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煤矿综掘工区年度工作总结及来年工作计划一、年度回顾(一)目标年初,综掘工区围绕“安全零死亡、单进破四百、成本降一成、队伍稳九成”四大核心指标,向矿党政立下军令状:全年掘进进尺确保12800m,力争13500m;巷道一次成洞率≥92%,万吨掘进费用同比下降10%;重大隐患动态清零,轻伤事故率≤0.3人次/万米;高级工占比由18%提升到30%,员工满意度≥85%。同时,被确立为集团“智能化综掘示范工区”,要求12月底前完成“可视化掘进+远程集控”场景落地,形成可复制的“曹家滩模式”。(二)战果1.进尺与效率:全年累计完成掘进13762m,同比↑9.4%,刷新矿史纪录;其中5月份单头月进406m,提前47天实现“单进破四百”目标;综掘机械化率由87%提升至96%,每米用工由3.8工降至3.1工,降幅↑18.4%。2.安全与质量:实现“零死亡、零透水、零自燃”,轻伤2人次,同比下降↓60%;巷道一次成洞率93.7%,超计划1.7个百分点;月度动态达标率100%,集团安全质量标准化评比连续四个季度位列第一方阵。3.成本与效益:万吨掘进费用38.4万元,同比下降↓11.6%,全年节支1247万元;通过“皮带集控+变频驱动”改造,吨煤电耗下降0.86kWh;修旧利废产值486万元,超计划62%。4.智能与队伍:建成2个可视化掘进工作面,实现5G+UWB精准定位,远程集控率82%;高级工占比提升到32.4%,员工满意度87.3%;“师带徒”签约96对,结业考核通过率94%;全年申报专利7项,已授权4项,发表核心期刊论文3篇。(三)价值经济价值:直接创效2418万元,折合每米巷道1756元,高于行业同类型矿井均值23%。安全价值:连续612天无重大隐患,为矿井稳产1500万吨提供可靠“咽喉”通道;员工安全感知得分92.4,同比提升11个百分点。战略价值:智能化场景通过集团验收,被写入《陕煤集团2025综掘白皮书》,曹家滩矿被列为“国家首批智能化示范煤矿”,工区经验在4省9矿复制推广。人才价值:培育出1名“全国技术能手”、2名“陕煤工匠”,形成“掘进—支护—检修—集控”全链条人才梯队,为后续产能扩张储备40名班组长级骨干。(四)问题1.设备故障停机仍偏高:全年累计停机387h,其中EBZ260H型掘进机截割头轴承故障9次,占41%。主观归因:点检标准执行不严,润滑“六定”流于形式;客观归因:该机型轴承密封结构存在设计缺陷,煤尘侵入指数高于行业标准1.8倍。2.智能系统“用而不深”:远程集控率虽达82%,但常态化使用率仅54%,部分班组仍依赖就地操作。主观归因:操作界面复杂,员工“怕点错”心理突出;客观归因:采掘接续紧张,夜班检修窗口不足,系统升级常被迫中断,导致版本碎片化。3.成本边际效应递减:下半年吨万费用降幅仅2.1%,低于上半年的9.5%。主观归因:基层“降本”创意枯竭,提案质量下降;客观归因:钢材、树脂锚固剂价格反弹13%~17%,抵消内部挖潜收益。(五)归因成功根因:矿党政把“综掘单进”列为一把手工程,人财物优先倾斜;工区实行“区队包干+班组竞拍”机制,把进尺、成本、安全三维指标捆在一起,激发了9个班组的“全员经营”意识;智能专班“揭榜挂帅”,让3名90后技术员在5个月内拿到180万元项目资金,实现“责权利”闭环。问题根因:部分管理动作“前紧后松”,二季度后现场监督频次下降30%;技术口与供应口协同不足,轴承替代型号审批流程长达47天,错过最佳改造窗口;培训体系偏重“取证”,岗位胜任力模型更新滞后,导致员工对智能化新功能“不会用、不敢用”。二、关键战果1.