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文档简介
生活污水处理厂深度清理维修方案一、项目背景与现状诊断厂区位于城市下游,占地4.8万m²,2008年投运,设计规模6×10⁴m³/d,采用A²O+深度过滤+紫外消毒工艺。近三年进水COD均值由280mg/L升至410mg/L,BOD₅由130mg/L升至220mg/L,SS由180mg/L升至300mg/L,TN、TP同步抬高。出水虽能稳定一级A,但氨氮已逼近15mg/L红线,TP0.45mg/L,余量不足。现场踏勘发现:1.厌氧池表面浮泥厚0.4m,局部发黑,浮渣层含油脂粒径>2cm;2.缺氧池推进器叶片缠绕纤维,桨叶磨损率>30%,推力下降42%;3.好氧池微孔曝气盘脱落1276只,堵塞2843只,氧利用率由28%降至17%,鼓风机电流升高11A;4.二沉池出水三角堰水平误差±7mm,负荷峰值时SS>25mg/L;5.高效沉淀池斜管内壁生物膜厚度达3mm,局部塌陷,表面负荷由12m³/(m²·h)降至7.8;6.紫外消毒渠灯管表面结垢,紫外强度由42μW/cm²降至21μW/cm²;7.污泥脱水机房带机滤布孔隙率下降38%,泥饼含水率82%→87%,PAM单耗升高0.8kg/tDS;8.厂区管网CCTV检测发现DN800主干管沉积>35%,H₂S82ppm,混凝土壁蚀深>15mm;9.配电室高压柜触头温升58K,低压变频器散热片积尘厚4mm,夏季跳闸3次;10.在线仪表DO、MLSS、NH₃-N探头校准偏差>±8%,数据漂移导致鼓风机误动作。二、目标与原则目标:45d内完成深度清理、缺陷修复、能效提升、智慧升级,确保出水COD≤30mg/L、NH₃-N≤3mg/L、TN≤10mg/L、TP≤0.3mg/L,吨水电耗下降12%,全年无计划外停产。原则:先诊断后治理,先主干后末梢,先物理后化学,先离线后在线,先安全后进度,先清污后修复,先节能后扩容,先人工后机械,先试点后推广,先验收后结算。三、组织与分工成立“深度清理维修指挥部”,厂长任总指挥,下设安全、工艺、设备、电气、仪表、污泥、管网、后勤、应急9组。实行“白班+夜班”双班制,每班8h,交接班采用“七步确认法”。外协单位须具备环保工程专业承包一级、机电安装三级、防水防腐二级资质,特种作业人员持证率100%。所有人员进场前完成三级安全教育、硫化氢专项培训、心肺复苏实操考核,考核不合格一律退场。四、总体进度横道第1–3d:停产前准备,编制JSA,隔离能源,搭设围挡,布置临时通风、照明、消防、急救、通信、监控六大系统;第4–5d:管网降水、封堵、清淤、CCTV复测;第6–10d:生化池排水、高压水刀冲洗、人工清掏、池壁高压喷砂除垢、CCTV内窥;第11–15d:曝气系统拆除、检修、回装,推进器轴承更换,桨叶动平衡试验;第16–20d:斜管更换、堰口调平、污泥斗防腐、二沉池刮泥机链条张紧;第21–25d:紫外模块化学清洗、灯管更换、整流器升级,出水槽抛光;第26–30d:脱水机房大修,带机滤布、气动纠偏、冲洗水泵、螺旋输送器更换;第31–35d:配电室清灰、触头镀银、变频室加装工业空调、谐波治理;第36–40d:仪表校准、数采系统升级、PLC程序优化、智慧平台联调;第41–42d:清水联动、微生物驯化、污泥接种、负荷提升;第43–44d:性能考核、出水比对、资料移交、竣工图绘制;第45d:指挥部验收、政府备案、环保在线比对、应急演练、正式复产。五、关键分项技术方案5.1生化池浮泥与沉积层清理采用“排水+高压水刀+离心泵抽吸”三步法。排水至最低运行水位后,用200bar旋转喷头对池壁、池底、死角进行水刀切割,浮泥层破碎成<5mm颗粒,通过潜水渣浆泵(流量180m³/h,扬程22m)送至临时储泥罐,再泵入脱水机房。对厌氧池浮渣,先投加0.5mg/L表面活性剂降低黏度,再用浮渣打捞机集中收集,日清日运。池壁附着的黑色厌氧膜,采用0.3mm铜丝刷+真空吸盘同步剥离,剥离率≥98%。清理后,池壁露出混凝土原色,表面粗糙度0.2–0.4mm,满足后续防腐涂层附着要求。5.2微孔曝气盘检修拆除步骤:关闭进气阀→泄压→拆卡箍→拔盘→编号→装箱。检测项目:外观、泡径、阻力、膜片厚度。判定标准:泡径>3mm、阻力>45mbar、膜片厚度<1.2mm、表面龟裂>2mm即报废。新盘材质选用EPDM+硅油改性,泡径1.2mm,阻力28mbar,寿命≥5a。回装前对布气支管进行0.6MPa气密试验,30min压降≤5kPa。回装后全池曝气均匀度采用“黑布法”检测,任意1m²内气泡盲区<0.1m²。5.3推进器大修叶片材质Duplex2205,磨损量>2mm即更换。轴承选用SKFExplorer6312-2RS1,润滑脂KluberALTEMPQNB50,填充量30%。轴跳动≤0.05mm,轴向窜动≤0.1mm。