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文档简介
1、陶瓷工业废水的净化回用工程1 工程概况在生产陶瓷的过程中会产生一部分泥浆废水, 废水中的悬浮物主 要是粒径v 150卩m的固体颗粒,其中具有很强的分散性且粒径v 10 卩m的微细颗粒比例很大。由于各陶瓷厂管理水平差异较大,车间布 局乃至排水管道、沟渠的坡度、长短不同,造成各厂之总排水口陶瓷 废水的悬浮物浓度普遍为1 0001 x 104 mg/L左右,淤塞市政管道, 污染水体,必须治理。沈阳陶瓷厂用水量为 100x104t/a ,以自备深井水源为主。排水 量为 80x104t/a ,其中属污染较重的陶瓷工业废水为 20x104 t/a , 主要污染物为悬浮物,浓度为 500 1000mg/L。
2、针对该厂的废水水质, 提出以陶瓷废水高效净水器和陶泥螺旋卸 料沉降离心机为主体设备的综合治理方案, 除了能够使污染物得到治 理以外 , 还可以使宝贵的水资源、陶瓷泥浆回用于生产。经与厂方共同确认,进入废水处理站的废水量 Q=25m3/h ,SS=5001000 mg/L。陶瓷废水处理流程见图 1。IF购 015V电BL1L fit innsMIN4Lnt.沉反熬2.東水U,主偃疋肝凰4.处翟任嵐并人JlfiKH* 0 口扯肚电T,过史闫1贡力吐用圈1由进废水牡意直程厨2处理机理高效陶瓷废水净水器由通常称之为一元化净水器的设备发展而 来,依陶瓷废水的性质和特点,其结构尺寸、运行参数有所变化,但
3、是混凝反应、斜板沉淀和双层滤池过滤的机理相同。2.1净水器的混凝机理陶瓷软质料以高岭土为主,经石磨机(俗称水碾子)中碎和湿式球 磨机微碎处理后,在水中分散为微米级负电荷胶体。 废水中胶体颗粒 虽然作布朗运动,但彼此并不能碰撞、接触、聚集而沉降,主要原因 在于它们带有同性电荷、胶体微粒间的静电斥力和水化膜。即使不受 这种凝聚稳定性的影响,由于固体颗粒在水中的沉降速度遵从斯托克 斯定律,大量直径为25卩m的固体颗粒的沉降速度也是极其缓慢 的。一旦加入絮凝剂电解质,压缩胶体结构的双电层,就会导致胶粒 间相互凝聚脱稳,分散污泥形成矶花,粒径加大到肉眼可见的毫米级, 才能大大改善沉降性能。根据混凝机理,
4、电解质的凝聚能力大约与离 子价数的六次方成正比。要达到同样凝聚效果,1价、2价、3价正离 子投加量之比约为729: 64: 1;要使负电荷胶体脱稳,所需高价正 离子远比低价正离子有效。只是必须注意,如果三价铝盐等高价正离 子投加量过多,由于物理化学诸多作用影响,使胶核表面吸附过多正 离子,同样会使胶体带有同性电荷,需重新稳定,从而不能形成易沉 降的矶花,影响悬浮物去除效果。2.2变速波纹板混凝反应器常规混凝反应构筑物的反应时间需 20 min,容积较大,难以实 现小型化、设备化。变速波形板反应采用两两相对的正弦波形板约束 水流,其加工工艺保证了水流通道忽宽忽窄,流速忽缓忽急,不断产 生涡流,加
5、强了混凝反应的效果。同时,水在反应器中,由开始流经 等宽度的波形板所形成的单通道, 进而扩大为双通道,到最后的四通 道,使水流平均流速按VS0.5V0-0.25V0规律变化,此乃使悬浮物 颗粒经混凝反应所形成的矶花能够随着进程逐渐长大而不致破坏的 重要技术措施(见图2)。图2反应器前渡纹梅及水流状况陶瓷废水高效净水器的体积只有常规混凝反应构筑物的25%- 30%相对于平面布置的重力流构筑物而言,由于采用了压力流,使 之能按立体化、小型化、设备化设计制造,并便于室内安装沈阳陶瓷厂高效净水器的处理水量为 25 m3/h,混凝反应器在正 常负荷下停留时间为6min,而通常可以在过负荷20%勺工况下即
