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文档简介
本文格式为Word版,下载可任意编辑——MPS225中速磨煤机振动异常综合治理
材料难以粉碎,进入磨煤机后,在磨辊与磨盘之间的研磨辊道形成障碍,引起磨辊上下强烈跳动,导致磨煤机振动奇怪。电厂投产初期燃煤中携带大量铁件及煤矸石,虽然经过输煤系统皮带除铁器、圆盘除铁器及多道分开格栅,仍无法有效除掉,随煤粉进入磨煤机后,发生磨煤机内有奇怪声响及壳体强烈振动现象,经停磨检查,察觉磨盘瓦上有采煤机截齿、螺栓、钢筋等外型较大的铁件,除掉后,磨煤机运行正常、无异音、壳体振动无奇怪。
2.1.2处理措施
(1)提高原煤质量。配套煤矿投产后,终止了矿建期间劣质工程煤供给,开采的煤质优良、稳定,煤矸石量显著降低,达成设计煤质标准;使用大采镐煤炭开采技术,采煤设备铁件脱落奇怪得到操纵,煤粉中携带的大型铁件显著裁减。
(2)调整除铁器位置,提高除铁效率。通过检查输煤系统,察觉皮带式除铁器和圆盘除铁器与输送皮带设计间距偏大,造成除铁效果降低,采用降低除铁器安装位置的措施,间距由原设计450mm降低到400mm,提高除铁器对原煤中铁件的吸附才能;并在皮带除铁器下方加装落煤斗盖板,防止除铁器分开出的铁件掉入落煤斗,提高了输煤系统的除铁效率。
2.2磨煤机断煤
2.2.1理由分析
(1)磨煤机煤层厚度缺乏。根据磨煤机加载传递系统“受力状态图”,三个磨辊沿圆周方向均布于磨盘滚道上,每只磨辊的重量9.8吨,运行时,碾磨力那么由液压加载系统产生,通过静定的三点系统,每只磨辊承载6.5-11MP的液压加载力,这些力全部作用在磨盘上,并经传动盘、减速机后通过底板传至混凝土根基。磨煤机磨盘、磨辊碾磨部件材质选用铬铸合金铁,硬度极高,在磨煤机断煤奇怪状况,磨盘和磨辊的碾磨轨道上煤层厚度小于20㎜,运行中产生振动奇怪现象。
(2)原煤仓落煤管道堵塞。2022年2月,#1炉B给煤机在1周内发生2次断煤故障,经检查,由于原煤在输送过程中携带水,落入原煤仓后,煤粉和水冻结形成大煤块,卡在原煤仓落煤口,堵塞落煤管,造成给煤中断;2022年4月,#1炉F给煤机发生2次断煤故障,经检查由于煤块卡塞落煤管,造成给煤中断。以上故障显示,在磨煤机断煤时,均发生磨煤机振动奇怪现象。
(3)给煤机卡塞。2022年2月、4月,#1炉B给煤机发生2次断煤故障,经检查,B原煤仓入口落煤槽部位存在格栅局部变形、栅架钢筋脱落缺陷,形成较大孔洞,大煤块落入原煤仓,卡在给煤机入口机壳与输送带(下部装有金属托架)部位,造成给煤机停运、磨煤机断煤故障,发生磨煤机振动奇怪。
2.2.2处理措施
(1)完善制粉系统运行操作程序。沈重M225磨煤机启动依次:启动密封风机—启动润滑油系统—启动液压油站—开启冷风调理挡板—开启热风调理挡板—调理冷风调理挡板—启动磨煤机—启动给煤机—磨煤机加载至正常运行—风煤调理。此程序先启动磨煤机,再启动给煤机,即无法顶升磨辊启磨,也无法提前向磨盘布煤,在启磨前磨辊与磨盘直接接触,碾磨区无煤层,启磨初期,会发生磨煤机振动奇怪现象。电厂组织磨煤机运行方式专题议论会,制定磨煤机预布煤的技术措施,首先启动给煤机,以每小时20吨的给煤率供煤2分钟,约600-700Kg煤粉,启磨后可在磨辊与磨盘之间的碾磨轨道形成煤层,然后,按照沈重M225磨煤机启动程序操作磨煤机运行,减小了磨煤机启动初期由于碾磨区域无煤产生的振动奇怪,达成磨煤机启动、中断运行操作快捷的效果。
