合成氨生产造气工段能耗分析与节能途径_第1页
合成氨生产造气工段能耗分析与节能途径_第2页
合成氨生产造气工段能耗分析与节能途径_第3页
合成氨生产造气工段能耗分析与节能途径_第4页
合成氨生产造气工段能耗分析与节能途径_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、化 学 工 程合成氨生产造气工段能耗分析与节能途径孙华田(山东明水大化集团 ,山东 明水250200 )摘 要 : 从提高燃料有效利用率 、降低蒸汽消耗 、降低电耗方面阐述了合成氨生产造气工段降低能耗的途径 ; 通过对氢氮比 、有效气体含量 、甲烷含量 、空气湿度的计算 ,论述了主要工艺指标对氨产量和消耗指标的影响及其适宜 控制范围 ;分析了煤气炉负荷与燃料煤 、蒸汽消耗之间的关系 ,循环时间与燃料煤 、原料煤之间的关系 ,提出了合成氨生产造气工段节能增效的应对措施 。关键词 : 合成氨 ;造气工段 ;能耗 ;节能文章编号 : 1004 - 8901 ( 2008) 04 - 0010 - 0

2、9中图分类号 : TQ 441. 41文献标识码 : AEn ergy C on sum e Ana ly s is of Ga s if ica t ion Sec t ion in Produc t ion of Amm on ia Syn the s isan d Its En ergy C on serva t ion Pa thSUN H uatian( S handong M ingshu i D ao Hua G roup, M ingshu i S handong 250200 C h ina )A b stra ct: F rom a sp ec ts of increasi

3、ng the effec tive u sage ra te of fue l, reducing the steam con sum e, and reduc ing the e lec tric powe r con sum e au tho r ha s de sc ribed the p a th s to reduce the ene rgy con sum e in ga sifica tion sec tion of ammon ia syn the sis p roduction; th rough ca lcu lation s of H2 /N2 ra tio, effec

4、 tive ga scon ten t, m ethane con ten t and a ir hum id ity au tho r has d iscu ssed the influence of m a in p roce ss indexe s on ammon ia cap ac ity, con sum e indexes and has d is2cu ssed its su itab le con tro l scop e; ha s ana lyzed the re la tion of fue l coa l and steam con sum e s w ith the

5、 coa l gasifier load and a lso has analyze s the re la tion of c ircu la ting tim e w ith the fue l coa l / raw coa l; ha s p ropo sed the rep lac ing m ea su res fo r ene rgy saving and effec t inc reasing in ga sification sec tion of ammon ia syn the sis p roduc tion.Key word s: ammon ia syn the s

6、is; gasification sec tion; ene rgy con sum e; ene rgy saving在 合 成 氨 生 产 过 程 中 , 造 气 工 段 不 仅 能 耗 最高 ,而且余热最多 ,因此努力降低煤气生产的原料 、 蒸汽和用电消耗 , 最大限度地回收余热 , 是降低合成氨综合能耗和生产成本的有效途径 。理 论上 生 产 1 t合成氨能耗为 22. 78 GJ ,但在现实生产中 ,即使是一些较为先进的企业 ,实际生产的能耗水平也 远大于此值 。理论分析和生产实践表明 ,进一步降低合成氨能耗的空间仍较大 , 深入挖掘降耗 潜 力 ,努力降低生产成本 , 是小型氮肥企

7、业生存和发展的 关键 。节能问题涉及全厂各工序 ,笔者拟从造气工段提高碳利用率 、减少蒸汽用量 、降低电耗方面进行阐述 。整个煤气生产过程中原料消耗的一部分 ,其与有效消耗碳量的比值即为碳的有效利用率 。在生产中 , 希望有效消耗所占总消耗的比例越高越好 ,这就需 要努力提高燃料的利用率 ,尽量减少其他形式的碳 损失 。原料在气 化过 程中 , 转 入到 半 水煤 气中 的 碳 ,是以一氧化碳和二氧化碳 2 种形式存在的 ,生成甲 烷则是不希望发生的副反应 。假如使用的 气化 原 料品种和气化条件已确定 ,则半水煤气中的一氧化 碳和二氧化碳的总量也就相应为一定值 。根据 国 内目前的煤气生产水

8、平 ,半水煤气中一氧化碳含量一般在 28 % 31 %范围内 ,二氧化碳含量在 7 % 8 %之间 。例如 ,生产 1 t氨 , 半水煤气的消耗量用V半 表示 ,半水煤气中一氧化碳和二氧化碳总含量为30 % + 7. 5 % = 37. 5 % ,则每生产 1 t氨转入半水煤 气中的碳含量为 :提高燃料利用率在燃料气化过程中 ,转化到半水煤气组成中的碳量称为有效消耗 。在实际气化过程中 ,还要以其 他形式消耗大量的碳 , 如吹风过程中所燃烧 的 碳 、灰渣中末燃尽的碳以及随着气体带走的尘粒中所 含的碳等 。事实上转化为半水煤气中的碳量 ,仅是作者简介 : 孙华田 ( 1942 年 - ) ,男

