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文档简介

某屠宰场污水处理方案设计一、项目背景与水质特征该屠宰场位于长江中游平原,日均屠宰生猪1200头、牛80头、羊300只,年运行330d,污水总量1100m³/d。水质三年实测均值:COD4200mg/L、BOD₅2100mg/L、SS2600mg/L、NH₃-N180mg/L、TN240mg/L、TP35mg/L、动植物油420mg/L、Cl⁻800mg/L、SO₄²⁻260mg/L、色度800倍、粪大肠菌群1.2×10⁷MPN/100mL、蛔虫卵12个/L。水质波动系数1.8,高峰时段COD可达6800mg/L。污水温度18–32℃,pH6.5–7.5,含3%–5%的血水、油脂、胃内容物及碎肉。场地东西向120m、南北向80m,周边200m有村落,无纳污管网,出水需执行《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)一级,同时满足地方DB32/939-2020表2特别排放限值:COD≤50mg/L、BOD₅≤15mg/L、SS≤30mg/L、NH₃-N≤5(8)mg/L、TN≤15mg/L、TP≤0.5mg/L、动植物油≤10mg/L、色度≤30倍、粪大肠菌群≤1000MPN/100mL。二、设计原则与目标1.分质分流:血液水、烫池水、冲洗水、生活污水分开收集;血液水单独气浮浓缩,烫池水预降温。2.资源优先:回收油脂外售生物柴油企业,蛋白渣做有机肥原料,沼气年发电量≥30万kWh。3.耐冲击:设计峰值系数1.5,COD容积负荷取8kg/(m³·d),NH₃-N容积负荷≤0.6kg/(m³·d)。4.低耗运行:吨水电耗≤1.8kWh,吨水药耗≤0.35元,人工定员3人。5.近零排放:出水60%回用于车辆冲洗、绿化、待宰圈地面冲洗,浓水蒸发结晶制肥,全厂无外排风险。三、水量平衡与单元规模总进水量1100m³/d,其中:血液水80m³/d、烫池水120m³/d、屠宰冲洗水750m³/d、生活污水80m³/d、初期雨水70m³/d。设计规模按1300m³/d计算,Kz=1.18,小时峰值65m³/h。四、工艺路线“格栅+旋转滤鼓+隔油沉砂+调节+气浮+水解酸化+AO-MBR+臭氧催化氧化+生物活性炭滤池+紫外/次氯酸钠协同消毒+清水池+回用/排放”。污泥路线:“储泥+机械浓缩+厌氧消化+板框深度脱水+低温干化至40%含水率+有机肥原料”。臭气路线:“加盖收集+生物滤池+等离子光催化+15m排气筒”。五、单元设计计算1.粗格栅井地下钢砼,1座,尺寸4.0m×0.8m×3.5m,栅隙10mm,安装角度75°,人工清渣,配套1台螺旋压榨机0.75kW。2.旋转滤鼓直径1200mm,筛缝1mm,转速8r/min,配反冲洗泵Q=15m³/h、H=25m、N=2.2kW,SS去除率≥35%。3.隔油沉砂池平流式,2格,单格10m×3m×2.5m,水力停留1.5h,水平流速5mm/s,设链板式刮油机0.55kW,浮油经集油管排至油脂回收池,池底砂斗45°,气提排砂。4.调节池地下式,1座,24m×12m×4.5m,有效水深4.0m,HRT=8.4h,设2台潜水搅拌机3kW,池内布设降温盘管,夏季将45℃烫池水降至≤35℃。5.溶气气浮(DAF)回流比30%,溶气罐压力0.45MPa,设链板式刮渣机,表面负荷6m³/(m²·h),单座Ø6m,2座并联,投加PAC30mg/L、PAM1mg/L,油脂去除率≥90%,COD去除率≥35%。6.