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文档简介
1、电弧炉不锈钢的熔炼工艺摘 要:电弧炉为一种常用冶炼金属工艺,随着 技术水平的提高,电弧炉应用更为广泛,且具有较高 的效率。对电弧炉不锈钢熔炼工艺进展分析,需要明 确熔炼过程中存在的问题,确定各类影响因素,有针 对性的采取措施进展优化,提高不锈钢熔炼效果。本 文结合实例对电弧炉不锈钢熔炼工艺进展了简要分 析,并提出了优化措施。关键词:电弧炉;不锈钢;熔炼不锈钢冶炼常用的工艺为电弧炉或复吹转炉直接 冶炼法与炉外精炼法,虽然在实际生产术在不断更新, 但是从整体上来看,电弧炉不锈钢熔炼工艺还存在一 定缺乏,还需要做更进一步的分析优化,减少存在的 各类问题,从根本上来提高熔炼作业效率。一、电弧炉熔炼工艺
2、分析电弧炉主要即利用电弧能来对金属进展冶炼的一 种电炉,常见的有直接加热式、间接加热式、矿热炉 三种。其中,直接加热式电弧发生在专用电极棒与被 熔炼炉料间,电弧热直接作用于炉料,主要用于炼钢 间接加热式电弧那么发生在专用电极棒间,炉料受到 电弧辐射热作用,多被用于铜、铜合金冶炼1。矿热 炉那么将高电阻率矿石作为原料,作业时电极下部会 埋在炉料,这样电流在通过炉料时,炉料电阻会产生 热量,同时电极与炉料间电弧也会产生热量,到达冶 炼的目的。二、电弧炉不锈钢熔炼实例分析1工程概述以ZJ铸钢分厂为例,熔炼铬镍不锈钢主要工艺为 碱性电弧炉吹氧返回法。作业时小修炉后,对炉子进 展充分烘干处理,在炉避处参
3、加炉料1%石灰。然后对 待熔炼钢屑进展金属清洗剂与石灰水清洗,晒干后按 照要求装料。装料完毕后调整电极长度,且检查电气、 电极、机械传动系统以及冷却系统是否可以正常运行, 利用最大功率供电熔炼。当持续供电1.5h后,预估炉 料可以熔化80%左右,为提高熔炼效果,可以采取吹 氧助熔方式处理。其中吹氧量需要根据实际需求控制, 本工程共吹四瓶氧气,吹氧压力在0.81.0MPa待一 段时间后炉料到达全部熔化状态,对钢液进展充分搅 拌,选取1号钢样进展分析,确定其各元素含量为: C: 0.72% Si: 0.65% S: 0.032%。然后可以根据实 际情况确定是否扒渣处理,准备吹氧脱碳。此阶段共 吹三
4、瓶氧气,吹氧压力为1.01.2MPa控制好吹氧时 间,吹氧完毕后选取2号钢样分析各元素含量,C: 0.327% 继续吹氧一瓶,吹氧压力为 1.01.2MPa最 后进入到复原阶段,向其中参加 5kg硅铁碎,熔炼完 成后大口出钢,并取3号钢样,即炉后样分析,C: 0.35% Si: 0.35% S: 0.015%2。2.工艺分析2.1碳素钢熔炼待完成碳素钢熔炼阶段后,电弧炉存留大量残钢 残渣,会在一定程度上对不锈钢成分产生影响,降低 熔炼产品质量。因此在对电弧炉熔炼不锈钢工艺进展 分析时,需要在小修炉阶段将炉残存的残钢残渣全部 去除干净,且对炉壁、炉底进展加固。另外,可以向 炉底、炉壁添加1%石灰
5、,提前造渣,并提高熔化渣碱 度,这样在进展吹氧时,脱碳保铬效率更高,同时装 料阶段炉料对炉底的影响更小,防止对炉底产生较大 的冲击3。2.2不锈钢屑机加工后会产生一定量的不锈钢屑,且含有较多 的杂质与油污,造成钢液碳硫含量增加,增大了脱碳 处理难度,熔炼过程所需时间更长,且产生的能耗更 大。为解决此类问题,需要重视炉料的清洗,降低熔 化样炉渣量,使得装料前石灰的投入效率更高,提高后续各环节作业效率。2.3熔炼设备为保证整个熔炼过程有效进展,需要提高对熔炼 设备的管理,提前对其进展检查验收,保证可以正常 运行,防止在熔炼过程中出现故障。且在熔炼过程中 还要做好细节控制,例如防止电极掉入熔池,要提
6、前 做好电极质量检查,对存在裂缝的要及时更换,以免 掉入熔池造成增碳,影响熔炼作业效率。另外,炉料 熔化会消耗大量的热能,为保证作业有效进展,需要 采用大功率供电模式,不仅可以保证热能需求,同时 还可以缩短熔化所需时间,到达节约电能效果。2.4吹氧助熔在炉料熔化阶段,为提高熔化效果,需要采取一 定措施,例如炉料熔化到50%时,推料助熔,可以降 低铬元素氧化率。当炉料熔化到达80%寸,吹氧助熔, 同样不会对铬元素烧损产生太大影响。在进入到熔化 后期阶段时,炉料大局部已经被熔化,钢液吸热能力 降低,这是便可以将大功率供电更换为较低电压供电。 另外,还还以采取添加石灰造渣覆盖钢液方式,以及 增大炉渣
7、碱度。3工艺优化3.1增加石灰料对本工程电弧炉熔炼铬镍不锈钢工艺进展分析, 可以确定炉底、炉避加的石灰量达不到实际生产需求, 可以将原有1%调整为2%,可以提高熔化渣碱度,在 进入到吹氧助熔阶段后,可以到达良好的脱碳保铬效 果。3.2吹氧助熔时间为提高炉料熔化效果,原工艺设计炉料熔化程度 到达80%时就进展吹氧助熔,为降低铬元素氧化程度, 可以将时间调整到炉料熔化度到达 90%时进展。3.3养护期处理在进入到氧化期后,为降低铬元素氧化量,原工 艺采用提高钢液温度方式,但是仍存在一局部铬被氧 化,生成氧化铬进入到炉渣。复原时向其中添加硅铁 碎,但是从实际情况来看,对回收炉渣中铬效果不明 显。可以在复原期间添加低碳锰铁进展预脱氧,然后 添加强脱氧剂硅钙粉以及铝粉进展铬回收。完毕语:电弧炉不锈钢熔炼工艺应用比拟多,且已经相对 完善,但是为进一步提高熔炼效果,还需要在现有根 底上进展专业分析,确定影响熔炼效率的各项因素, 并结合实际情况,有针对性的采取措施进展优化,从 根本上来提高作业效率。参考文献
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