



版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、( 此文档为 word 格式,下载后您可任意编辑修改!)摘要本文主要研究黄钠铁矾法回收电镀污泥中的有价金属的优化工艺流程以及采用固化方法处理在回收工艺过程中产生的废渣(浸出渣和净化渣)的最佳配方,并且提出废渣制砖的方案,不但要达到废渣无害化的目的,还要实现废渣资源化。本试验研究的结果略述如下:在回收有价金属试验中,铜的回收率达 95% ,镍的回收率达 72% , 铬的去除率达 100% ;固化处理废渣的最佳配方是:废渣 :水泥 :砂 :煤灰 =1:2:1.67:0.3(本试验用的废渣由浸出渣与净化渣按质量比为 2:1 混合而成),经浸出试验证明,固化体的浸出液中铜、镍、铬的含量符合 GBA50
2、85.3-1996 的浸出液毒性标准,浓度全部低于 1.0mgL;制砖最佳配方为:废渣 : 水泥 :沙 :煤灰 =2.5:40:50:7.5(百分比) ,经测试 , 抗压强度达33.70MPa,可用于制造非承重墙体砖等。关键词:电镀污泥黄钢铁矾法废渣 固化 制砖A Study on the Comprehensive Utilization andDisposal of Electroplating SludgeAbstractThe extraction of valued metals from the electroplating sludge is investigated using
3、 the Jarosite process in this paper.The best ratio of mixture used to solidify thewaste slag(includeing extraction slag and purification slag)which is produced after the extraction of valued metals is determined.A good program for brick formationusing the waste slagis obtained.Our investigation aims
4、 to recoverresourcesfrom the sludge and make the waste slag innocuous.The test results are concluded as 3 points as follows.First,in the extraction test,the recovery of Cu and Ni from the sludge is 95% and 72% respectively,and Cr inthe sludge is removed completely.Second,the best ratio of solidifica
5、tion mixture is “slag:cement:sand:fly ash=1:2:1.67:0.”3,and the leach tests of solidified mixture prove that the leach efficiency of Cr can reach the GB5085.3-1996 toxicity standard set by the Government.Third,the best prescription for brick formationis “slag:cement:sand:fly ash=2.5:40:50:7.5(percen
6、tage ratio)”,whose compression strength reaches 33.70Mpa,in accordance to the strength standard ofnon-bearing partition.Key Words:electroplating sludge,Jarositeprocess,waste slag,solidification, brick formation第一章工艺流程概述一.前言电镀污泥是使用化学方法处理电镀废水的必然产物,也是检验电镀厂是否有处理电镀废水的标志。污泥的含水率极高,成分因不同的电镀工业而不同,但其中都含有大量的重金
7、属离子如 Cr 3+和有价金属离子如 Cu2+、 Ni2+等。若把这些污泥直接填埋或露天堆放,不仅会造成重金属离子对水体和土壤的二次污染,而且还浪费了大量的有价金属,因此必须对电镀污泥进行无害化处理和资源化处理。对于电镀污泥的处理,国内现有的方法主要是固化稳定化处理、热处理、填海与堆放等。这些方法的优点是可以简易地处理掉大量的污泥,无需花费很多的成本,缺点是没有回收利用污泥中的金属资源,不仅造成浪费,而且容易引起二次污染。因此,人们提出了各种关于电镀污泥综合利用的资源化处理方案,如用铁氧体法处理污泥生产磁性材料或铁黑颜料、制煤渣砖、制大火棕颜料、制抛光膏和鞣革剂等。国外有关电镀污泥处理的方法及
8、水平与国内相差不大,至今还没有一种完全成熟的处理方法,因此也为本文述及的处理方案提供了很大的研究空间。广东东范市长安镇和虎门镇拥有上百家规模不一的电镀厂,每年为处理电镀废水就要产出约 吨的电镀污泥,可见,寻求合理地处理电镀污泥的方法是迫在眉睫的。受东莞市环保服务中心长安服务部委托,广东工业大学环资系的电镀污泥资源化及无害化处理课题组经过四个月的实验室小型试验,研究出有效的处理工艺并提交了小型试验报告。经审核后又进行了连续五次每次处理 100 公斤污泥的扩大试验,并证实了小型试验提出的工艺的可行性。该工艺己于 2000 年 2 月 26 日通过了由广东省科学技术委员会主持的技术鉴定,鉴定结果为该
9、技术属国内首创,希望尽快使技术在生产中应用并实现产业化。本文是在课题组试验研究的基础上,针对鉴定会专家提出的“改善工艺流程及进行固化试验”的意见进行试验的。本试验研究提出,在净化液处理中采用碳酸氢钠和氢氧化钠混合物代替原工艺中使用单一氢氧化钠沉淀镍的方法,进一步研究出以 “废渣 :水泥 :砂 :煤灰 = 1:2:1.67:0.3”为最佳固化处理废渣的配方,并且经初步研究提出以“废渣 :水泥 :砂 :煤灰 =2.5:40:50:7.5 (百分比例)”的比例制造免烧砖的方案。经过上述的工艺处理,可达到电镀污泥无害化和资源化处理的目的,因此本文的研究对以后更好的处理电镀污泥具有一定的参考价值。二.
