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文档简介

降低#3机#3高加传热管堵焊后泄漏率宁夏电力公司大坝发电厂汽机分场辅机班QC小组国家电力公司2003年QC成果交流材料宁夏大坝汽机辅机Q共25页,您现在浏览的是第1页!课题简介传热管水侧进口压力20MPa温度164℃水侧出口温度200℃中间抽汽压力1.62MPa温度435.5℃疏水当传热管发生泄漏时,高压给水进入汽侧,造成高加水位升高、传热恶化,必须解列高加进行处理,否则会造成泄漏管周围管束受高压水冲击而泄漏。

处理传热管泄漏的方法是将U型传热管两头用专用堵头堵焊。

机组投产后,高加经常发生泄漏。在厂部生技科、运行、检修的共同努力下,高加传热管泄漏情况得到了有效控制。但自2001年以来,多次发生了高加传热管堵焊后泄漏情况,严重威胁到厂部的安全运行。给水进口给水出口传热管束汽侧水室抽汽进口疏水出口高压加热器工作简图热力发电厂提高经济性的重要手段

提高给水温度宁夏大坝汽机辅机Q共25页,您现在浏览的是第2页!姓名性别文化程度组内分工职务TQM教育程度叶生军男大专组长技术员获TQM合格证书殷学成男高中组员班长获TQM合格证书许志荣男高中组员焊工班长获TQM合格证书任保江男中专组员副班长获TQM合格证书陈立宏男大专组员组长获TQM合格证书李吉波男大专组员组长获TQM合格证书小组历年活动情况1993年——2000年四次获厂优秀成果奖2001年获厂QC成果二等奖、宁夏电力公司QC成果一等将、全国电力公司优秀成果奖课题技术指导、班组协调:分场技术专工张旭民小组概况小组名称辅机班QC小组成立日期1993年3月小组类型现场型注册日期2002年2月活动时间2002年2月—8月课题名称降低#3机#3高加传热管堵焊后泄漏率宁夏大坝汽机辅机Q共25页,您现在浏览的是第3页!统计:任保江制表:叶生军时间:2002年2月26现状调查高加泄漏情况调查表(数据来源:检修纪录)机号#1#2#3#4总计频数泄漏次数(次)11439泄漏管子、焊口(个)新管泄漏004263915.3%焊口重复泄漏512343384.7%统计时间:2001年1月—12月调查人:任保江调查时间:2002年2月宁夏大坝汽机辅机Q共25页,您现在浏览的是第4页!厂部生产目标确保并提高高加投运率班组目标1.降低高加传热管焊后泄漏率≤10%2..不发生因高加泄漏造成的设备障碍生产现状1.近年来多次发生高加原堵管处焊口泄漏,泄漏率达84.7%2.高加泄漏,工作时间长,直接威胁到高加投运率的目标3.高加泄漏处理,工作环境恶劣,危险性极大降低#3机#3高加传热管堵焊后泄漏率选定课题选题理由宁夏大坝汽机辅机Q共25页,您现在浏览的是第5页!#3机#3高加传热管焊口泄漏原因分析制图人:叶生军制图时间:2002年3月19日料环人机法不熟悉堵管焊接工艺空间狭小焊工焊接不当维修时留有缺陷三级验收疏忽留有缺陷无法查出查漏压力低运行时间长焊口疲劳损坏

温度高堵头与母材材质不同堵头配装质量差堵头配装工艺要求不严格堵头材料有问题操作施工困难焊接人员变动大宁夏大坝汽机辅机Q共25页,您现在浏览的是第6页!要因确认疏水出口门高加汽室

