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文档简介

混凝土搅拌站污水处理方案混凝土搅拌站在生产、运输及设备清洗过程中会产生大量高浊度、高碱度、高悬浮物的污水,主要污染物为水泥颗粒、粉煤灰、矿粉、外加剂残留、砂石细粉及少量油污。若直接排放,既浪费水资源,又造成周边土壤碱化、管网堵塞、河道淤塞,甚至面临高额罚款与停产风险。本方案以“零排放、全回用、低能耗、易运维”为核心目标,结合国内近五年新建及改造站的实际运行数据,给出一条从源-分-沉-浓-配-监-维七环节闭环治理路线,并配套设备选型、参数计算、药剂配方、自动化逻辑、冬季防冻、应急旁路、经济测算、运维表单、培训等全套落地细节,可直接用于新建站环评、现有站提标或绿色生产认证。一、水质水量与波动规律1.1水量核算以年产60万方混凝土的中型站为例,搅拌机主机卸料口冲洗水0.35m³/次,每天生产高峰按120盘计,日冲洗水42m³;搅拌车进厂后罐内涮洗0.8m³/辆,日均80辆,共64m³;砂石分离机稀释水1.2m³/h,运行10h,共12m³;场地冲洗水按2L/m²×硬化面积8500m²,每日17m³;实验室、泵车、废浆倾倒等零星水约5m³。合计140m³/d,考虑1.3倍不均衡系数,设计规模取180m³/d,即7.5m³/h。1.2水质特征pH11.5~13.2,SS3000~18000mg/L,COD400~1200mg/L,氨氮<5mg/L,总溶解固体2000~4000mg/L,电导率3~8mS/cm,比重1.05~1.15,温度5~35℃,颗粒粒径0.5~200μm,其中<10μm的胶体占比55%以上,Zeta电位-25~-35mV,自然沉降30min后SS去除率<15%,属于典型难沉降碱性悬浊液。二、工艺路线与节点设计2.1源头削减(1)搅拌机卸料口加装高压风刀+橡胶刮板,使残料≤5kg/盘,减少冲洗水量30%;(2)搅拌车进场采用“反转+滴水”两阶段卸料,罐内残料≤0.3%,再进分离机,单车节水0.2m³;(3)粉料罐车吹送完毕,脉冲反吹+振动清洗,避免冒顶扬尘随雨水进入沟槽;(4)厂区雨水与生产废水分流,雨水经初期弃流后直排市政,减少系统负荷40%。2.2分质收集设置三条暗沟:主机及下方地坑水(高浓度,SS≈15000mg/L)、车台及分离机排水(中浓度,SS≈5000mg/L)、场地冲洗水(低浓度,SS≈1000mg/L)。高浓度水先入初沉池,中低浓度水进入调节池,实现“高浓高治、低浓低治”,节省加药量18%。2.3初沉-浓缩一体化采用“斜板+锥斗”组合,斜板区L×B×H=4m×2m×4m,板间距80mm,倾角60°,表面负荷1.0m³/(m²·h),水力停留时间1.5h,SS由15000mg/L降至3000mg/L,底流含固率8~12%。锥斗设中心扰动耙,防止板结。2.4高效絮凝反应设置三级折板反应池,总停留12min,G值分别为80、50、30s⁻¹,依次投加PAC、PAM、助沉剂。PAC采用高纯滚筒型Al₂O₃≥30%,投加量80mg/L(以固体计),PAM选用阴离子型1800万分子量,配0.1%溶液,投加量1.2mg/L,助沉剂采用改性硅酸镁铝,投加量15mg/L。通过在线pH仪连锁加酸(工业级31%盐酸),将pH控制在7.8~8.2,既保证Alₓ(OH)yⁿ⁺电中和,又避免后续回用对混凝土凝结时间产生负面影响。2.5辐流式二沉二沉池直径8m,中心进水周边出水,水力负荷0.6m³/(m²·h),池边水深3.2m,设周边传动刮泥机,外圈线速度2.5m/min,底流返回浓缩池,上清液SS≤50mg/L。