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文档简介
1、攀枝花三维发电有限责任公司12#锅炉滚筒冷渣机改造方案批准:审定:初审:编制:生产技术部二0一一年五月12#锅炉滚筒冷渣机改造方案、概况12#锅炉原为四台气槽式冷渣器,现已将冷渣器 A、B、D改造为WWR-X-2型 滚筒冷渣机,还有一台气槽式冷渣器,在运行中气槽式冷渣器存在出力小、排渣 温度高、检修困难、漏灰严重无法冶理问题,12#锅炉冷渣器C经二年多的气槽改 混流式试验,从试验情况看未达到预期效果,冷渣器C自2009年下半年以来长期不能投运,已影响到 12#锅炉安全、经济运行。从 11#锅炉改造滚筒冷渣机运行情 况看,排渣能力满足设计要求、排渣温度满足技术协议要求,基本达到改造目的, 锅炉冷
2、渣器已具备全面改造条件。根据公司 2011 年度技术改造计划,确定在 12# 机组年度大修中对冷渣器C进行改滚筒冷渣机工作。具体改造方案如下:。二、改造方案(一)总体规划按11#锅炉改造方式将冷渣机 A、B、C、D放置于原一级刮板机标高 3000mm (+500)位置,布置方式沿锅炉宽度中心线方向,增加二台螺旋输渣机(绞龙):1、将支撑原冷渣器靠炉本体标高 4490;D( 1 /2 )至 E( 1 /2 )水平横梁 H800 水平下移1490mm更改之前加固方式为在对应上方标高 12000处(1/2 )至E( 1/2) 水平增加45#工字梁(A B两侧相同,B侧为D( 1/5 )至E( 1/5
3、 )柱)。2、将支撑冷渣器靠炉外侧标高 4490; D( 1/1 )至E( 1/1 )水平梁H800水平 下移1490mm(A、B两侧相同,B侧为D (1/5 )至E( 1/5 )柱)。3、改造更换冷渣器 A、C、B,尺寸:© 1650mM 4500m(冷渣机A保护性拆 除后进行修复,用于11#锅炉冷渣机B的更换);冷渣机B保护性拆除(返厂修理 更换齿圈、支撑圈及内部漏点处理,作为 11#锅炉冷渣B备品),冷渣机D进行全 面检修,并改造更换进渣箱后安装。(二)实施方案:1、12#锅炉冷渣渣器改造内容:( 1 )拆除冷渣器 C 本体及附件,圆风门、执行器、热工、电气元件保护性拆 除(尽
4、量完好拆下以做备品) 。(2)与冷渣器C相连接的进渣风系统管道、冷却流化风管道、各分支管均拆 除,拆除排渣管及以下旋转排渣阀(3)拆除冷渣器 C 本体至炉膛密封盒连接段回风管、膨胀节,密封盒保留并 用钢板封堵。(4)拆除冷渣器本体,采取整体吊下,拖出锅炉零米。(冷渣器C或就地解体)( 5)与冷渣器 C 改造相关的所有平台、楼梯、栏杆保护性拆除,改造恢复中 尽量利用。(6)移动钢梁( 按 11#锅炉方式 ):1将支撑原冷渣器靠炉本体标高 4490; D( 1/2 )至E( 1/2 )水平横梁H800 水平下移1490mm更改之前加固方式为在对应上方标高 12000处(1/2 )至E( 1/2)
5、水平增加45#工字梁(A B两侧相同,B侧为D( 1/5 )至E( 1/5 )柱)。2)将支撑冷渣器靠炉外侧标高 4490; D( 1/1 )至E( 1/1 )水平梁H800水平 下移1490mm(A、B两侧相同,B侧为D (1/5 )至E( 1/5 )柱)。(7) 安装绞龙:改造后冷渣机 A、C直接进入二级刮板机,冷渣机 B D的排 渣通过绞龙进入二级刮板机,设置分路插板事故放渣插板。(8)安装的绞龙控制系统并与底渣系统进行联锁。(9)按11#锅炉A侧重新布置锅炉上水管、播煤风管道。2、安装及制作:(1)新购置二台© 1650、长度4500mm滚筒冷渣机(四分仓)、耐高温插板门、
6、排渣管、非金属膨胀节及装置性辅材等。冷渣机安装于标高 3000mm平台,垂直于 锅炉宽度中心线,冷渣机 A C (B、D)落渣中心分别向炉前、后偏移 400mm(2)冷渣机水冷进渣箱、水冷非金属膨胀节的冷却水源采用二路水源,一路 接入轴冷水,一路拉入冷渣机本体冷却水系统。(3)制做二台© 500、长度6400mm进出渣中心线)绞龙。(驱动头利用原绞 龙改造余下设备)(4) 炉膛排渣管:新冷渣器的进渣管连接(根据现场实际情况连接),采用 © 273X16耐热合金管,进渣阀采用高温排渣阀。(5)负压抽风管:滚筒冷渣器设置抽风管二路,进渣端一路、出渣箱一路, 采用© 1