(2)提高输煤系统设备稳当性。输煤检修班定期检查落煤格栅,实时修补完善损坏的格栅;在#2胶带输送机头部增加大块煤粉分开器,有效分开原煤中携带的大煤块,防止大煤块进入原煤仓堵塞落煤管或卡塞给煤机;做好煤场的防冻措施,预防冰块、水流入原煤仓,做好煤场及输煤系统维护工作,提高输煤系统设备稳当性。
(3)加强设备监护,执行定期工作,实时消释故障。加强运行人员工作责任心,专心监护系统制粉系统运行状况,定期举行设备就地巡检,实时处理突发设备异情;维护班组每月定期检测除铁器的磁感应强度,数值不低于900高斯,提高除铁器的稳当性。
2.3磨辊、磨盘、加载架不同心
2.3.1理由分析
转动机械的同心度是确保设备正常运转的重要参数,转动速度越高,中心距离越大,径向、轴向跳动越显著,相应的振动数值增大。在磨煤机安装期间,同心度、装配间隙等施工质量极其重要,务必严格操纵以下质量监视工程:
①磨煤机基框中心与根基中心线偏差小于2mm;②减速机台板面标高偏差0-10mm,水平偏差0.1mm/m;③拉杆台板面标高偏差0-10mm,水平偏差0.1mm/m;④减速机与基框中心偏差+0.4mm,减速机输出轴端面水平偏差小于0.2mm;⑤下架体支承环与减速机输出轴同心度偏差不大于0.3mm;⑥三个磨辊找正杆尖端相聚于一点,并与磨煤机中心重合,标高与中心偏差均不大于3mm;⑦导向板与限位板的间隙在3-5mm范围。
以上每一项数据极为重要,务必测量、调整磨辊、磨盘、加载架的中心位置,装配数值超标均会影响磨煤机载荷分布,导致磨煤机运行振动数值增大。
2.3.2处理措施
找正磨辊、磨盘、加载架同心度。在#1炉C磨检修中心找正工程中,操纵以下工艺质量:
①检查加载球碗与调心钢球同心度,顶升磨辊,使用撬杠调整球碗位置,使其中心对中;②检查加载架中心与减速机输出轴中心同心,使用千斤顶调整加载架位置,同心偏差小于3mm;③检查调整3只磨辊中心与加载架中心同心度、减速机输出轴同心度,使用千斤顶调整磨辊位置,中心距偏差≤3mm;④检查磨辊摇摆角度,使用楔形塞尺测量辊柱内侧、外侧上下辊窝间距,使用千斤顶调整磨辊,要求辊柱四周间隙平匀,间距偏差+2mm。#1炉C磨中心找正、运行记录如表2所示。
2.4加载架限位板及中架体导向扳装配间隙磨损超标
2.4.1理由分析
(1)限位板与导向扳硬度不符合设计要求。限位板材料为GP16,设计硬度500HB,导向扳采用Q235钢板外观堆焊耐磨层布局,耐磨层设计硬度400HB,在磨煤机检修时,测量限位板硬度420HB,导向扳硬度310HB,部件实际硬度未达成设计值,耐磨性能降低,达不到预期的使用寿命。
(2)未定期调整限位板与导向板间隙。由于制粉系统热一次风采用母管制布局,C磨煤机热一次风气动挡板存在关闭不严密缺陷,发生漏风缺陷,无法有效隔离系统,造成磨煤机内部温度70℃,在机组运行期间无法实施磨煤机内部检修工作。使磨煤机限位板与导向扳工作面间隙不断增大,发生设备运行时撞击力增大、加剧了限位板与导向扳磨损程度,造成磨煤机壳体振动值不断增大劣化趋势。大修检查察觉B、C磨导向扳外观7mm的防磨堆焊层磨损,导向扳磨损厚度7mm,限位板磨损量12mm,总的磨损厚度26mm,合作间隙严重超标。
2.4.2处理措施
(1)使用质量合格的限位板及导向扳,限位板硬度500HB,导向扳耐磨层硬度400HB;购买质量合格的限位板及导向扳,并做好备件材质、硬度等质量检测及验收,严格操纵备件质量合格。