10、文献综述1. 电镀污泥处理现状目前国内处理电镀污泥的方法多种多样,分述如下: 1 电镀混合污泥制煤渣砖上海市轻工业研究所的张秀广等经研究认为:利用煤渣蒸养法制砖时掺入含水率 85% 98%的电镀污泥,是防止电镀污泥二次污染的经济而可靠的方法。他们提出以“煤渣 :电镀污泥 :石灰 :磷石膏 =75:15:8:2”的配方制造煤渣砖,并通过物理力学性能(抗折强度和抗压强度)、耐久性能及其他性性能的测试,达到上海市房地局蒸养煤渣砖质量标准(沪 QFD-004-79 )的技术要求,基本满足了墙体材料的要求 1。本法的优点是不仅实现了电镀污泥的资源化, 同时也可处理部分的。煤渣、磷石膏等废渣,以废治废,具
11、有很高的实用价值。但此法没有对污泥中的有价金属进行回收处理,造成浪费。其次,煤渣和磷石膏是废弃物,不容易在市场上获得。 2 生产大火棕颜料深圳市环保局的李世良提出,因为电镀污泥中的主要成分铬、锌、铁的氧化物是生产大火棕颜料所需的,因此通过调整污泥的成分制成制造大火棕颜料的生料,然后经过混匀磨碎,在11001200的工业窑炉中焙烧而成大火棕颜料产品,该产品可用于陶瓷行业及建筑行业作为颜料着色剂或内外墙涂料2。这个方法不但能使电镀污泥得到无害化和资源化处理,而且能产生较高的经济效益。但由于不同的电镀厂的污泥成分比例相差较大,不能满足颜料要求,需通过将不同比例的污泥进行调配或补充,使它达到颜料配方的
12、要求,这一步骤需要较复杂的工艺过程,不适于在中小型电镀厂中推广。 3 从含电镀污泥中提取金属此方法提出用碳粉与污泥按一定比例混合后以1000高温煅烧,使Cr 3+转化成单质 Cr ,研究结果表明该法能将三价铬转化为零价铬,不但彻底除掉了其中的 Cr 3+,使废渣无害化,还取得了金属铬,实现了废渣资源化。利用这种方法来处理废渣既简单又经济,是一种简单易行的方法3。但过程需要1000的高温煅烧,工艺对设备的要求较高,也不适于在中小型电镀企业中推广。 4 含铜、镍污泥的处理国内一些研究提出采用湿法氢还原对电镀污泥氨浸产物中的铜、镍、锌等有价金属进行了分离回收,酸溶处理后在硫酸氨体系弱酸性溶液中氢还原
13、分离出铜粉,然后在氨性溶液中还原提取镍粉,最后沉淀加氢还原尾液中的锌,所得铜汾和镍粉的纯度可达99.5% ,铜的回收率达99% ,镍的回收率达 98% 以上4。可见湿法氢还原法对回收电镀污泥中的有价金属的效果是非常好的,但其工艺复杂,设备及操作条件要求高。 5 其他处理方法除上述的处理方法外,目前最常用的处理方法是将污泥固化填埋,但只能达到无害化处理的目的,未能实现资源化。其次常用的方法是把污泥用于制塑料填充料、抛光膏、鞣革剂等,这些处理方法需要经过污泥的脱水、烘干、粉碎、过筛等操作,工艺繁复,所需设备多,投资成本高 1。由上还可见,目前对于电镀污泥的处理确实没有一种完全成熟的处理方法。本试验
14、处理的污泥主要是含铜、镍、铬的混合污泥,现用铁屑置换出铜然后再用黄钠铁矾法除铁钙铬,最后回收镍。本法所需的工艺条件和设备要求低,操作简单。过程中产生的废渣用固化方法处理或用作建筑材料,达到无害化和资源化的目的。本方案应用于工业生产,投资成本低,生产效益高,兼顾了环境和社会两方面的效益。2. 本研究的主要内容本文参考了前人的研究工作,结合我们的具体情况, 针对金晖和兴业两间电镀厂的电镀污泥,拟定下列试验工作,试验研究结果将为电镀污泥的综合利用实际推广提供技术依据:(1)改善回收有价金属的工艺流程;(2)提出固化处理废渣的优化配方;(3)研究废渣做建材使用的可行性。三. 试验研究方法1. 工艺过程
