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文档简介
1、浅谈软土地区PHC管桩施工事故分析及处理(所属杂志:此文章来自原稿) 发布时间:2010-01-14 已阅读:1083 孔凡波 (中国建筑上海设计研究院有限公司,上海200063)摘要:对某工程PHC管桩事故进行深入分析,并提供了具体的处理方案;以提示施工单位,应重视软土地区打桩、降水、挖土等施工方案的确定,避免同样事故的发生。关键词:软土地基;地基处理;村基础;施工技术中图分类号:TU473.1 文献标识码:B1 项目简介本工程位于上海市某区,系大型商业广场,总建筑面积19.9万平方米,地下面积3.1
2、万平方米,一层地下室,地上面积16.8万平方米,由3栋高层(26层,框架剪力墙结构,高度均不超过100米)及裙房(3层,框架结构)组成,高低交界处由抗震伸缩缝分开。一期工程设置整体一层地下室(长263.3米、宽117.7米),功能主要为超市及停车场,结构层高5.5米,裙房区域底板厚0.5米,埋深5.60米,高层区域底板厚1.8米,埋深6.9米。本工程取±0.000作为上部结构嵌固端,柱网布置8.4X8.4,采用框架梁间设置“十”字梁的结构布置方案,地下室顶板厚均为180mm,地下外墙厚400mm,超市降板区局部外墙加厚至500mm;并在地下室内部适当设置剪力墙,满足嵌固端刚度比的要求
3、。2 地质情况本工程场地地貌单元属滨海平原,场地地形较为平坦,实测的勘探孔标高一般为3.666.33m,本场地所揭露的90m深度范围内的地层为第四纪全新世至上更新世滨海平原型沉积土层,主要由粘性土、粉性土和砂性土组成。本场地为古河道沉积地段,层淤泥质粘土具有天然含水量高、空隙比大、压缩系数大、强度小的特点,属中高灵敏度土体,在一定外荷作用下流变特征明显,缺失上海市统编的第层暗绿色硬土层,代之沉积了较厚的3-1层灰色粉质粘土夹粉性土、第3-2层灰色粉质粘土和次生的4层灰绿色粉质粘土,导致第1层层顶埋深变深,第2层及以下各土层沉积基本正常。1层粉砂平均比贯入阻力Ps=11.57MPa,高层下存在数
4、米Ps值16MPa的砂土,平均标准贯入击数N=49.7击,中密实,当作为预制桩的持力层时,应考虑沉桩的可行性。3 桩基方案的确定3.1 多层部分桩型的确定桩型选择的原则:(1)根据上部荷载情况,选择合适的单桩承载力,达到较好的布桩效率;(2)经济性应相对较好;(3)控制施工难度,同时避免冒桩对基坑开挖造成影响。最终确定桩型为PHC预应力管桩,直径400mm,桩长37米,持力层为4层粉质粘土,单桩承载力设计值为1300kN,最终单柱下根据荷载大小布置59根桩。3.2 高层部分桩型的确定桩型选择的原则:(1)满足施工进度的要求;(2)经济性相对较好;(3)安全可行。方案一:预制桩方案,采用PHC-
5、Ø500的先张法预应力混凝土管桩,经济性较好,质量容易保证,施工速度快,但挤土效应对场地周围影响较大,由于1粉砂层Ps值较高,沉桩有一定难度;方案二:采用直径Ø700的桩端后注浆钻孔灌注桩,后压浆工艺可有效提高单桩承载力,但对施工工艺要求高,造价较高,后压浆效果受施工质量影响较大,工期相对较长;上述两方案经业主比选后,确定选择方案一进行实施。4 施工中桩基出现的问题基坑开挖至A栋高层时,发现桩头明显倾斜,桩头倾斜方向均朝向开挖侧,偏移值最高达1.0米,经各方协商确定,后续基坑工程立即停工,并对坑内挖土边坡进行加固处理。选取一定数量的桩进行现场抽样检测,采用高压水枪配专用喷头
