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文档简介
长隧道施工过程中洞内有害气体及粉尘
的检测与防治技术
第一章研究总报告
1.1概述
1.1.1任务来源
XX至XX高速公路XX隧道设计为双线分离式隧道,左线全长2891m,
右线全长2927m,亘口施工1400m以上。由于隧道开挖时地层中会释放
出CO、CCh、NO2、CH4等有害气体;加之施工过程由于爆破开挖、喷
射硅施工及装渣无轨运输车辆废气排放,洞内会产生大量的粉尘和有害
气体,排除或降低有害气体及粉尘浓度,改善劳动条件,保障施工作业
人员的身体健康,是安全生产的需要,是职业劳动保障中检测控制的重
要内容之一。为了掌握和推广应用“隧道洞内有害气体及粉尘浓度的检测
方法和防治技术”,公司06年确立了《单口1000米以上公路隧道内有害
气体防治与检测技术》科研课题,同年经局批准立项,编号06A11,由
三公司罗定项目部实施完成。
1.L2研究依据
(1)国内类似隧道工程的成功经验;
(2)《煤矿安全规程》、《隧道工程试验殓测技术》、《铁路隧道施工技
术安全规则》、《公路隧道施工规范》等;
(3)《作业场所空气中粉尘浓度测定方法》(GB5748-85)及常规甫害
气体测定方法;
(4)xx隧道的设计资料。
1.1.3工程概况
XX至XX高速公路位于XX省东部,起点位于XX市XX县的XX
(K025+200〜K050十000),终点位于xx省xx市的十八里铺(K324十000〜
K334+730),全长231.06km(不含宁夏段)。路线走向与既有国遒G312
公路基本平行,并将其作为辅道。本合同段为XX至XX高速公路土建工
程LD6合同段,起点里程为K128+700,终点里程为K136+298.442,路
线全长7.598km;xx隧道是全标段的控制工程,也是全线的重点工程之
一。隧道设计为双线分离式,左线全长2891m,右线全长2927m,进出
口4个工作面同时施工。由三公司罗定项目部负责进口左线隧道施工
1445.5m,其中LK129+645〜LK130+040段线路纵坡为2.097%,
LK130+040〜LK131+090.5段线路纵坡为1.87%;右线隧道施工1463.5m,
纵坡均为1.87%。根据围岩类别不同,开挖断面为84.4〜109.32肝,成
洞后净高7.032m,净宽10.86mo
1.1.4技术的先进性或技术难点
(1)选用先进的检测仪器,对不同工序的有害气体及粉尘含量分别进
行检测和分析,并得出结论;
(2)根据检测结果,检算施工中所需的通风量,确定施工中采取的通
风方式和风机配置;
(3)制定防治措施,最大限度地降低有害气体和粉尘在施工中的危害
程度。
1.2研究的目的、方法、手段及工作流程
121研究的目的、方法、手段
(1)作为隧道施工的管理人员和技术人员,必须对隧道施工过程中洞
内可能发生的各种冷害气体、性质、来源、发生量以及国家对这些有害
气体的控制标准有比较明确的认识,对其含量、超标情况要及时掌握;
(2)借助选进的仪器对洞内有害气体含量进行检测;并根据检测结果
制定相应预防措施;
(3)检算稀释这些有害气体所需的通风量,并根据通风量选择最合适
的通风方法、风管直径、风机功率,以改善洞内施工环境,确保施工人
员身心健康,提高生产效率。
(4)为以后类似工程施工积累经验。
1.2.2工作流程
编制检测计划一检测仪器选型一分时段、分工序检测一检测数据分
析f采取防治措施一总结经验。
1.3课题研究的关键技术
(1)对不同工序施工时地层释放的有害气体和粉尘进行检测,并时实
监控其浓度变化;
(2)施工过程中通风量、通风方式和风机配置;
(3)制定防治措施,排除或降低有害气体及粉尘浓度。
1.4取得的成果及技术创新点
公路隧道在采用常规施工方法的前提下,通过对有害气体及粉尘浓
度检测,掌握了公路隧道单头施工不同深度时,各施工工序有害气体和
粉尘的实际含量情况,对照检验标准查找原因,采取超前探测、排放、
通风、防护等综合欠理的方法,有效地将有害气体和粉尘含量减小到最
低程度,保证了施工人员的身心健康,工程的顺利进行。