2.6均化-过滤-回用上清液进入150m³均化池,池内安装四台潜水搅拌机,防止沉淀;均化池出水经泵提升至多介质过滤器(φ2.4m,滤层高1.2m,石英砂0.5~1.2mm+无烟煤1.0~1.8mm),滤速8m/h,反洗周期24h,反洗强度15L/(m²·s),历时8min,出水SS≤10mg/L,浊度≤5NTU,pH7.5~8.5,完全满足《混凝土用水标准》JGJ63-2006中“预拌混凝土拌合用水”要求,可100%回用于搅拌机、洗车、喷淋、养护,系统自身补水仅蒸发与产品带走部分,日均新水补充≤12m³。2.7污泥脱水与骨料回收浓缩池底流由螺杆泵送入500m²高压隔膜压滤机,进料压力0.8MPa,隔膜压榨压力1.6MPa,循环周期70min,泥饼含水率≤28%,厚度30mm,呈手捏不散状,抗压强度≥0.4MPa,可直接作为路基材料或制砖骨料,年产生量约1800t,按当地城建部门指导价45元/t外运,年收益8.1万元,抵消部分运行费用。压滤清液SS≤100mg/L,返回调节池,不额外增加负荷。2.8应急旁路与冬季防冻设置100m³应急池,当系统检修或暴雨导致超负荷时,电动阀门自动切换,污水进入应急池暂存,待系统恢复后分批处理;冬季气温低于0℃地区,浓缩池、反应池、压滤机房采用10cm聚氨酯保温+蒸汽盘管伴热,水温保持5℃以上,防止结冰;均化池与回用水池加盖,顶部设阳光板+空气源热泵,池内温度≥8℃,确保水泵与管道不冻裂。三、设备选型与布置3.1主要设备清单(1)三叶罗茨风机,风量8m³/min,风压60kPa,N=15kW,2台(1用1备),用于气提排泥;(2)潜水排污泵,Q=15m³/h,H=15m,N=2.2kW,4台(2用2备),变频控制;(3)螺杆泵,Q=5m³/h,P=1.0MPa,N=4kW,2台(1用1备),变频;(4)PAC储罐,PE材质,V=5m³,配美国米顿罗机械隔膜计量泵,Q=0~100L/h,N=0.25kW;(5)PAM三槽一体化泡药机,制备能力2kg/h,N=1.5kW,带干粉投加器、加热防潮;(6)在线pH、浊度、SS、电导率、ORP五参数仪,品牌E+H,输出4~20mA,接入PLC;(7)PLC选用西门子S7-1200,10寸触摸屏,以太网接口,支持远程APP查看;(8)压滤机自动拉板、振打、接液翻板,配1m³空气储罐,P=0.8MPa。3.2平面布置站区北侧绿化带下方设地下式污水站,占地仅18m×12m,顶部覆土800mm,可恢复绿化或停车场,减少土地审批难度;主要构筑物均置于地下,降低噪声;风机、加药、压滤、配电集中于地面设备间,便于巡检;污泥斗底部与外部运输车直接对接,避免二次倒运。四、自动化控制逻辑4.1正常模式调节池液位>1.2m→启动提升泵→开启PAC、PAM、加酸计量泵→反应池出口pH低于7.5→停加酸,高于8.5→启动加酸;二沉池出水浊度>10NTU→延时30min→启动滤器反洗;浓缩池底部泥位>2.5m→启动螺杆泵→压滤机自动进料→达到设定压力→压榨→卸饼→冲洗滤布。4.2低负荷模式夜间或淡季水量<3m³/h,系统自动切换至“间歇运行”:调节池液位>1.5m才启动,运行2h后停1h,节省电耗25%。4.3故障模式任一计量泵故障→备用泵自投并短信通知管理员;压滤机进料压力>1.0MPa持续3min→停泵并报警;PLC与中控室通信中断>10min→本地存储数据并声光提示。4.4数据记录流量、液位、pH、浊度、电导、累计电量、加药量、泥饼重量每5min记录一次,保存>3年,支持U盘导出,满足环保核查。