15、<1> 验证流程试验本文所提出的回收电镀污泥工艺流程是以课题组提出的工艺流程为基础的,改进之处在于用碳酸氢钠和氢氧化钠的混合试剂代替单一氢氧化钠沉淀。 NaOH 与 Ni 2 反应生成的沉淀是 Ni(OH) 2 胶体,难于过滤,若应用于工业生产会造成生产周期的延长和能源的浪费。用NaHCO 3+NaOH替代后,过滤困难的问题得以解决,其他方面也能达到原工艺流程的效果。本工艺流程图如图所示,详细的操作条件在以下各节中列出。<2> 固化实验固化处理的目的是将废渣无害化处理,并且要与成本相结合,不能使用成本过高的固化方案。固化体应进行浸出试验,浸出液中重金属离子浓度应达GB5
16、085.3-1996 的浸出液毒性标准, 确保不会造成二次污染。 本试验固化处理的对象是在回收工艺过程中产生的废渣浸出渣和净化渣按质量比为2:1 混合的废渣。其他材料包括水泥、砂及添加剂。添加剂采用氧化铝、石膏和煤灰。固化实验先用单因素试验方法粗略测试用不同品种和用量的上述材料来固化处理废渣的效果,得到较优化的配比后再用仪器测定用这些配比制出的固化体的强度,同时做浸出试验,最后确定最佳固化方案。<3> 制砖试验在固化处理的基础上,本文提出用废渣制造非承重墙体砖和取代部分水泥作建筑材料的方案,试验方法与所述基本相同。2. 试验原料及试剂试验采用的是东芜市长安镇金晖电镀厂和兴业电镀厂的
17、污泥,并以质量比为金晖 :兴业 =2:1和1:1两种配比混合的污泥为处理对象,并将2:1配方编号为“ A”,1:1 配方编号为“B” ,有关原料的成分如表1 1 所示。表1-1电镀污泥成分表化学成分外观水分 %CuNiCrFeCa金晖污泥灰色67.758.897.230.277.0513.9兴业污泥草绿色53.502.3328.211.9423.051.92A墨绿色68.758.0314.710.67B墨绿色64.755.7616.150.75由表 1-1 可知,污泥的成分是很不稳定的。 此外,污泥的含水量较低是由于放置时间过长造成的。试验所使用的试剂有: 98%H 2SO4、 NaClO 3
18、、NaHCO 3、 Na2CO 3、NaOH 、KSCN 、NH 4F、 NaF、 1 2,2联吡啶乙醇溶液、石灰、石膏、铁屑。上述试剂中除 NaClO 3 是化学纯试剂, 铁屑和石膏为工业用级别外均为分析纯试剂。试验过程中使用的水是自来水。固化实验使用的水泥为425 号普通硅酸盐水泥,砂为标准砂。3. 试验方法<1> 试验设备DF-101B 集热式恒温磁力搅拌器浙江省乐清市乐成电器厂WMZK-01 温度指示控制仪上海医用仪表厂H上海雷磁仪器厂P S-3C 型酸度计GY-07 电热鼓风干燥箱KZY-500 型电动抗折仪YE-30 型液压式压力试验机Z-8000 型原于吸收分光光度计
19、GZ-ST 型水泥胶沙搅拌机GZ-YY 型水泥胶沙震动台哈尔滨理化仪器厂沈阳市分析仪器厂广州试验仪器厂日立广州市建材中等专业学校实习厂广州市建材中等专业学校实习厂<2>1)台式天平和电子天平分析方法常量分析:Cu:碘量法Ni:二酮 月亏容量法Cr :酸溶亚铁容量法2) 微量分析:原子吸收分光光度法 3 试验方法1) 工艺流程试验:取一定量污泥按综合回收与治理试验流程图进行,每个过程取样分析并进行计算;2) 沉镍试验分别用NaHCO3、NaHCO3 NaOH、 NaOH 和 Na2CO3 + NaOH 四个因素进行沉镍试验,比较试验结果;3) 废渣处理试验采用单因素法进行试验。四.
