护的重要性和如 何养护不太了解。因此,浇筑后不养护或因养护不当造成的 混凝土裂缝,占现有混凝土裂缝的比例越来越多。笔者曾经 历过一起因混凝土养护不当引起的混凝土筏板基础表面裂 缝的案例。1 工程概况某高层住宅楼、地下一层、地上三十层、基础 形式为桩筏基础,钢筋混凝土灌注桩,桩径 800mm ,桩长 36m ,混凝土强度等级 C30 ;筏板基础厚度 1.5m ,平面尺 寸

3、80.2 x 22m,钢筋为双排双向布置,钢筋间距150 x 150mm, 直径 25mm ,筏板底部钢筋混凝土保护层厚度为 40mm ,上 部保护层厚度为 20mm ,混凝土强度等级 C30 ,抗渗等级 P6 ,混凝土量约 2650m3 ,根据 GB50496-2009 大体积混 凝土施工规范中关于大体积混凝土的定义,该筏板基础为 大体积混凝土。该工程位于山西雁北地区某市, 筏板基础施工期为 4 月中旬, 该地区春季风大、气候干燥、沙尘天气较多,空气湿度仅为 10%20 %,气温偏低。施工前编制了大体积混凝土施工方 案:该筏板基础使用商品混凝土,为保证混凝土浇筑质量, 考虑到基础钢筋间距较大

4、,要求混凝土坍落度控制在 150 180mm 。施工时随时抽查坍落度, 确保混凝土坍落度在可控 制范围内。混凝土浇筑完毕后,进行抹面,然后覆盖塑料薄 膜,进行保湿养护,以避免混凝土表面因失水产生塑性及干 缩裂缝。2 裂缝产生经过及原因分析该筏板基础混凝土于 2013 年 4 月17 日下午 3点开始浇筑, 4月18 日晚 10 点混凝土浇筑 完毕,浇筑完抹面找平后覆盖塑料薄膜。由于工期紧,4 月19日早上 8点上班, 操作工人看到混凝土表面硬化, 踩上去 无脚印,即将塑料薄膜揭开,准备放线,进入下一道工序。他们认为,揭开塑料薄膜后,在混凝土表面浇水,也可达到 与塑料薄膜相同的养护效果,于是他们

5、采取了浇水养护的方 法,当水浇到混凝土表面 5 分钟左右,混凝土表面出现了裂 缝,该裂缝为有规律的裂缝, 全部为沿着上排钢筋走向开裂, 呈网格状分布, 也就是通常所说的顺筋裂缝 (见图 1)。图 1 混凝土表面裂缝当时监理人员正好巡查到此,发现混凝土出 现了裂缝,立即叫停了浇水。经现场观测,裂缝产生区域有 5X 12m大小的范围,裂缝宽度大约在0.1mm左右,最宽处未超过 0.2mm 。(该片区域浇筑时间 18 日凌晨 5 点左右。) 针对以上问题,相关人员在现场召开了有监理、施工单位、 搅拌站等相关单位技术人员参加的裂缝原因分析会。经查相 关规范和资料,根据筏板基础大体积混凝土施工方案中 的

6、热工计算得出,该大体积混凝土中心温度 51 C,表面温度 32 C,测温孔分三层设置,分别位于筏板基础的上表面下和 底面上 100mm 及筏板中部, 共计 20 个测温点。 根据测温记 录 20 个点中,取其中温差最大的一个点数据看,底层温度 56C,中间层温度60C,表层温度36C,内外最大温差24C, 小于大体积混凝土施工规范 GB50496-2009 中“混凝土浇 筑块体的里表温差不宜大于 25C ”的规定。查当天气象记录, 大气最高温度12C,最低温度4C,现场设一铁皮蓄水箱存 放施工用水,上午 9点测水温为7C,混凝土强度因未压试 块,强度不详,考虑到大体积混凝土水化热大,强度增长快

7、及搅拌站提供的混凝土强度增长规律等因素,估计当时混凝 土强度约为 5 7MPa 。综合上述情况分析,大家认为: ( 1 )未按筏板基础大体积混凝土施工方案要求,违规 作业。铁路混凝土工程施工质量验收标准 TB10424-2010 第469条明确提出:“ 混凝土养护用水与混凝土结构表 面温度之差不得大于 15C。”就是考虑防止温差过大使混凝 土收缩过大,导致出现裂缝。筏板基础混凝土裂缝出现的原 因就是由于操作工人片面认为混凝土的养护方法就是浇水 养护,而不知道应根据不同的结构形式和环境采用不同的养 护方法,如常温施工的一般混凝土结构需要保湿养护,冬期 施工的混凝土结构需要保温养护,而大体积混凝土

8、则不但要 保湿养护,更重要的是要考虑温差对混凝土结构的影响,以 避免大体积混凝土因内外温差过大而导致结构出现裂缝。 (2 )混凝土抗拉强度低。大体积混凝土为降低和延缓水泥 水化热的峰值,掺入了缓凝剂,使初凝控制在812小时,虽然终凝后,由于大体积混凝土水化热大,对混凝土强度产 生了加速养护的效果,但即使增长,其一天抗压强度能达到 20 %左右设计强度即6MPa,而混凝土抗拉强度约为抗压强 度的十分之一仅 0.6MPa 左右,抗拉强度很低,在温差接近 30 C的冷水浇到混凝土表面,混凝土表面将会产生较大收缩,而筏板基础的上排钢筋混凝土保护层厚度为 20mm ,是混凝 土抗拉最薄弱的部位,一旦这些

9、部位混凝土的收缩应力大于混凝土的抗拉强度,混凝土就产了收缩裂缝。从图1 看,该部位混凝土裂缝出现的就是有规则的顺筋裂缝。 该裂缝出现后,我们经过分析研究,认为混凝土裂缝宽度较 小,且混凝土的水化反应也正在持续中, 如果采取措施得当, 这些裂缝有可能愈合。故决定采取在筏板基础裂缝表面撒水 泥,用笤帚反复扫,使水泥尽可能渗入裂缝中,然后用喷壶 喷洒温水,最后表面覆盖塑料薄膜,保湿养护。一年后我们 进行了多次详细的观察,未发现裂缝,说明裂缝已经愈合。(见图 2)图 2 处理后的混凝土表面3 小结此次筏板基础混凝土裂缝的出现是不应该发生的事 情,是操作工人违反操作规程,在混凝土强度未达到规定之 前,为抢工期、擅自改变养护方式造成的。它也从深层次的 反映了两个问题:一是管理人员管理不到位,工人违规操作 无人及时制止;二是缺乏对混凝土如何合理养护的知识,包 括有些管理人员也不清楚,这些我们在现场研究分析会上有 些管理人员的讲述中也可以看出。这

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