版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
...wd......wd......wd...400KA电解系列噪声问题的分析报告关于槽噪声目前定义存在一定的分歧。各个研发机构对槽噪声的解释也各有不同。甚至计量单位上也存在较大偏差。大家共同认可的观点是槽噪声显出了电解槽内的波动状况,是电解槽综合工作状况的反映。下面根据沈阳设计院设计的400KA电解系列的噪声统计和分析情况,来对噪声进展一下浅析。噪声判定槽噪声是依据槽电阻变化最大最小差值判定的,当变化差值在一定时间内超过限定范围,则认为波动。目前设定是:噪声判定值的单位:nohm〔如不特别声明,噪声单位为nohm。〕噪压显示的单位:mV〔约等于噪声值乘以电流值。〕高噪声设定值:150mV低噪声设定值:60mV高噪声附加电压:60~150mV附加电压时间:15分钟出现上下噪声时,灵敏区为上限:100mV下限为30mV变化差值判定间隔为1分钟,完毕条件为0~4分钟。采样最小间隔目前的资料尚无法确定。估计为ms级数据判断。在电解槽发生效应〔即电压超过8V〕期间,该台电解槽不判断噪声。最正确噪声值经过4326台次统计,日无干扰平均噪声为62.58nohm。无干扰噪声的数据去除了日噪声中受电流变化大于±5kA、效应期间前后4分钟、换极后90分钟和电压摆期间的数据。根据400KA电解槽设计的技术指标,在良好的工艺技术条件和标准的日常操作下,噪声值低于60nohm〔即:在400KA电流下,噪压低于24mV〕,即认为实现设计目标。但设计院认为该电解槽可以实现的理想状况的噪声值为40nohm〔即在400KA系列电流下,实现噪压16mV〕以下。噪声的影响因素影响电解槽噪声的因素有许多方面内容,设计院当初的工艺设计要求包含以下几个方面的内容:工艺条件的保持根据设计,400KA电解槽主要的工艺技术要求需要到达下面8条,为理想工艺技术条件。1.1电解槽工作电压: 4.148V1.2电解温度: 940~960℃1.3电解质分子比: 2.3~2.51.4电解质水平: 20~22cm1.5铝液水平: 18~20cm1.6极距: 4~4.5cm1.7效应系数: 0.08次/台·日1.8氧化铝浓度: 2~3%原料质量400KA电解槽主要的原料需要到达以下质量要求,才能将噪声控制到较低水平。2.1氧化铝氧化铝的化学成分应满足YS/T274-1998二级品以上要求。氧化铝的化学成分(YS/T274-1998)牌号化学成分%Al2O3>杂质含量,<Fe2O3SiO2Na2O灼减AO-198.60.020.020.501.0AO-298.40.030.040.601.0AO-398.30.040.060.651.0AO-498.20.050.080.701.0注:1.Al2O3含量为100%减去表中所列杂质总和的余量。2.表中化学成分按在300℃±5℃温度下烘干23.表中杂质成分按GB8170处理。2.2氟化铝氟化铝的化学成分应满足GB/T4292-2007二级品以上要求。氟化铝的化学成分(GB/T4292-2007)等级化学成分%大于杂质,小于FAlNaSiO2Fe2O3SO42-P2O5H2O,50℃,特一级6130.00.50.280.100.50.040.5特二级6030.00.50.300.130.80.041.0一级5828.23.00.300.131.10.046.0二级5728.03.50.350.151.20.047.02.3冰晶石冰晶石的化学成份应满足GB/T4291-2007二级品以上要求。