本课题通过对施工组织设计中配备的通风设备进行严格的对比计
算,对通风时间、通风量加以严格制度管理,该成果技术也可用于不超
过2000米的隧道施工,并为以后类似工程施工提供经验借鉴。
1.5研究的过程及课题组成员并致谢
该科研课题于2006年6月份开始实施,至2007年12月完成,历时
18个月。自开展科研攻关以来,项目部高度重视,并成立了科研小组,
根据课题研究的主要内容及技术创新点,结合施工实际,经过辛勤努力,
圆满完成了科研任务,取得了预期效果。
2.2.3检测的目的
(1)作为隧道施二的管理人员和技术人员,必须对隧道施工过程中洞
内可能发生的各种有害气体、性质、来源、发生量以及国家对这些有害
气体的控制标准有比较明确的认识,对其含量、超标情况要及时掌握。
(2)借助选进的仪器对洞内有害气体含量进行检测;并根据检测结果
制定相应预防措施。
(3)计算稀释这些有害气体所需的通风量,并根据通风量选择最合适
的通风方法、风管直径、风机功率,以改善洞内施工环境,确保施工人
员身心健康,提高生产效率。
(4)检验技术措施效果,正确指导隧道施工,为以后类似工程施工积
累经验。
2.2.4检测的依据及执行标准
xx隧道有害气体的检测以《煤矿安全规程》、《隧道工程试验检测技
术》、《铁路隧道施工技术安全规则》、《公路隧道施工规范》为主要依据,
并根据其具体规定对有害气体进行检测、控制,按照GB5748-85《作业
场所空气中粉尘浓度测定方法》及常规有害气体测定方法执行。其控制
标准见表2-1。
有害气体极限浓度标准表2-1
序号有害气体名称单位极限值
瓦斯总回风道风流中浓度小于0.75;工作面浓度不大于1.5
1(CH4)%
2一氧化碳(CO)mg/m330
3温度℃28
2(每立方米空气中,含有10%以上游离二氧化硅的粉尘必
4粉尘mg
须在2mg以下)
2.2.5检测仪器的配置
针对xx隧道施二中有害气体检测需要,经实用性经济技术比较,确
保检测准确的前提下,选用了三种5台有害气体检测仪器,其产地、型
号、用途、主要技术指标、特点及使用方法见表2-2。
有害气体检测仪器统计表表2・2
序
仪器产地、型号、数量
号主要技术指标特点受用方法
名称用途(台)
1.测量范围:(0—5.0)%;
2.测量精度:(0〜1.0)%,允许
可固定悬挂,固定在学子
煤炭科学研误差±0.1%:(1.0〜5.0)%,允许
也可移动测面,回风区或
瓦斯检究总院重庆误差±10%真值;
试;连续检测,瓦斯可能聚
1测报警分院;测13.报警点:(0.5〜2.0)%范围内
携带方便,具集区;由检测
仪任意设定;
CH4有声光报警功人员进洞随
AZJ-20004.催化元件使用寿命:一年以
能身携带
上;
5.外形尺寸:98x57x28mm
1.测量范围:(0-1000)X10-操作、携带方
6.便,使用寿命
可在学子面,
2.基本测量误差:0-100xl(r长,性能稳定,
回风区或在
煤炭科学研6今2+2.0%真值;具有间歇式声
一氧化密闭、风电闭
究总院重庆(100-500)x106a9%真值;光报警功能,
2碳检测1锁等环境空
分院;测CO(500〜1000)x10-6<10.0%真值;为矿用本质安
报警仪气检测;由检
CTH6003.报警点:(10〜250)%连续可全型仪器,可
测人员进洞
调;在具有瓦斯、
4.泉样方式:扩散式随身携带
粉尘爆炸危险
5.外形尺寸:127x65x25mm的场所使用
煤炭科学研双气泵采样,
究总院重庆数显计时,具将仪器放置
分院;定点有气流稳定、或悬挂在被
1.采样流量:3.8L/min;
监测粉尘作负载能力大、监测的粉尘
呼吸性2.采样流量误差:<2.5%
业环境中一工作时间长、环境中,采样
3粉尘采13.采样流量稳定性:<5%
个工班或更操作方便的特口迎向风流
样器4.采样准确度:<10%
长时间内的点,适合在具方向,并保持
5.外形尺寸:310x125x125mm
呼吸性粉尘有瓦斯、粉尘仪器始终处
平均浓度爆炸危险的场于水平状态
AZF-01所使用
将天平置于
稳定的工作
1.称量范围:0〜200g;在使用前进行台上,避免震
