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文档简介

2025年维修工试题及答案一、单项选择题(共20题,每题2分,共40分)1.某数控机床进给轴出现爬行现象,经检测伺服电机电流正常,可能的故障原因是()。A.伺服驱动器参数设置错误B.滚珠丝杠副润滑不良C.编码器信号干扰D.系统电源电压波动2.液压系统中,齿轮泵的工作压力主要取决于()。A.泵的排量B.电机功率C.系统溢流阀设定值D.液压油粘度3.三相异步电动机运行中出现“嗡嗡”声且无法启动,可能的原因是()。A.负载过小B.缺相运行C.转子风叶损坏D.轴承润滑良好4.普通V带传动中,张紧力过大会导致()。A.带速降低B.带磨损加剧C.传动效率提高D.带轮发热减少5.万用表测量直流电压时,若表笔接反,会出现()。A.指针反向偏转B.无示数C.示数为零D.表笔烧毁6.滚动轴承的游隙分为径向游隙和轴向游隙,调整径向游隙的常用方法是()。A.更换不同厚度的垫片B.增大润滑脂填充量C.提高轴承转速D.降低工作温度7.以下哪种密封方式适用于高速旋转轴的动密封?()A.O型圈密封B.机械密封C.填料密封D.迷宫密封8.某220V单相电机运行时电流异常增大,可能的故障是()。A.电容容量正常B.绕组匝间短路C.转子与定子间隙均匀D.轴承间隙过小9.液压系统中,换向阀的中位机能为“O”型时,其特点是()。A.泵卸荷,执行元件浮动B.泵不卸荷,执行元件锁紧C.泵卸荷,执行元件锁紧D.泵不卸荷,执行元件浮动10.钳工锉削平面时,若出现中间低、四周高的缺陷,可能的操作原因是()。A.推锉时压力分布不均B.锉刀选用过粗C.工件装夹不牢固D.锉削速度过快11.变频器显示“OC”故障代码,含义是()。A.过电流B.过电压C.欠电压D.过载12.以下哪种工具是维修电工的专用安全工具?()A.活动扳手B.绝缘手套C.钢锯D.游标卡尺13.某设备PLC程序运行异常,指示灯显示输入信号正常但输出无动作,可能的故障是()。A.输入模块损坏B.输出模块继电器触点烧蚀C.编程软件版本不匹配D.CPU供电电压过高14.普通螺纹连接中,使用弹簧垫圈的主要作用是()。A.增大预紧力B.防松C.减小接触应力D.提高密封性15.异步电动机的额定转速为1440r/min,其磁极对数为()。A.1B.2C.3D.416.液压油的粘度随温度升高而()。A.增大B.减小C.不变D.先增后减17.万用表测量电阻时,若未调零直接测量,会导致()。A.示数偏大B.示数偏小C.示数不稳定D.表笔损坏18.滚动轴承内圈与轴的配合一般采用()。A.间隙配合B.过渡配合C.过盈配合D.任意配合19.某设备运行中振动值超标,经检测轴承温度正常,可能的原因是()。A.轴承润滑脂过多B.联轴器对中不良C.电机功率不足D.液压系统压力过高20.电气设备的保护接地电阻应小于()。A.1ΩB.4ΩC.10ΩD.20Ω二、判断题(共10题,每题1分,共10分)1.设备维修时,可直接断开正在运行的电机电源进行检修。()2.液压系统中,过滤器应安装在泵的吸油口、压力油管路和回油管路。()3.异步电动机的转差率越大,转子电流越小。()4.机械密封的泄漏量通常要求小于5mL/h。()5.万用表测量电压时,应并联在被测电路两端;测量电流时,应串联在被测电路中。()6.滚动轴承的寿命与转速无关,仅取决于负载大小。()7.变频器的输出频率可以超过电机的额定频率,但需降低输出电压。()8.