9、 ,山东章丘人 , 1978 年毕业于山东青岛化工学院化学工程专业 , 高级经济师 , 原山东明水化肥厂董事长 ,长期从事化肥生产企业管理工作.第 4期孙华田 合成氨生产造气工段能耗分析与节能途径110. 375 ( 12 /22. 4 ) V半 = 0. 200 9V半 ( kg / t)地提高 ,吹风效率就要降 低 。在 实 际生 产中 , 随 着吹风时间的延续 ,吹风气中一氧化碳含量逐渐升高 是不可避免的 。降低气化层温度可以减少 二氧 化 碳还原为一氧化碳的反应 , 但是 , 炉温低将 导致 制气质量差 、蒸汽分解率低 , 未分解的蒸汽从 炉内 带走了大量热量 , 对降低两煤消耗 ,

10、提高煤气 炉气 化 强度都是不利的 。显然 ,吹风阶段与制气过程对气化层温度要求是矛盾的 。为了保持气化层 有较 高 的温度 ,又要减少吹风气中一氧化碳含 量 , 可采 用提高风机 的 风 压 、风 量 , 减 少 吹 风 百 分 比 等 办 法 。 然而风压 、风量过大 , 不仅会导致吹风阶段 带出 物 明显增多 ,而且炉内炭层容易吹翻 , 难以维 持长 期稳定运行 ;而风压 、风量过小 ,则会导致煤气炉气化 强度降低 。降低空气流速有利于二氧化碳 还原 为一氧化碳 ,故吹风效率降低 , 增加了吹风阶 段碳 的 消耗量 ,降低了碳的利用率 。根据各厂所用 燃料 的 特性 、粒 度等 条件 ,

11、 选 择 适宜的风压 、风量参数的鼓风机 、循环时间 、吹风百分比 ,控制适宜的炭层高度和气化层温度 、厚度 、位 置 ,全方位降低热量损失 ,是提高碳的利用率 ,降低 两煤消耗的主要途径之一 。 2 600 mm 系列煤气炉的吹风强度宜控制在 3 8005 000 m3 /m2 h (优质 原料取高限 ,劣质原料取低限 ) 。一般情况下 , 2 600 mm 煤气炉吹风效率不到60 % ,在炉顶 、炉下出气温度较高时 ,吹风效率仅为50 %左右 。为了使炭层 中 积蓄 一份 可 供制 气用 的 热量 ,往往要燃烧掉 2 倍于这份热量的燃料 。炭层中的热量应尽可能地用于制气 ,采用其他任何热量

12、 用于过热入炉蒸汽或空气 , 为制气反应 提供 热 量 ,都比用这些热量产生蒸汽来得合算 。换句话说 ,从 气化层移走的任何热量 ,尽管可以用来产生蒸汽并加以回收 ,但由于气化层中积蓄的热量效率太低因而是不经济的 。通过计算 ,吹风时炉上温度由 450降至 250 ,吹风效率可提高 6 %左右 。要达到 理想的吹风效率 , 可采取如下措施 : 保持气化层温度在适宜的范围内 , 并选择适宜的空 速 , 尽量 降低吹风气中一氧化碳含量 ; 在煤气炉高径比允许 的情况下 ,控制适宜的炭层高度 、气化层厚 度和 灰 渣层厚度 ; 保持较高的上预热层厚度 (在风机能力允许的情况下 ) ,以增加煤气炉燃料

13、层蓄热能力 ,为提高煤气炉的气化效率创造有利条件 。 在吹风阶段 ,碳与氧的反应是燃烧反应 。实验证明 ,这一反应在 800 以上温度时 , 几乎是不可 逆地自左向右进行 , 而且 属 于扩 散控 制 。因 此 , 在一般煤气发生炉操作的温度下 ,对于二氧化碳生成折成标准煤 :0. 200 9V半 0. 84 = 0. 239V半 ( kg / t)式中 , 0. 375为半水煤气中 CO + CO2组分百分含量 ;12为碳的原子量 ; 22. 4 为标准状况下 ,每千摩尔体积 , m3 ; V 为吨氨半水煤气消耗量 , m3 ; 0. 84 为吨标半准煤的含碳量 。若吨氨消耗半水煤气 3 2

14、00 m3 ,则在 CO 含 量30% , CO2含量 7. 5%的条件下 ( CH4不计 ) ,吨氨理论 消耗碳量为 : 0. 239 3 200 = 764. 8 ( kg标准煤 ) 。实际生产中 ,耗碳量并不是都转化到半水煤气中 。若碳的有效利用率为 65% ,则吨氨耗标准煤为 : 764. 8 0. 65 = 1 176. 6 ( kg) 。碳的利用率提高到 70% ,则吨 氨耗标准煤为 : 764. 8 0. 7 = 1 092. 6 ( kg) 。如果碳的有效利用率由 65 %提高至 70 % ,则吨 氨标准煤可下降 84 kg。由此可见 ,努力提高碳的利用率是降低消耗的主要途径

15、,也是提高企业经济效益的关键 。例如 , 1 个 10 万 t / a 合成氨企业 , 煤气 生产过程中碳的利用率由 65 %提高至 70 % ,每年节 约价值为 : 10 0. 084 800 = 672 (万元 / a) 。式中 ,10为合 成 氨 年 产 量 , 万 t; 0. 084 为 吨 氨 节 约 标 煤 量 , t; 800为目前吨标准煤入炉价格 ,元 。提高碳的有效利用率的途径包括提高吹风效率和控制气效率 、降低灰渣返炭率 、减少吹风和制 气带出物 、减少热量损失等方面 ,以下分别阐述 。提高吹风效率吹风的目的是提高气化层 温 度并 积蓄 热量 为 制气过程创造条件 。吹风效