五、药剂配方优化实验为降低运行成本,采用响应面法对PAC、PAM、助沉剂三因素进行Box-Behnken设计,以SS去除率、沉降速度、药剂成本为响应值,得到最优配方:PAC76mg/L、PAM1.1mg/L、助沉剂13mg/L,此时SS去除率97.8%,沉降速度2.4mm/s,吨水药剂费0.46元,比原方案下降0.12元,年节约1.9万元。六、经济测算6.1投资土建45万元,设备128万元,安装调试12万元,合计185万元。6.2运行电费:装机功率42kW,运行负荷0.7,电价0.75元/kWh,年电费6.8万元;药剂费:吨水0.46元,年2.4万元;滤料更换:三年一次,2.1万元,年均0.7万元;人工:原有化验员兼职,不新增;维修:按设备费3%,年3.8万元;合计年运行成本13.7万元。6.3收益年回用水量4.2万m³,按当地工业水价4.2元/m³,节省17.6万元;泥饼外售8.1万元;免缴排污费(按1.4元/m³)5.9万元;合计31.6万元。6.4回收期(185-31.6×0.1)/(31.6-13.7)≈9.8年,若考虑绿色生产奖励50万元,回收期缩短至4.6年。七、运维表单与点检制度7.1日检①调节池、浓缩池液位;②加药桶液位、颜色、沉淀;③风机、泵异响、振动、温升;④压滤机滤布破损、滴漏;⑤在线仪表示值比对便携式pH计。7.2周检①斜板积泥厚度>10mm需高压水冲洗;②多介质过滤器进出水压差>0.05MPa需反洗;③计量泵单向阀、隔膜完好性;④应急池阀门启闭灵活性。7.3月检①浓缩池底流含固率抽检;②泥饼含水率、强度检测;③回用水Cl⁻、SO₄²⁻、碱含量检测,确保符合JGJ63;④PLC程序备份。7.4年检①构筑物裂缝、渗漏;②防雷、接地电阻;③压力容器、安全阀校验;④滤料更换、斜板更换;⑤环保比对监测,出具第三方报告。八、培训(满分100,60合格)一、单项选择(每题3分,共30分)1.搅拌站污水pH通常范围是()。A.4~6B.7~8C.11.5~13.2D.14~152.下列药剂中,主要起电中和作用的是()。A.PAMB.PACC.盐酸D.助沉剂3.本方案中,浓缩池底流含固率设计值为()。A.1~2%B.8~12%C.25~30%D.40~50%4.冬季运行时,均化池水温不应低于()℃。A.0B.5C.8D.155.高压隔膜压滤机最终压榨压力为()MPa。A.0.4B.0.8C.1.0D.1.66.在线pH仪高报设定值为()。A.7.0B.7.5C.8.5D.9.07.多介质过滤器反洗强度为()L/(m²·s)。A.5B.10C.15D.208.本方案吨水药剂成本最优为()元。A.0.35B.0.46C.0.58D.0.709.应急池有效容积为()m³。A.50B.80C.100D.15010.方案中年节省工业水费约()万元。A.8B.12C.17.6D.25二、判断题(每题2分,共20分)11.搅拌站污水可直接排入市政管网。()12.PAC属于有机高分子絮凝剂。()13.压滤机泥饼含水率28%即可满足路基利用要求。()14.冬季必须对所有水池加盖保温。()15.回用水pH低于6.0时会影响混凝土凝结时间。()16.斜板倾角越大,沉淀效果越好。()17.在线浊度仪报警后应立即启动滤器反洗。()18.方案中装机功率42kW,运行负荷系数0.7。()19.泥饼外售价格按45元/t计算。()20.环保比对监测可由企业自行完成,无需第三方。()三、简答题(每题10分,共30分)21.简述三级折板反应池G值设置理由。22.写出本方案实现“零排放”的三大关键措施。23.说明冬季防冻采用的具体技术手段。四、计算题(20分)24.某搅拌站日产污水160m³,SS进口浓度12000mg/L,经初沉后降至3000

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