冰晶石的化学成分(GB/T4291-2007)等级化学成分%FAlNaSiO2Fe2O3SO42-CaOP2O5H2O灼减,550℃30大于杂质,小于特级5313320.250.050.70.100.020.42.5一级5313320.360.081.20.150.030.53.0二级5313320.400.101.30.200.030.83.02.4阳极炭块阳极炭块理化性能见下表:阳极炭块理化性能(YS/T285-2007)牌号灰分%电阻率μΩ·m热膨胀率%CO2反响性mg/(cm2.h)耐压强度N/mm2体积密度g/cm3真密度g/cm3不大于不小于TY-10.50550.4545321.502.00TY-20.80600.5050301.502.00TY-31.00650.5555291.482.00注:CO2反响性作为参考指标。抗折强度由供需双方协商。对于有残极返回的产品灰份要求,由供需双方协商。表中数据按GB/T8170处理。日常操作管理电解槽的各项日常管理工作对噪声均有一定程度的影响,尤其是下面几项工作3.1电解槽的日常维护和保养3.2换极管理3.3出铝管理3.4抬母线过程管理3.5自控系统管理3.6工艺技术条件日常管理3.7工作人员的技术素质培养系列电流的平稳程度系列电流保持在±5KA范围内,且不剧烈不动,对噪声的影响较小。目前一公司电解槽噪声控制情况根据设计目标,按照各影响因素进展良好的控制,在系列电流在±5KA范围内,电解槽噪声可以控制在60nohm〔即:在400KA电流下,噪压为24mV〕以下。设计院并未针对各种技术指标进展量化的分析,目前尚不能确定各种工艺参数对噪声的影响程度。电解一公司在生产过程中,利用2008年11月26日~2009年3月12日的数据进展统计和分析。得到下面结果:目前,我们电解槽噪声的平均值在80~110nohm,应该有较大下降空间。影响噪声控制的原因很多,下面针对启动后噪声的开展过程、各种影响因素对噪声的影响程度进展分析:1、启动时间阶段的噪声变化情况1.1启动8天内的平均噪声变化和具有特征变化情况当电解槽启动8天之内噪声值急剧下降,约下降30~50nohm。随着工艺条件转入正常的进程,到第八天根本可以到达平均值水平。1.2启动30天内的平均噪声变化和具有特征变化情况第八天后,一直到第21~25天噪声开场后有小幅提升,幅度约为20~30nohm。原因同该段时期的工艺调整有关系。1.3启动60天内的平均噪声变化和具有特征变化情况启动一个月后,噪声值又逐渐降到平均水平。这时工艺条件和相应的管理也逐步完善。1.3启动120天内的平均噪声变化和具有特征变化情况根据以上数据显示,超过60天后,平均噪声总体趋于平稳,根本保持在平均工艺条件的水平。2、工艺条件对噪声的影响由于院方无法提出具体的工艺条件对噪声的影响情况,我们应用统计学观点,分析其影响程度。由于数据的时间长度和采样广度的限制,以下分析结果,仅供参考。在以后我们还将数据不断分析已取得完整的分析结果。2.1效应情况由于沈阳博宇设计的槽控机没有设计效应时的噪声判断,并且拒绝提供判定噪声的详细规则,因此无法确定效应对噪声的准确影响。2.1.1效应对噪声的影响情况平均每个效应,系列电流不发生波动的情况下,除超过8V以外局部就会将该时间段内的噪声提高2375nohm〔即:在400KA电流下,噪压为950mV〕。按照平均效应系数0.19、平均影响时间8min计算,平均每天效应造成的噪声提升为2.08nohm〔即:在400KA电流下,噪压为0.832mV〕,下面是一个效应发生的图例。如果仅从发生效应的电解槽看,一个效应对全系列的噪声值影响不是很大。但是根据目前运行情况发现,一旦发生效应,即使是闪烁效应,系列电流就会剧烈波动。从而影响电解槽系列的控制效果,进而产生大量噪声,甚至是上下噪声大面积出现。具体影响情况可以从系列电流波动对噪声的影响中反映出来。为什么会产生大量噪声呢主要有以下两个原因:电流变化可以直接导致电解槽的实际波动加大。槽噪声是依据槽电阻变化最大最小差值判定的。而电阻的根本计算为:电阻=〔槽电压-1.65〕/系列电流。而槽电压的根本构成为:槽电压=阳极电压降+母线电压降+电解质压降+炉底压降。从计算公式可以看出,电阻的变化是一个随着电流变化的非线性过程。一旦电流剧烈变化,电阻值计算存在的问题就会暴露出来。,因此大大加剧了计算电阻的偏差。