h.海精密科2.重复性误差:0.0002g:校准操作:具动、阳光照射
电子天学仪器有限3.稳定时间:<s;有点数功能;和气流;使用
41
平公司4.自校磋码量值:200g与微机连接后前观察气泡
FA2004N5.外型尺寸:324x217x335mm;数据可连续输是否居中,用
6.实际标尺分度值:0.1mg出底角螺旋使
气泡居中;检
测粉尘重量
测量洞内温
干湿温河北红星仪使用简单,携度;由检测人
51测量范围:-25〜50c
度计表厂带方便员进洞随身
携带
图1:有害气体检测仪器图2:瓦斯气体检测
图3:粉尘检测图4:一氧化碳检测
226检测的方法、频率
在确定主要检测项目后,结合设计图纸及规范要求,科研小组编制
了详细的检测计划,即:在隧道施工100〜500米范围内,每15〜20天
检测一次;在隧道施工500〜800米范围内,每10〜15天检测一次;在
隧道施工800-1000米范围内,每6〜8天检测一次;在隧道施工1000
米以上时,每3〜5天检测一次;检测按照掘进、出喳运输、喷浆、二衬
不同工序进行检测,并对检测数据分别进行归纳分析。另外,在衬砌台
车距洞口距离超过200m后,针对衬砌台车处烟尘聚集且短时间内难以排
出现象,单独进行检测分析。
2.2.7检测数据整理及分析
2.2.7.1在0〜500m范围内,主要为IV级、V级、V加强围岩,开挖断
面100.3〜109.32m2,每循环进尺2.3〜3.3m。开挖超过100米时,开始对
各施工工序进行检测,检测频率15〜20天。在500米范围检测结束后,
CH4含量为0(即:0〜5()0米范围内地层中不含瓦斯),粉尘及CO检测
数据分析整理后如图5、6所示:
0〜50(施检测数据分析
0〜500nl检测数据分析
5
G2
G口堀进
二20■出破
&口喷浆
8■规定值
15
5
0
100150200250300350100450500
距洞口距热(m)
图6:0〜50()mC0含量柱状图
从上图可以看出:在隧道掘进。〜500米范围内,掘进过程中,CO
平均含量为8.4mg/m3,粉尘平均含量为0.59mg,洞内平均温度为15.6℃;
出喳运输过程中,CO平均含量为21.6mg/m3,粉尘平均含量为L6mg,
洞内平均温度为16.3C;喷浆施工中,CO平均含量为15.3mg/m3,粉尘
平均含量为3.4mg,洞内平均温度为15.4C;通常二衬舲施工和其他工
序交叉进行,故该工序不单独进行检测。
检测时,科研小组对不同工序、不同掘进深度的通风时间进行了统
计,在掘进100〜300米时,掘进时不需通风,各项检测指标均在允许范
围之内;爆破后通风30min检测,各项指标即可达到要求;出硅运输过
程及喷浆施工中一直保持通风,时间1〜2h。掘进300〜500米时,检测
指标在允许范围之内,在初始掘进时根据洞内情况通风10〜30min,以减
少水汽;爆破通风30min后开始出磴运输,检测各项指标,粉尘及CO
偶然超标,洞内一直保持通风,时间2〜4h;喷浆施工中,在喷浆区域
粉尘超标,其他指标在允许范围,洞内一直保持通风。在采取加强通风、
洒水降尘、减小喷射硅回弹量等措施后,科研小组重点对超标较严重的
出磴作业中CO含量和喷浆施工中粉尘含量分别进行了检测,和采取措
施前相比,粉尘和CO含量均有所下降。粉尘及CO检测数据分析整理后
3
如图7、8所示:粉尘平均含量为1.72mg,CO平均含量为16.8mg/mo
措施后粉生检测数据
措施后CO检测数据
35
30
懵B■M
/2O
旨
■出破
函
的r■规定值
15r
8
—Il
10
5n
0
15020025030035C400450500
距洞口距离(m)
图8:0〜500m措施后C0含晟柱状图
2.2.7.2在500〜800m范围内,主要为IV级、V级围岩,开挖断面
100.3〜106.94m2,每循环进尺2.6〜3.2m。在此范围内对各施工工序检测,
检测频率10〜15天。该范围检测结束后,CK含量为0(即:800米范围
内地层中不含瓦斯),粉尘及CO检测数据分析整理后如图9、图10所示:
500-800m检测数据分析
距洞口距离加)
图9:500~800m粉尘含量柱状图
500〜800m检测数据分析
