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文档简介

中国是钢铁工业大国,铁矿石是钢铁生产企业的重要原材料。我国矿产资源的整体特点是丰而不富,特别是铁矿资源,97%属于贫矿甚至是超贫矿,比世界平均品位低11%。铁矿开采行业产出的含铁尾矿/废石是最大宗的工业固废来源之一。混凝土作为大宗建筑材料,每年消耗大量的天然砂石,利用铁矿废石作为骨料制备混凝土材料,不仅解决了天然骨料的紧缺问题,又能有效消纳铁矿固废资源。目前,国内对铁矿固废制备混凝土的研究主要集中在材料性能方面,并取得了一定研究成果[1-5],但都停留在实验室阶段,在混凝土预制构件中的实际应用还鲜有报道。本研究在铁矿废石储量较大的辽宁地区开展,利用铁矿废石制成的粗、细骨料,分析混凝土工作性能和力学性能的主要影响因素,并探索有效的解决方法,最终成功工业化生产制备C30混凝土叠合板,其中固废总比例达78%左右,有效验证了大掺量铁矿废石骨料混凝土在预制构件生产中的可行性。

1、试验部分

1.1原材料水泥:辽宁大鹰牌P·O42.5R水泥,其物理性能见表1。粉煤灰:辽宁抚顺莲年达生产的Ⅱ级粉煤灰,细度17%,28d活性69%。天然砂:Ⅱ区普通河砂,细度模数2.8,含泥量1.6%。压碎值18%,表观密度2660kg/m3。天然石:5~25mm连续级配碎石,压碎值9%,含泥量0.2%,表观密度2640kg/m3。固废粗、细骨料:辽宁壹立方砂业有限公司制备的铁矿石、铁矿砂,其物理性能见表2、表3,颗粒级配如图1、图2所示。外加剂:建华建材(营口)有限公司生产的聚羧酸高性能减水剂(减水型PCE1、保坍型PCE2、酯类PCE3)、粘度调节剂VM。表1水泥物理性能表2铁矿砂物理性能表3铁矿石物理性能

图1铁矿砂的颗粒级配图2铁矿石的颗粒级配1.2试验配合比及测试方法1.2.1配合比设计针对混凝土叠合板的性能指标:混凝土强度等级C30,初始坍落度(180±20)mm,30min坍落度损失≤30mm,设计的混凝土配合比见表4。以天然砂石配制的混凝土作为参照组Y0,以铁矿砂、石全部取代天然砂石配制的混凝土记T,由于铁矿石颗粒级配不佳,铁矿砂细度模数偏小,且石粉含量较高,需通过外加剂复配技术对混凝土性能进行调整,具体比例见表5。表4混凝土配合比

kg/m3表5外加剂复配比例1.2.2试验方法混凝土拌合:将配制完成的胶凝材料、骨料加入强制式混凝土搅拌机中干搅1min,然后加入外加剂和水,继续搅拌2min后出机进行性能检测。混凝土工作性检测:参考GB/T50080—2016《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》测定混凝土的初始坍落度和静置30min后的坍落度。混凝土力学性能检测:参照GB/T50081—2016《普通混凝土力学性能试验方法标准》,将混凝土拌合物倒入100mm×100mm×100mm的三联模,振动成型。然后静停3h,进行60℃蒸汽养护,升温速度20℃/h,恒温时间4h,降温至室温后进行脱模强度检测,然后继续自然养护至7d进行强度测定。2、试验结果及分析

2.1混凝土工作性能表6为混凝土拌合物的离析泌水现象,图3为混凝土拌合物的初始及30min坍落度。根据表6及图3的试验结果,由Y0和T1分析可得,相同水胶比和外加剂复配比例及掺量,铁矿废石骨料混凝土相比于天然骨料混凝土的坍落度较小,且容易出现离析泌水现象。这是由于铁矿砂的石粉含量高,细度模数小,吸水能力较强,导致浆体需水量较大,混凝土流动度变小。同时铁矿石颗粒级配较差,表观密度高,在混凝土拌合中容易出现离析泌水和骨料下沉现象。针对以上问题,主要通过外加剂复配技术进行性能调整,由T1、T2、T3、T4、T5分析可得,在外加剂中掺加2%、2.5%粘度调节剂,对混凝土离析泌水稍有改善,但影响流动度,在添加粘度调节剂VM的基础上,随着复配外加剂中PCE1组分的降低和PCE3组分的提高,适当提高水胶比,可有效改善混凝土拌合物的工作性能。这是因为PCE1型聚羧酸减水剂虽然具有较高的减水率,但对混凝土的掺量敏感性较高,而PCE3酯类减水剂在兼具减水、保坍性能的同时,可以降低掺量敏感性[6]。粘度调节剂VM可通过调节混凝土拌合物黏度和保水能力,改善混凝土和易性和包裹性。通过外加剂多组分复配技术,在全掺铁矿废石骨料的技术上,试验T5可制备出工作性能优良的高品质混凝土拌合物。表6混凝土拌合物的离析泌水现象