剧烈的电阻变化会导致氧化铝浓度判断偏差,直接影响到加料周期的调整,从而使槽况趋恶。槽况不好又会影响到电解各种工艺指标的保持,效应的发生机率大大增加。由于发生效应与导致槽况趋恶的比例为1:N〔N>>1〕。这就形成了一个恶性循环过程。因此在供电系列电流稳流系统能够及时响应电流变化前,减轻这种影响的主要手段就是降低效应系数〔包括闪烁效应〕和降低效应电压。2.1.2启动后90天电解槽效应统计根据以以下图的效应发生情况的统计,随着启动后时间的推移效应系数不断下降。逐步接近设计要求。按照设计效应系数小于0.1,最正确可实现0.08以下。那么如果阻止上述恶性循环过程的发生,效应对系列电流的影响也会逐步降低。2.2系列电流2.2.1在系列电流波动时,单台电解槽的噪声变化情况当系列电流波动时,由于磁场平衡受到影响和电阻的换算斜率发生变化,噪声值会发生剧烈变化。下面根据不同电流波动范围的统计情况,进展计算:电流波动范围大于±20KA时,单台平均噪声值提高170~580nohm。系列平均噪声提高310nohm。具体单槽影响图如下:电流波动范围大于±10KA,小于±20KA时,单台平均噪声提高90~340nohm。系列平均噪声提高195nohm。电流波动范围大于±5KA,小于±10KA时,单台平均噪声提高20~180nohm。系列平均噪声提高70nohm。电流在395~405KA之间波动时,噪声值影响较小。2.2.2系列电流在各波动幅度的平均噪声统计情况根据近一个月内电流对噪声影响程度,得到如下结果:电流波动范围大于±20KA的日平均影响时间为:9min15s,对日平均噪声的影响值为:1.99nohm〔即:在400KA电流下,噪压为0.8mV〕。电流波动范围大于±10KA,小于±20KA的日平均影响时间为:89min,对日平均噪声的影响值为:12.05nohm〔即:在400KA电流下,噪压为4.82mV〕。电流波动范围大于±5KA,小于±10KA的日平均影响时间为:125min,对日平均噪声的影响值为:6.08nohm〔即:在400KA电流下,噪压为2.43mV〕。按平均每天效应系数为0.19,平均电压为20.4V,平均峰值电压为32.3V进展分析计算,系列电流对噪声的影响幅度高于20nohm〔该情况下,平均噪声值为102nohm左右〕。以以下图为2009年3月9日的全天电流变化情况:2.3换极2.3.1换极过程中噪声变化情况目前,400KA电解系列执行29天换极,平均每天换0.827次。每次换极平均影响噪声时间255秒。平均每次噪声提升210nohm。对日平均噪声影响为0.5nohm〔即:在400KA电流下,0.2mV〕,由于换极进程不可防止,且影响较小,所以可以忽略不计。以以下图为一个换极过程的曲线图。2.3.2换极后出现的几类异常情况以及该情况对噪声的影响换极后2~4小时后〔当换极后,第一个〕出现巨幅电压摆,个别点噪声值甚至可以超过19000nohm。根据2009年2月12日~2009年3月13日〔共30天〕,先后发生23次。以以下图为波动最剧烈的一次,该槽当天平均噪声到达373nohm。由于该种现象没有方法进展详细统计,只能根据该槽高于本日系列平均噪声值的局部进展计算。平均提升单日噪声值为0.93nohm〔即:在400KA电流下,噪压为0.37mV〕换极后出现超长减量期,绝大局部时间超过3小时。在减量期的电压不进展调整造成电压过低。影响电解工艺条件。后期对噪声的影响较大。具体是例图如下:换极后出现大量增减量快速转换的小周期,根据分析认为计算机系统判定的氧化铝浓度变化太快造成。具体事例如以以下图:2.4出铝2.4.1出铝过程中噪声变化情况目前,400KA电解系列执行单台每日出铝。每次出铝平均影响噪声时间300秒。平均每次噪声提升130nohm。对日平均噪声影响为0.45nohm〔即:在400KA电流下,噪压为0.18mV〕,由于出铝进程不可防止,且影响较小,所以也可以忽略不计。2.4.2目前,尚未出现由于出铝造成的异常情况。