45
40
管
、口掘进
08■■一口
)1■出髓
明25喷浆
如■■■■U
820n■规定旗
15nun
0
530560I590I620M650680710l740770800
距洞口距离(m)
图10:500~800mC0含量柱状图
从上图可以看出:在此范围内,掘进过程中,CO平均含量为17.7
mg/m3,粉尘平均含量为1.46mg,洞内平均温度为17.6℃;出磴运输过
程中,CO平均含量为30.4mg/n?,粉尘平均含量为2.72mg,洞内平均温
度为17.9C;喷浆施工中,CO平均含量为16.4mg/n?,粉尘平均含量为
4.16mg,洞内平均温度为17.TC;二衬硅施工和其他工序交叉进行,该
工序不单独进行检测。
检测时,科研小组采取同样方法进行统计,开挖5()()〜8()()米范围,
开始掘进时需通风30〜60min,检测指标均在允许范围之内;爆破通风
40〜60min后开始出喳运输,检测各项指标,粉尘、CO存在超标现象,
洞内一直保持通风,时间4〜6h:喷浆施工中,在喷浆区域粉尘超标,
其他指标在允许范围,洞内一直保持通风c在采取加强通风、改变通风
方式、洒水降尘、减小喷射舲回弹量等措施后,科研小组重点对超标严
重的出喳、喷浆施工中粉尘含量及出磴作业中C0含量进行了检测,和采
取措施前相比,粉尘和C0含量均有所下降。粉尘及CO检测数据分析整
理后如图11、12所示:出硅运输过程中,C0平均含量为25.8噌/裙,粉
尘平均含量为L76mg;喷浆施工中,粉尘平均含量为L91mg。
措施后粉尘检测数据
11:500〜800nl措施后粉尘含量柱状图
措施后co检测数据
2.273在800〜1000m范围内,主要为IV级围岩,开挖断面100.3IR
每循环进尺2.8〜3.2m。在此范围内对各施工工序检测,检测频率6〜8
天。该范围检测结束后,CH4含量为0(即:1000米范围内地层中不含瓦
斯),粉尘及CO检测数据分析整理后如图13、图14所示:
800~1000m检测数据分析
距洞口距离加)
图13:800-1000m粉尘含量柱状图
8的〜1000m枪测数掂分析
45
40
35
30
J25
益20
15
10
5
n
图14:800~1000mC0含量柱状图
从上图中可以看出:在此范围内,掘进过程中,CO平均含量20mg/m3,
粉尘平均含量为1.53mg,洞内平均温度为19.5℃;出硅运输过程中,CO
平均含量为34.5mg/n?,粉尘平均含量为2.74mg,洞内平均温度为19.8℃;
喷浆施工中,CO平均含量为18.4mg/n?,粉尘平均含量为4.26mg,洞内
平均温度为19.2℃;二衬硅施工和其他工序交叉进行,该工序不单独进
行检测。
检测时,科研小组采取同样方法进行统计,开挖800〜1000米范围,
开始掘进时需通风3()〜6()min,粉尘及CO有超标现象,其余指标在允许
范围之内;爆破通风60min后开始出硝运输,检测各项指标,粉尘及CO
超标,洞内一直保持通风,时间6〜8h;喷浆施工中,在喷浆区域粉尘
超标,其他指标在允许范围,洞内一直保持通风。在采取加强通风、改
变通风方式、洒水降尘、减小喷射役回弹量等措施后,科研小组重点对
超标严重的出喳、喷浆施工中粉尘含量及出磴作业中C0含量进行了检测,
和采取措施前比较指标下降幅度较大,措施效果明显,粉尘及CO检测
数据分析整理后如图15、16所示:出喳运输过程中,C0平均含量为
27.6mg/m3,粉尘平均含量为L87mg;喷浆施工中,粉尘平均含量为
1.96mgo
措施后粉尘检测数据
(
舒
G)口出硫
邻■喷浆
书
登■规定值
1.65
1.6
1.55
8208408608809009209409609801000
距洞口距离®
图15:800〜1000m措施后粉尘含量柱状图
措施后co检测数据
31
30
9
2
8
2
(2
富
27
L口出磕
H2
・规定俵
的6
8
2
5
2
4
23
22
8208408608809009209409609801000
距洞口距离(m)
图16:800〜1000m措施后C0含量柱状图
227.4开挖深度超过1()00米时,主要为m级围岩,开挖断面84.4痛,每
