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文档简介
1、 PLC系统在炭素振动成型机中的应用1系统介绍振动成型主要设备有振动台、模具和重锤,将盛装热糊料的模具放在振动台上,然后把重锤压在糊料表面上开动振动台,使糊料受到振幅小而频率高的强迫振动,在强烈的振动下糊料颗粒间的及糊料与模具壁间的摩擦力减小,颗粒移动并合理分布,得到具有规定形状的高密度的产品。压好的半成品经冷却、检查后堆放。我公司炭素厂原使用的振动成型机是人工手动调节,炭块的重量、高度波动范围大,对产品的产量和质量有较大的影响。为1 系统介绍 振动成型主要设备有振动台、模具和重锤
2、,将盛装热糊料的模具放在振动台上,然后把重锤压在糊料表面上开动振动台,使糊料受到振幅小而频率高的强迫振动,在强烈的振动下糊料颗粒间的及糊料与模具壁间的摩擦力减小,颗粒移动并合理分布,得到具有规定形状的高密度的产品。压好的半成品经冷却、检查后堆放。 我公司炭素厂原使用的振动成型机是人工手动调节,炭块的重量、高度波动范围大,对产品的产量和质量有较大的影响。为此必须根据人工操作积累的经验设计一种具有较高智能、高可靠度的自动控制系统,来提高炭素振动成型生产的产能和合格率,延长电气设备的运转周期,缩短故障检修时间,降低生产成本和岗位操作工的劳动强
3、度。2 系统组成 PLC是采用微处理器技术的新型工业控制装置,是一种使用可编程序存储器来存储设备所需专用程序的电气设备。它具有将逻辑运算顺序操作,限时,计时以及算术运算,数据通讯等功能,通过数字量或模拟量的输入/输出模板去控制各种设备或过程。其硬件结构如图1所示。 它采用了大规模的集成电路,故特别适应于高温、潮湿、电磁干扰、机械振动大的比较恶劣的工业现场环境。输入/输出接口组件的模块化,系统设计时根据被控对象的要求,选择必要的功能模块组成控制系统,大大提高了工程效率和系
4、统的可靠性。 在该控制系统中选用日本三菱公司的PLCMITSUBISHI A1S小型系列作为下位机。它具有成本低、功能强的特点。上位机选择惠普P III微机,配以美国Intellution FIX软件,ORMON公司的继电器、行程开关,德国威德米勒隔离器、变送器,安川变频器等组成自动控制系统。系统总貌图如图2所示。3系统功能 3.1该系统的上位机系统功能如下: 1实时反映工艺流程,形象再现生产过程(系统主画面图见图3);
5、0; 2图表显示生产数据,方便操作工了解生产状况; 3及时产生报警信息并予以打印,帮助操作工查找分析故障原因; 4以曲线形式在线生产数据,方便查找历史数据,分析生产趋势; 5以报表打印形式反映生产状况; 6帮助操作工实现电机连锁开、停,并反映电机启动停车的有关信息; 7给定控
6、制工艺参数。 3.2该系统的下位机功能如下: 1数据采集:通过PLC AlS68AD转换模板对冷却水温度、糊料温度、糊料计量称、油箱油温、油箱油压、炭块高度、变频器电流进行模拟采集,并转换成FIX认可的数据格式(系统主要测点如下图4)。 2电机连锁控制,以简单易行的PLC取代以往繁琐复杂、故障率高的电气连锁控制,并实现操作工远程开、停电机的功能。主要I/0点安排如下: I/O Name
7、0; Comment Remark X80 CAR-EAST 称量车回到位 X81 CAR-WEST 称量车送料到位 X82 CAR-CLOSED 称量车门闭到位 X83 CLAMP-L CLOSED 左模夹紧到位
8、0; X84 CLAMP-R.CLOSED 右模夹紧到位 X85 CLAMP-L.OPENED 左模夹放松到位 X86 CLMP.R.OPENED右模夹放松到位 X87 HAMMER-HIGH重锤上升到位 X88 HAMMER-LOW 重锤下降到位
9、60; X89 MOLD-HIGH模具上升到位 X8A MOLD-LOW 模具下降到位 X8B PUSH-OUT 推进器推出到位 X8C PUSH-IN推进器返回到位 X8D SAFE-L.OPENED 左安全爪开到位