2.5电解质分子比根据各分子比阶段的平均噪声统计结果,分子比在2.38~2.56之间,平均噪声较低,影响值约为7nohm〔即:在400KA电流下,噪压为2.8mV〕2.6电解温度对噪声的影响根据各电解温度阶段的平均噪声统计结果,电解温度在944~965摄氏度之间,平均噪声较低,影响值约为4nohm〔即:在400KA电流下,噪压为1.6mV〕2.7电解质水平对噪声的影响根据各电解质水平阶段的平均噪声统计结果,电解质水平在18~22cm之间,平均噪声较低,影响值约为4.7nohm〔即:在400KA电流下,噪压为1.88mV〕。启动90天以上的槽台数太少其统计数据仅供参考。在2009年3月初,发生压铝问题,许多电解槽出现电解质收缩的现象。造成至少40台电解槽槽况恶化,平均噪声上升到达18nohm。2.8铝液水平对噪声的影响根据各铝液水平阶段的平均噪声统计结果,铝液水平在18~23cm之间,平均噪声较低,影响值约为4nohm〔即:在400KA电流下,噪压为1.6mV〕。启动90天以上的槽台数太少其统计数据仅供参考。2.9工作电压根据各工作电压阶段的平均噪声统计结果,工作电压在4.12V~4.16V之间,平均噪声较低,影响值为8.4nohm〔即:在400KA电流下,噪压为3.36mV〕。2.10氧化铝浓度根据各氧化铝浓度的平均噪声统计结果,未发现他对噪声有什么直接影响。可能和氧化铝浓度的化验周期有关,较少的数据量无法反映出直接的数据规律。根据日后更多的数据分析结果才能分析出来。1.11氟盐加工次数根据各氟盐加工次数的平均噪声统计结果,氟盐加工次数在28~40次之间,对噪声影响较小较低,影响值为8.2nohm〔即:在400KA电流下,噪压为3.28mV〕。1.12实际控制加工间隔根据实际控制加工间隔的平均噪声统计结果,实际控制加工间隔在66~75s之间,噪声值较低,影响值为10.8nohm〔即:在400KA电流下,噪压为4.32mV〕。1.13阴极压降根据阴极压降的平均噪声统计结果,阴极压降越低,噪声值较低,影响值超过10nohm〔即:在400KA电流下,4mV〕。我们的阴极压降均值约为0.35mV。根据以往的经历说明,随着槽龄的增长阴极压降也在逐渐增加,当槽寿命到达2000天以上时,既使阴极没有破损,也会由于阴极压降过高。根据设计,目前的阴极压降可以降低到0.32mV以下。目前出现过日平均噪声小于50的78台次的槽状况均不属于正常状况,需要更多的数据积累才能满足分析需求。上述十三种情况分析中,分子比、电解质水平、铝液水平、氟盐加工次数和氧化铝浓度均未到达宏观分析数据量。根据目前情况反响,需要到2009年7月8日才能到达数据要求。因此这几种影响值均为近似分析,准确结果需要到数据量足够的情况。上面的数据趋势均采用采用二阶滤波或加权平均法获得。由于各种数据条件尚未完全具备,其他可分析数据如卡具压降、加料周期控制、阳极调整和极距等关键工艺参数尚未取得有效的分析结果。根据以后的运行情况,将逐步进展统计分析。降低噪声需要做的工作根据上面的分析,我们得出一个结论。降低噪声是一个系统工程。噪声控制本身就是优化电解槽系列运作的一个必要手段。它涉及管理、设备和人员多方面的问题,工作难度较大。降低噪声需要做的工作有以下几个方面:1、促进工艺人员提高技术素质,转变观念。沈阳博宇的控制核心采用氧化铝浓度跟踪控制。氧化铝浓度跟踪是通过电阻换算来的,它的影响因素很多,因此需要我们工艺人员有效的了解电解槽的各种状况,充分了解电解槽的控制理念。采用完全氧化铝浓度跟踪与我们以前接触过的槽控机控制理念均存在较大差异,需要我们的工艺人员适应这种变化。根据目前的使用情况,有很多工艺人员根据槽况有效的利用系统控制,在他们的工作范围内,完成的效果非常好。槽控机控制系统只是一种复杂的控制工具,终究怎么才能把电解槽控制好,需要广阔工艺人员的合理掌握。因为任何控制系统都存在这样那样的缺陷,这就需要工艺人员根据实际情况进展把握。