20、试验结果与分析1. 验证流程试验综合回收利用处理电镀污泥中的有价金属及重金属试验共做了五个,分别编号为 W-1 、W-2 、W-3 、W-4 、W-5 ,其中 W-1、W-3泥, W-2 和 W-4 取样 B 的混合污泥。验证流程试验按图和 W-4 取样 A 的混合污1 所示的流程进行。试验结果如以下章节示。<1> 浸出称取混合污泥 500g,置于 2000ml 大烧杯中,加入等量的水,搅拌 20 30min,直至混合物呈稀浆状。滴加 98H 2SO4。把浆料的 pH 值调至 0.5 1.0,并不断搅拌,用精密试纸测量 pH 值,达到 0.51.0 后再继续搅拌 30min,让其中
21、的金属离子充分浸出。过滤后得到灰色的浸出渣和墨绿色的浸出液,有关反应方程式为:M(OH)2+H2SO4 MSO4 十 2H2O。浸出结果见表1-2。表 1-2浸出试验编H 2SO4 浸出渣 浸出渣成分 % 浸出率 % 污泥量 g号ml量 gCuNiCrCuNiCrW-150075.0125.880.681.750.1593.1890.4382.00W-250081.396.430.721.160.1493.1696.0689.79W-350089.0101.041.061.040.1791.4695.4383.63W-4500100.068.500.610.390.1295.8699.0693
22、.78W-550083.3110.831.500.9291.8492.76由表 1-2 可知,浸出时如加入足够量的硫酸,污泥中有价金属基本被溶解,铜的浸出率为 95% ,镍的浸出率为 95% ,铬的浸出率大于82% ,并且浸出率随着硫酸加入量的增加而增加。<2> 置换铜置换浸出液中的铜是使用廉价易得的铁屑,置换前须将铁屑用碱液清洗以除油并用清水冲洗干净。 将干净铁屑放入浸出液中, 搅拌并反应 30 45min,使铜完全置换干净,另用新鲜铁屑放入浸出液中时表面不再有红色出现。反应为:Fe2+ Cu2= Cu+ Fe 置换完成后过滤得铜粉(海绵铜)和待净化处理的滤液。置换试验结果见表1
23、-3。表 1-3置换铜试验结果海绵铜品铜直接回收编号铁屑量 g海绵铜量 g位 %纯铜量 g率 %W-19.4011.3994.4710.7685.74W-29.4411.1389.229.9397.82W-311.8613.9496.7712.5099.60W-49.3811.0590.6310.0198.67W-510.5013.2490.181.9495.14表 1-3 结果表明,当加入的铁屑量为理论所需铁量的1.08 倍时,铜能被彻底地置换出来,用较好的铁屑经去油后再参加反应可制得品位较高的海绵铜。<3> 净化置换后液含有相当多的Fe3+,它与 Ni2+的水解 pH 值非常接
24、近难于分离, 但Ni 2+与 Fe3+水解 pH 值却相差很大,因此可以把Fe2+氧化成 Fe3+,水解沉淀 Fe3+后让 Ni +留在溶液中达到除铁的目的。由于Fe(OH)3 成胶体状,过滤性能很差,而且还吸附其他金属离子,因此我们采用黄钠铁矾法除铁。黄钠铁矾沉淀颗粒大速度快,易于过滤和洗涤,滤渣对金属离子的吸附能力弱。该法用氯酸钠做氧化剂,使 Fe2+氧化成 Fe3+,同时添加纯碱,反应方程式如下:6FeSO4 +NaClO 3 +3H 2SO4 = NaCl+3Fe2 (SO4)3 +3H2O3Fe2(SO4)3 +6H2O6Fe(OH)SO 4 + H 2SO44Fe(OH)SO 4+
25、4H2O=2Fe2(OH) 4SO4 + 2H2SO4H 2SO4+Na2CO 3 =Na2SO4 +H2O+CO 22Fe(OH)SO 4+2Fe2(OH) 2SO4+Na2SO4+2H 2O=Na 2Fe6(SO4)4(OH) 12+H 2SO4实验操作步骤如下:将置换后液加热至95,在保持恒温条件下Na2CO 3将滤液的 pH 值调至 1.5,然后边搅拌边添加 NaClO 3,并用 2, 2-联吡啶检验Fe3+直至检不出为止。滴加 20 NaOH 溶液使 Fe3+沉淀,并用 KSCN 检验。除干净 Fe3+ 后再继续滴加 20NaOH 溶液把浆液的 pH 值调至 4.55.0,加入 Na