循环进尺2.7〜3.1m。在此范围内对各施工工序检测,检测频率3〜5天。
该范围检测结束后,CE含量为()(即:地层中不含瓦斯),粉尘及CO
检测数据分析整理后如图17、图18所示:
1000m以匕检测数据分析
8
7
5
G
5口掘进
1■出破
41
的口喧浆
钥3
姿・规定值
2
1
0
图17:1000m以上粉尘含量柱状图
1000m以上检测数据分析
—
旨60口掘进
)50■出破
一40
口喷菜
钠30
020■规定值
0
0
距洞口距离(m)
图18:1000m以上CO含量柱状图
从上图可以看出:在1000〜1460m范围内,掘进过程中,C0平均含
量为39.9mg/m3,粉尘平均含量为2.26mg,洞内平均温度为19.4℃;出
磴运输过程中,C0平均含量为52.7mg/m3,粉尘平均含量为2.52mg,洞
内平均温度为19.9C;喷浆施工中,C0平均含量为31.8mg/m3,粉尘平
均含量为5.12mg,洞内平均温度为18.9℃:二衬龄施工和其他工序交叉
进行,该工序不单独进行检测。
检测时,科研小组采取同样方法进行统计,开挖超过1000米,掘进
过程一直保持通风,检测指标粉尘及CO存在超标现象,其余指标在允许
范围之内;爆破通风1〜2h后开始出喳运输,检测各项指标,粉尘及C0
超标严重,洞内一直保持通风,时间8h以上;喷浆施工中,在喷浆区域
粉尘超标,其他指标在允许范围,洞内一直保持通风。在采取改变通风
方式、加强通风管理、洒水降尘、减少喷射硅回弹量等措施后,和采取
措施前比较各项指标均大幅降低,爆破后通风时间缩短到50〜90min,出
喳通风时间也缩短到5〜6h,措施效果明显。粉尘及CO检测数据分析整
理后如图19、20所示:掘进过程中,C0平均含量为25.4mg/m3,粉尘平
均含量为1.7mg,洞内平均温度为18.8(;出喳运输过程中,C0平均含
量为28.5mg/m3,粉尘平均含量为1.85mg,洞内平均温度为19.1℃;喷
浆施工中,CO平均含量为24.7mg/m3,粉尘平均含量为1.98mg,洞内平
均温度为18.5℃o
措施后粉尘检测数据
G
5
台
依
守
年
图19:1000m以上措施后粉尘含量柱状图
图20:1000m以上措施后CO含量柱状图
2.2.7.5在衬砌台车距洞口距离超过200m后,针对衬砌台车处烟尘聚集且
短时间内难以排出现象,单独进行检测分析,粉尘及CO含量检测数据
分析整理后如图21、图22所示:
衬砌台车处检测数据分析
2
.I5
粉尘含量实测值采取措施后粉尘含量实测值■粉尘含量规定值
图21:衬砌台车处粉尘含量柱状图
衬砌台车处co分析
7O
6O
O
35
曾O
)4
«|
8皿O
3
O
2
O
1
O
■co含量实测值采取措施后CO含量实测值・co含量规定值
图22:衬砌台车处CO含量柱状图
从上图可以看出:台车距洞口200〜450nl时,由于衬砌台车阻挡,
风流在该处形成短道回流现象(即:风流受到阻挡,在此处易产生负压,
形成风流回流现象),烟尘在此处大量聚集,检测数据显示C0超标严重,
最大值达到72mg/nf;粉尘含量基本达到要求,最大值达到2.2mg,平均
为1.7mg;在台车距洞口距离超过450m后,采取局部通风、洒水等措施
后,检测数据显示C0、粉尘含量均达到要求,C0最大值为30mg/m3,平
均值23.6mg/n?;粉尘含量最大值为2mg,平均为1.5mgo和台车距洞口
距离未超过450m采取措施前比较,台车距洞口距离超过450m采取措施后
各项指标均大幅降低,措施效果明显。
2.3通风量检算及采取的对应措施
2.3.1风量检算
2.3.1.1相关数据
采用钻爆法施工,长管路压入式通风系统时:
隧道断面S=58.04m2(按IV级围岩上断面计算);
循环进尺△L=3.0m(按IV级围岩上断面计算);
一次爆破炸药用量A=l.3x4LxS=226.356kg;
通风时间t=45min;
风管直径D=1.2m。
参照秦岭特长铁路隧道的试验成果,风管平均百米漏风率p取1.3%,
管道内摩阻系数入取().0136。
2.3.1・2漏风系数确定