10、 X8E SAFE-R.OPENED 右安全爪开到位 X90 SAFE-L.CLOSED 左安全爪闭到位 X91 SAFE-R.CLOSED 右安全爪闭到位 X92 CLASP-OPENED 抱闸开到位 X93
11、0;CLASP-CLOSED 抱闸闭到位 X94 PUSH-ENABLE 后辅机允许推出 X95 CAR-OVERLOAD 称量车电机过载 X96 QUIVER-OVERLOAD 振动电机过载 X97 BP.RUNNING
12、60;变频运行 X98 BP.ALARM 变频报警 X99 SYS.AUTO 系统手自动切换 X9A OIL-LOW 低油压 X9B BP.GIVE-M 点动补料 X9C GIVE-SAFE
13、60; 布料安全 YA1 CLAMP-CLOSE 模具加紧 YAl CLAMP-OPEN 模具放松 YA2 HAMMER-DOWN 重锤下降 YA3 HAMMER-UP 重锤上升
14、160;YA4 MOLD-UP 模具上升 YA5 MOLD-DOWN 模具下降 YA6 PUSH-GO 推进器推出 YA7 OIL-GUSH 喷油 YA8 DOOR-OPEN 开车门 &
15、#160; YA9 BP.FWD 变频下料 YAA BP.RESET 变频复位 YB0 CAR-GO 程量车送料 YBl CAR-BACK 程量车返回 YB2 QUIVER-START 振动开始 YB
16、3 CLASP-OPEN 开抱闸 YB6 TRANS.RUN 板式机运行 3.3通过变频器控制圆盘螺旋下料机的电机转速来控制炭块的重量。 三菱A2ASCPFSI系列I/0点数量能达到1024点,程序语言使用梯形图或指令字语言,程序容量可达到64K步,并具有自诊断功能。 4 控制过程的实现 控制过程有4个操作程序:1、下料;2、装料;3、振动挤
17、压、脱模;4、炭块推出、冷却输送。贯穿于振动成型过程中的主要问题是正确掌握温度、压力、振动频率、振动时间、推出速度。 4.1 下料 经过混捏好的糊料,一般温度在130-140左右,从圆盘螺旋下料机顶部加料口加入,经分料器的上部锥体分布在圆盘上。在下料前,首先检查判断糊料斗称量车是否在圆盘螺旋下料机的下方等待接料,然后控制变频器输出驱动圆盘螺旋下料机电机的螺旋转速,对糊料斗称量车下料,下料过程由快到慢以满足炭块的重量。糊料斗车连同行走铁轨装有TOLEDO衡器公司生产的称重装置用于计量炭块的重量。炭块的重量可根据产品的类
18、型、要求由上位机给定。 4.2 装料 装料前PLC首先检查判断模具到位、模具安全爪夹紧到位、重锤上升到位、重锤安全爪夹紧到位等信号,然后打开糊料斗称量车的抱闸驱动小车送料,行走到模具口上方时停止行走关抱闸,然后糊料斗称量车底开门把称好的糊料放入模具中。 4.3 振动挤压、脱模 1、振动挤压:此时PLC检查判断糊料斗称量车存在返回到位信号,然后重锤安全爪松开并到位,重锤下降并到位,开始驱动2台振动电机带动偏心振子转动,不平衡质量回转引起惯性力
19、迫使振动台振动。又由于2个振动器转动方向相反、同步,使它们的惯性合力水平方向为零,只有在垂直方向产生激动力。振动台上的模具和装在模具内的糊料都处于强烈的振动状态。虽然振幅不大(一般在12mm),但振动频率很高(4050HZ),它们的运动速度很快,振动周期在0.02秒左右,将产生大的加速度,这个加速度大大超过重力加速度,是它的几十倍至几百倍,因此糊料颗粒质量大小不同,获得的惯性力也不同,颗粒界面间产生应力,而这个应力超过糊料的内聚力,便产生相对位移。同时,在强烈的振动下,糊料颗粒间的内摩擦力及糊料与模具壁之间的外摩擦力也急剧下降,糊料便具有重液体的液体性质,跳跃着的糊料迅速充填到模具的各个角落,较小的颗粒充填到大颗粒间的空隙中去,从而得到具有
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