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文档简介

1、设备维修总厂职工技术创新成果申报表申报单位(盖章):炼铁工区铁二作业区时间:2011年1月14日成果名称六高炉槽下主皮带料流检测的革新改进方法专业For pers onal use only in study and research; not for commercial use电气类别新技术技术决窍新装置小革新技术攻关自主管理可转化专利或标准VVV完成集体(个人)龚华锋余少华刘曜申报等级二等奖主要内容(含图表)一、概述在高炉炼铁工艺中,上料主皮带是连接高炉炉顶与原料槽下的核心设备,矿石和焦炭通 过主皮带运送到炉顶料罐。六高炉上料主皮带: B450M, V=2.5m/s,倾角11.2212

2、°。 主皮带上设置A、B、C三个料流检测点。A点为料头与料尾间距检测点,当该批料尾到达 A点时,并按程序延时后,才允许下一批料往主皮带卸料,以保证在该段时间内炉顶有关设 备按指令完成动作;B点为炉顶设备动作指令点,即当料到达B点发出炉顶相关设备动作 的指令,以作好受料的准备;C点检测炉顶设备动作是否完成,即料到达 C点时有关炉顶 设备的动作必须完成,否则主皮带自动停车,以避免装料事故的发生。二、存在的问题原料槽下主皮带区域,环境恶劣,灰尘、铁粉长期弥漫,很容易造成电气设备接地短路。象料流检测器这样的精密电气设备在使用上有如下几个问题:首先、对环境要求比较高,一般我们都会用塑料布进行包

3、扎防止灰尘、铁粉进入,但是包扎后外表的灰尘、铁粉有时会使 料流检测器误认为有料批通过,发出错误的信号;其次、由于环境恶劣,料流检测器的损坏 频率比较高,一旦损坏检测信号有以下三种故障情况,信号常来、总没有信号发出、信号闪 动,任何一种故障情况都会使主皮带停止运行;再者、料流检测器备件价格比较高每个价格 在2万块左右,一旦料流检测器损坏,联系备品时间比较长;最后、一旦出现故障,一般 都会造成主皮带停机,如果不能及时快速处理的话,就会造成高炉减风降压,使我们在维护 设备的过程中相当被动。以上几点使得料流检测器成为原料槽下区域的重大设备隐患。图1料流检测与主皮带三、改进方法及改进效果针对槽下料流检测

4、器存在的种种问题,我们一直思索一旦料流检测器出现问题,如果有 一套稳定、可靠、经济的备用系统随时可以投入使用的话,我们将会大大掌握设备维护的主 动权,摆脱被动维护的地位。经过多次的现场勘测和仔细分析,我们发现A、B、C三个料流检测点的位置是固定的, 皮带的速度也是稳定V=2.5m/s,如果我们可以测出槽下集中斗闸门与各个料流检测点的距 离S,那么从集中斗闸门放出来的料头到A、B、C的时间就可以确定。图2槽下工艺图经过现场勘测测量:1#矿集中斗闸门到A点的距离:Sai=27.5M、到B点的距离:Sbi=355M、到C点的距离:Sci=430M;2#矿集中斗闸门到A点的距离:Sa2=33.7M、到

5、B点的距离:Sb2=361.2M、到C点的距离:Sc2=436.2M;1#焦集中斗闸门到A点的距离:Sa3=10M、至U B点的距离:Sb3=337.5M、到C点的距离:Sc3=412.5M ;2#焦集中斗闸门到A点的距离:Sa4=16.5M、到B点的距离:Sb4=344M、到C点的距离:Sc4=419M ;根据路程与速度的计算公式,我们可以计算出时间为:T=S/V;1#矿集中斗闸门料流到A点的时间:Ta1= 11s、到B点的时间:Tbi =142s、到C点的时间:Tc1=172s;2#矿集中斗闸门料流到A点的时间:Ta2 = 13.5s到B点的时间:Tb2=144.5s、到C点的时间:Tc2