26、F或 NH 4F 沉淀 Ca2+,反应式为: 2F-+Ca2+ =CaF2。反应结束后趁热过滤,得到黄褐色的净化渣和翠绿色的净化液。在氧化除铁过程中, Cr 3+被氧化成 Cr6+以而形成 CrO 42-离子,与一些重金属离子如 Fe3 、 Cu2等生成相对稳定的沉淀,这样就可以在除铁的同时也除去有毒金属离子Cr 3+ ,反应式如下 5:Cr 2(SO4)3+NaClO 3+H 2SO4=H 2CrO 4+NaCl+Na 2SO4+H2O 3CrO 42-+2Fe3+=Fe2(CrO 4)3净化试验结果见表1-4。表 1-4净化试验结果编号药品加添量 g重量净化渣成分 %去除率 %NaClO
27、3NH 4FNaFNaOHgCuNiCrFeNiCrW-15.02.0少量61.501.375.361.4010014.2781.5W-24.32.5少量91.750.336.191.6910019.92100W-35.041.12少量68.300.637.221.5310021.4599.7W-45.111.2少量62.250.206.572.1810014.37100W-55.02.0少量73.508.700.8410023.18100由表 1-4 可见,置换液经过净化除杂后溶液中的Fe、Ni、Cu、Cr 基本被留在浸出渣中而被除去,而Ni 则大量留在净化液中。浸出渣中的杂质以较稳定化合物
28、的形式存在,在水中不易溶出,再经固化处理可以完全消除污泥中的有害成分,达到无污染。 W-1 的结果显示净化渣中铜含量过高,铬的去除率低,是由于前段置换铜操作中铁量不足,铜未被完全置换出,在黄钠铁矾生成过程中也是由于铁量不足,铬未被彻底转化沉淀。<4> 制取硫酸镍试验经净化后的硫酸镍溶液不宜直接蒸发结晶,因为镍的浓度较低,通常为30mgL 左右。此外净化液中还含有大量的244 同时结晶析出,NaSO ,它会与 NiSO影响 NiSO4 的纯度。本试验试在 NaHCO 3、Na2CO 3 和 NaOH 及它们的混合物中寻找最佳的沉镍剂来沉淀,以解决中试 5中出现的过滤难问题。 用沉镍剂
29、把浆液的 pH 值调至 8,充分反应 2 小时,过滤后得到碱式碳酸镍和沉镍后液。用水洗涤沉淀 3 4 次,然后用水浸泡一段时间,尽可能做到把其中的钠盐清除干净,以免影响NiSO4 结晶。浸泡后把水倒出,直接用98H 2SO4。滴加到沉淀上,直至沉淀完全溶解。蒸发结晶,得到晶体和母液。制取硫酸镍试验结果见表 1-5。表 1-5制取硫酸镍试验结果编加入试剂量NiSO 4 产NiSO 4 纯NiSO 4 纯Ni 的回收号NaHCO 3Na2CO 3NaOHpH品量 g度%量 g率 %W-1100.54-4-58.556.5419.9511.2866.0W-2134.44454-57.962.3120
30、.3612.6870.9W-390-4-58.054.7419.9512.2379.0W-4-4-5-75.0W-5105-4-58.058.8720.1811.8872.6( -试验的净化液分成三等份做沉镍剂选择试验,上表中只列出三个分实验总镍的回收率,其余量见表1-6)由表 1-5 可见,净化后液经沉镍后用硫酸溶解蒸发结晶可制得符合国家标准的二级硫酸镍。沉淀硫酸镍试剂的选择试验采用试验-4 所得的净化液,结果见表 1-6。表 1-6制取硫酸镍试验结果编加入试剂量 gNiSO4 产NiSO 4 纯NiSO 4 纯Ni 的回收号NaHCO 3Na 2CO 3NaOH品量 g度 %量 g率 %