设备润滑“五定”指定点、定人、定质、定量、定时。()9.钳工锯削时,起锯角度应控制在15°左右,角度过大易崩齿。()10.电气设备发生火灾时,应立即使用泡沫灭火器灭火。()三、简答题(共5题,每题8分,共40分)1.简述数控机床滚珠丝杠副的日常维护要点。2.列举三相异步电动机不能启动的常见原因及排查步骤。3.液压系统压力不足的可能原因有哪些?如何逐一排查?4.简述PLC输入/输出模块的常见故障现象及诊断方法。5.设备机械密封泄漏的主要原因有哪些?维修时需注意哪些事项?四、案例分析题(共2题,每题15分,共30分)案例1:某企业一台C6140普通车床运行时,主轴箱发出异常“咔咔”声,停机检查发现主轴轴承温度升至85℃(正常≤60℃),润滑油呈黑色且有金属颗粒。试分析故障原因,提出排查步骤及修复方案。案例2:某车间一台380V、7.5kW三相异步电动机运行30分钟后,热继电器频繁跳闸,电机外壳温度明显升高(正常≤70℃)。经检测电源电压正常(380V±5%),电机绕组绝缘电阻为0.8MΩ(标准≥1MΩ),轴承间隙正常。试分析故障原因,列出详细排查流程及解决措施。答案一、单项选择题1.B2.C3.B4.B5.A6.A7.B8.B9.B10.A11.A12.B13.B14.B15.B16.B17.C18.C19.B20.B二、判断题1.×2.√3.×4.√5.√6.×7.√8.√9.√10.×三、简答题1.数控机床滚珠丝杠副的日常维护要点:(1)润滑管理:定期检查润滑系统,使用指定型号的润滑脂(如锂基脂),每运行1000小时补充一次,避免缺油导致磨损;(2)防尘防护:检查丝杠防护罩是否完好,及时清理导轨和丝杠表面的切屑、灰尘,防止异物进入螺母内部;(3)间隙调整:定期检测丝杠副的轴向间隙(一般≤0.01mm),若超过标准,通过调整预紧螺母或更换垫片补偿间隙;(4)温度监控:运行中观察丝杠温度,异常升温(>60℃)可能是润滑不良或预紧力过大,需停机排查;(5)振动检测:使用测振仪检测丝杠运行振动值(正常≤4.5mm/s),振动超标可能是螺母磨损或支撑轴承损坏。2.三相异步电动机不能启动的常见原因及排查步骤:(1)常见原因:电源缺相、熔断器熔断、接触器触点接触不良;电机绕组断路/短路;转子断条;负载过重或卡阻;启动电容(单相电机)损坏。(2)排查步骤:①检查电源:用万用表测量三相电压是否平衡(380V±5%),检查熔断器、断路器是否完好;②检查控制电路:测试接触器线圈电压,观察触点是否烧蚀、粘连;③检测电机绕组:用兆欧表测量绝缘电阻(≥1MΩ),用万用表测量三相绕组直流电阻(偏差≤2%),判断是否断路或短路;④检查负载:手动盘车,确认转子是否灵活,排除机械卡阻;⑤特殊情况(单相电机):测量启动电容容量(误差≤±10%),更换失效电容。3.液压系统压力不足的可能原因及排查步骤:(1)可能原因:液压泵磨损(内泄漏增大);溢流阀故障(弹簧断裂、阀芯卡滞);液压缸/马达密封损坏(内泄漏);油液粘度过低(高温导致);吸油管路漏气。(2)排查步骤:①检查油液:测量油温(正常30-60℃),观察油液是否乳化或变质(更换标准:颗粒度≤NAS10级);②检测泵出口压力:关闭溢流阀,启动泵后测量泵出口压力(应接近额定压力),若压力低则泵磨损;③检查溢流阀:拆卸溢流阀,清洗阀芯,检查弹簧是否变形,测试调压功能;④排查执行元件:堵住液压缸油口,启动泵加压,若压力下降则密封损坏;⑤检查管路:用肥皂水检测吸油管路接头,确认无漏气(真空度≤0.03MPa)。