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文档简介

1、注浆加固处理地基技术摘要:南方某城市一纺织织造车间在投入使用不到 6 个月时间里,厂房墙体出现裂 缝,且裂缝发展渐趋于扩大, 以致最后严重到柱间支撑发生损坏, 严重影响结构 安全,形成质量事故。后采取压密注浆技术进行地基处理,成功进行加固。本文就此实例探讨压密注浆加固处理地基技术,供同行参考。关键词 :压密注浆 地基处理一、工程概况1、该工程地质情况:第一层为杂填土,厚度约 0.71 米,性能不稳定;第二层为粉质粘土层,厚度 0.50.8 米,压缩模量 4MPa,地基承载力特征 值 80Kpa;第三层为淤泥质土,厚度 1825 米,压缩模量 2MPa,地基承载力特征值 60Kpa;第四层为粘土

2、层,压缩模量 11MPa,地基承载力特征值 180Kpa;2、设计情况:该工程为两栋建筑面积均为 5360 平方米厂房,结构形式为单层双跨钢结构, 跨度 30 米,柱距为 6.8米,檐口高度 5.5米。基础为钢筋砼条形基础,基础埋深 1.6 米,基础持力层选用粉质粘土或淤泥质土层。 主体结构为轻型钢结构柱、 梁, 墙面、屋面均为彩板结构。3、施工情况;该项目为 4月份开工建设,同年 9月份投产使用,工程进度较快。 在施工过 程中,因业主要求,设计院出具设计变更,墙面彩板改为砼砌块。由于基础结构 早已完成,故设计院未对基础设计作任何修改。二、质量事故调查1、现场情况厂房内外墙体发生严重开裂, 局

3、部裂缝达到 10mm 以上,雨天墙面、 屋面泛 水处渗漏厉害次年 7 月上旬,因沉降不均匀导致一处柱间支撑 25 圆钢与连接板之间连 接焊缝破坏。2、沉降观测根据现场裂缝形状分析, 是由于工程不均匀沉降导致。 根据施工单位施工过 程中沉降观测资料看, 沉降较为均匀。 而交工后因未安排跟踪测量, 沉降观测资 料缺失。首先安排沉降观测,由于原沉降观测点已随主体结构变形或在厂区配套道 路、绿化施工中破坏,故本次测量直接测量钢柱柱脚钢板,每柱均测量出高程。 由于设计上钢柱脚标高一致,故可以直接得出相对高程差。根据测量结果, 相邻钢柱高程差普遍在 50mm 左右,而相邻柱最大高差竟然 达到 110mm,

4、同一栋建筑物柱脚之间最大高差为 220mm。3、事故原因调查分析(1)为片面追求经济化,设计较为简约,设计为软弱地基,而基础施工时 期为四 五月,正是南方多雨季节,对地基土扰动可能性很大,从而可能影响了 地基承载力;(2)因业主要求,墙面设计变更,增加荷载较多,基础设计未能相应调整;(3)施工单位片面追求工期,防止地基土扰动措施不足,全部机械开挖, 未能预留 300 厚土层人工开挖,可能影响了地基承载力;(4)施工单位交工后,业主单位自行安排结构吊顶,增加了建筑荷载;(5)织造针梭机无专门基础设计,其直接安装在砼地坪上。织造针梭机安 装后,多台机共同工作,轻微持续震动,可能导致地面下淤泥质土扰

5、动、轻微液 化、互相挤压,对建筑基础产生应力;(6)厂区及周边园区开工建设或投入使用后,雨、排水管线大量增加,场 地地下水位改变后恰在基础持力层标高左右,频繁抽排水可能对地基土产生扰 动。三、事故处理根据测量结果, 和业主方对裂缝开展情况汇报说明, 分析交工后经过十个月 时间沉降尚未稳定,根据建筑地基基础设计规范( GB50007-2002)“ 5.3.4” 条要求,不符合相邻柱基沉降差 0.003L 的有 82 跨,占总跨数 94 跨的 87.2%, 现有变形已远超出规范要求, 钢结构已因此产生变形、 形成内应力, 必须立即进 行结构加固处理,以保证结构安全。由于该项目已投产, 车间内设备较