水解酸化池升流式,12m×8m×5.5m,HRT=4h,脉冲布水器2套,脉冲周期6min,池顶设弹性填料1200m³,填料层高度3.5m,DO≤0.3mg/L,COD去除率20%,B/C由0.35提至0.48。7.AO-MBR系统A段:4格,单格6m×6m×5.5m,HRT=3.2h,MLSS6g/L,内回流200%,搅拌机4×1.5kW。O段:8格,单格6m×6m×5.5m,HRT=6.4h,MLSS8g/L,微孔曝气器1600套,气水比18:1,DO2–4mg/L。MBR膜池:2格,单格8m×3m×3.5m,内置PVDF中空纤维膜0.1μm,膜面积4800m²,通量15L/(m²·h),抽吸泵2用1备,Q=30m³/h、H=12m、N=3kW,反洗泵2台,Q=100m³/h、H=15m、N=7.5kW,在线次氯酸钠清洗,跨膜压差≤25kPa。污泥龄25d,内回流400%,外回流100%,TN去除率≥85%,COD去除率≥95%,MBR出水SS≤5mg/L。8.臭氧催化氧化塔式,Ø2.2m×8m,2座,有效容积60m³,HRT=1.1h,臭氧投加量80mg/L,催化剂为负载Mn-Ce的γ-Al₂O₃,粒径3–5mm,比表面积280m²/g,COD去除率40%,色度去除率70%。臭氧发生器1套,产量4kg/h,功率36kW,采用液氧源,尾气经加热分解器250℃后排放。9.生物活性炭滤池(BAC)钢筋混凝土,2格,单格6m×4m×4m,炭层高度2.5m,空床滤速4m/h,活性炭为8×30目椰壳炭,碘值1000mg/g,装填量60t,反冲洗周期72h,气水联合反冲,COD去除率25%,臭氧分解副产物去除率90%。10.紫外/次氯酸钠协同消毒渠道式,紫外剂量30mJ/cm²,模块4组320W,寿命12000h;次氯酸钠投加3mg/L,接触时间30min,设50m³折流消毒池,粪大肠菌群灭活率≥5log。11.清水池与回用泵房清水池200m³,分2格,设变频恒压供水装置1套,Q=40m³/h、H=35m、N=5.5kW,回用管网采用UPVC管,埋深0.8m。12.污泥处理储泥池30m³,设搅拌机1.1kW;带式浓缩机1台,带宽1m,处理量30m³/h,出泥含水率92%;厌氧消化罐Ø8m×15m,有效容积600m³,中温35℃,HRT=20d,产气率0.8m³/kgVSS,设沼气储柜200m³,双膜式;消化后污泥经板框机500m²,进泥含水92%,投加石灰10%、PAM4‰,压榨压力1.2MPa,出泥含水40%,日产量2.1t;低温带式干化机1套,蒸发能力0.6tH₂O/h,热源85℃热水,最终污泥含水25%,热值2800kcal/kg,送有机肥厂。13.臭气治理收集风量12000m³/h,加盖采用1.5mmFRP弧形盖板,密封负压-5Pa;生物滤池面积120m²,填料为树皮+火山岩,空床停留25s,去除率≥90%;等离子光催化一体化设备1套,功率15kW,最终排气筒Ø0.8m,高度15m,厂界臭气浓度≤10(无量纲)。六、主要设备清单旋转滤鼓1套、DAF系统2套、潜水搅拌机6台、微孔曝气器1600套、MBR膜组件80支、臭氧发生器1套、紫外模块4组、板框压滤机1套、低温干化机1套、沼气发电机组50kW1套、生物滤池1座、在线仪表(COD、NH₃-N、TN、TP、pH、SS、流量、臭氧浓度、沼气成分)共12套。七、自动化控制采用西门子S7-1500PLC,WinCC上位机,设本地触摸屏10寸3套,远程4G模块1套,接入企业私有云。控制策略:1.DAF根据进水SS自动调节加药泵频率,PID闭环;2.MBR跨膜压差>20kPa自动反洗,每天3次;3.臭氧发生器根据COD在线仪4–20mA信号自动调节功率;4.