6、 Q=30m 下运行,停留时间为5min,出水亦可保证正常。变速混凝反 应器制造尺寸为2.25mx 0.45mX 2.4 m,与斜板沉淀器和自反冲过滤 器集成为“一元化”净水器,十分紧凑。2.3纵向波纹斜板沉淀器将斜板加工成纵向平直、横向成正弦波形状,安装倾角为60°。布水管在下,集水管在上,为逆向流斜板沉淀。通常逆向流动的水流 与泥流界面相互紊动有使分离效率降低的弊端,而纵向波纹形斜板可以使沉泥在向下滑的同时也会沿波纹弧面向两侧更低处滑动,泥流复合运动的结果是偏向波纹板两侧波谷向下流动,进而被收集到斜板组 两侧凹槽下面垂直相对的集泥槽中。 布水管居中均匀布水,与污泥各 行其道,互不
7、相扰,巧妙地提高了分离效果(见图3)。3沉淀器的纵向斜扳集泥示倉图集泥槽下的集泥斗设计成左右不对称而且偏向两侧的形状用以 接受沉降污泥,从而较大地缩短了排泥管长度,减小了阻力。2.4 自反冲双层滤池净水器前端并列四个双层滤池, 由排列有序的进水阀和排污阀操 作,布水装置由穿孔管和多孔布水板两次匀速, 在四个滤池同时顺流 过滤过程中,可以充分发挥滤层作用。自反冲过程是关闭需要反冲的滤池进水阀门, 在开启该滤池排污 阀门的同时,关闭净水器的总出水阀门。这样,其他三个正在顺流过 滤的滤池底部净水区的净水只能反方向通过反冲滤池, 携带大量污泥 由排污管排出。每格滤池反冲洗时间为 3 5 min左右,排
8、污管出水 清如净水时即可转换阀门, 继续冲洗另外的滤池。 通常情况下每班反 冲一次,反冲过程方便、快捷、彻底。利用双层滤料过滤技术, 级配合理的双层滤料可以大大增加滤层 的含污率,减少反冲次数,提高过滤速度,减小设备体积。用简单的 蝶阀操作可以实现自反冲,使多格滤池实行交替反冲、连续工作,从 而省却了反冲水箱及反冲泵等配套设备。3 技术对策3.1 絮凝剂用量陶瓷泥浆生产工艺在中碎工序添加了增浓剂,泥浆分散均匀了, 废水却因此更难以沉降。 采用烧杯试验方法, 或者用成型多杯试验仪 器,确定絮凝剂的投加量, 是陶瓷废水处理工艺长期稳定运行的重要措施。经过筛选、测试,确定该厂废水的聚合氯化铝投加量在
9、2030 mg/L 范围内,通常可以使出水 SS<20 mg/L, 满足回用于湿磨工序 用水水质的要求; 如果处理水直接排放, 悬浮物指标按辽宁省第二级 第三类水域(SSV150 mg/L标准,聚合氯化铝按加药量下限1015 mg/L投加即可。需要说明的是试运行期间曾经试验不添加絮凝剂, 即便使用高效净水器,出水也十分混浊,SS远远超过150 mg/L ,可见陶瓷废水细微固体颗粒确实具有很强的凝聚稳定性和穿透能力。3.2 排气阀门和视盅陶瓷废水反应器的波纹板用2 mm厚 PVC板热塑成型、焊接制造, 水流属于压力流, 水流通道为折返式垂直向, 立式设计,占地面积小。 为避免运行中空气聚集
10、在反应器上部, 阻塞水流通道, 采取了两项技 术措施:一是陶瓷废水泵采用液下泵,减少进水管吸入空气的条件; 二是在反应室顶部法兰盖水流折返位置设有四组视盅和阀门, 用以每 次设备启动之前的注水排气,视盅的设置便于观察操作。3.3 取样阀、注水阀和排泥阀由于反应器波纹板由2 mm厚PVC板焊接制造,两侧水位差若超 过一定高度, 波纹板将承受不了静水压力而开裂破损, 因此运行前应 该使波纹板反应器内外同步充水。 检修时,如果需要放空设备中的水, 也需要反应器内外各部位同步排水,为此采取三项技术措施: 浮子流量计设置在净水器出水口之后,水质清澈,便于观察; 而且浮子流量计之后的出水管设置高度要求超过