7、59X 8; Q235钢管,并安装DN150阀门。(6)在排渣管上增加疏通、吹扫装置,操作平台根据现场确定(生产技术部 组织现场确定),格栅采用与锅炉相同标准钢格栅。( 7)流化风系统封堵:原冷渣器流化风系统、管道保护性拆除后,母管上的 开孔进行封堵(或配合烟风系统改造,将冷渣风系统主管接入炉后一次风联络风 道,并改造冷渣风机出口百叶窗调节门为出口插板门)。(8)电气设施:新增控制和动力电源接冷渣机就地控制箱,恢复绞龙控制、 动力电源。(9)冷渣机的控制:取消原冷渣器DCS设置的显示和控制方式,新增冷渣机 就地信号、控制引入DCSS统上显示和控制。(10)冷却水系统:1)利用原冷渣器冷却水系统
8、(对冷渣水系统进行规范统一,取消多余的阀门及管道),对所改造冷渣机的冷却水系统进行保护性拆除,冷渣机就位位后根据设 计图进行恢复接口,进出水管道增加手动隔绝门。(冷却水管根据现场的情况考虑美观布置)。2) 冷渣机安装完成后须进行水冲洗(安装时在低位设置冲洗放水门),水压 试验及冷态机械振动、串动、晃动等验收测量。三、费用概算1、主要设备及材料序号材料名称型号或材料单位数量金额(万元)备注1滚筒冷渣器本体WWR-Xp20台292含就地电控箱 等2高温手动排渣门DN250只253进渣管0 273X16; 316Lkg4非金属膨胀节YZB-0 219/680只2进渣管5输渣绞龙0 500; 6400
9、mm套236保温铝皮、硅酸铝棉M27排渣管0 273 X 12; Q235kg2或 400X 4008负压管0 159 X 12; Q235kg9阀门DN100 PN4只410阀门DN150只411无缝管钢0 108X 4; Q235kg12工字钢H500 (50b)kg13工字钢H360 (36b)kg14型材钢板、槽钢、水煤气kg管、圆钢等15热控设备变送器、流量孔板、热电偶、热电阻等套216电气材料动力、控制电缆等套217钢格栅M20018加固梁(工字钢)H450; 45b根219锅炉上水管0 108X11;1Cr18Ni9Tim2020播煤风管0 920 X 5; Q235m10R=9
10、50mm,90弯头自做21其它辅材合计1422安装用的起重机械、人工及其它措施费:略(按实际发生结算)四、预期效果解决目前12#机组锅炉冷渣器进渣控制和排渣温度高等问题,同时降低锅炉辅机电耗(减少冷渣风机使用时间),降低厂用电率:冷渣风机全停情况下:1、单台锅炉配置二台冷渣风机,功率500KW6000V,每台锅炉冷渣风机电耗: 天X 2=21200天,锅炉按年运行 4800小时计算(200天),节约电量:21200 X 200=4240000 ;2、滚筒冷渣机单台电机功率15 KW 380V (每台锅炉四台),单台锅炉冷渣机 电耗:天X 4=1440天,锅炉按年运行4800小时计算(200天)
11、,耗用电量:1440 X 200=288000 ;3、在取消冷渣风机同时,为保证炉内燃烧,需同时开二台二次风机(原只需开一台),单台二次风机功率560KW 6000V,电耗:天,锅炉按年运行 4800小时 计算(200天),耗用电量:13440 X 200=;4、每度电成本元/计算,单台炉每年节约费用:冷渣风机电耗-滚筒冷渣机电耗-增开一台二次风机电耗=X元/ =404480元; 即:每台锅炉年节约费用40多万元。改造后实现机组的安全经济运行, 使冷渣器单台出力达到20t/h,排渣温度w200 r,进渣易控制,解决底渣系统的安全、稳定运行难题,基本消除底渣系统泄漏问题,使冷渣机能够在故障时实施
12、隔离检修。五、组织及施工(一)组织措施1、成立 12#炉冷渣器改造领导小组: 组长:陈 涛副组长:罗太昌、刘小明 成员:窦建平、黄乙晋、李茂奎、胡 斌、罗仲全、詹卫平、杨宁一、牟 勇、顾山川、曾 颖、殷立群、周建明、钟云波、郭剑峰2、成立 12#炉冷渣器改造项目部: 项目经理: 罗仲全 项目副经理:杨宁一(全面负责机械) 、钟明洪(机械技术负责) 顾山川、詹卫平施工负责人员:鲁云华 安全负责:李金龙、张 荣、邓迎春 质量验收人员:高 强(二)任务分工(1)生产技术部负责改造技术指导和改造一级方案编制。(2)改造中具体材料由检修部提出购买计划生技审核。(3)检修部负责提出改造的设备异动报告、施工技术方案(含施工组织、安 全技术措施、质量验收计划) 、作业指导书、施工起吊技术方案(含安全措施) 2011年5月 30日前报批。(4)生产技术部负责组织、联系、协调、指导改造中产生的问题,定期召开 施工进度协调会。(三)工期安排( 检修部负责制定改造进度计划表 ) (1)计划工期 32 天。(2)检修部在 2011年 6月30日前完成的改造中所需管道、材料、部件的采 购及组装工作。(4)检修部负责排出施工进度表(或进度网络图)六、附图附图 1:滚筒式冷渣机安装系统图附图 2:滚筒式冷渣机设备总图(厂家供)附图 3:滚筒式冷渣机电气原理
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