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文档简介
1、提高冶金焦利用率的实践与应用白 玮 魏绍良 侯纪宝(莱芜钢铁股份有限公司,炼铁厂,山东,莱芜,271104)【摘 要】通过对高炉碎焦系统和烧结焦粉系统进行改造,从碎焦中筛分出大量焦丁,回收焦丁配加入炉,节约了大量的焦碳,降低了焦比,降低了生产成本,改善了高炉炉况,提高了产量。【关键词】碎焦 焦丁 焦比 0.前言 莱钢股份炼铁厂老区共有四座高炉,原高炉焦碳经过两焦筛的筛分,筛上物大焦经料车直接进人高炉作为燃料,筛下物碎焦则经过碎焦车提升进入碎焦仓,用汽车运至烧结原料场。众所周知,筛下物碎焦中含有大量的焦丁。而老区四座高炉的碎焦一直作为烧结生产的燃料使用。碎焦没有进行筛分再利用,造成极大的浪费。
2、在老区3台105m2烧结焦粉系统中,烧结机使用的是筛下物即粒度小于12毫米的焦粉,经过破碎后作为烧结机燃料,而筛上物即大于12毫米的焦丁被外卖,其中含有部分粒度大于24毫米的焦丁可作为高炉燃料利用,这一部分就白白浪费了。 从目前国内高炉生产组织情况来看,高炉提高原燃料利用率已经成为一种趋势。随着当前炼焦用煤的紧张,焦炭质量有所下降,外购焦比重的增加造成质量波动大。通过对高炉原有碎焦系统和烧结焦粉系统进行改造,增加焦丁利用设施,对碎焦进行筛分,使焦碳分级入炉,一方面可以提高高炉主体焦碳的质量,有利于炉况的稳定顺行,另一方面对筛分出的焦丁随着烧结矿等矿石配加到高炉中进行冶炼,也提高了焦碳利用率,并
3、且起到改善料柱透气性的效果。 在国内其它钢铁厂,有对高炉碎焦进行筛分,回收焦丁配加入炉的先进经验,与国内高炉相比,莱钢股份炼铁厂老区四座高炉有它的局限性。1#、2#高炉的前身为620m3,几经改造大修扩容,由750 m3到1080 m3。3#、4#高炉由750 m3大修扩容到1080 m3。原系统没有涉及焦丁利用这一系统,因此,碎焦系统的改造,焦丁的回收利用相比其它高炉,难度大,需要解决的问题多。如何就老区高炉的现状,改造碎焦系统,对碎焦进行筛分再利用,回收焦丁配加入炉,是摆在我们面前的一项重大课题。1.改造前状况1.1 高炉冶炼对焦碳的质量要求越来越高 焦炭在高炉冶炼中主要作为发热剂、还原剂
4、和料柱骨架。高炉下部料柱的透气性完全由焦炭来维持。焦碳强度不好,料柱的透气性变坏,高炉难于接受风量和风温,同时喷吹量也受限制。此外,生成大量的焦粉掺入炉渣,使渣变稠,还会造成难行或悬料。焦炭质量成为保持炉况顺行的质量指标。1.2 随着高炉生产能力的提高,对入炉焦碳的需求也不断增长 20062008年,老区四座高炉分别进行了大修扩容改造,随着高炉生产能力的提高,对入炉焦碳的需求也不断增长,加之市场外购焦碳的供给的紧张,及焦碳质量的下滑,成为制约高炉生产的重要环节。1.3入炉焦比高,高炉成本高 与国内同类型高炉进行对比,老区四座高炉的入炉焦比高,平均在350kg/tfe左右,焦碳的消耗高,焦碳价格
5、高,因此高炉的成本高,效益低。节约焦碳,就是降低成本,是挖潜的重要措施。1.4 焦丁混入焦粉,影响烧结工艺,浪费燃料 烧结生产使用小于12mm小颗粒的焦粉,而大于12mm大颗粒的焦丁容易产生混合不均、燃烧不充分现象。因此,碎焦中大于12mm的焦丁混入焦粉即造成烧结工艺难以消化又造成燃料的极大浪费。1.5 在老区烧结焦粉系统中,焦粉配入混和料作为燃料进行烧结具有重要的作用,它的生产工艺路线如下:从厂外或高炉槽下来的焦粉经小焦筛筛分后,粒度小于12毫米的焦粉进入四辊破碎机破碎成粒度小于3毫米的焦粉(大于85%),经皮带进配料室配料进行烧结,粒度大于12毫米的焦丁经皮带运输到焦炭外排料仓经汽车拉往厂
