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文档简介

1、摘要: 本设计的污水日处理量为500吨,结合城市污水的水质特征,通过对不同污水处理工艺的比较,最终选择了A/O工艺,污水处理工艺流程为:污水调节池缺氧池好氧池MBR一体化处理设备出水。设计出水水质满足城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002)中的一级A标准。并对主要构筑物的进行设计计算,确定其尺寸。一、A/O工艺技术特点(1)系统优先满足微生物脱氮的碳源要求,反硝化容量充分,系统脱氮能力得到显著加强,同时也避免了回流污泥中携带的硝酸盐对厌氧池的不利影响;(2)聚磷微生物经历厌氧环境之后直接进入生化效率较高的好氧段,其在厌氧环境下形成的吸磷动力得到了更有效的利用;(3)参与循环的

2、微生物全部经历了完整的厌氧-好氧过程,具有“群体效应”,因而显著提高了系统的氮磷脱除能力;(4)通过缩短污泥的沉淀时间,改善了活性污泥的沉降性能,提高了活性污泥浓度,为硝化和反硝化同步进行提供了有利条件,系统的脱氮效率进一步提高;设计水量与水质二、设计水量污水的平均处理量为;污水的最大处理量为;污水的最小处理量为;总变化系数为1.2。三、设计水质设计水质如表3-1所示:表3-1 设计水质情况单位mg/LCODBOD5SSNH3NTNTP进 水80022014010011013出 水3501107030503去除率处理水质达到MBR一体化设备进水水质标准,各项指标见表3-2所示:表3-2 排放标

3、准污染物CODBOD5SSTNNH3-NTP色度pH排放浓度500mg/L300mg/L150mg/L50mg/L5mg/L5mg/L30倍69根据给排水手册5,结合排放水要求和出水水质,计算去除率,如表3-3 所示: 式中:进水物质浓度; 出水物质浓度;表3-3 水质去除率计算序号基本控制项目进水水质出水水质去除率1COD800 mg/L350 mg/L56%2BOD220 mg/L110 mg/L50%3SS138 mg/L70 mg/L50%4NH3-N100 mg/L30 mg/L70%5TN110mg/L50 mg/L55%6TP13 mg/L3 mg/L77%7PH6-96.5-7

4、.5四、方案确定原则(1)依据水体的水质标准确定成熟可靠的处理工艺,经济合理,安全可靠;(2)合理布局,基建投资费用少,运行管理简便;(3)综合利用,无二次污染,尽量减少工程占地;(4)降低运行能耗和处理成本,以使污水处理厂尽快完全发挥效益;(5)综合国情,提高自动化管理水平。A/O工艺A/O脱氮除磷工艺(即缺氧-好氧活性污泥法,亦称A-O工艺),将好氧池流出的混合液回流至缺氧池,具有同步脱氮除磷功能。A/O法的可同步除磷脱氮机制由两部分组成:一是除磷,污水中的磷在厌氧状态下(DO<0.3mg/L),释放出聚磷菌,在好氧状况下又将其更多吸收,以剩余污泥的形式排出系统。 二是脱氮,缺氧段要

5、控制DO<0.7 mg/L,由于兼氧脱氮菌的作用,利用水中BOD作为氢供给体(有机碳源),将来自好氧池混合液中的硝酸盐及亚硝酸盐还原成氮气逸入大气,达到脱氮的目的。A/O工艺适用于对氮、磷排放指标均有要求的城市污水处理,其特点如下:1)工艺流程简单,总水力停留时间少于其他同类工艺,节省基建投资。2)该工艺在缺氧、好氧环境下交替运行,有利于抑制丝状菌的膨胀,改善污泥沉降性能。3)该工艺不需要外加碳源,缺氧池只进行缓速搅拌,节省运行费用。4)便于在常规活性污泥工艺基础上改造成A/O。5)该工艺脱氮效果受混合液回流比大小的影响,除磷效果受回流污泥夹带的溶解氧和硝态氮的影响,因而脱氮除磷效果不可