2、保持良好的工艺条件2.1分子比、槽温度、两水平等工艺条件尽量靠近设计要求,建议工艺参数值调整到以下范围:电解槽工作电压:4.12V~4.16V电解温度: 945~960℃电解质分子比: 2.38~2.5电解质水平: 18~20cm铝液水平: 20~22cm氧化铝浓度: 2~3%阴极压降:小于0.32mV实际控制加工间隔:66~75s日氟盐加工次数:28~40次效应系数:小于0.082.2改善电解槽工况,降低AE系数目前,我们效应系数在0.14~0.4之间,平均效应系数为0.26。按启动时间和工艺状况管理计算,未来即使没有重大改良,效应系数也可降低到0.19,存在较大的下降空间。在改善电解槽工况和降低效应系数上,我们需要做以下工作。2.2.1设置适宜的加工间隔依据电解槽曲线分析槽况,从周期切换的情况,来计算加工间隔的设定值。设定好加工间隔不宜频繁改动。尤其是一天内更改数次。因为加料控制周期解析完成需要时间,而且对槽况平稳不利。如果下料口存在问题,应先处理问题,不建议因此更改加工间隔。建议修改氧化铝浓度变化较快的电解槽加工间隔前,对电解槽打壳下料系统进展一下完整的检查。当某台电解槽频繁出现超长减量期,检查打壳加料没有任何问题时,延长加工间隔。2.2.2标准换极过程操作根据前面的分析,标准换极过程对电解槽的控制具有相当大的意义。2.2.3尽可能减少人为干预。坚决制止手工用电磁阀下料。降低手动干预次数。进展各类动作时,尽量使用半自动开关。2.2.4利用工区曲线及时发现异常状况出现以下现象时,请及时检查电解槽的各方面。24小时曲线有较长时间〔>3小时〕连续减量加料,应检查打壳加料和及时调整加料间隔〔延长〕,并检查槽况有无异常。出现仅有1.2倍减量时,注意检查打壳加料。频繁进展阳极动作。24小时曲线中,周期变化严重不均匀。24小时曲线中,周期变化大于15次。2.2.5及时检查打壳下料系统和下料口的状况2.2.6了解根本控制理念,采用适宜的手段处理异常情况。下面举几个异常情况和处理的方案,供大家参考:当电解槽走了较长时间减量周期时,发生了低电压现象,需要人工调整时,建议手工调整值应调到比目标值低15mV左右。按了“出铝〞键,但并未出铝,必须在将槽控机出铝过程取消。发生料口堵的现象,如果没有特别大的必要,不要把清开的料直接加到电解槽内,以免造成周期转换判断不准确,发生新的问题。用槽控机操作阳极升降,发现电压变化不大,及时检查问题,不要盲目动作。2.2.7及时调整电解槽的工艺状况。2.2.8想方法解决压铝问题。保证电解槽控制设备尤其是打壳、加料设备运行正常。3.1根据生产曲线系统,及
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 工业互联网网络安全防护措施合同
- 康养旅游投资合作协议2026
- 2026年药品员工培训测试题及答案
- 2026年白酒期末测试题及答案
- 2026年情人脑力测试题及答案
- 2026年泰安小升初数学测试题及答案
- 2026年北森人才测试题及答案
- 2026年数数 数的 测试题及答案
- 2026年八上仁爱期末测试题及答案
- 2026年下载考试心里测试题及答案
- 2026河北保定数字城市投资发展集团有限公司公开招聘工作人员6人笔试参考题库及答案详解
- 2025-2026学年第二学期学校安全工作总结-守安全于日常谋长效于闭环
- 广东省广州市番禺区2024-2025学年一年级下学期数学期末测试卷
- 四川省凉山彝族自治州2023-2024学年八年级下学期7月期末考试数学试卷(含答案)
- 人教版八升九年级物理暑假自我检测达标卷(带答案)
- 1996年劳动合同范本模板
- 经颅磁刺激技术(TMS)理论知识考核试题及答案
- 保险行业监管与合规
- 山东烟台黄渤海新区教育系统事业单位招聘中小学、幼儿园教师考试真题2022
- GB/T 42449-2023系统与软件工程功能规模测量IFPUG方法
- GB/T 24177-2009双重晶粒度表征与测定方法
评论
0/150
提交评论