6、,对管桩空心部分进行反复冲洗,然后将孔内水抽干,采用影像设备深入孔芯内进行视频观察,发现大部分桩身在层与1层界面附近发生弯折破裂,断裂面上方的桩身均向土方开挖侧倾斜,弯折断面以下的桩身偏斜明显减小;从冲孔视频观察,有个别桩身在第一个焊接接头处产生1cm2cm脱节的情况,约占抽样总数的10%,桩基与土层的剖面示意如图1所示。
7、 图1 桩基土体分层剖面示意5 原因分析(1)打桩速率过快。原桩基施工工期为70天,因为多方面原因,桩基工期被压缩为仅35天,并跨越春节长假,实际有效沉桩天数仅为25天左右,沉桩速度过快,最高峰为一台桩机一天施工24根桩,且24小时连续沉桩,土体几乎没有休止时间,施工单位未能对特殊的施工情况,采取严格有效的防挤土措施,沉桩挤土效应明显,土体扰动大,使得中高灵敏土体强度严
8、重降低。(2)因打桩速度过快,现场降水情况不理想,降水时间短,打桩过程形成的超孔隙水压力未能得到及时、有效的消散;饱和土体的总应力 =(有效应力)+ u(孔隙水压力),当孔隙水压力上升时,土体的有效应力降低,使得土体强度进一步降低。(3)基坑土体开挖应在土体强度恢复到一定程度后方可进行;本工程土体扰动大,恢复时间短,土体强度远未达到开挖的要求。因赶工期,场地内施工道路、降水井点布置等原因,土方开挖未能分层均衡进行,现场采取了分级放坡的方式进行基坑开挖,但开挖时由于土体强度低、土体高差过大,在坑内形成了不稳定的边坡,土体产生水平变形;开挖时土体强度估计仅为原状土的30%40%,开挖后发现坑底土体
9、尚处于流动状态。分级放坡开挖时产生的侧向土体压力超过了土体所能承受的范围,层淤泥质粘土向开挖面明显变形,造成管桩水平受力,并向开挖方向跟随土体一起产生较大变形,而1层土埋置较深,且土性相对较好,产生的变形小,桩身所受水平力在两土层交界面附近形成反弯点,进而导致桩身在层土与1层土交界面附近发生弯折破坏。(4)重力坝围护变形大,根据现场观测资料显示,重力坝外侧土体下沉达0.6米左右。基坑开挖后,坑内土体压力快速释放,因坑内被动土体受上述沉桩、降水等因素的影响,强度降低较多,造成内外压力失衡,坝下土体产生绕坝流动的现象,造成基坑内土体上浮,使得本已受弯剪作用的桩又施加了上拔力,桩身受力情况进一步恶化
10、,并使得焊接接头破坏严重的桩产生上浮、脱节。(5)根据冲孔资料统计,有相当比例的桩在接头焊接部分产生破坏,分析原因主要为由于赶时间,焊接接头冷却时间不足,在压桩进入1层时,压桩力在37004000kN,加之前述沉桩时较大挤土效应产生的土体侧向推力,以致焊接接头局部破损,后期由于土体开挖对桩产生的复杂作用,使得桩身在焊接接头部位最先产生破坏。(6)基坑开挖前已经完成了试桩的静载荷试验,试桩与工程桩同时施工,试桩前小应变检测均为完整桩,静载试验结果相当好,最大加载力为4350kN,沉降20mm左右,而此部分试桩开挖后桩身发生与前述工程桩形式相同的破坏,由此也充分表明桩身的偏移破损主要系在基坑开挖阶
11、段挖土不当造成的。6 处理方案通常的处理方法:将所有偏斜破坏的桩进行纠偏,然后清孔检测,再进行填芯加固处理,施工中应确保填芯混凝土的浇筑质量,然后重新进行静载试验,确定最终加固后桩的承载力,通常情况均能满足原设计要求,如不满足可进行补桩处理。本工程的具体处理方案:(1)因现场条件影响、工期限制,纠偏施工困难而未能进行;但对所有管桩均进行冲孔检测,确定桩身断裂面位置,并测量管桩倾斜值,检测结束后用清水将管芯注满,保持管芯内压力,避免外部泥水渗入。(2)对所有管桩均进行填芯加固处理,填芯采用C45微膨胀混凝土,长度至断裂面下3米及第一个接头下2米,两者取大值,填芯混凝土配置通长钢筋筋618,箍筋8