图3不同配比混凝土拌合物的坍落度2.2混凝土力学性能图4为不同配比混凝土的脱模及7d强度。根据图4试验结果,由Y0和T1分析可得,铁矿废石骨料混凝土相比于天然骨料混凝土具有更高的强度,这是由于铁矿废石骨料的压碎值低、品质好,而且铁矿中化学组分MgO、Al2O3和Fe2O3含量高,对混凝土的水化反应具有积极的促进作用,有利于强度的增加[7]。由T1、T2和T3、T4分析可得,在相同水胶比条件下,适当添加粘度调节剂VM,改变外加剂复配比例中PCE1和PCE3的组成比例,对混凝土强度没有明显影响。由T1、T3、T5分析可得,随着水胶比的提高,混凝土强度逐渐降低。综合可得,本次试验的铁矿废石骨料混凝土脱模强度均达到了设计强度的90%以上,7d强度均在45MPa以上,远超设计的C30混凝土强度指标。图4不同配比混凝土的力学性能3、生产应用

综合混凝土工作性能和力学性能,最终确定铁矿废石骨料混凝土叠合板生产试制的配合比见表7。表7铁矿废石骨料混凝土叠合板生产试制配合比

kg/m3生产的具体工艺流程如图5所示。

图5叠合板生产工艺流程混凝土搅拌:采用二次投料法,搅拌机运转过程中,先加入铁矿砂铺满搅拌机底部,然后加入水泥和粉煤灰进行干搅拌15s,加入90%的设定用水量搅拌20s,再加入铁矿石搅拌20s,缓慢加入减水剂,最后根据骨料含水率判定是否补加用水量,搅拌均匀后出料,整体搅拌时间90s左右。混凝土浇筑:分为布料和振捣两部分。布料采用一次性布料全部完成,布料时要保证均匀,特别注意模具边缘位置处混凝土要高于模板边缘15mm左右,以防止振捣时边缘部位出现露石蜂窝等缺陷;振捣采用插入式振动棒振捣,振动棒采用平放拖拉形式振捣,振捣位置距离模板边缘100mm左右,振捣间距300mm。浇筑需要保持连续,在30min内浇筑完成。拉毛处理:等待混凝土初凝或者失去流动性后,采用拉毛机在混凝土表面同一方向进行拉毛操作,提高表面粗糙程度,粗糙面积≥80%,深度在5mm左右。构件养护:浇筑完成后覆盖苫布采用蒸汽养护工艺,包括静停、升温、恒温和降温四个阶段。静停:成型后的构件在自然环境下放置2h;升温:升温时间2h,升温速率为20℃/h;恒温:在60℃恒温蒸汽养护4h;降温:采用自然降温形式,降温速度不宜超过20℃/h。起吊和拆模:养护完成的构件采用吊起后拆除的脱模工艺,起吊前保证构件表面温度与大气温度相差≤20℃,测试同条件养护的混凝土试块强度≥15MPa时方可拆模起吊。采用专用吊钩勾在桁架上,将叠合板脱离平台300~500mm,用橡胶锤轻敲模具边,使构件与模板脱离。检查:检查叠合板尺寸、预埋件尺寸、外观质量等,并做好标识放置堆场。本研究生产的叠合板中固废掺量达78%,产品1d脱模强度28.2MPa,7d强度43.6MPa。产品外观质量良好,颜色均匀一致,混凝土整体密实度高,无蜂窝露筋孔洞现象,无明显的缺棱掉角、翘曲不平等外形缺陷和麻面、掉皮、起砂等外表缺陷。产品综合质量符合GB50204—2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》的要求。全铁矿骨料叠合板如图6所示。

图6全铁矿骨料叠合板及外观质量结论

(1)铁矿废石具有力学性能稳定、强度高的特点,用其制备的砂、石骨料,其物理性能指标良好,可完全替代天然骨料用来配置不同强度等级混凝土。(2)针对铁矿骨料的级配差、表观密度大导

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