2.3.1.2.1日本青函隧道漏风系数公式为:Pi=l/l(1-p)
KL
2.3.1.2.2秦岭特长铁路隧道施工通风漏风系数公式为:P2=e,其中
K=OcD-L5,式中c为反映风管安装质量状态的系数,称为接头紧密系数,
管路安装质量较好时,00.0()779。
不同通风长度下按照不同公式计算的漏风系数比较见表2-3、图23。
不同通风长度下漏风系数计算表2-3
L/1(X}KL
通风长度(m)Pi=l/[(1—p)]P2=e
3()01.()4()1.024
5001.0681.041
8001.1101.067
10001.1401.084
11001.1551.093
12001.1701.102
13001.1851.110
14001.2011.119
15001.2171.129
16001.2331.138
18001.2661.156
20001.2991.175
通风长度L/m
图23:不同通风长度下漏风系数比较
231.2.3通过分析比较表2-3和图15的数据,可得出以下结论:
(1)通风距离小于1000m,采用两个公式所计算的漏风系数较为接
近,随着通风距离增加,Pl、P2差值逐渐增大。
(2)在公式1日,百米漏风率p为常数,漏风系数只与管长有关,
当管长L<1000m时,计算结果与实际较为接近;当管长LAOOOm时,[3
值与管长、风量、管径、风压及管道安装情况等多种因素有关,故采用
公式1计算的结果与实际不符。
(3)公式2是在秦岭隧道施工过程中通过大量模型试验资料整理分
析得出的,式中K值综合考虑了流动阻力、风管的安装质量、管径等因
素,从公式2可看出,当C、QL为定值时,P值将随着管径D的增大
而减小,这是由于随着管径的增大,风管中紊流摩阻能较快减小的缘故。
(4)通过以上分析比较,公式2考虑的因素比较周全,结果与实际
较为接近,故漏风系数按公式2计算。
23.1.3爆破需风量计算公式的确定
在隧道施工通风量计算中,需计算排出炮烟所需的风量和排出粉尘
所需风量,按施工时最多人数计算风量,按最低允许风速计算风量及按
稀释和排除内燃机废气计算风量,取其中最大值作为最终需风量进行通
风系统的设计。采用综合过程法的两个公式进行计算比较(综合过程法
是指烟尘的排出既有主风流的运移作用,又有风流紊流扩散的作用,是
两者的综合过程,计算公式参考交逋部《公路》期刊2007年第6期《乌
鞘岭特长铁路隧道施工通风计算要点》):
2.3.1.3.1公式1:Q尸子师了,式中L为炮烟抛出带长度,
Li=15+A/5=60m;
2.3.1.3.2公式2:(32=竿产学底,式中L2为隧道长度或临界长
度,当隧道长度小于等于临界长度时取隧道长度,当隧道长度大于临界
长度时取临界长度。L临界=12.5x绡=12.5x226356x4°:°.67二驾(其中
SP258.04xP-P2
K为紊流系数,与洞口距工作面长度及风洞直径有关,取0.67;b为炸药
爆炸时有害气体生成量,岩层中b取40;▼为淋水系数,洞内潮湿时取
0.6)o
2.3.1.3.3采用以上公式计算不同区段排除烟尘需风量结果见表2.4:
不同区段排除烟尘需风量计算表2・4
通风长度(m)漏风系数P临界长度L(m)需风量Qi(nrVmin)需风量Qz(niVmin)
3001.0241246.45242.7581.22
50()1.0411206.07242.7808.11
800L0671148.01242.71087.44
10001.0841112.29242.71248.64
11001.0931094.05242.71318.46
12001.1021076.25242.71297.01
13001.1101060.79242.71278.38
14001.1191043.80242.71257.90
15001.1291025.39242.71235.72
16001.1381009.23242.71216.25
18001.156978.05242.71178.67
20001.175946.67242.71140.85
2.3.1.3.4通过公式1、公式2计算结果比较,Qi与隧道长度无关,