16、率是积蓄于燃 料层 中的热量和消耗燃料所具有的热值之比 ,其意义可用下式表示 : 100 (Q反 - Q气 )=E吹风Q燃式中 , E吹风 为吹风阶段的效率 , % ; Q燃 为吹风阶段消耗的燃料所具有的热值 , kJ; Q反 为吹风阶段化学反 应放出的热量 , kJ; Q气 为吹风气带走的热量 , kJ。很明显 ,要提高吹风效率 ( E吹风 ) , 只有 努力 增大 Q反 ,降低 Q气 和 Q燃 。由吹风阶段化学反应可知 ,吹风阶段每消耗 1 kmo l碳所放出的反应热 Q反 ,同 生成产物中一氧化碳和二氧化碳的含量 有 关 。生成 1 kmo l 二 氧 化 碳 放 出 热 量 为 393

17、. 51 GJ , 生 成1 kmo一l 氧化碳仅放出热量 110. 52 GJ ,后者放出的 热量为前者的 28. 1 % 。因此 ,将气化层温度控制在 适宜的范围内 ,提高空气流速 (在炭层不吹翻的前 提下 ) ,降低吹风气中的一氧化碳含量是十分重要 的 。吹风气 中 一 氧 化 碳 含 量 增 加 (吹 风 气 中 平 均CO 含量应小于 6. 0 % )或吹风升温过高 , Q气 亦相应化肥设计2008年第 46卷12总反应速度来说 ,氧的扩散速度是该反应的主要控制因素 。通过对碳与氧反应研究表明 ,这一反应在775 以下时 ,属于动力学控制 ; 在高于 900 时 ,属于扩散控制 ;在

18、这 2 个温度区域之间时 ,可认为处 于过渡区 。根据固定层煤气炉气化过程的特点 ,碳与氧之 间首先进行燃烧反应 ,然后产物 CO2再与气化层上部的碳原子进行还原反应 。一般认为 ,碳与二氧化碳之间的反应速度比碳燃烧速度要慢得 多 。温 度 在 2 000 以下时基本属于动力学控制 , 反应速度也大致为 CO2的一级反应 。 根据吹风过程反应的特点 ,控制适宜的吹风强度和气化层温度 , 对提高吹风效率 , 降低原料煤及蒸汽消耗具有重要的意义 。提高制气效率制气阶段的效率 E制气 是指所获得半水煤气热值 Q气 与气化时所消耗的燃料所具有的热值 Q燃 、气 化剂 (蒸汽 )所带入的热量 Q蒸 以及

19、吹风阶段时积蓄 于燃料层可利用的热量 Q利用 三者之和之比 。平衡角度认为 ,应在低压和高温下进行 。从间歇式固定层煤气生产实践来看 ,在采用活 性较高的冶金焦为原料时 , 在同样温度 下 , 适当 地 提高气化剂入炉速度 ,可以在不影响气体质量 (煤气中 CO 含量并不减少 )的条件下 ,提高气化强度 。而使用活性较差的无烟块煤时 ,在同样温度下提高 气化剂入炉速度 , 气体质量和气化强度 下降 更 快 。特别是在炉内温度稍有下降 ,而气体质量和气化强 度立即比较大幅度降低的情况下 ,前者的反应速度可能处于扩散区或过渡区 ,而后者则处于动力学控 制区 。因此 ,在制气时控制较高的气化层温度和

20、较低的气化剂流速 , 是提高制气效率 、气体质 量和 蒸 汽分解率的重要途径 。降低灰渣返炭率灰渣中的含 碳 量与 灰量 之 比称 为返 炭 率 。灰 渣返炭率高的原因多由煤气炉炉底防漏装置存有缺陷 、操作工艺不合理以及煤气炉气化不良等原因 所造成的 。粒径较大的返炭虽然可以回收利用 ,但已带出了部分热量 ,造成一定的热量损失 。灰渣中 的小粒返炭不易回收 , 随灰渣处理掉 , 虽然 可以 再利用 ,但回收利用价值低 。因此 , 努 力 降低 灰渣 可 燃物 ,是提高碳利用率的重要一环 。造成灰渣可燃物高的原因大致有以下几个方面 。( 1 ) 煤气炉炉底防漏装置选择安装不 当或 在 使用中损坏

21、 ,造成排灰不匀或发生漏炭 、塌炭 ,致使返炭率升高 。( 2) 加料方式不当 ,致使炭层四周与中间高低分 布不符合要求 ,使气化剂分布不均匀 ,炉内局部过热 结疤 、结块 ,灰渣层厚度失衡 ,两侧排灰不均匀 。( 3 ) 上 、下吹百分比或上 、下吹 蒸 汽用 量选 配 不当 。( 4) 原料粒度过大 ,气化层温度低 ,燃烧不完全 。( 5 ) 炉条机排灰速度与燃料气化后所 生成 灰 渣的速度不相适应 , 排灰 量 过大 。排灰 不及 时 , 致使灰箱内积灰 , 煤气炉内灰渣层局部上 移 , 造成 气化层的破坏 。( 6 ) 炉温控制不当 ,造成结疤 、结块 ,导致气化 剂分布不匀 , 气化