6、外卖给外单位。但是,在粒度大于12毫米的焦丁中含有部分粒度大于24毫米的焦丁我厂高炉可用。这样这部分焦炭白白浪费了。 因此,迫切需要对高炉碎焦系统与烧结焦粉系统进行改造,提高焦碳的利用率,回收焦丁,实施配加入炉冶炼方式,降低焦比,节约成本。 2.项目的改造与实施2.1 高炉碎焦系统改造 原高炉碎焦系统基本结构为两个碎焦仓,原碎焦系统的结构简单,上部设有碎焦轨道,在16.7m处为碎焦车受料斗,在15.2m平台上设置有碎焦卷扬系统,下部为90m3碎焦仓,在碎焦仓下部设置有闸门。原碎焦系统基本结构见下图。图1 原碎焦系统结构图 改造后主要工艺流程为:焦碳通过槽下两个焦碳振动筛的筛分,大于18mm的合
7、格焦进入高炉料车,由料车卷扬机提升,送入高炉进行冶炼。小于18mm的碎焦则经过筛下物溜槽落入碎焦车,由碎焦车卷扬机提升进入经过改造后的碎焦处理系统。在碎焦仓的上部经过焦丁筛的筛分,焦丁筛的筛网为10mm,小于18mm大于10mm的焦丁通过筛上物溜槽进入1#碎焦皮带机,然后落入2#碎焦大倾角皮带机进入焦丁仓存储,当高炉需要配加焦丁时,进入振动给料机,通过称量系统,进入3#碎焦皮带机,进入右矿皮带机配加到烧结矿中进入高炉进行冶炼。小于10mm的焦粉则由焦丁筛的筛下物溜槽落入碎焦仓,最后经过汽车运输,进入烧结系统。改造后主要工艺流程见下图:图2 改造后主要工艺流程图 具体改造如下:2.1.1 焦碳振
8、动筛的筛网改造 槽下两焦碳振动筛的筛网为14mm,配合碎焦系统的改造,根据工艺的需要,将筛网改为18 mm。焦碳经过振动筛的筛分,进行分级。大于18 mm的合格焦按原工艺最终进入高炉进行冶炼。小于18mm的碎焦内含有大量的焦丁,需要进行二次筛分,分离出焦丁和焦粉。通过增大筛网,减少了焦碳筛分时间,提高了高炉上料速度和能力,为高炉高产创造了条件。焦碳振动筛的筛网还可以根据高炉的炉况情况,及高炉检修时间的长短,高炉复风和开炉的需要进行更换。2.1.2 旧碎焦系统的改造 改造的宗旨是保持并充分利用原碎焦系统.原碎焦系统改造的空间狭小,并且受周围设备、及上料斜桥的影响,在此基础上进行改造难度相当大。因
9、此,如何在原碎焦系统有限的空间进行改造,是本改造项目的重点和难点。 根据工艺要求通过计算, 改造旧碎焦系统,必须满足两大条件:一是在原系统上减少原碎焦仓的容积,增设焦丁筛分系统,二是必须保证新碎焦仓的容积为50 m3。通过对多种方案的选则,最终方案如下: 2#碎焦仓改造原理图见下图.图3 2#高炉碎焦系统改造原理图2.1.2.1 利用原有钢结构钢柱,在16.7m设置钢梁、平台,将原有碎焦卷扬机系统由15.2m平移至此平台。2.1.2.2 因碎焦卷扬机平移的上抬,相应的将原有道轨直段垂直断开,增加1m。同时将原有碎焦受料斗下部截去0.5m。2.1.2.3 对原有的碎焦仓进行改造,把15.4m和
10、12.9m之间的原有碎焦仓拆除,在12.9米设置钢梁平台。2.1.2.4 在16.7m下部安装2.3m3仓,在12.9米平台安装焦丁筛。2.1.2.5 在2.3m3的仓下部安装手动插板阀,控制碎焦的流量。焦丁筛的分级粒度为10mm。在焦丁筛的下部安装筛下物溜槽,以便于经过焦丁筛的筛分,小于10mm的焦粉能顺利进入碎焦仓。在焦丁筛的上部安装筛上物溜槽,使大于10mm小于18mm的焦丁能顺利进入1#碎焦皮带机。2.1.2.6 把12.9m到6.73m之间的原有碎焦仓部分进行改造分割封闭,建成容积为51 m3的碎焦仓存储焦粉。新的碎焦仓下部安装电液动扇形闸,控制焦粉的流量,卸料进入汽车。2.1.3