单头月进406m:通过“掘—锚—运”同步平行作业,将支护耗时从每排18min压缩到11min;使用新型2×400N·m气动锚杆钻机,单排支护效率↑32%;皮带机尾自移装置减少2名清煤工,用工↓0.7工/米。2.智能掘进场景落地:在122104回风顺槽部署“5G+UWB+惯导”三位一体定位,误差≤0.2m;掘进机实现200m远程一键启停,记忆截割路径偏差≤5cm;地面集控室与井下操作台双向语音延时≤180ms,达到华为OpenLab认证标准。3.成本挖潜1247万元:实施“皮带变频+顺煤流启停”改造,全年节电96万kWh;建立井下“移动维修站”,将故障停机平均时长由3.8h降至1.9h;推行“锚杆杆体再制造”,利用激光熔覆技术修复旧杆18600根,单根成本下降42%。4.人才梯队成型:与陕西能源职业技术学院共建“综掘订单班”,首批42人100%留用;工区内部选拔12名“智能装备协管员”,平均年龄28岁,全部具备PLC编程与故障诊断能力;高级技师李航荣获“全国技术能手”,其总结的“截割头三点定位法”被集团工会命名为“李航操作法”,预计年创效600万元。三、来年计划(一)个人SMART目标1.2025年12月20日前,本人主导完成“EBZ320D型掘进机截割头轴承密封升级”技术攻关,故障停机同比下降60%,撰写核心期刊论文1篇,申请发明专利1项。2.2025年11月30日前,本人作为主教练,带领班组在集团“智能综掘技能比武”中夺得团体第一,个人成绩进入前三,培养2名95后技师通过高级工鉴定。3.2025年全年,本人将“班组降本提案”数量由人均1.2条提升到3条,采纳率由45%提升到70%,直接创效不低于300万元,员工满意度保持88%以上。(二)阶段任务1.第一阶段(1—3月):问题复现与数据建模动作:利用2024年387h停机数据,建立轴承失效Weibull模型,完成煤尘侵入实验台搭建;与铁姆肯公司联合做3次失效复现实验。衡量标准:模型拟合度R²≥0.92,实验复现率≥80%。截止日:3月31日。2.第二阶段(4—6月):方案设计与样机试制动作:完成密封结构“双唇+迷宫”改型设计,3D打印6套样件;在122105胶带顺槽进行500h井下工业试验。衡量标准:煤尘侵入量≤0.8mg/h,温升≤15℃,无故障运行≥450h。截止日:6月30日。3.第三阶段(7—9月):批量改造与标准固化动作:联合物资供应中心招标采购30套升级版轴承组件,完成5台EBZ320D改造;同步修订《掘进机点检作业指导书》,把“密封检查”由月度改为每10天。衡量标准:改造后故障率≤0.5次/台月,点检执行率≥98%,作业指导书通过集团评审。截止日:9月30日。4.第四阶段(10—12月):成果输出与推广复制动作:整理数据撰写论文,申请专利;在集团4对矿井做6场技术巡讲;建立“截割头健康状态”数字孪生平台,实现寿命预测准确率≥85%。衡量标准:论文被EI期刊录用,专利进入实审;数字孪生平台通过集团验收,推广矿井故障停机平均下降30%。截止日:12月20日。(三)资源风险能力保障资源:矿已承诺2025年技改资金1800万元,其中200万元专列“轴承升级”专项;与西安交通大学共建“矿山智能装备联合实验室”,可使用其3台高精度电液伺服试验台;内部调配1名博士研究生、3名高级技师进入攻关团队。风险:轴承改造可能引发截割头动平衡变化,导致振动超标;应对策略:在第二阶段引入动平衡仪在线标定,振动值≥4.5mm/s立即停机优化;若煤价下跌导致技改资金压缩20%,则启动“分期改造”预案,优先保障2台主力掘进机。能力:本人已持

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