22、不良或炉温控制过低 , 蒸 汽用 量过大 ,燃料反应不完全时即排出炉外 。总之 ,造成灰渣返炭率高的影响因素很多 ,在日 常生产操作中 ,须针对各自的实际情况 ,查找返炭率高的主要因素 ,采取相应的改进措施 ,使灰渣返炭率降低到小于 15%以 ,理想的目标应达到 10%左右 。降低吹风及制气带出物提高风速可以减少二氧化 碳还 原 为一 氧化 碳 Q气=Q100 %E制气+ Q+ Q燃蒸利用= Q反 + Q气 + Q损Q利用式中 , Q反 为制气反应吸收的热量 , kJ /mo l; Q气 为水煤气及未分解蒸汽带出的热量 , kJ /mo l; Q损 为夹套等热 量损失 , kJ; Q利用 为吹

23、风气储存到燃料层的热量 , kJ。从上式中可以 看出 , 要 提 高制 气效 率 , 必须 提高 Q气 ,即提高单位制气量和水煤气中的有效成分 一氧化碳 、氢气含量 。在制气过程中 ,在 Q燃 消耗和 气化剂蒸汽所带入热量 Q蒸 一定的前提下 , 提高制气效率就是提高吹风时积蓄于燃料层内可以利用的热量 Q利用 的有效利用率 。 吹风时积蓄于燃料层内可以利用的热量 Q利用 ,应相当于气化反应时所吸收的热量 、反应后水煤气和 末 分 解 的 水 蒸 气 所 带 走 的 热 量 与 损 失 热 之 和 。 换言之 , 夹套损失热一定 , 提高制气效率就是控制适宜的气化层温度 ,提高蒸汽分解率 ,降低

24、炉上 、炉下温度 ,减少热量损失 ,提高水煤气的数量和质量 。 碳与蒸汽之间的反应 ,在 400 1 000 的温度范围内反 应 速 度 仍 很 慢 , 因 此 , 属 于 动 力 学 控 制 。 温度超过 1 100 以后 ,反应速度较快 ,开始为扩散 控制 。在高温下进行水蒸气与碳的反应达 到平 衡时 ,残余水蒸气量少 ,即水蒸气分解率高 ,水煤气中H2和 CO 的含量多 。在相同温度下 ,随着压力的升 高 ,气体中的 H2 O , CO2和 CH4含量增加 ,而 H2和 CO 的含量减少 。为制得 CO 和 H2含量高的水煤气 ,从第 4期孙华田 合成氨生产造气工段能耗分析与节能途径13

25、的几率 ,但随着风速的提高 ,必然导致带出物增多 ,故风速的选择应以带出物较少和不吹翻炭层为原 则 。为了减少带出物 ,在生产中可以采用以下措施 选择合适的风机 。( 1 ) 2 600 mm 系 列 煤 气 炉 风 机 可 选 450 550 m3 /m in,风压在 2528 kPa范围内 。( 2 ) 根据原料特性 , 掌握适当 的风 量 , 控制 与 风机相适应的炭层高度 。( 3 ) 选择机械强度和热稳定性较好的燃料 ,严 格把握入炉燃料的加工质量 , 减少粉末入炉 , 力求料层阻力均匀 。( 4 ) 选择设计合理的炉箅 , 既 要排 渣 、破渣 能 力强 ,气化剂分布均匀 ,又要减

26、少下吹带出量 。( 5 ) 掌 握 好 下 灰 质 量 , 将 灰 中 结 渣 率 控 制 在65 %以上 ,减少灰中的细灰量 。( 6 ) 选择适宜的气化强度 。煤气炉负荷重 ,气 化剂流速快 ,带出物就多 ,特别是下吹制气时 ,蒸汽 用量大则流速快 ,下吹带出物相应增多 。( 7 ) 采取相应措施 , 改进上行 出气 方 式 , 提 高炉内除尘效率 。减少热量损失( 1 ) 选择与风机相适应的炭层高度 (一般从风 帽顶向上炭层高度为 1 8002 600 mm ) 。( 2 ) 选择合理适宜的运行工艺和气化条件 ,使煤气炉处于良好的蓄热状态 ,即维持较高的气化层 温度 ,炉顶 、炉底温度又

27、都处于较低的范围 。目前 ,国内已有企业采用自动连续加炭方式 , 炭层 高 度 、 气化层位置 、灰渣层厚度 、煤气炉负荷等选择控制 得较为合理 , 实现了炉顶 、炉底出气温度之和小于460 ,入炉实物吨氨消耗在 1 100 1 150 kg范围 内 ,达到了较高的控制水平 。( 3 ) 如果气化层上移或局部上移 ,势必造成炉 顶温度增高 , 气流带出热量增多的状况 , 导致反应热损失多 , 气化效率下降 。气 化层 位置 控制 不 当 , 灰渣层过薄或厚度不均匀 ,必然导致炉底出气温度 增高 ,带出热量多 ,降低气化效率 。( 4 ) 蒸汽用量过大是造成热量损失的一个 重 要因素 。蒸汽用量