11、新建焦丁仓系统 在碎焦仓的北部新建一个60m3的焦丁仓,用来储存焦丁。在焦丁仓的下部设置有称量漏斗,保证了配加到烧结矿的焦丁的准确计量,提高了配料的准确性。焦丁仓为钢结构形式,节约了大量的建造时间。在碎焦系统正式改造前,提前半个月开始施工,保证了此部分能够与新碎焦系统同步运行。2.1.4 焦丁的运输系统 焦丁在焦丁仓和碎焦仓之间的运输也是一个难题。原则上焦丁仓和碎焦仓的距离越大越好,皮带容易设置。但是,焦丁仓和碎焦仓相对位置一定。碎焦仓相对焦碳振动筛的位置一定,保证碎焦卷扬的正常运行;焦丁仓在碎焦仓的北部,因受北部空间的限制,不能无限制的向北。因此,设计了两条皮带来完成焦丁运输。1#碎焦皮带机
12、把从焦丁筛筛上物溜槽来的焦丁进行运输;因现场位置的限定,选用一条的大倾角皮带机提升焦丁,向焦丁仓送料。2.1.5 焦丁的配加入炉 在焦丁仓下部安装3#碎焦皮带机,宽度b500mm,运输速度为v=1.25m/s.根据高炉的炉况,将焦丁经过称量,准确的送至右矿皮带机,配加到烧结矿中,进入高炉进行冶炼,月均焦丁比达到30kg/t,达到了国内较高水平。改善了料柱的透气性,改善了炉况,节约了焦碳,降低了焦比。 此次改造充分利用了碎焦仓钢结构的框架,“碎焦仓的分割改造”,节约了投资和时间。精确进行仓容积的计算、充分利用原有的碎焦仓,对仓的结构进行重新设计、分割改造,为其它设备的设计改造留出了充足的空间,节
13、约投资和时间。改造碎焦回收系统时间及费用都比新建一套系统降低一半。 碎焦系统的改造是借助高炉年修的时间进行,时间只有30天,时间紧迫。并且碎焦的处理为单一的工艺过程,没有备用系统,为了不影响高炉的正常生产,充分利用焦丁筛的活动筛网,兼顾其它设备,保证了正常的碎焦处理工艺流程,使碎焦能正常运输。减少影响高炉正常生产时间5天。同时,不影响改造的继续进行,做到了生产改造两同时。2.2 烧结焦粉系统改造2.2.1 原来烧结焦粉系统工艺图4 原有小焦筛分系统焦化厂或我厂高炉槽下来的焦粉经上料皮带,经小焦筛进行筛分,粒度小于12毫米的焦粉由筛下物皮带进入四辊破碎机破碎成粒度小于3毫米的焦粉(大于85%),
14、经皮带进配料室配料进行烧结,筛上物粒度大于12毫米的焦丁经皮带运输到焦炭外排料仓经汽车拉往厂外卖给外单位。但是,在粒度大于12毫米的焦丁中含有部分粒度大于24毫米的焦丁我厂高炉可用,这一部分可作为高炉燃料用但却外卖给外单位白白浪费了。2.2.2 改造热内容 在原来焦炭外排料仓混凝土框架内,利用原有的框架柱子,拆除原有料仓,增设两层钢平台,其中在6.21米平台上,增设一台筛子型号xbsfj150x360-棒条振动筛系统。筛上物与筛下物落地,中间垒一混凝土墙隔开。筛子的分级点22毫米,振动筛将原来焦粉一次筛筛上物(粒度大于12毫米的焦丁)大于24毫米的焦丁部分作为筛上物筛出,这部分焦碳运往高炉,当
15、作高炉燃料进行冶炼。新加棒条筛筛分系统如下图所示:图43.实施效果 2007.102009.4年,老区四座高炉分别进行了改造实施。改造后取得了良好的效果。 四座高炉年回收焦丁8.5万吨。实现了焦碳分级入炉,提高了焦碳的利用率。改造后,对焦碳进行了筛分,对不同粒度的焦碳进行充分利用,把筛分出的焦丁配加到烧结矿进入高炉冶炼,改善了料柱的透气性,改善了炉况,高炉的其它技术指标均有不程度的提高,收到了良好的冶炼效果。扣除因风温的提高、煤比的增加,烧结矿品位的提高、富氧的提高的影响降低的焦比,因配加焦丁,降低焦比12.61 kg/tfe,节约大量的焦碳,产生了可观的效益。同时解决了焦丁混入焦粉造成的烧结工艺难以消化,混合不均、燃烧不充分的现象。 2010年9月对烧结焦粉系统进行改造,改造后取得了良好的效果,通过增加焦粉二次筛分工艺,可有效回收烧结焦粉中粒度大于24毫米的焦丁,节约焦碳,提高了焦炭利
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