6、多, 考虑不搬迁设备、 不停产加固方案为 宜。综合比较,只能确定压密注浆处理方案。压密注浆原理: 压密注浆是采用液压或气压方式, 通过注浆管把浆液均匀注入土层, 赶走原 土层中水分或空气, 并使土层变形, 浆液将原土层松散颗粒和裂隙胶结成新的结 合体,提高原土层承载力和压缩模量,起到地基加固作用。采用压密注浆方案, 在车间内部施工时, 只要拉入注浆管, 可在设备之间间 隙处空地布孔、注浆,其余设备均在室外,生产设备不需搬迁,因此成本较低。三、压力注浆施工设计1、需处理基础的选定该钢结构单层厂房,柱距 6.800m、跨度 30m、抗风柱柱距 7.500m,相邻柱 跨数 94 跨。以相邻柱不均匀沉

7、降量差不超过 3作为选定需处理基础的主要指 标,第一批选定对沉降量大的 24 个柱基部位进行压力注浆,其余基础计划在沉 降差减小后第二次处理。加固的土层为基础底板以下 4 米内的土层,考虑沉降影响,加固的土层应为 自室内地坪以下 1.8005.800m 土层。2、注浆设备选择(1)两台 SYB50 型液压注浆泵;(2)两套注浆管:均为 25×4 无缝钢管,每节管长 1.5m,两端有丝扣供 连接。其中一节为带孔眼管,顶端有圆锥管尖,其作为第一节注浆管;(3)灰浆搅拌机一台;(4)与注浆管配套、连接注浆泵与注浆管高压输送胶管两套,每套长40米左右;(5)配套电动地质钻孔机一台。3、压力注

8、浆布管柱基四周按梅花型布置双排压力注浆管, 所布管点管距约 1 米,两排管排距 约 0.8 米,内排管距离基础边约 200mm 布置。每管点打入双管,双管间距 100200mm 左右,一套管注水泥浆液,另一套 管注水玻璃浆液4、压力注浆施工(1)压力注浆的施工工艺 压力注浆施工工序:钻孔清管打管注浆拔管清管。a、钻孔:电动钻孔机在布孔位置钻孔,钻至设计标高;b、清管:注水清理胶管、无缝钢管,检查能否保证注浆通畅;c、打管:分次按设计要求,将无缝钢管插至设计标高位置;d、注浆:灰浆搅拌机搅拌水泥浆,吸入注浆泵内,通过胶管,注入无缝钢 管。水玻璃则放入容器,加入另一台注浆泵。压密注浆按先注浆外排、

9、 后注浆内排, 按先外后内的顺序进行组织, 内外排 注浆间隔时间大于 24 小时。这样施工,外排管注浆后形成新的结合体挡墙,避 免内排管注浆时在压力作用下浆体外溢,更加保证注浆效果。外排管压力注浆: 压力注浆应自上而下进行, 这样使浆体分布均匀, 且浆体 不易外冒。故先钻孔深度至室内地坪以下 5.8m,后打管。压力注浆自上而下, 从室内地坪以下 2.3m 开始注浆,每往下 500mm左右注浆一次,计注浆八次。如果在设计压力的注浆过程中发生冒浆现象,注浆顺序改为跳孔注浆施工, 或暂停一下等浆体固结后再施工。内排管压力注浆: 内排注浆管钻孔打管时, 注浆管应斜入基础底板以下。 其 斜入的角度根据基