31、1-12.0031.0719.986.2077.76 233.81-4.1327.120.055.4876.90 332.5412.19-25.4520.035.1070.00由表 1-6 可知,用 NaHCO 3+NaOH 代替单一的 NaOH 沉淀的效果比较好,各方面结果均衡,并且可以解决过滤困难的问题。<5> 废水处理试验本试验中废水主要是沉镍即碱式碳酸镍过滤后的滤液和洗涤废液,部分试验废水成分见表 1-7。表 1-7 部分废水成分表 mg.L-1编号CuNiCrW-10.4986.30<0.06W-20.0629.30<0.06W-30.1332.10<0
32、.06从表 1-7 中可见,改用 NaHCO 3+NaOH 沉镍后废水中Cu 和 Cr 的离子浓度符合排放标准,但镍的浓度高达 30mgL 以上,原因是沉镍终了时 pH 值偏低使镍未完全沉淀,并且在沉淀过程中生成了镍的络合物,也使部分镍留在了废水中,通常沉镍后液可循环至流程的第一步用于调浆浸出,在适当的时候再处理排放。为此我们也进行了废水处理试验,试验结果见表1-8。表 1-8 废水处理试验结果编号Ni 处理前颜处理方法处理后 Ni颜mg.L-1mg.L-1色色T-132.1淡732 阳离子树脂交换3.14无T-232.1黄用 20%NaOH 将 pH 值调至 10 左右T-332.1透活性炭
33、吸附T-432.1明Na2S 处理,用量为理论量的2 倍T-532.1用 FeSO4+BaCl 2 通过共沉淀除 Ni并用 CaO 把 pH 值调至 9-10,用去4.55色5.93透1.81明0.69T-632.10.64FeSO4 0.28g,BaCl20.67g由表 1-8 可见试验废水 Ni 的浓度为 30mgL 左右,用硫化物沉淀或钡盐沉淀处理后 Ni 浓度可降至 1.0mgL 达到废水排放的标准。由于时间关系,本试验未对废水循环再用和最终处理进行详细研究。2. 固化试验结果本试验的对象时试验中所产生的浸出渣和净化渣按质量比为 2:1 的比例混合而成的废渣,其成分见表 1-9。表 1
34、-9废渣成分表 %CuNiCr浸出渣0.380.390.08净化渣0.456.260.94固化体的制作方法如下: 先按配方的百分量换算成各种原料的重量称好倒入表面皿中混匀。用水和料拌匀,继续加水混和,当混合料全部润湿后(以不见水为准);停止加水。用灰刀将混料铲进模具内边加料边捣实,要求压好的团块端面刚好平模具的顶端,然后用模芯轻轻降压块推出,放在编号好的表面皿中风干 6。强度测试分两步进行,先对固化体做落下强度测试,得到比较好用配方后再按该配方做固化体进行抗压强度和抗折强度的测试。落下强度也是一种表示固化体强度的方法,主要是考察团化体的抗冲击能力,即耐转运能力;方法是将风干后的固化体在离水泥地
35、面 1.80 米处自由落下,反复进行直到固化体出现碎裂破损为止, 记下落下的次数作为落下强度指标 6。抗压强度和抗折强度分别用相应的仪器测试。浸出实验是把风干后的固化体浸泡在五倍于固化体本身重量的蒸馏水中振荡四小时后取水样,分析其中铬的浸出浓度。固化体养护是把固化体在水中浸泡12 小时,取出风干。<1> 添加剂对固化效果的影响本试验考察的添加剂是石膏、氧化铝和煤灰,试验结果见表1-10。表中废渣、水泥、砂、添加剂的量值是比例数值,以废渣量为1。表 1-10 添加剂试验结果废水添加剂效果次浸出液 Cr浸出编号砂氧化率渣泥-1石膏煤灰养护无养护铝mg.L%G-I-111.00.50.1
36、-11-G- II-111.00.5-0.1-21-G-III-111.00.5-210.590.35G- IV-111.00.5-0.1211.060.54I -211.50.50.1-11-G- II-211.50.5-0.1-11-G-III-211.50.5-530.490.41G- IV-211.50.5-0.1520.960.60G-I-312.00.50.1-2-G- II-312.00.5-0.1-31-G-III-312.00.5-320.350.32G- IV-312.00.5-0.1320.730.52由于 G-I 和 G-II 两组试验效果很差,固化体遇水即溶,因而没有