水室p空气门疏水入口门进汽门对空排对空排检修放水门压缩空气进汽接临时胶皮管高压加热器系统简图压力表接头用铁丝捆扎结论要因查漏压力低〔验证人:殷学成李吉波时间:2002年3月〕确认≥2小时汽侧压力≥0.2MPa憋压时间≥2小时汽侧压力<0.1MPa憋压时间关闭汽侧阀门憋压通压缩空气查漏要求阀门严密不泄漏现状阀门内漏严重微小砂眼泄漏无法查处不留缺陷宁夏大坝汽机辅机Q共25页,您现在浏览的是第7页!要因确认不熟悉堵管焊接工艺〔验证人:殷学成许志荣时间:2002年3月〕确认工艺过程工艺要求调查实际情况堵焊层焊接应力焊缝部位堵焊层焊口应力无法消除,管板厚、管壁薄,造成管子焊口泄漏不符合要求验证结果要因焊前准备一、焊条选择:J507、直径2.5或3mm焊条,焊条烘干。二、焊机接线选择:交流或反极直流电符合要求堵头管子沉孔:消除焊接应力管板300Φ16*2.11管板厚度管子规格宁夏大坝汽机辅机Q共25页,您现在浏览的是第8页!对策表因素现状对策目标措施时间地点执行人检查人查漏压力低焊口微小泄漏查不出创造检修条件满足查漏压力要求1.消除系统泄漏2.改进压缩空气进汽接管2002.4现场李陈吉立波宏叶生军堵头配装工艺要求不严格无法保证堵头装配深度要求改进堵头装配工艺方法保证堵头装配要求研制堵头装配专用工具2002.4现场任保江殷学成不熟悉堵管焊接工艺焊接工艺不正确堵头焊接工艺培训消除堵头焊后应力集中焊口质量与奖金挂钩2002.4班内许志荣殷学成制表人:叶生军制表时间:2002年3月29日制定对策宁夏大坝汽机辅机Q共25页,您现在浏览的是第9页!对策实施二堵头配装工艺要求不严格改进堵头装配工艺方法一、预扩管装配二、堵头压入、定位加工扩管工具将管子扩开,并保证堵头放入深度不超过2mm取出扩管工具,放入堵头。加工压入、定位工具将堵头敲紧。堵头深入管子不超过3mm2mm扩管工具(前锥形扩管头按照堵头尺寸加工)管子堵头3mm压入定位工具堵头、扩管工具、压入定位工具加工尺寸表(单位:mm)堵头大径锥度长度沉孔直径沉孔深度D为扩管前管子内径(11.78)尺寸D+0.0250.0550619扩管工具锥形外径锥度D+3压入定位工具入沉孔头外径D-0.2定位台外径尺寸D+0.0250.05D+3尺寸5.5D-0.2D+32002年4月27日,#3机检修时对#3高加原焊接有问题的堵头27个进行了处理。堵头按照厂家计算设计加工,沉孔可有效的消除堵头焊后应力。调查人:任保江调查时间:2002.4.27宁夏大坝汽机辅机Q共25页,您现在浏览的是第10页!效果检查二4月27日对#3机#3高加27个有焊接问题的焊口进行处理,运行至今再没发生泄漏我们实现了目标!彻底解决了#3机#3高加传热管堵焊后泄漏率高的问题调查统计:殷学成统计时间:2002.5—8月宁夏大坝汽机辅机Q共25页,您现在浏览的是第11页!效果检查四二、安全价值

高加传热管泄漏焊后泄漏情况得到了有效的控制。为高加安全、经济、可靠运行以及机组运行各项经济技术指标的实现创造了条件。使高加在机组运行中解列处理传热管的次数大大减小,直接减小了我班在危险环境下的工作次数。安全价值无可限量三、人员素质项目自评、互评活动前(分)活动后(分)质量意识45个人能力34TQM知识24团队精神35解决问题的信心25宁夏大坝汽机辅机Q共25页,您现在浏览的是第12页!金属监督报告宁夏大坝汽机辅机Q共25页,您现在浏览的是第13页!质量验收单宁夏大坝汽机辅机Q共25页,您现在浏览的是第14页!现状调查#3机组高加泄漏情况(数据来源:检修纪录)编号#1#2#3泄漏原因次数(次)004泄漏管子、焊口(个)新管泄漏004焊口重复泄漏0023统计时间:2001年1月—2001年12月调查人:任保江调查时间:2002年2月由调查统计可以看出:在高加泄漏中,原焊口重复性泄漏次数占84.7%特别是#3机高加焊口重复泄漏,严重威胁高加安全运行从#3机高加泄漏情况调查表中可以看出:只有#3高加频繁泄漏,特别是传热管堵焊后焊口重复发生泄漏现象严重。为此,将“降低#3机#3高加传热管堵焊后泄漏率”

作为本次活动的课题宁夏大坝汽机辅机Q共25页,您现在浏览的是第15页!#3机#3高加泄漏情况调查表泄漏次数(次)2共计堵管数(个)34焊口重复泄漏根数(个)27堵管焊后泄漏率79.4%调查统计:李吉波时间:2002.3对2002年1月—3月2日#3机#3高加焊口泄漏情况进行调查必要性1.高加停运,严重影响机组热经济性2.将造成高加管板冲刷及附近管子的泄漏3.高加堵漏工作空间小、温度高、系统复杂,危险性大。97年4月曾发生过人员烫伤4.焊口泄漏得不到控制,会影响高加投运率目标可行性1.厂家设计,高加传热管泄漏堵焊后可以保证不发生再泄漏2.经过调查,2000年前高加传热管堵焊后泄漏率未超过10%。3.分场领导非常重视,小组成员有生产骨干组成,技术力量强。目标依据目标定能实现课题目标