需风量不随通风长度变化,既在通风时间一定的情况下,风量为定值,
不能满足施工要求,且与实际情况不相符。Q2随着隧道长度的增加而变
大,在隧道长度不超过1500米时,结果与实际基本相符,风量可以满足
洞内施工需要,故选择公式2作为xx隧道排除烟尘需风量的计算公式。
在隧道长度超过1500米后,需风量随着长度增加而逐渐减小,但在
2000米以内,减小幅度不大,故该公式也可用于隧道长度不超过2000米
时风量计算。
2.3.1.3.5xx隧道所处地区海拔为1400米,大气压强为830MPa,不
属高海拔地区,大气压对气体体积影响不大,故不考虑炸药爆炸时产生
的炮烟的体积膨胀量,所计算的风量可不作修正。
2.3.2采取的对应措施
通过查阅国内长大隧道施工通风资料,确定采用能耗较低、维修管
理方便的软风管管路压入式为主的通风方案。根据所计算的需风量,并
结合检测结果,通风系统的布置分三个阶段组织实施,如图24所示:
_600m_
(Q)单机单管压入式
600至1000m
(to)压入式与吸出混合式
图24:施工风机配置图
第一阶段:。〜600m,在洞口安装1台国产的SDDY—1NO.11A型隧
道轴流通风机(如图25所示:设计
风量为866~1200m3/min,电机功
率2x55KW,全压3700〜5400Pa),
配直径1.2m软风管进行单机单管
压入式通风。新鲜空气自洞外经风
机风管进入开挖面,污浊空气沿洞
身排出洞外。
第二阶段:开挖超过600m后,由于衬砌台车阻挡(此时台车距洞口
450〜500m),风流在该处形成短道回流现象,烟尘在此处大量聚集,检
测数据显示CO超标严重,且短时间内难以排出。采取在衬砌台车架空
处安装一台国产的DJ—1NO6.7A型矿用主扇射流风机(如图26所示:
设计风量为340〜780m3/min,电机功率30KW,全压1380〜3550Pa),
形成局部通风以解决这一问题,检测结果表明该措施效果明显。
图26:衬砌台车处风机配置图图27:1000m以上洞内风机配置图
第三阶段:施工超过1000m后,检测数据表明除温度和瓦斯未超标
外,各工序施工时CO、粉尘均存在超标现象,短时间内烟尘难以排出。
采取将射流风机固定,进、出风口分别与主风管相连接,将主风管内新
鲜空气经风机、主风管送入开挖面,污浊空气沿洞身排出洞外(如图27
所示)。采取此通风方式后,检测数据也表明效果较为理想,通风时间缩
短为5〜6小时。
2.4有害气体及粉尘的综合防治措施
2.4.1有害气体的防治
对隧道内有害气体的防治主要采取综合治理措施,其主要方法有超
前探测、排放、通风、防护等方法。并建立完善防治管理制度,严禁后
序作业对通风管道拆卸,严格通风时间,教育职工提高防护意识,遵守
操作规程和施工工艺方面的该进。
2.4.L1超前探测、排放
采用ZY—150型钻机进行超前钻探,了解地层构造、含气状况;在
每个开挖循环作业钻孔前,利用爆破钻孔对开挖面前方3〜5米范围进行
探测;采用检测仪器对有害气体进行判断。
超前钻孔布置在拱顶、拱腰和起拱线位置(如图28所示),利用超
前探水孔,采用5米超前钻探工艺,不中断隧道正常掘进。
_———用一一—一
图28:超前探孔孔位布置图
2.4.1.2通风
通风是降低有害气体浓度、防止有害气体聚集的最有效手段。通风
可以不断向洞内送入新鲜空气,增加空气流动排出有害气体和降低粉尘
浓度,改善洞内施工环境,确保洞内施工安全和人员身体健康。
xx隧道根据围岩类别不同,开挖断面为84.4〜109.32nf,洞身通风
长度1500米以内,需风量较大,施工通风的调整布置、合理匹配、防
漏降阻是通风中的技术关键。采取的主要措施如下:
(1)组织专门的通风工班,建立健全管理制度,加强通风的日常管理,
勤检查、常维护,保证风机正常运转。实践表明,管道式通风的好坏与
管理工作水平密切相关。
(2)保证风管接头严密,避免车刮炮崩,防止漏风或尽量减少漏风。
计算和实践表明,防止漏风是充分发挥机械通风效果的关键。管道漏风
主要是由于风管破损所引起的,可采用增加
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