(2)调整限位板与导向扳间隙。在磨煤机检修中,检查调整限位板与导向扳间隙,调理导向扳底部调理垫片厚度,使其工作面间隙为0-1mm,非工作面间隙在3-5mm,紧固连接螺栓;检查3个导向板工作面、非工作面间隙平匀,偏差<2mm。
(3)定期校正热一次风气动插板门开度。在每年机组检修中,检查插板门开关位置及锁紧机构,调整限位块开、关位置,更换插板门密封盘根,检修后,插板门关闭严到位,密封严密,为磨煤机状态检修工作供给安好保障。
(4)专心做好设备定期维护工作。严格执行《磨煤机定期检查维护标准》,做好定期检查工作,检测非工作面间隙在8mm时,通过更换垫板厚度,调整间隙在3-5mm,提高设备的健康状况及稳当性能。
2.5磨辊、磨盘磨损严重,各部位磨损不平匀
2.5.1理由分析
磨辊和磨盘是中速磨的重要碾磨部件,在碾磨、粉碎煤粉的同时也受到磨损,长期运行,造成磨辊碾磨区域凸凹不规矩的磨损,磨盘瓦也发生上下不平匀的磨损,这些缺陷增大了磨辊辊套的椭圆度和磨盘碾磨轨道的不平整度,在液压加载力得作用下,磨辊在磨盘上产生冲击振动。检查D磨察觉,磨盘瓦的中间部位磨损严重,两块瓦连接部位磨损较轻,瓦两端与中间部位平整度偏差16mm,磨盘瓦平整度偏差大。
2.5.2处理措施
补焊磨辊辊套及磨盘瓦。清理,磨辊、磨盘外观,检查各部位无裂纹,使用HCO¢2.8型焊丝补焊磨损部位,为提高焊接的平整度,先举行磨辊、磨盘外观找平焊接,减小磨辊滚套的椭圆度和磨盘碾磨轨道的不平整度,再实施整体堆焊作业。在补焊工作中,用磨辊、磨盘测量样规检查焊接外观,使磨辊、磨盘外观符合规定圆弧标准,偏差小于4mm,以提高磨辊与磨盘的外观平整度,增大碾磨接触面积,减小运行振动。在实施#1、#2炉磨煤机磨辊、磨盘堆焊后,磨煤机运行振动值显著减小。#1炉A磨煤机磨盘、磨辊堆焊后记录如表3所示。
2.6下架体地脚螺栓松动或断裂
2.6.1理由分析
下架体各地脚螺栓孔受力不平匀。磨煤机下架体承载着中架体、分开器的重量及运行时磨辊对导向架的冲击力,全体的静载荷与动载荷都通过下架体底脚螺承载。虽然,在下架体底部设计了23条¢24×400mm的地脚螺栓,但是,在电动机中心线两侧90°范围和石子煤排渣孔中心两侧44°范围下架体是中空布局,两个空腔之间的下架体只布置了2条底脚螺栓,在其上部的中架体布置着磨辊导向装置,承载较大的动载荷,此处的2条螺栓和电动机左侧的螺栓长期承受较大应力,发生材质疲乏,在应力超过螺栓的屈服极限时发生地脚螺栓断裂。这些部位机壳振动数值显著增大。
2.6.2处理措施
重新安装地脚螺栓,加固下架体。将下架体壳体平均分布8点,在混凝土根基开凿¢200×800mm的圆孔,并凿平两侧根基麻面,安装¢42×800mm底脚螺栓并找正,向底脚螺栓孔内浇筑无收缩灌浆料;在下架体上焊接600×200×20mm支座,地脚螺栓布置在支座中心位置;待灌浆料凝固程度达70%后,调整垫铁,紧固底脚螺栓,使下架体固定坚韧;点焊垫铁,举行支座二次灌浆,终紧地脚螺栓。经过磨煤机根基加固处理,下架体各部位固定坚韧,下架体振动值小于50um,振动显著降低。
3综合治理效果
通过加固磨煤机下架体、补焊辊套和磨盘瓦、执行磨煤机定期维护工作、完善磨煤机操作程序、提高磨煤机检修质量、操纵原煤携带的“三块”、水及冰雪等治理措施,12台磨煤机壳体振动数值≤46um、减
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