12、200,断裂面上下个1.5米范围1218,箍筋8100;混凝土浇筑前对管芯进行重新清洗,确保管壁清洗质量,并及时进行混凝土浇筑,采用定制的振捣棒对填芯混凝土进行认真振捣,确保管芯混凝土的浇筑质量,此道工序为桩身处理过程中最重要的环节。
13、60; 图2 500PHC管桩加固方法(3)根据现场统计的倾斜率情况,对倾斜率在9%以内的桩抽样进行静载荷试验,A栋高层共计407根桩,选取6根加固后的管桩进行静载荷试验;试桩加载的终止条件为沉降量达到25mm40mm,根据现场具体情况确定,主要为了避免桩身发生破坏;根据试桩结果进行分析,倾斜率在9%以内的桩,在试桩加载力范围内桩的承载力与倾斜率无直接关系,试桩情况如下表,最大加载力均可达到原设计承载力对应极限值的70%以上,其中1号桩有2cm左右的脱节现象,试桩的沉降较大,但脱节部分被压实后,承载力仍可达到原设计值的75%以上;倾斜率在9%以上
14、的桩数量较少,作为安全储备,但要适当考虑其对整体偏心的影响;从安全的角度出发,考虑高层桩基的重要性,试桩按25mm沉降确定单桩竖向抗压极限承载力,按上海市建筑基桩检测技术规程DGJ08-218-2003中的相关规定,确定单桩竖向抗压极限承载力标准值,按标准差及离差系数法进行计算,计算公式Rk=Rm1-(Cx-0.17),离差系数Cx大于0.17,经视频资料核实,确认系由于1号试桩脱节造成,最终计算单桩竖向抗压极限承载力标准值为Rk=2190kN,本工程试桩样本数量满足工程需要,按统计结果确定单桩承载力安全、可靠。加固后管桩静载试验统计见表1。表1 加固后管桩静载试验统计表桩号试验最大加载(kN
15、)最大沉降量(mm)残余沉降量(mm)回弹率(%)桩头不均匀沉降(mm)单桩承载力极限值(kN)相应沉降量(mm)倾斜率(%)1286055.3141.5724.81.58118025.06.02260030.1017.5941.62.56234525.04.923288025.7512.0553.23.42284525.05.634260043.1421.2950.61.00194325.08.125312020.225.7871.43.293120/7.566288027.3312.1955.42.17263625.03.88(4)具体补桩方案,根据上述分析计算结果,加固管桩承载力设计值统
16、一按Rd=1370kN考虑,承载力不足部分进行补桩处理;补桩采用直径700的桩端后注浆钻孔灌注桩,桩底后注浆可固化桩底沉淤,加固桩底周围土体,以有效提高单桩的竖向抗压承载力,尽量减少补桩数量,减少在坑底施工灌注桩的工作量;桩端后注浆钻孔灌注桩需通过承载力试验确定单桩承载力极限值,根据工程实际情况,由于单桩承载力高,坑底大量堆载施工困难,故采用静载与高应变相结合的方式进行,减少静载试桩数量,最终确定的检测方案为静载试桩一根,高应变六根,并通过静动对比进行系数修正,有效提高高应变动测的精度;最终确定单桩承载力设计值4300kN,比根据地勘报告计算值提高50%;补桩设计中充分考虑两种桩型的不同特性,均匀进行,并综合考虑纯灌注桩及灌注桩与管桩共同作用时的偏心情况,最终的补桩方案如下图,共计补灌注桩88根;进行底板设计时,应考虑两种桩实际承载力发挥的不均匀性,对底板进行适当加强处理。7 预防措施预制桩施工必须非常重视挤土效应的问题,不仅要考虑对外围管线、建筑等的不利影响,同时还要考虑土体强度降低对工程的不利影响;打桩期间,应选择合理的打桩顺序,并结合工程的具体情况严格控制打桩速率,不得连续打桩,每天至少应保证8小时以上的土体休止时间。进行大面积密集桩群施
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