11、净水器最高点高度, 以便设备停机时保持满水位;在出水干管最高点设DN25取样管阀一组,除作为处理水取样管之外,还要求净水器每次停机的同时打开该 阀门,吸入空气,破坏虹吸。否则,虹吸形成会急剧排出设备中的水, 净水器后部形成较高真空度进而造成反应器塑料波纹板损坏。反应制卜壳 在波纹板反应器各水室之间的间隔板上设置了反方向的逆止 阀片,由净水器尾部连出的 DN20注水管阀一组,可以逆向向反应器 各水室、斜板沉淀器同步注水,并且在达到沉淀池出水水位后,将同 时向双层滤池注水(见图4)。''反应瞬波纹板r匚/逆止阀片、/1(« pvc) 271 '8 ;:-J(水处理
12、丁况)(注水工况)图4逆止阀片 如果需要排空净水器,必须从反应器前几个水室单独接出氵曳 水排泥阀,与注水阀同步排水。否则,只开注水阀单独排水,反应器 前几个水室的水被逆止阀片阻断,PVC波纹板也会遭到损坏。3.4避免超压运行陶瓷废水高效净水器设计工作压力W 0.04 MPa浮子流量计按大 于1.5倍工作流量选用40nVh的规格设置于出水端,便于观察浮子 位置。但其对设备带来的超压危险却是我们始料不及的,如在试运行阶段,操作工人在水泵启动之后,开启净水器出水阀门过快,造成调 节流量超负荷较多,另外由于惯性,浮子瞬间冲到流量计顶端,阻断 水流,造成设备超压,外壳开裂损坏。对此,首先补充了操作规程:
13、 要求运行人员操作浮子流量计前的出水阀门时应缓慢平稳开启, 而且 保证处理水量不得超过 30m3/h 。另外,把反应室前端普通压力表改为 电接点真空压力计, 设定设备运行压力和真空度上下限值, 将电接点 控制信号引入液下水泵电控系统, 在真空度或者压力值达到设计值时 立即自动停泵, 保证安全运行。 此项改进减轻了运行人员启动设备时 的顾虑,确保操作安全。4 结论采用集成变速波纹板混凝反应、 纵向波纹斜板沉淀分离、 自反冲 过滤三种单元反应于一体的 JS25 型高效陶瓷废水净水器处理沈阳 陶瓷厂工业废水并得以回用, 取得了良好的经济效益、 环境效益和社 会效益。显然, 在新建厂、新建生产线时同步
14、进行配套处理和回用设 计,易于做到布局更为合理。铁床气浮活性炭吸附法处理染料废水1 原水水质某厂(生产染料及染料中间体 )染料车间排出的综合废水 (含 30% 左右的冲洗水)近100mVd,中间体车间排出的综合废水(含30%-40% 的冲洗水)约90nVd。原水是含盐量较大的高色度有机废水,无机盐浓度为15%-20%,主要是NaC、NaSO。有机物主要是苯系、萘系化合物,所以水体可生化性差(B0D5/C0D-般为0.020.2),并具有很强的毒性,因此染 化废水一直是治理难度最大的工业废水之一2方案的确定通过试验,对几种处理方案进行了研究,但都不能得到令人满意 的效果,如混凝脱色法用药量大,运
15、行费用高,亦难使出水达到排放 标准;生化法需加入大量稀释水以降低含盐量,基建投资大,厂家难 以承受;膜分离法由于膜易堵塞,反冲洗频繁,并且需进口NF膜,因此运行费用太高(达30元/m3原水)。经过大量调研分析,拟采用微 电解的方法破坏原水中有机物的分子结构,达到易于脱色和降低COD的目的。通过小试、中试,最后采用铁床一气浮一活性炭吸附的处理 工艺,工艺流程见图1。犢恥I黜崔控I和池亠汽-说v池缺瞅11隹系就排戰活件氏曙砂滩辜社荐矜淞洪魁锻-71.進裳池鳥图1工艺流程2.1 调节池采用调节池既充分调节了水量、水质,又省去了一沉池,从而节省了投资。废水中的一部分染料及其中间体物质经沉淀后得以去除,
