卧式锅壳锅炉管板高温段裂纹分析、预防及改进措施(一)_第1页
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文档简介

1、卧式锅壳锅炉管板高温段裂纹分析、预防及改进措施 (一)【摘要】本文分析和论述了卧式锅壳锅炉管板高温段裂纹形成、产生原因、预防措施和锅炉改造的几种方案,对锅炉维修改造和改型设计有指导作用。【关键词】卧式锅壳锅炉管板高温段裂纹卧式锅壳锅炉占地面积小,易运输安装,为低压锅炉,广泛用于工业生产、生活采暖,占我国工业锅炉产品首位。随着技术的不断更新,炉型在设计、结构上显现缺陷,表现为锅内氧腐蚀、锅筒底部鼓包和锅炉管板高温段裂纹问题。裂纹处于高温烟气入口处管孔区,并向两边孔桥延伸,产生管板开裂事故隐患。 对此提出预防对策和改进措施。一、以例分析产生裂纹的原因某单位一台 DZW4-1.25 改热水炉运行三年

2、,主要参数是锅炉管板材质20g,烟管 20 63.5 × 3,.5循环方式为强制循环,采用下进上出式的循环方式,用途为生活采暖,锅炉启停频繁,无炉外水处理设备,热力系统较多,锅炉补水量较大,运行采用炉内加药方法。通过锅炉内部检验:(l)锅筒内部结垢严重,水垢厚度3mm5mm,为碳酸盐水垢。(2)锅炉氧腐蚀较重,锅筒内壁、烟管、前后管板氧腐蚀 2.5mm-3.0mm。(3)烟管伸出管板端部长20mm。(4)检查发现管板高温入口处管孔区有2 条穿透裂纹,一条裂纹向两边孔桥区延伸穿过两管孔孔桥, 裂纹长 70mm,宽 lmm,另一条已贯通管孔孔桥区,有向内延伸趋势。为确定裂纹性质,将管孔区

3、打磨平整进行显微金相分析,己斜穿第2、3 排管孔有较多辐射状裂纹、 孔桥上有龟裂, 金相检查发现裂纹有分叉现象为晶间裂纹,裂纹尾端圆钝,裂纹内部有腐蚀产物,球化严重。原因分析一:1.根据裂纹形貌和显微金相分析结果,判断裂纹有待性脆化引起。(1)锅水一定含有某些物质,特别是氢氧化物,当其被浓缩的同时,又与有应力的钢材接触,会产生晶间裂纹。 (2)一定有锅水流入或穿过的接头、接缝或裂纹。(3)在这些接头、接缝或裂纹中,锅水被浓缩。( 4)钢材上接触化学物质的地方,必须有局部总应力。2.从运行情况和制造工艺分析,该炉具备待性脆化条件:(1)煮炉除垢加药量严重超标,炉水碱度极高,在高碱度下运行时间过长

4、,形成待性脆化环境,使炉水中氢氧化浓度在10%以上。(2)管板与烟管间采用角焊缝连接,该炉制造焊接前后未进行胀接,管板与烟管间存在缝隙,锅水进入缝隙,特别是高温烟气入口,炉水在此高度浓缩。(3)受热面结垢严重,水垢传热系数较钢板低数十倍,使高温烟气冲刷后管板不能迅速将热量传递给锅水,该部位金属温度升高,金属抗拉强度下降。在正常压力下,该部位金属经受接近于它的屈服点的拉伸力,形成待性脆化的第四个条件。原因分析二:后管板高温区热负荷较高,易在管板与水接触面产生一层气膜,该处由于水流速低,不能将气膜及时带走,使气膜下的金属得不到冷却,导致金相组织球化,金属产生热疲劳,加速了裂纹扩展。(1)后管板近管区域水循环不良,导致近管外产生 “过冷沸腾 ”,易产生热裂纹。(2)管板上的管孔与管子间存在间隙,处于高温区的部分管子,焊前焊后不进行胀管,在锅炉运行后,间隙中的炉水受热蒸发形成两个近圆环,使管板产生疲劳裂纹。(3)管板与管子连接处采用焊接, 2、3 回程在后管板温差 500 700,受拉应力、弯应力、温差应力叠加,热水锅炉频繁起停,使管板与管子角焊缝局部产生裂纹。(4)后管板高温区的热负荷最高,由于 “进口效益 ”和管端冷却不良,使管端过

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