10、础的宽度来确定。本工程基础3.5m× 4m,故斜管进入基础约1.5m(-5.8m 标高处)左右,压力注浆自上而下,注浆方法同外排管压力注浆。如基础地面尺寸过大, 可考虑在基础周边另增加一排注浆管, 斜入基底注浆。 或在基础面上钻孔,钻至持力土层,再打管注浆加固。水泥浆液注浆、水玻璃注浆液基本同时注入,已达到促使水泥浆速凝作用。 水玻璃溶液灌注速度根据水玻璃消耗数量控制, 水玻璃用量约占水泥重量的 2%左右。而水玻璃溶液灌注速度又与灌浆压力、土层凝结状况有关,故现场需 不时调节水玻璃注浆压力。e、拔管:每孔注浆完成后随即安排拔管,以防止管孔堵塞,一般间歇时间 不超过 10 分钟;f、清

11、管:当不能连续施工时,须立即对管道冲洗,防止胶结堵管,一般间 歇时间不超过 2 小时。(2)浆液要求一套注浆泵注水泥浆液,水泥为 PO32.5R、水灰比为 1:1。另一套注浆泵注水玻璃溶液,作为速凝剂。水玻璃溶液模数 2.5 左右,浓度 40Be。(3)注浆压力 注浆压力选择以不破坏四周地坪、 绿化带、道路为选择,如果发生冒孔现象, 则影响注浆效果。注浆压力国内没有相应技术标准,参照地基处理书中推荐美国 ASCE 规定的标准,一般注浆压力选择为作用面积范围土层自重的 2 倍左右。在-2.3m 标高注浆时,覆土厚度 2.3m,土质地基土压力每米 20KPa,上部覆 土考虑 45 度扩散效应。在-

12、2.3m 标高时,作用范围(棱台型)土的自重:N= 1/3 ×1×1+3.3×3.3+(1×1×3.3×3.3) ×2.3×20=232.9KN 每平方米土的自重压力 0.23 Mpa,故对于外排管,打管深度自室内地坪以 下 2.3m 时,注浆压力设计为 0.5Mpa。而注浆过程中,注浆的压力是变化的, 地基处理书中介绍“在一般情况 下每深 1m 压力增加 2050Kpa”,故每下降 0.5m 注浆时,压力设计选择增加 0.02Mpa。对于内排管, 考虑上部基础自重, 且四周土层以加固, 其作用反力直接作用 基础底

13、面,注浆时以不冒浆为准,注浆压力可调高20%,初始注浆压力选择0.6Mpa 左右,每下降 0.5m,压力设计选择增加 0.02Mpa。(4)水泥用量: 本地区水泥粉喷桩处理淤泥质土层地基经验数据:置换率 0.2 左右,地基处 理后承载力达到 100130KPa,每米土层水泥用量约 5560kg。参照此经验数据, 对于外排管,本工程按每 500mm厚土层注浆一次、水泥用量在 30kg 左右控制。而内排管压密注浆后的效果, 将直接改善基底持力层的强度, 提高土层压缩 模量,故水泥用量考虑适当提高 15%左右。本工程在 4.7m×5.2m 作用范围内, 内排布管 16 根,经计算按每 50

14、0mm厚土层注浆一次、水泥用量在 40kg 左右控 制。四、后续施工1、在第一批 24 个柱基加固完成后,每 10 天测量一次,发现已处理地基沉 降速度明显下降, 一个月后沉降基本为零, 相邻柱沉降差逐渐减小, 地基加固效 果显著。三个月后,大部分柱相邻沉降差控制在跨度 3以内,有 16 跨相邻柱 沉降差在 35之间;2、3 个月后,对未处理的柱基础、条基进行处理。采取沿柱基、条基周边 布置两排压力注浆管同时进行处理的方式。管孔间距 1米、排距 0.8米,注浆方 法同前;3、安排钢结构施工单位对屋面钢结构进行仔细检查,对变形构件进行更换 或加固;4、安排土建单位对开裂墙体进行修补,防渗处理,重新抹灰,涂刷涂料。五、加固后效果 该工程地基加固处理后已超过两年, 后施工的墙体墙面完整, 未发现明显裂 缝,无渗

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