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文档简介

【推荐】维修工年终工作总结一年里,我把“让设备先说话”当成座右铭。每天七点前到岗,先绕厂区走一圈,用耳朵听,用鼻子闻,用手背测温,用眼睛扫螺栓。一台离心泵的异响像猫叫春,我蹲了十分钟,判定是轴承保持架断裂,拆开后果然如此,换完轴承才七点半,生产线因此多运行了四小时,当天多产十二吨料,老板在晨会上拍了拍我肩膀,那一刻,我觉得夜班少睡的三个小时值了。我把全年故障按“时间、部位、现象、原因、对策”五列录入Excel,一共1872条,逐条配现场照片,再写三行备注:能否提前发现、能否十分钟处理、能否彻底根治。年底把表格拖进数据透视表,发现“电机高温”出现94次,其中81次集中在H线,原因是轴流风机过滤棉三个月才换一次,棉絮堵死后热风回流。我写了三页报告,把过滤棉改成尼龙网,每周吹扫一次,高温报警从月均7.8次降到0.3次,一年省下停机损失约38万元。为了不再半夜被电话叫起,我给每台关键设备做了“健康身份证”。身份证正面是铭牌数据,背面是我手画的“疼痛地图”:用红圈标出易热部位,蓝三角标出易松动螺栓,绿箭头标出易泄漏点。再把这些点做成二维码,贴在设备上,手机一扫就能弹出历史故障曲线。操作工巡检时只要对照地图,一分钟就能完成“望闻问切”,我夜里被叫醒的次数从年初月均9次降到年末2次。我给自己定了“十分钟法则”:常见故障必须在十分钟内判断方向,二十分钟内拿出临时方案,两小时内恢复生产。为了兑现承诺,我把工具车改成“移动手术室”。三层抽屉,第一层放常用螺丝刀、内六角、绝缘胶带,第二层是预制的“快修包”:不同功率的接触器、继电器、轴承、油封,按颜色标签区分,第三层是“急救箱”:AB胶、金属修补剂、管道修补带。全年因为“移动手术室”省下的抢修时间累计127小时,相当于多出5天完整生产日。我也写“错题本”。每一次返工都拍照打印,贴在车间学习栏,旁边写“我踩的坑,大家别再跳”。7月的一天,夜班说挤出机真空度掉得快,我判断是真空泵油乳化,换油后仍不见好,第二天白班才发现是冷却水浮球阀卡死,水位低导致真空泵过热。我在错题本里画了两张因果图,一张写“我为何误判”,一张写“正确排查路径”,并附上“冷却水TDS>500ppm必须换水”的提醒。后来同类型故障再没出现过。为了把经验留在厂里,而不是留在我的脑子里,我录了52条“维修短视频”。每条三分钟,用支架手机拍,剪辑加字幕,上传到内部服务器。视频分三类:紧急处理、预防维护、疑难杂症。挤出机主电机更换轴承的视频播放量最高,达到723次,评论区里工艺员写“原来加热轴承用感应器,不用油煮,干净又省时”。年底统计,看完视频后同类故障平均处理时间缩短28%。我把全年备件消耗做了“三色图”:红色代表库存低于安全线,黄色代表周转慢,绿色代表健康。年初红色有47项,我把其中19项改成“现场寄售”:与供应商签订框架协议,货放在我们仓库,用多少结多少,三个月结算一次,库存资金占用下降42万元。黄色部分里,有7种轴承一年才用1套,我提议与兄弟工厂共享库存,建立“虚拟仓”,谁家急用谁下单,年底一盘算,三家厂合计少备9套轴承,省下3.7万元。我也给自己做“体检”。每季度抽一天,把安全帽、绝缘鞋、护目镜、耳塞、手套全部称重记录,磨损超过10%就报废,不心疼。6月的一天,我在配电室拆接触器,螺丝刀金属杆突然滑脱,如果手套指尖磨穿,就可能碰到220V进线,那天我真正体会到“劳保不是负担,是续命符”。全年我零工伤,班组成员也零工伤,安全例会领导让我分享,我只说了一句话:“把劳保当内裤,每天穿,每天换,不丢人。”为了把“维修”变成“预防”,我牵头做了“润滑地图”。全厂388台减速机,每一台都拍正面照,用红色箭头标出油镜、加油口、放油口,再写清楚润滑油型号、用量、换油周期。地图印在A3铜版纸,过塑后挂在每台减速机旁边。操作工只要对照地图,就不会把220号齿轮油加到320号减速机里。全年因润滑错误导致的故障从11次降到0次,省下的维修费、误工费、废料费加起来超过21万元。我把“故障成本”算给老板听。一次普通电机烧机,直接成本是维修费2800元,间接成本是停机4小时、少产2.5吨、能耗浪费、人工等待,合计约1.6万元。我提出给55kW以上电机全部加装在线测温+振动模块,总价4.7万元,老板犹豫,我把过去三年电机烧机记录甩给他:17次,直接+间接损失27万元。老板当场签字。模块上线后,7月发现F线主机轴承内圈裂纹,提前两周更换,损失降到2400元,老板在群里发了一个200元红包,我抢到18.7元,比加班费还开心。我也写“情绪日记”。每天下班用语音备忘录录三句话:今天最开心的事、最沮丧的事、明天最想改进的事。12月30日回放,全年共录入362条,发现“最沮丧”高频词是“重复故障”,出现49次。于是我把重复故障单独拉清单,发现“输送带跑偏”占了18次,根本原因是机架刚度不足,加载后变形。我画了一张受力简图,算出需要加8号槽钢支撑,连夜加工,装好后半年没再跑偏。那一刻,我把“沮丧”标签改成了“搞定”。为了把个人经验变成组织能力,我主动带徒弟。年初挑了三个“90后”,一人给一本空白笔记本,只写一句话:“把每一次维修当成考试,把本子当答题卡。”我规定:故障现象必须画简图,螺栓扭矩必须写数值,换下来的旧件必须贴照片。年底收上来,三本书厚度超过9厘米,我拍照存档,再发还他们,说:“以后跳槽,这就是你们的‘维修护照’。”大徒弟被挖到隔壁厂,月薪涨两千,他给我发微信:“师傅,护照真好用。”我回了一个笑脸,心里却想:人走了,经验留下了,不亏。我把全年抢修按小时画成热力图,发现周二凌晨0点到4点是高峰,原因是周一晚班产量高,设备负荷大,疲劳累积。于是我提议把周二早8点到10点设为“强制保养窗口”,生产线停两小时,集中紧固、润滑、清灰。起初生产部反对,我拿出热力图和损失数据:平均每次抢修3.6小时,损失产量5.2吨,而保养窗口只损失2.6吨,且能提前排产补回。老板拍板执行,半年后周二故障率下降76%,生产部从反对变成主动申请延长窗口到两个半小时。我也给自己设“浪费红线”。凡因备件领错、工具找不到、工单写错导致的等待,超过15分钟必须登记。全年记录93次,合计等待时间31小时,相当于4个工作日。我把“找不到工具”单独分析,发现扳手最容易丢,于是给每把扳手刻二维码,借还扫码,丢失扣绩效。执行后,扳手丢失率从月均9把降到0,全年节省新购费用2700元,省下的时间够我把全厂电机重新对中一遍。为了把“维修”做成“经营”,我把全年数据

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