37、做浸出试验。由表 1-10 可知,添加氧化铝和石膏对固化体强度无明显作用,以煤灰作添加剂则有利于固化作用,浸出液铬浓度都能符合GB5058.3-1996 浸出液毒性鉴别标准值。因此本试验采用煤灰作添加剂,确定其添加量的试验结果如表1-11示。表 1-11煤灰量确定试验结果编号废渣水泥砂煤灰效果次浸出液 C浸出mg.L -1养护无养护率G-V-112.00.20.10221.010.75G-V-212.00.20.15220.660.48G-V-312.00.20.20430.650.45G-V-411.50.20.30430.650.41由表 1-11 可见,煤灰量的增加有利于固化,认为煤灰量
38、为渣量的0.3 倍为宜。 G-V-4 试验还说明利用煤灰取代一部分水泥而固化效果相当。<2> 水泥量对固化效果的影响本试验分无添加剂和有添加剂两组进行试验,砂量固定,考察水泥量对固化效果的影响。结果见表1-12。表 1-12水泥量试验结果效果次浸出液 C编号废渣水泥砂煤灰mg.L -1浸出率养护无养护G-III-111.50.20310.350.59G-III-212.00.20530.410.49G-III-312.50.20320.320.35G-III-413.00.20640.370.42G-IV-111.00.20.2210.541.06G-IV-211.50.20.22
39、20.600.96G-IV-312.00.20.2530.520.73G-IV-412.50.20.2430.570.76由表 1-12 可见,当水泥量为渣量的两倍时固化效果最好,且铬的浸出液浓度也符合浸出液毒性鉴别标准值。<3> 砂量对固化效果的影响试验固定条件为水泥量为渣量的两倍,未加添加剂。结果见表个1-13。表 1-13砂量试验结果效果次浸出液 C编号废渣水泥砂煤灰浸出率养护无养护mg.L -1G-VI-1121.0220.740.48G-VI-2121.5230.640.45G-VI-3122.0240.630.48由表 1-13 可知砂量增大有利于固化效果。<4&
40、gt; 抗压强度试验为了考察固化体的强度以寻求固化体的应用途径,现用NYL-500 型压力试验机进行抗压强度测试。根据的试验结果,确定最佳的固化配方为“废渣 :水泥 :砂:煤灰 1:2:1.5 2:0.3”。称取废渣 30g,水泥 60g,砂 50g,煤灰10g 制成固化体,测得其强度为2.3Mpa,其中渣量为砂量的1.67 倍。3. 制砖试验本试验是将废渣或废渣和煤灰的混合物与水泥、砂掺合制成固化体,并检验其抗折强度和抗压强度是否达到建筑用砖的标准。将原料分成两部分,一部分是砂,另一部分是水泥、废渣和煤灰,这两部分的质量比恒定取1:1,改变废渣和煤灰在水泥中所占的比例进行试验,以确定制砖的最
41、佳配方。固化体的制作方法如下:按比例称好物料,连水一起倒入搅拌机中搅拌3min,然后用 GZ-YY型水泥胶沙震动台把混合物填充到长方形模具中,要求填充好后的团块端面刚好与模具的顶端齐平,连模具置于空气中风干。每种配方要求做六个固化体,分成两组,待风干7 天和 28 天时测试强度。试验结果见表个1-14。表 1-14 制砖试验结果抗折强度载荷 KN抗压强度 MPa渣 g水泥 g砂 g煤灰 g-2编号kg.cm7 天28 天7 天28 天7 天28 天G-154486540031.4041.5034.3846.5013.7518.60G-210843254002.257.15037.25014.9
42、0G-316237854002.7518.35051.63020.65G-41524030045155.033.70(上述试验中由于模具原因G-4固化体28 天抗压强度抗折强度没测出。)由表1-14可知, G-1、G-2和G-3中的废渣量分别占水泥量的10% 、20%和 30% ,G-1的物理学性能均衡且优于后两者,且达到425 型普通硅酸盐水泥的强度要求 6。G-4 中废渣和煤灰总量占水泥量的25%,抗压强度达到粉煤灰砖的强度要求 6。对 G-4 固化体做酸浸、碱浸和水浸的浸出试验,结果如表1-15所示。表 1-15 G-4固化体浸出试验结果浸出液Cu 浓度Cu 浸出率Ni 浓度Ni 浸出率