28、过大 ,大量未分解的蒸汽带走了炉内热量 , 使气化层温度下降 , 不仅导致气化效率 降低 ,而且浪费了蒸汽 ,增加了气体洗涤塔热负荷 ,使气体洗涤塔出气温度相应增高 ,在一定程度上影 响了下工序的有效打气量 。全厂蒸汽消耗总量的 65 %以上 ,因此 ,降低蒸汽消耗定额是造气工段的重点工作之一 。造气 工段 的 蒸汽用量可用下式计算 :( H2 ) 100 18 Q T = V半 100Q22. 4式中 QT为制气时吨氨的蒸汽用量 , kg / t; V半 为半水煤3气的吨氨消耗定额 , m / t; ( H2 )为半水煤气中 H2的体积分数 , % ; Q 为制气过程平均蒸汽分解率 , %。

29、 由上式可知 ,造气工段的蒸汽用量与半水煤气消耗量成正比 ,与蒸汽分解率成反比 。在半水煤气消耗定额相同的情况下 , 由于蒸汽分解 率的 不 同 ,用于造气工段的蒸汽量具有很大的差异 。3( 1) 若半水煤气吨氨消耗定额为 3 200 m / t,半水煤气含氢 40%时 ,蒸汽分解率为 40% ,吨氨蒸汽耗 量为 : 40 100 18 Q T = 3 200 = 2 571 ( kg / t)1004022. 4( 2 ) 若蒸汽分解率提高到 50 % ,则吨氨蒸汽耗 量为 : 40 100 18 Q T = 3 200 = 2057 ( kg / t)1005022. 4由以 上 算 式

30、可 知 , 蒸 汽 分 解 率 由 40 %提 高 至50 % ,吨氨节省蒸汽 514 kg。例如 , 10 万 t / a的合成 氨厂 ,蒸汽价格按 100 元 / t计算 , 每年节约蒸汽的价值为 : 10 0. 514 100 = 514 万元 / a。由此可见 ,提高蒸汽分解率 , 是降低蒸汽用量的主 要途 径 , 也 是提高企业经济效益的关键所在 。在间歇式煤气炉制气过程中 ,碳与水蒸气的反 应基本上属于动力学控制区 , 较高的炉 温 , 可以 提高反应速度 。在气化操作中 ,影响蒸汽分解率的主要因素为 : 气化层的温度和厚度 ; 制气时的蒸 汽流速 ; 炉上 、炉下空间体积 ; 入

31、炉蒸汽温度 。从理论讨论可知 ,实际气化过程的气化效率随 着蒸汽用量的增加而降低 。主要原因是由 于动 力学控制影响过大 ,反应不完全 ,蒸汽用量增大时 ,吸 热反应增加 , 导致气化层温度下降 , 继而导 致蒸 汽分解率下降 。这是造成蒸汽消耗量增加的 重要 原因之一 。日常生产中 ,应根据气化层温度 ,控制合理 的蒸汽入炉量 ,尽可能地降低蒸汽流速并使之稳定 ,增加赤热的碳与蒸汽接触时间 ,以提高蒸汽分解率 。 采用过热蒸汽制气 ,是提高蒸汽分解率和制气效率的有效措施 ,过热蒸汽不仅避免了入炉蒸汽带水 ,而且由于提高了入炉蒸汽的热焓 ,从而减少了炉温波 动 。据部分生产厂家的实测数值 ,一

32、般使用 200 以上的过热蒸汽制气时 ,蒸汽分解率可提高 5% ,吨氨 蒸汽的消耗定额约下降 250 kg / t。降低蒸汽消耗在合成氨生产系统中 ,煤气生产的蒸汽消耗占化肥设计2008年第 46卷14直 ”。部分厂家对降低造气系统管网阻力的特殊意义没有足够的认识 。对于像煤气炉吹风阶 段低 压 系统管路的处理 ,不能像对待高压管路那样要求整齐规划 ,而应着重考虑减少管路系统以及阀门的阻 力 ,否则 ,不仅耗能大 ,而且影响风机的工作特性 。吹风阶段系统阻力过高 ,不仅限制了风量的提高 ,而且增加了电耗 。吹风阶段系统阻力与风机风 量的关系见图 1。降低电耗造气工段电 耗 主要 是空 气 鼓风

33、 机用 电 。降 低空气鼓风机电耗的主要途径有 2 个 : 选用合适参 数的 (风量 、风压 ) 风机 ,科学确立风机与煤气炉台数的合理匹配 ; 降低吹风阶段系统阻力 。适宜参数的风机与煤气炉台数的合理匹配目前合成氨生产厂家 , 2 600 mm 系列煤气炉 选用的风机从 D400D 700 (或 C400 C700 ) ,风压2530 kPa不等 。从厂家实践到理论推算 ,各项工艺指标控制较好的厂家 ,其吨氨在吹风阶段消耗空气 量在 1 9002 300 m3范围内 ,吨氨消耗半水煤气按 3200 m3 / h推算 ,空气与半水煤气之比为 0. 594 1 0. 719 1。设 2 600

34、mm 炉的气化强度为 1 320 m3 时 ,产半水煤气量为 7 000 m3 / h,即每小时空气耗量 为 4 1585 033 m3 / h。设空气与半水煤气之比为 0. 65,吨氨消耗半水 煤气 3 200 m3 ,吨氨耗空气量为 0. 65 3 200 = 2 080(m3 ) , 2 600 mm 气化炉产氨 2. 19 t / h,吹风需空气 量为 2. 19 2 080 = 4 555 (m3 / h) 。风机在实际情况下 ,风量为 24 000 m3 / h,循环时间 150 s,吹风百分比 为 20% ,时间为 30 s,故用风量为 : ( 24 000 /3 600) 30