4.PLC输入/输出模块的常见故障现象及诊断方法:(1)输入模块故障现象:输入信号指示灯不亮(实际有信号)、指示灯常亮(无信号输入)、信号不稳定。诊断方法:①测量输入点电压(如DC24V模块,正常应为20-28V);②用短接线短接输入点,观察PLC程序中对应地址状态;③更换备用模块测试。(2)输出模块故障现象:输出指示灯亮但外部设备无动作(触点未闭合)、指示灯不亮但设备动作(触点粘连)、输出电流超过额定值(模块发热)。诊断方法:①测量输出点电压(如继电器输出,闭合时电压≤1V);②用万用表检测输出触点通断状态;③检查负载电流是否超过模块额定值(如AC250V/5A模块,负载电流应≤5A)。5.设备机械密封泄漏的主要原因及维修注意事项:(1)主要原因:动环/静环端面磨损(干摩擦、颗粒杂质进入);密封端面平行度超差(安装不当);O型圈老化(高温/化学腐蚀);弹簧失效(疲劳断裂、锈蚀);轴或轴套磨损(径向跳动>0.05mm)。(2)维修注意事项:①安装前检查:测量动环/静环端面平面度(≤0.0002mm),检测O型圈弹性(压缩量15-20%),确认轴径向跳动符合要求;②清洁处理:用煤油清洗密封腔,避免铁屑、灰尘污染密封面;③安装力度:均匀拧紧压盖螺栓(对角分步紧固),防止静环偏斜;④运行调试:启动前注入密封液预润滑,缓慢升压,观察泄漏量(≤5mL/h为合格);⑤记录参数:记录密封型号、安装日期、运行压力/温度,建立维护档案。四、案例分析题案例1:(1)故障原因分析:①主轴轴承润滑不良(润滑油变黑、含金属颗粒),导致轴承滚动体与滚道磨损加剧;②轴承长期缺油或油质污染,摩擦生热使温度升高(85℃),进一步加速磨损;③异常“咔咔”声为磨损后滚动体与滚道撞击产生的金属摩擦声。(2)排查步骤:①拆卸主轴箱上盖,观察润滑油状态(黑色、含金属颗粒),确认污染严重;②拆卸主轴轴承(如7212AC角接触球轴承),检查滚动体、滚道是否有划痕、点蚀(常见磨损特征);③测量轴承游隙(正常径向游隙0.01-0.02mm),若超过0.05mm则需更换;④检查主轴轴颈和轴承座孔尺寸(轴颈公差h6,座孔公差J7),确认无磨损变形;⑤清理润滑系统,检查油过滤器是否堵塞(若滤芯破损需更换)。(3)修复方案:①更换同型号主轴轴承(如SKF7212AC),安装时涂抹高温润滑脂(如SKFLGHP2,填充量为轴承腔的1/3);②彻底清洗主轴箱,更换新润滑油(如L-AN68全损耗系统用油,清洁度≥NAS9级);③调整轴承预紧力(通过调整垫片厚度,使轴向游隙控制在0.02-0.03mm);④试运行30分钟,监测轴承温度(应≤60℃)和振动值(≤4.5mm/s),确认无异常声响。案例2:(1)故障原因分析:①电机绕组绝缘电阻0.8MΩ(低于标准1MΩ),存在匝间或对地短路,导致电流增大、发热;②热继电器因电流过载频繁跳闸;③电源电压正常、轴承无卡阻,排除外部供电和机械负载问题。(2)排查流程:①复测绝缘电阻:使用500V兆欧表测量三相绕组对地及相间绝缘(标准≥1MΩ),确认0.8MΩ为真实值;②检测绕组直流电阻:用双臂电桥测量三相绕组电阻(偏差应≤2%),若某相电阻明显偏低,判断为匝间短路;③检查绕组外观:拆卸电机端盖,观察定子绕组是否有烧焦痕迹、绝缘漆脱落(短路点局部温度高会导致漆层变色);④排查环境因素:检查电机安装环境是否潮湿(湿度>85%会降低绝缘)、是否有腐蚀性气体(加速绝缘老

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