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第1页共10页医疗器械工艺稳定性回顾报告1.报告基本信息项目内容报告编号适用产品回顾工艺事项回顾周期生产批次范围批量生产批次B20260101~B20260612(共12批,累计600台)编制日期审核人审核日期第2页共10页批准人批准日期关联核心文件告4.焊接设备校准记录1.评估ECG-8000型监护仪变更后焊接工艺(245-255℃)在6个月批量生产中的持续稳定性,确认关键工艺参数波动在可控范围;2.验证产品质量指标(焊点质量、电气安全、功能精度等)是否持续符合技术规范与法规要求,无批次间异常偏差;3.审查工艺相关风险控制措施的有效性,识别潜在改进点,确保批量生产过程合规且风险可控;4.为后续工艺参数优化、设备维护周期调整提供数据支撑,符合2025版《医疗器械生产质量管理规范》“持续改进”要度、焊接温度、焊接时间、氧化不良率等关键参数;第3页共10页(确保焊接工艺对后续工序无负面影响);·设备维护:焊接机温控模块校准(每2个月1次)、传感器清洁(每月1次)的执行情况与效果。2.2.2数据与质量范围·生产数据:12批产品的焊接工艺参数记录(每批抽取30%焊点数据,共1800个数据点)、能耗记录;·质量数据:12批产品按AQL1.0抽样(每批5台,共60台)的检测数据,含焊点强度、漏电流、心率/血氧精度等12项关键指(共3项偏差,均已闭环)。3.1生产批次与工艺参数汇总验证设定)生产批次数量12批(每批50台,累计600台)无(按订单需求)一焊接温度范围245.2-254.8℃(平均250.1℃)245-255℃,波动100%达标焊接温度标准差1.1-1.4℃(平均100%达标焊接时间3.7-4.3秒/点(平均4.0秒)100%达标第5页共10页外观质量外壳划痕(其余无)3.3月度数据趋势(关键指标)均bpm)4.1.1波动控制·焊接温度:6个月内最大波动254.8-245.2=9.6℃(批次间),单批次内波动≤±2.8℃(远低于±3℃标准),标准差平均1.2℃(≤1.5℃),说明温控模块持续稳定,参数无漂移;·氧化不良率:仅3月份出现0.4%(接近0.5%上限),追溯原因是当月元器件批次引脚镀层略薄,后续更换供应商批次后降至0.1%-0.2%,无系统性风险;第6页共10页4.1.2工艺能力指数(CPK)选取3个核心参数计算回顾期CPK值,均维持在变更验证水平:变化趋势焊接温度略有提升稳定焊接强度略有提升稳定焊接良率略有提升稳定血氧误差最大偏差1.2%-0.9%=0.3%,均≤±0.5%(方案设定),无批次间显著差异;边缘轻微磨损,及时打磨后7月试生产批次无同类问题,属于偶发设备维护问题,无工艺关联风险;第7页共10页·3月绝缘电阻:最低90MΩ(≥50MΩ),排查为测试环境 (65%),调整实验室湿度至45%-55%后恢复至95-110MΩ,与焊接工艺无关。4.3风险控制有效性分析增高风险:焊接温度过低导致虚焊监控,无虚焊发生操作人员不熟悉新参数季度再培训(2次),操作失误率每批抽样测试,强元器件镀层问题(新增)-回顾期内共发生3项与焊接工艺相关的轻微偏差,均已闭环,无遗留风险:时间根本原因踪)闭环元器件引1.更换元器件供应商后续3批氧化不已闭环第8页共10页氧化不良率0.4%(接近上(仅8μm,标准(镀层12新增IQC镀层检测项良率降至0.2%,稳定达标5月焊接机传度显示延迟1秒面残留助焊剂,未1.清洁传感器,重新校准;2.缩短清洁周期至每2温度显示延迟消除,后续运行稳定已闭环6月2台样品外壳划痕装配工装夹具边缘磨损,未及时打磨1.打磨夹具边缘(圆角2.每周检查夹具状态7月试产批次无划痕,效果持续已闭环情况,得出以下结论:1.工艺持续稳定:变更后焊接工艺(245-255℃)的关键参数(温度、时间、良率)波动均在可接受范围,CPK≥1.42,工艺能力充足,无参数漂移或失控;2.质量持续达标:产品关键质量指标(焊点强度、电气安全、功度)100%达标,批次间偏差≤±0.5%,与变更验证期质量水平一致,无负面影响;3.风险可控:原高/中风险项RPN值持续≤45,新增风险层)已通过供应商管控消除,无系统性风险;第9页共10页钟1次,异常报警阈值从±3℃收紧至±2.5℃,提前预警风险;2.设备维护:焊接机传感器清洁周期从每月1次调整为每2周1次,避免助焊剂残留导致的温度显示延迟;3.能耗优化:基于81kWh平均能耗数据,探索进一步降低预热温度(243-245℃)的可行性,小批量试产50台验证效每批次IQC100%检测,避免镀层不足导致的氧化风险;2.外观控制:装配工装夹具增加磨损量检测(每季度1次)0.2mm立即更换,降低外观划痕发生率。化试产效果及冬季低温环境对焊接温度的影响;第10页共10页长期趋势(如设备老化导致的参数漂移),制定预

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