35、 (3 600 /150) = 4 800 (m3 / h) 。 2 600 mm 煤气炉在日产气量可供产氨 2. 19 24 = 52 ( t / d)的情况 下 ,选配实际风量为 24 000 m3 / h的风机 ,可以基本满足生产要求 。据了解 ,大部分生产系统 1 台鼓风机供 4 台气 化炉用风 。正常情况下 ,吹风阶段与上位炉的上吹 加氮过程 重 叠 , 故 选 D 450 D 550 , 风 压 在 25 28 kPa的风机 ,可以满足 2 600 mm 煤气炉经济运行负荷的要求 。如果风机的风压 、风 量过 大 , 会导 致 煤气炉经常吹翻而被迫采用进出口节流阀控制风 量 ,此时

36、无论是采用进口节流方式还是出口节流方 式 ,均浪费功效 ,致使电耗增高 。降低吹风阶段系统阻力降低系统阻力是降低鼓风机电耗的主要措施 。 风机在运行中 , 实际风量往往达不到额定风量 , 其原因除风机设计参数与实际气化条件不相适应外 ,主要是由于风机进口至空气煤气出口之间的阻力 偏大所引起 。系统中的阻力包括设备和煤气炉炭层的阻力 ,以及管路和阀门的阻力 。化肥厂的工艺管 路有 高 压和低压之分 , 其中煤气生产系统为低压 , 铜洗和合成系统为高压 。以往各厂对 2 种系统管 网的 处理没有区别对待 , 统一强调管路布置追求“横平竖图 1 吹风阶段系统阻力与风机风量的关系由于系统阻力的增高 ,

37、其风机风量由 Q2减少到Q1 。管路损失 p损 折合成电耗 N损 可用下式计算 :Q sp损N =( kW h)损102 式中 ,为风机效率 (风机效率约 75 % ) ; N损 为不同阻力折成 电 耗 , kW h; p损 为 阻 力 损 (压 力 降 ) ,kPa; Q 为为相应于 p 的每秒风量 , m3 / s; 102 为单S损位换算常数 ( 1 kW = 102 kg m / s) 。不 同 阻 力 损p损 折合的电耗 N损 见表 1。表 1 不同阻力损折合的电耗Q /m3 h - 13- 1p损 / kPaN损 / kW hQ S /m s26 0007. 224. 9047.

38、226 0007. 222. 9428. 326 0007. 221. 4714. 2在系统阻力较低时 , 可选用风压较低的风机 。例如 , 在 采 取 措 施 后 整 个 系 统 阻 力 的 阻 力 降 低 了2. 94 kPa,由输送风压为 27. 47 kPa风机改选为风压 为 24. 53 kPa的风机 ,即可满足造气工艺要求 。D 500风机 出 口 压 力 由 27. 47 kPa 降 至 24. 53kPa,电费按 0. 35 元 / kW h计 , 10 万 t / a的合成氨 装置 ,造气鼓风机的年节电费用 (鼓风机年运行时间以 350天计 )为 : 500 603= 8.

39、33 (m / s)鼓风量 :QS =3 600p损= 2 800 - 2 500 = 300 (mmH2 O )= 2. 94 ( kPa)风机出口压力由 27. 47 kPa降至 24. 53 kPa 时的轴功率差为 :8. 33 300= 32. 7 ( kW h)N损 =102 75 %第 4期孙华田 合成氨生产造气工段能耗分析与节能途径15每台风机日节电 : 32. 7 24 = 784. 8 ( kW h)每台风机年节电 : 784. 8 350 = 274 680 ( kW h)每台风机年节电费用 : 274 680 0. 35 = 96 138 (元 )10 万 t / a 合

40、成氨装置一般需 2 台鼓风机同时供应 空气 ,故每年节约电费为 :96 138 2 = 192 276 (元 )由以上计算可见 ,努力降低吹风过程系统阻力 ,对于造气鼓风机的节能和企业经济效益大有益处 。有效气体含量有直接关系 。半水煤气理论 利用 率( n )可用下式表示 : 100 -(CO2半 ) - 3(O2半 ) -(CO半 ) (1 - x) (1 -)n1 =100式中 (CO2半 ) ,(O2半 ) ,(CO半 )为半水煤气中各项气体的体积百分数 ; x为变换率 ;为再生气回收率 。( 1 ) 假 设 半 水 煤 气 中 的 成 分 为 : ( CO2 ) =7. 8 % ,

41、( O2 ) = 0. 3 % , ( CO ) = 30 % , ( H2 ) =40 % ,(N2 ) = 21. 5 % ,变换率 x 为 95 % ,再生气回 收率 = 90 % ,则 :主要工艺指标与消耗的关系= 100 - 7. 8 - 3 0. 3 - 30 (1 - 0. 95) (1 - 0. 9) = 91. 15%氢氮比半水煤气中的氢氮比是合 成 氨生 产中 一项 重 要控制指标 。当氢气与氮气的体积比为 3 1时 ,氨的平衡浓度最大 。如果氢气和氮气中任一 组分 过量 ,参加反应的氮氢气体在总气体中的百分率就要 减少 。一般情况下 ,氢气和氮气约占入合成塔气体的 80