6、能很高。五、综合分析根据原水水质、出水要求、污水厂规模,污泥处置方法及当地温度、工程地质、电价等因素作慎重考虑,通过综合分析比较常用城市污水生物处理工艺的优缺点,本设计拟采用A/O脱氮除磷工艺。此工艺的特点是工艺不仅简单,总水力停留时间小于其他的同类设备,缺氧/好氧交替进行,不宜于丝状菌的繁殖,基本不存在污泥膨胀问题,不需要外加碳源进行缓速搅拌,运行费用低,处理效率一般能达到BOD5和SS为50%80%,总氮为50%以上,磷为70%左右。因此宜选采用此方案来处理本次设计的污水。六、主要构筑物的选择6.1缺氧池污水在进入缺氧反应器,发生生物反硝化,同时去除部分COD。硝态氮和亚硝态氮在生物作用下

7、与有机物反应,产生的N2直接排放。设计参数:L=11m,=3m,有效水深:2.5m,污泥回流比R=100% ,水力停留时间 t=1.8h。6.2 好氧池发生生物脱氮后,混合液从缺氧反应器进入好氧反应器曝气池。在好氧作用下,异养微生物首先降解BOD、同时聚磷菌大量吸收磷,随着有机物浓度不断降低,自养微生物发生硝化反应,把氨氮降解成硝态氮和亚硝态氮。具体反应: 设计参数:L=11m,=3m,有效水深:2.5m,曝气方式:采用表面曝气,水力停留时间 t=4h,出水口采用跌水。七、污水二级处理构筑物设计计算7.1 A/O工艺计算7.1.1 设计参数表7-1 设计参数项目计算结果BOD5污泥负荷 kgB

8、OD5·(kgMLSS·d)-10.150.2TN负荷 kgTN·(kgMLSS·d)-10.05(好氧段)TP负荷 kgTP·(kgMLSS·d)-10.06(厌氧段)污泥浓度MLSS(mg/L)30005000污泥龄c(d)1520水力停留时间t(h)811各段停留时间比例(1:1:31:1:4)污泥回流比%50100混合液回流比%100300溶解氧浓度DO(mg/L)0.5(缺氧池)2(好氧池)7.1.2 设计计算(1)有关参数:设计流量 Q=500m3/d表7-2 设计水质单位:mg/LCODBOD5SSNH3NTNTP进 水

9、800So=220Xo 水350Se=110Xe=70305031)判断是否可采用A/O法:COD/TN=800/110=7.278 (碳源基本满足要求)TP/BOD5=13/220=0.050.06符合要求。2)BOD5污泥负荷N:为保证生物硝化效果,BOD5污泥负荷取: 3)回流污泥浓度XR:式中: SVI 污泥指数,取SVI=150; r 一般取1.2。将数值代入上式:4)污泥回流比: 5)混合液悬浮固体浓度:6)混合液回流比 :TN去除率:混合液回流比:为了保证脱氮效果,实际混合液回流比R内取120(2)反应池容积V:反应池总水力停留时间:各段水力停留时间和容

10、积: 缺氧:好氧=1:3缺氧池水力停留时间 ,池容 ;好氧池水力停留时间 ,池容 。(3)剩余污泥量W:1)生成的污泥量W1:式中: Y 污泥增殖系数,取Y=0.6。将数值代入上式:2)内源呼吸作用而分解的污泥W2:式中: 污泥自身氧化率,取 ; 有机活性污泥浓度, ,(污泥试验法), ; 。3)不可生物降解和惰性的悬浮物量(NVSS)W3,该部分占TSS约50%:4)剩余污泥产量W:5)污泥龄:7.2曝气计算:1)设计需氧量AOR:AOR = 去除BOD5需氧量剩余污泥中BOD5氧当量NH3-N硝化需氧量剩余污泥中NH3-N的氧当量反硝化脱氮产氧量碳化需氧量D1: 假设生物污泥中含氮量以12.4%计,则:每日用于合成的总氮=即,进水总氮有用于合成。被氧化的NH3-N=进水总氮出水总氮量用于合成的总氮量 =所需脱硝量=需还原的硝酸盐氮量硝化需氧量D2: 反硝化

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