6、=174.5s;1#焦集中斗闸门料流到A点的时间:Ta3=4s、到B点的时间:Tb3=135.5s、到C点的时间:Tc3=165s;2#焦集中斗闸门料流到A点的时间:Ta4=6.5s、到B点的时间:Tb4=137.5s、到C点的时间:Tc4=167.5s ;得到相关的确切时间后,我们通过在 PLC控制程序加相应的延时,可以得到料头到A、B、C的模拟信号,我们从集中斗闸门开的瞬间开始计时,以上计算的时间就是我们计 时的时间段,一旦延时完相应的时间,A、B、C三点的料流信号就从程序模拟给出,从集 中斗开闸到关闸的时间为皮带上料流的长度,得到了料头信号和料流长度,我们就可以得到 模拟的料尾信号。通过

7、程序的完善后,我们还在工控画面上加入了相关的操作画面,以便随 时可以切换到模拟料流信号。从现场料流检测器得到的信号我们称之为硬点,通过程序模拟产生的信号我们称之为软点。通过工控画面上,我们添加如下操作方式,以便随时 切换备用软点投入并用硬点投入<0图3工控画面选择开关示意图如上图所示,当我们选择开关在“软点投入”状态时,我们单独使用A、B、C三点的模 拟检测信号参与控制;当我们选择开关在“并用”状态时,我们让A、B、C三点的模拟检测 信号和现场的料流检测信号同时使用,参与控制;当我们选择开关在“硬点投入”状态时,我 们使用A、B、C三点现场的料流检测信号参与控制;加入这一操作方式后,当我

8、们使用软点时,通过现场观察和控制室工控画面对比,当 料流到达现场A、B、C料流检测器下方时,程序模拟的料流信号也同步发出并参与控制, 当料批的料尾通过刚好通过A、B、C料流检测器下方时程序模拟的料流信号也恰好结束, 通过多次的观察和使用,已经确定这一新技术投入使用的准确性和可靠性。 改进后效果实例:改进前,一旦出现A、B、C料流检测故障,会造成主皮带停机,并且主皮带电机是高压电机,一旦停机五分钟后才能启动,并且由于环境的原因,这种故障很难避免。一般的话, 只要主皮带停机时间稍长的话,就会造成高炉减风降压,从而波及面积非常广。经过我们改 进后,一旦出现现场A、B、C料流检测故障,我们可以立刻将选

9、择开关打到“软点投入”状 态,再慢慢的分析处理现场故障,为我们自己也赢得了大量的时间和主动权。2010年12月29号,中夜班期间,岗位反映,槽下大烧料流工控画面上断成两段,有 一部分没有显示,导致主皮带停机。接到电话后,我们结合现场实际情况,分析可能是现场 的料流检测器出现故障,导致料流信号闪动中断。与岗位取得联系后,将 A、B、C料流检 测选择到“软点投入”状态,恢复正常上料。至邓二天白班,更换A点料流检测器,才恢复到 “硬点投入”状态。新技术的投入,避免了一次中夜班紧急抢修和高炉的降风降压。四、经济效益计算按照每个料流检测器,每年发生三次故障计算,产生的经济效益如下:1.中夜班加班:料流检

10、测器3个、故障3次/年、每次抢修4个人、抢修时间4h/人、加班费10元/h故障次数:3X3=9次节约人力资源成本:3 X X4X4=144个工时3改进前,一旦槽下出现A、B、C料流检测故障导致不能上料,高炉都会降风降压,按平 均三个小时计算,六高炉每天产铁9000吨,每小时375吨,每吨铁利润90元计算,一次 可创效3X90X375=10.125 万元。按照保守计算,直接经济效益一年创效101250 X9+144 X0=92万元。五、推广价值及应用前景由于炼铁除了 1、2高炉用的卷扬上料系统,其他高炉都是用的主皮带上料系统,此技 术革新可以在铁厂槽下主皮带系统上推广使用,并且由于投入小、稳定可

11、靠,现在已经在4、 5、6、7、8高炉广泛推广,效果显著。作业区技术组初审意见:签名:作业区主管领导审核意见:作业区主任(签名):工区初评意见:工区主任(签章):主管部门初审意见:签名:主管部门复审意见:签名:首席师审核意见:签名:公司评审组审核意见:获职工技术创新活动奖仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f u r den pers?nlichen f u r Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l ' e tude et la r

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