42、%左右 ,如果扣除循环气中惰性气体和氨气 ,把剩余的氢氮气按 3 1的比例参与合成反应 ,则氢 气应为其 中 的 75 % , 氮 气为 25 % 。如 若 氢 气 过 量3 % ,则 氢 氮 气 中 氢 气 含 量 为 78 % , 氮 气 含 量 为22 % ,而与 22 %氮气发生反应的只有 66 %氢 ,那么 ,参与反应的氢氮气体则占总气体的 88 % 。如若氢 氮混和气中氮气含量过剩 3 % ,则其组分为氮 28 % , 氢 72 % , 72 %的氢气只能与 24 %的氮气化合 ,则参与反应的氢氮为 96 % 。显然 ,氮的过量要比氢的过量好得多 。另外 ,从氨合 成反 应速 度

43、看 , 在非 平衡 的状 态 下 ,适当增加氮的分压 ,有利于触媒吸附氮的速度 。原因是氮的活性吸附是氨合成反应过程中的控制 步骤 。氢氮气体之比例稍低于 3 ,有利用提高气体中氮的分压 , 使更多的氮扩散到触媒表面 , 增加吸附机会 ,提高合成率 。由于合 成率 的提 高 , 压缩 机 的电耗也会相应降低 。氢氮比过高 , 对 合 成反 应非 常不 利 。例 如 , 在循环气中氢 75 % 、惰性气 20 % 、氮气 5 %时 , 5 份氮 气只能 与 15 %的 氢反 应 , 即参 加 反应 的组 分仅 为20 % ,其余 80 %的气体并未参加反应 , 从而导致合成效率明显下降 ,合成压

44、力升高 ,放空量增加 ,不仅 浪费了大量的氢气 , 影响氨产量 , 而且造成各项消 耗指标的升高 。循环气中氢氮比控制在 2. 4 2. 8之间较为适宜 ,但由于氢氮气体是以 3 1 的比例合 成为氨的 ,故补充气的氢氮比仍以 3 1 为宜 。有效气体含量有效气 体 一 般 指 半 水 煤 气 中 一 氧 化 碳 和 氢 。 在吨氨耗气一定的情况下 ,吨氨消耗半水煤气量与n11003 )若吨氨耗精炼气 2 900 (m,则吨氨消耗半水煤气为 :3 )2 900 /0. 9115 = 3182 (m( 2 ) 假设半水煤气成分为 : ( CO2 ) = 12. 3 % , ( O2 ) = 0.

45、 7 % , ( CO ) = 26 % , ( H2 ) = 40 % ,(N2 ) = 21 % , 变换率 x 为 90 % , 再 生 气不 回收 率 = 0。代入上式计算半水煤气理论利用率 ,则 :100 - 12. 3 - 3 0. 7 - 26 (1 - 0. 9) (1 - 0)n2 = 83%1003吨氨消耗半水煤气为 : ( 2 900 /0. 83 ) = 3 494 (m)由上述计算可知 ,后一种情况吨氨多耗半水煤3气 312 m 。可见 ,半水煤气中有效成分的变化对半水煤气消耗有显著影响 。氧含量半水煤气中 的 氧是 十分 有 害的 气体 。氧进 入 变换工段与触媒进

46、行氧化还原反应 ,一个体积的氧气消耗 2个体积的有效成分 ,同时会放出大量的热量 ,变换操作处理稍不及时就会烧坏触媒 。控制催 化剂层温度上涨的办法是加大蒸汽量 ,又将导致低 变催化剂返硫化 ,影响变换催化剂的活性 ,所以 ,努力降低半水煤气中氧含量 , 对安全生产 、降 低消 耗具有重要意义 。氧与变换催化剂的化学反应氧化反应 :4 Fe3 O4 ( s) + O2 ( g) = 6 Fe2 O3 ( s)- 1r H= - 514. 6 kJ mo l还原反应 :3 Fe2 O3 ( s) + CO ( g) = 2 Fe3 O4 ( s) +CO2 ( g)- 1r H= - 50. 8

47、 kJ mo l总结果 :2CO ( g) + O2 ( g) = 2CO2 ( g)- 1r H= - 565. 4 kJ mo l变换反应 :CO ( g) + H2 O ( g) = CO2 ( g) + H2 ( g)- 1r H= - 41. 16 kJ mo l由上式可知 , 1 摩尔氧消耗 2 摩尔一氧化碳 ,放化肥设计2008年第 46卷16出的 热 量 是 变 换 反 应 的 13 倍 。半 水 煤 气 中 的0. 1 % (干基 )的氧 ,在一般常用的蒸汽条件下 ,在气 化炉内生成的反应热可使气体温度升高 67 ,必须加入过量蒸汽以带走这部分热量 。据计算 ,半水煤气中氧含

48、量增加 0. 1% ,吨氨要多耗蒸汽 100 kg 左右 。如果 1 t烟煤可生产 7 t蒸汽 ,一个 10万 t / a的 合成氨装置每年多耗烟煤 : ( 100 000 0. 1) /7 = 1 429 ( t) ,每吨烟煤按 450 元计 ,则每年减少经济效益为 :1 429 450 = 64. 28 (万元 / a) 。3式中 , V放空 为吨氨放空气的体积 , m ; V补充 为吨氨补充混 合 气 的 体 积 , m3 ; i 为 补 充 气 中 惰 性 气 含补充量 , % ; 放i 空 为 放 空气 中惰 性气 含 量 , % 。实 际 上 因有一部分惰性气溶解于液氨中 (约 1

