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文档简介

项目十通风空调设备故障处理城轨交通通风与空调系统单元1常见故障处理

地铁通风空调在日常运行中出现的故障,需要专业的运营维护人员及时处理,才能保证整个通风空调系统长期高效、安全地运行,下表为列举的较常见故障处理及分析。一、组合式空调机组及柜式风机盘管常见故障及分析单元1常见故障处理

单元1常见故障处理

二、冷水机组及制冷系统常见故障及分析常见故障及分析单元1常见故障处理

三、冷却塔常见故障及分析单元1常见故障处理

四、空调水泵常见故障及分析单元1常见故障处理

单元1常见故障处理

单元2典型故障处理

2.1某车站风机电机轴承更换一、故障现象某站工作人员在巡检时发现车站A端环控机房内回排风机有异响,当即就地停机,随后切断电源。二、故障影响车站A端通风大系统无法正常运作。三、故障分析风机异响原因主要有:1.三相电压不平衡。2.叶轮变形。3.轴承损坏。经过排除判断,属风机轴承磨损严重所致,需更换风机电机轴承。四、故障处理1.工器具准备扳手、卡簧钳、螺丝刀、撬杠、榔头、拉马等2.拆卸轴承步骤(1)拆出平键,用一字螺丝刀顶在平键与轴承端面缝隙处,一字螺丝刀保持向上的仰角,轻轻敲击使平键褪出。(2)拆出轴承盖,松掉端盖预紧螺栓,用撬杠撬松端盖。(3)双手分开180°均匀使力,撬出端盖,拆除端盖。(4)拆出卡簧,将轴承内盖褪掉,用拉马卡注轴承外圈。(5)加压使拉马轻轻预紧,再观察拉马是否保持平行(6)确认拉马调整合适后加压,当听到“噔”的一声后,说明轴承已松,此时继续加压直到退出轴承为止。单元2典型故障处理

3.轴承安装步骤(1)将轴承放入轴承档位置,使用软金属方型杆垫在轴承内圈,沿圆周轻轻敲击,稍稍预紧之后观察轴承是否保持合适位置,水平度、平行度等。(2)使用另外一块废旧轴承垫在需要更换的轴承外面,然后用软金属方型杆敲击轴承内圈,直至需要更换的轴承安装到位。(3)将轴承内、外盖清理干净,涂抹新的润滑脂。润滑脂涂填充量为,轴承饱和填充,润滑脂填充轴承100%空间,轴承内盖和轴承外盖分别填充1/2填充完润滑脂后,将轴承内盖用力紧贴在轴承上单元2典型故障处理

(4)安装电机端盖,用榔头轻轻敲击端盖外侧加强筋部位,缓慢预紧,注意要均匀敲击,使端盖平行装入。(5)敲击到位后,用轴承盖螺栓找正。如果轴承内盖与端盖螺栓孔有偏移,需一只手旋转端盖,另一只手用螺栓找正孔位,找正后进行适当预紧。(6)装配电机端盖,找正后将端盖与机座预紧,并安装到位。预紧过程中需均匀预紧,不能把一个螺栓预紧到位后在预紧另外一个。(7)取下找正螺栓,装配轴承盖,装配完成后,用枕木垫在轴伸端面上,用榔头敲击枕木来释放装配应力。单元2典型故障处理

2.2某站冷水机组油位开关更换一、故障现象某站工作人员在调试冷水机组LS-1时发现设备无法启动,操作界面显示油位开关报警,清楚历史事件后,尝试开机仍然无法启动。二、故障影响站内负荷较大,LS-1冷水机组无法开启,LS-2开启后降温效果不佳,站内舒适度较差。三、故障分析冷水机组无法启动,显示油位开关报警故障,有两个原因会导致油位开关报警:1.冷水机组内冷冻机油少。通过视油镜观察油位正常,排除冷冻机油少的原因。2.冷冻机油油位开关故障。需更换油位开关。通过视油镜观察油位正常,排除冷冻机油少的原因,需更换油位开关。单元2典型故障处理

四、故障处理1.工器具准备扳手、真空泵、检漏仪、螺丝刀、肥皂粉等。2.更换步骤(1)打开压缩机吸、排气两端的大工艺球阀,利于油的排放。(2)从压缩机中部最低点工艺球阀放油。(3)放一段时间后待放油管中的油呈泡沫状,打开压缩机排气端的放气阀,直至无油流出为止。(4)无油流出后,从面板端压缩机接线盒下方端盖处放油,铺好纸板,塑料袋,保证油流入油桶内,然后拆下端盖(油位开关位于端盖内)。单元2典型故障处理

(5)从八孔端盖取出旧油位开关,取出要更换的新的油位开关,用钳形表测量油位开关两接线端子是否良好导通,油位开关安装好后,重新测量油位开关端子的导通情况,油位开关动作是否灵活。(6)抽真空。安装好油位开关所在的端盖,用放油管连接真空泵与压缩机排气端的放气孔进行抽真空。抽真空一个小时左右后,用真空计测量压缩机的真空度(真空度≤1000Pa),真空度的测量在抽真空的位置。(7)真空度≤1000Pa达到要求后,抽真空的同时进行注油操作,保证边抽真空边注油。(8)检漏。用肥皂粉对设备上各门出口处进行检漏测试。(9)检漏结束后,给机组送电预热8h后开机测试。单元2典型故障处理

2.3某站水泵机械密封更换一、故障现象某站冷水机房内冷却水泵泵体下端滴水。二、故障影响无明显影响,但泵体漏水需处理。三、故障分析泵体漏水主要有两个原因:1.泵壳腐蚀穿孔。2.机械密封损坏。经过排除,泵壳无穿孔,漏水属机械密封磨损所致,需更换机械密封。单元2典型故障处理

四、故障处理1.工器具准备活动扳手、套筒扳手、一字螺丝刀、一字螺丝刀、沙纸、干净棉布、润滑脂等。2.机封拆卸步骤(1)关闭水泵电源,断开水泵总电源,并做好警示标志,谨防拆卸时被人为误送上电。(2)对称拆开泵体端盖螺丝。(3)将电机连带叶轮全部抽出,用套筒扳手松开叶轮固定螺丝。(4)用拉马将叶轮往外拉,如拉不动可用小木块垫在叶轮上,用锤子敲击,并慢慢转动叶轮,注意如是铸铁叶轮,注意防止拉马将叶轮拉裂。单元2典型故障处理

单元2典型故障处理

(5)拆下叶轮后,观察机封状态,先将动环慢慢往外抽出拆下,如比较紧可使用润滑油喷于轴上,取下动环。(6)取下动环后,可见机封静环,静环嵌于泵体口处,可用小一字起轻轻撬动,注意静环外圈有L型或O型密封圈,撬动是防止将密封圈撬坏。3.机封安装步骤(1)对泵轴进行清理,必要时可用砂纸轻轻打磨,用干净布将泵轴及静环槽擦干净,注意一定不能有杂物及小颗粒。单元2典型故障处理

(2)在电机轴及静环槽内涂上润滑脂,用干净棉布将新机封静环擦干净,在静环外圈及端面也涂上润滑脂,然后将静端面朝外环嵌入静环槽内,注意一定要平整。

(3)将动环擦干净后在内圈及端面涂上润滑脂,端面朝内轻轻旋转慢慢将动

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