宁夏大坝汽机辅机Q共25页,您现在浏览的是第16页!要因确认确认三级验收疏忽确认标准安全生产责任制管理标准Q/1.03-2.0506.02确认内容有明确的质量验收标准及三级验收网络,有质量验收报告确认人叶生军任保江时间2002年3月结论非要因确认运行时间长确认标准厂部金属监督标准确认内容每个大修期对高加进行金属监督焊口探伤,没有发现焊口疲劳损伤确认人任保江李吉波时间2002年3月结论非要因确认堵头与母材材质不同确认标准厂部金属焊接标准确认内容堵头材料按厂家要求选用A3钢,而管材为碳钢、管板为碳钢、管板堆焊层为低碳钢,符合焊接要求确认人许志荣陈立宏时间2002年3月结论非要因宁夏大坝汽机辅机Q共25页,您现在浏览的是第17页!要因确认堵头敲入管孔(紧配合),深入管板平面=3mm≤5mm堵头装配工艺要求堵头装配工艺完成情况去除管子内衬不锈钢层除去管子内氧化物、潮气、油污管子内经D,选取堵头.堵头大D’.D+0.025≤D’≤D+0.050mm

完成完成完成打磨清洁抛光测量装配堵头装配合格率30%结论要因二、过松配合不紧插入太深锤击至管内一、过紧堵头外露插紧外露5mm堵头配装工艺要求不严格〔验证人:殷学成李吉波时间:2002年3月〕确认宁夏大坝汽机辅机Q共25页,您现在浏览的是第18页!确认温度高确认标准安全规程—压力容器内工作确认内容按照要求,在工作前进行强力通风降温。温度在40℃以下时进行工作,符合规程要求确认人许志荣陈立宏时间2002年3月结论非要因要因确认确认空间狭小确认内容因高压加热器厂家设计水室空间狭小,影响工作人员的操作。但无法解决确认人殷学成任保江时间2002年3月结论非要因确定要因

不熟悉堵管焊接工艺堵头配装工艺要求不严格查漏压力低确认焊工人员变动大确认标准检修规程Q/NBD-115-07.04—压力容器内焊接工作确认内容有部分老焊工退休、调离,但进行高加堵管焊接工作的焊工均取得高压焊接证,符合规程要求确认人许志荣陈立宏时间2002年3月结论非要因宁夏大坝汽机辅机Q共25页,您现在浏览的是第19页!对策实施一查漏压力低创造检修条件一、消除系统泄漏:对高加汽侧所以阀门进行检修,用打压平台进行打压实验。内漏阀门进行研磨,彻底消除系统漏汽。二.改进压缩空气进汽接管:采用高压皮管(承压10MPa,活接头)。在高加液位测量筒排污门后焊接加工专用接头。2002年4月27日,#3机检修时实施疏水出口门高加汽室

水室p空气门疏水入口门进汽门对空排对空排检修放水门压力表高压加热器系统简图压缩空气进汽接高压皮管高压皮管接头调查人:殷学成

调查时间:2002.4.27活动后查漏压力达到了0.5Mpa,完全满足了要求宁夏大坝汽机辅机Q共25页,您现在浏览的是第20页!对策实施三二、焊接区温度要求:≤149℃,>149℃时停止焊接,冷却至65℃重新焊接。一、焊接部位:管板、管子、堵头两道结合面处一道焊缝焊接,沉孔不能焊接,消除焊接应力。不熟悉堵管焊接工艺堵头焊接工艺培训三、焊接注意事项:保持短电弧,如需进行多层焊道,焊下一道前彻底清洁前一焊道,并错开起弧点和停弧点。不能锤击焊缝。2002年4月进行专门培训。2002年4月27日在#3机检修时进行现场培训并严格按照工艺要求进行焊接。沉孔Φ16管壁厚2.11Φ6焊口对比

活动前

活动后对27个有焊接问题的焊口进了处理,经金属室监测全部符质量要求(附金属监测报告)宁夏大坝汽机辅机Q共25页,您现在浏览的是第21页!效果检查三一、经济效益项目工时费/小时人员用时每次节约验证期节约(估算)数值10元830小时1800元3132元估算:验证期三个月可节约资金3.18万元

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