16、 COD有所降低。为解决排泥问题,保证调节池的有效容积,采用了行 车式吸泥机,污泥进入集泥池与气浮池的浮渣一起泵入压滤机,滤饼焚烧处理。设计染料及其中间体废水调节池各一座,有效容积为100m3,HRT为 24 h。2.2 铁床铁床主要是利用铁、 炭组合的填料与原水反应, 破坏原水中有机 物的分子结构及其性质。其原理是:铁与炭的腐蚀电位不同,铁作阳 极、炭作阴极、 原水作电解质而形成千千万万个原电池。电极反应如 下:Fe-2e=Fe2+(阳极反应)E0(Fe2+/Fe)=-0.44 V2H+2e=H f (阴极反应)E0(H+/H2)=0 V当有氧存在时阴极反应如下:O2+4H+4e=H2OO2
17、+2H2O+4e=5O-HE0(O2/OH-)=0.40 V从上述反应可知, 原水在酸性、 充氧的条件下以一定流速流经铁 炭填料时,染料的发色基团被氧化,硝基还原为氨基,偶氮键断裂, 这为下一步处理提供了可靠有效的条件。 在设计时因考虑到充氧的重 要性,所以在原水进入铁床前设置溶气罐,并采用空压机供气。铁床 (I )的 HRT为 1 h,铁床(II)的 HRT为 2 h。2.3 混凝脱色系统铁床出水呈酸性并含有大量Fe2+、Fe3+,当将其出水pH值调至78时,形成Fe(0H)2、Fe(OH)3胶体,但形成的矶花较小,需加入助凝 剂PAM以利气浮处理。在此过程中,可加入季铵型阳离子高效脱色剂
18、进一步降低原水中的色度。该装置为混合反应罐,其 HRT为4 min。2.4 气浮系统加药混凝后的原水含有大量的絮状体, 采用气浮分离装置将絮凝 体浮于水面,利用刮渣机将其排入集渣池,从而完成固液分离。气浮 系统采用清水溶气气浮,溶气水量为 30%,气浮池直径为 2.5 m, HRT 为 40 min 。2.5 砂滤罐设置了两座砂滤罐 (一用一备 ) ,主要目的是去除悬浮物, 使水质 达到进活性炭罐的基本要求。 滤料为单层石英砂, 反冲洗水排至调节 池。2.6 活性炭罐为保证出水水质达到 GB 89781996二级标准,设置活性炭罐, 这可以充分有效地吸附水中残留的有机物,从而使COD色度等指标
19、达到要求。设置两座活性炭罐 (一用一备 ) ,活性炭再生周期为 36 d, HRT为 30 min。3 处理效果分析德州市环保局于 1999年 11月 17日 18日对该厂水样进行了48 h 的 16 次取样检测,检测结果见表 1,表明该设施的处理出水达 到了 GB 89781996 二级标准。表1处理出水检测结果项目pH值COD(mg/L)色度(倍)苯胺(mg/L)染料中间体染料中间 体染料中间体染料中间体原水7.895.00 798 8104050300010.959.29铁床出水7.937.36 786 7311900100029.0819.12去除率(%)1.5 2.353.166.7气浮池出水7.563401101.79去除率(%)56.789.090.6活性炭罐出水8.09141110.22去除率(%)58.590.087
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