49、 /3 ) ,故实际放 空气体积比计算值要低 。由上式可知 , 在补 充气 量固 定 时 , 吨氨 循环 气 放空量与补充气中惰性气体的含量成正 比 。补 充 气中的惰性气体来自半水煤气 ,假设循环气中惰性气含量维持在 15 % ,吨氨补充气为 2 900 m3 , 当补 充气中惰性气体含量为 1 % ,吨氨放空量为 :半水煤气中的氧消耗的理论计算设吨氨消耗半水煤气量为 3 200 m3 / t, 则每年吨氨消耗 CO 为 :3 200 0. 001 2 = 6. 4 (m3 / t)6. 4 100 000 = 640 000 (m3 / a)设吨氨消耗氢气量为 2 000 m3 ,则每年消

50、耗的有效成分可产氨为 :640 000 /2 000 = 320 ( t / a)单位体积的一氧化碳在变 换 中可 以产 生相 同 体积的氢气 。此外 ,半水煤气中氧含量达到一定值 后 ,会形成爆炸性气体 , 直接 威 胁生 产安 全 。因 此 采取有效措施 , 努力降低半水煤气中氧含量 , 是煤 气生产中一项重要的工作 。降低半水煤气氧含量的措施( 1 ) 保持气化层的适宜分 布 , 力求 气化 均 匀 ,避免出现炭层吹翻 、风洞等现象 。( 2 ) 确保下行煤气阀与吹风阀安全联锁完 好 灵敏 ,且保持下行煤气阀严密不漏气 。( 3 ) 上吹加氮阀采用双阀 ,以确保关闭状态下 不渗漏 。(

51、4 ) 减少炉底“死区 ”(下行阀 、吹风阀距炉底 距离 ) ,并采取蒸汽吹净措施 ,消除炉下“死区 ”存积空气 ,以避免下吹时将空气赶入气柜 。( 5 ) 保持吹风阀与安全挡板安全联锁灵敏 。(6) 采用下吹加氮方式时 ,必须保证下吹加氮阀 不漏气 ,且下吹加氮结束后仍有足够的蒸汽吹净时间 。甲烷含量甲烷是 合 成 氨 生 产 中 的 惰 性 气 体 , 不 毒 害 触 媒 ,也不参加合成反应 , 但不 易 清除 。甲烷 在合 成系统中逐渐积累 , 会降低氢氮气的分压 , 使氨的合 成率降低 。虽然甲烷不参加合成反应 ,但当其通过 合成塔时 ,不仅带走塔内热量 ,造成触媒温度下降 , 还使压

52、缩机和循环机做虚功 。为达到系统 平衡 而 被迫放空时 ,部分氢氮气随同放空气外排而导致损 失 。每生产 1 t氨循环气的放空量可按下式计算 :3( 2 900 1 % ) /15 % = 193. 3 (m)若补充气中惰性气含量增至 1. 5 % ,则放空量为 :( 2 900 1. 5 % ) /15 % = 290 (m3 )由以上计算可知 , 每生产 1 t氨可多放空循环 气 96. 7 m3 。可见 ,努力降低半水煤气中甲烷含量是很有意义的 (循环气中惰性气组分主要是甲烷和 氩气 ) 。半水煤气中甲烷含量 , 主要取决于燃料的 挥发分高低 ,其次是炉温的高低 。甲烷生成是一个 体积缩

53、小的放热反应 ,降低压力 ,提高温度 ,有利于 抑制甲烷的生成 。空气湿度大气是干空气和水蒸气的混合物 ,这种混合物 称之为湿空气 。湿空气含水量的多少 ,对造气工艺操作和消耗有一定的影响 。在湿空气中 ,单位质量干空 气 所 带 有 的 水 汽 含 量 , 称 为 湿 含 量 或 绝 对 湿 度 ,简称湿度 。当总压一定 时 , 空气 中 水汽 分压 与 同温度水的饱和蒸汽压之比 ,称之为相对湿度 。相对湿度表示空气的不饱和程度 。空气的湿 度一 般 在 30 % 80 %范围内 , 随地区 、气温 、季节 、天气的 变化而不同 。( 1 ) 例 1 夏天气温 30 ,查表知 : 空气湿度

54、为 80 %时 ,每立方米湿空气中水汽含量为 0. 024 3233kg /m ,假设吨氨吹风耗空气 2 300 m ,则带入的水汽量为 :( 2 300 0. 02432 ) /18 = 3. 11 103 (mo l)蒸汽在气化层与碳的反应为 :H2 O ( g) + C ( s) = CO ( g) + H2 ( g)- 1r H = + 131. 3 ( kJ mo l则带入的水汽吸收热量为 :)3. 11 103 131. 3 = 408. 343 103 ( kJ )标准煤低位发热值取 29. 19 103 kJ / kg, 则多 消耗实物煤 :408. 384= 16. 32 ( kg / t)29. 1972 V补充 补i 充=V放空i式中 , 72为实际 燃料 固 定碳 ; 84 为 标准 煤固 定 碳 。放空第 4期孙华田 合成氨生产造气工段能耗分析与节能途径17( 30 6. 66 ) /0. 65 23 = 7 076 (m3 / h)当吹风效率为 55 %时 ,实际多消

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论