43、Cr 浓度Cr 浸出率pH 值mg.L -1mg.L -1mg.L -1Ph=40.040.030<0.03<0.0260.040.22Ph=80.030.023<0.03<0.026<0.04<0.22Ph=7<0.03<0.023<0.03<0.026<0.04<0.22本试 验证 明了 废渣 制砖 的可行 性,提出 配方为“废渣 :水泥 :砂:煤灰=2.5:40:50:7.5(百分比)”,同时也证明了可用废渣取代一部分水泥作建筑材料,达到节省水泥、降低成本的目的。4. 原料消耗、成本及生产效益估算通过验证流程试验及固
44、化试验后,我们对实验所原材料的消耗、成本及生产效益进行估算,估算分别按污泥和污泥作原料所做的试验的平均值计算,编号为 W-A 和 W-B 。结果见表 1-16 和表 1-17。表 1-16处理 500g 湿污泥所消耗的原材料量g编号H 2SO4NaClO 3Na 2CO 3NaHCO 3NaOHNaFFe水泥砂W-A147.05.0213.3990.45少量1.1210.63356.7235.67W-B166.85.1145.0090.00少量1.209.41247.4124.74表 1-17处理 1 吨混合污泥成本估算表原料名称原料单价原料用量 kg原料单耗元元 .kg-1W-AW-BW-A
45、W-B硫酸0.60301.00333.40180.60200.04氯酸钠6.0010.0410.2260.2461.32碳酸氢钠1.4890.4590.00133.87133.20碳酸钠1.9026.7850.0050.8859.50氟化钠6.002.242.4013.4414.40铁屑1.0021.2618.8221.2618.82水泥0.22713.44494.82156.86168.86砂0.03267.54239.002.141.48合计619.29667.02根据试验结果,铜的回收率按95% 计,镍的回收率按72%计,海绵铜单价为 1 万元吨,硫酸镍单价为 1.5 万元吨,处理 1
46、吨试验采用的混合污泥所得产品的量及其产值如表 1-18 示。表 1-18 产值估算表编号1吨污泥中的量铜粉、 NiSO4 回收量及其产值合计Cu %CukgNi %NikgCukg产值元NiSO4kg产值元元W-A8.0355.2114.71101.1352.45524.50358.675380.055904.55W-B5.7637.3016.15104.5735.44354.40370.895563.355917.75由表 1-17和表 1-18 可知使用车试验所述的方法处理1 吨电镀污泥可取得近5000 元的收益搬得环境效益又取得经济效益,因此这个方法是值得推广的。五.结论通过对东范金晖和
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 工伤赔偿中的委托书撰写要点分析3篇
- 倒板施工合同方案的税务规划3篇
- 厂房买卖合同违约责任3篇
- 人才引进合作协议3篇
- 办公室主任德能勤绩廉个人总结范文(4篇)
- 2025班级发言稿(19篇)
- 未来演讲稿(20篇)
- 爱心传递演讲三分钟(4篇)
- 2024年西安未央区未央湖社区卫生服务中心招聘考试真题
- 2024年泰州市中西医结合医院招聘卫生专业技术人才考试真题
- 部编版五年级语文下册第六单元习作:神奇的探险之旅课件
- (全国通用)三甲人民医院诊断证明书请假条模板(广东佛山)
- 医院应急调配机制
- (格式已排好)国家开放大学电大《计算机应用基础(专)》终结性考试大作业答案任务一
- 市政工程监理规划范本(完整版)
- 起重机械产品质量证明书与合格证样表剖析
- 《机电传动控制》模块化实验装置设计
- 中秋节英文PPT
- 北师大版小学数学五年级上册单元练习题全册
- 职业病危害接触史证明
- 用款申请单模板
评论
0/150
提交评论