消毒池余氯0.3–0.5mg/L,闭环控制次氯酸钠计量泵;5.沼气柜高位报警自动启动发电机,低位自动停机;6.风机房噪声>75dB时自动切换低噪声备用风机。八、土建与结构所有水池采用C30抗渗钢砼,抗渗等级P8,抗冻F50,池壁外侧刷1.5mm聚氨酯防腐,内侧3mm环氧玻璃钢。底板设300mm厚C15垫层,伸缩缝采用橡胶止水带。MBR设备间为轻钢结构,层高6m,设5t电动葫芦。臭氧发生器间设强制排风12次/h,泄爆口面积1m²。九、电气与节能总装机容量185kW,常用功率128kW,年耗电93万kWh。设160kVA箱变1座,高压侧10kV,低压侧380V。鼓风机、循环泵采用变频,年节电18%;沼气发电年供电30万kWh,可抵消32%用电量;MBR产水泵采用永磁同步电机,效率92%;臭氧发生器采用IGBT逆变电源,比工频节电15%。十、运行成本分析1.电费:93万kWh×0.65元/kWh=60.45万元;沼气发电收益30万kWh×0.65=19.5万元;净电费40.95万元。2.药剂:PAC年耗14t×2200元/t=3.08万元;PAM年耗0.48t×25000元/t=1.2万元;次氯酸钠1.2t×1200元/t=0.14万元;膜清洗柠檬酸0.6t×6500元/t=0.39万元;合计4.81万元。3.人工:3人×7万元/年=21万元。4.膜更换:PVDF膜寿命5年,一次更换费用48万元,年均9.6万元。5.设备维修:按固定资产2%计,年6.2万元。6.污泥处置:干化后污泥2.1t/d×330d×120元/t=8.32万元。年运行总成本90.88万元,吨水成本2.27元。油脂回收年收入18t×4800元/t=8.64万元;有机肥原料收入693t×80元/t=5.54万元;政府回用奖励0.5元/m³×24万m³=12万元;合计收益26.18万元。净运行成本64.7万元,吨水净成本1.62元。十一、调试与启动1.水解酸化池接种城市污水厂厌氧污泥60t,投加葡萄糖200kg/d,逐步提升负荷,第10d进屠宰废水50%,第20d满负荷。2.AO-MBR接种硝化污泥80t,控制pH7.2–7.5,投加NaHCO₃补充碱度,DO3mg/L,第15dNH₃-N去除率>90%。3.臭氧催化氧化初始阶段进水COD150mg/L,逐步降低至100mg/L,催化剂活化24h后达标。4.生物滤池挂膜采用屠宰废水稀释液,喷淋7d,第10d臭气浓度降至20以下。十二、运行管理要点1.每日检测进水油脂,>800mg/L时加大DAF加药;2.MBR膜每月一次维护性清洗,每半年一次恢复性清洗;3.臭氧催化剂每2年补充10%;4.BAC炭层每年补充5%,每3年全部更换;5.冬季水温<15℃时,启动蒸汽换热器,维持MBR水温≥20℃;6.沼气系统H₂S控制在50ppm以下,定期投加三氯化铁20kg/月;7.板框机每次卸泥后高压水清洗滤布,防止油脂堵塞;8.建立“一池一档”台账,记录pH、DO、污泥浓度、膜通量、加药量、电耗。十三、应急预案1.进水COD>6000mg/L时,自动切换至应急储存池500m³,限流50%;2.MBR膜破损在线浊度>5NTU时,关闭产水泵,切换至备用支路;3.臭氧发生器故障,自动投加次氯酸钠8mg/L,确保消毒达标;4.沼气柜超压4kPa时,自动点火炬燃烧;5.全厂停电,UPS供仪表2h,应急发电机50kW自动启动,保障MBR曝气及臭氧尾气分解。十四、监测计划在线仪表与县级平台联网,每2h上传一次;企业自建化验室,配备快速消解仪、紫外分光光度计、生物显微镜,每天自

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