安装后做空载、25%、50%、75%、100%负荷五阶段试运,振动速度<2.8mm/s,电流波动<±2%。5.4斜管更换选用φ50mm、厚0.45mm、PP材质,氧指数≥28,组装角度60°,层间用无毒PVC穿条绑扎。拆除旧管前,先投加10mg/LPAC、2mg/LPAM助沉,降低二沉池负荷。新管安装后,用0.3%NaClO浸泡2h,杀灭附着藻类,再用清水冲洗。表面负荷恢复至11.8m³/(m²·h),出水SS<8mg/L。5.5紫外消毒渠清洗灯管表面结垢成分:CaCO₃62%、MgSiO₃18%、有机黏泥20%。采用5%柠檬酸+0.3%非离子表面活性剂循环喷淋,温度40℃,pH3.5,时间45min,除垢率>95%。清洗后紫外强度回升至40μW/cm²,剂量≥25mJ/cm²,大肠杆菌<1000CFU/L。5.6污泥脱水系统滤布经纬密度275×85根/10cm,透气量340L/(m²·s)。更换后,泥饼厚度18–22mm,含水率78.5%,PAM单耗1.2kg/tDS,产能提高18%。冲洗水泵改用多级离心泵,扬程80m,喷嘴采用扇形120°,冲洗强度8L/(m·s),滤布寿命延长6个月。5.7管网清淤主干管DN800,长度1.4km,沉积量436m³。采用“冲洗车+吸污车+机器人”组合:高压水枪200bar、流量170L/min,破碎沉积;吸污车真空度-0.08MPa,抽吸速度40m³/h;机器人搭载高清摄像头+声纳,实时测量沉积厚度。清淤后,过水断面恢复至93%,H₂S降至4ppm,混凝土壁采用1.5mm厚环氧煤沥青+玻纤布三油两布防腐,预计寿命延长15a。5.8电气系统高压柜触头镀银层磨损>30%时,采用真空镀银+纳米石墨封闭,厚度8μm,接触电阻<10μΩ。低压变频器散热片拆下后用0.5MPa压缩空气+软毛刷清灰,清灰后柜内温度下降7℃。新增有源滤波器APF容量300A,THDi由28%降至5%,年节电4.2万kWh。5.9仪表与自控DO探头采用荧光帽替换原极谱膜,维护周期由7d延长至30d,零点漂移<±0.1mg/L。MLSS探头改用135°背向散射原理,量程0–25g/L,线性度R²>0.999。PLC程序增加“风量-DO-氨氮”串级控制,比例带P=0.8,积分时间Ti=180s,微分时间Td=0s,出水氨氮波动降低42%。智慧平台接入市政务云,实现手机端实时查看、报警推送、趋势分析、能效对标。六、质量与验收执行《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》CJJ60-2023,关键节点实行“三检制”:自检、互检、专检。验收指标:1.池壁无浮泥、无异味,色度<5;2.曝气盘阻力28±2mbar,全池均匀度>95%;3.推进器振动<2.8mm/s,电流<额定105%;4.斜管无塌陷,表面负荷≥11.5m³/(m²·h);5.紫外剂量≥25mJ/cm²,灯管寿命≥9000h;6.泥饼含水率≤79%,PAM单耗≤1.3kg/tDS;7.配电室红外测温无异常热点,温升<40K;8.在线仪表误差<±3%,数据上传率≥99%;9.管网过水断面≥90%,H₂S<10ppm;10.连续72h出水达标,单耗下降≥12%。每完成一项,由监理、业主、运维、第三方检测四方联合签字,不合格即返工,返工费用由责任方承担。七、安全与环保措施1.有限空间作业执行“先通风、再检测、后作业”九字方针,O₂>19.5%、H₂S<10ppm、CH₄<1%方可下池;2.动火作业办理一级动火票,配备4只5kg干粉灭火器、2张防火毯、1台防爆风机;3.硫化氢防护采用正压式呼吸器+四合一气体仪+安全绳双保险,现场设应急鼓风、喷淋、担架、医药箱;4.噪声>85dB区域佩戴SNR≥30dB耳罩,每日噪声暴露<8h;5.化学清洗废液集中收集,用氢氧化钠中和至pH7–8,经临时沉淀池+活性炭吸附,检测达标后排入提升泵房,严禁直排;6.拆除旧曝气盘、滤布、灯管分类存放,PP、EPDM、PVC、玻璃、金属五类标签,交由有资质单位回收,固废零填埋;7.厂区设置2台500m³/h应急泵、1台200kW柴油发电机,确保暴雨时厂区不淹水;8.每日17:00前召开安全例会,通报隐患、违章、未遂事件,实行红黄牌制度,累计两张黄牌或一张红牌即清退出场。八、成本控制与资源优化人工费:内部员工3820工日,外协技工1470工日,合计人工费约218万元;材料费:曝气盘3840只、斜管1920m²、滤布12套、灯管256支、电缆1200m、防腐涂料2.3t,合计材料费约266万元;机械费:吊车、高压水刀、吸污车、空压机、发电机、CCTV机器人、APF、空调等租赁费约97万元;管理费、税金、保险、应急储备合计约79万元;项目总预算660万元,较概算节省32万元,节支率4.6%。通过“夜间低谷电价+鼓风机变频+APF治理”组合,年节电31万kWh,按0.65元/kWh计,年省20.15万元,预计3.3a回收增量投资。九、应急预案9.1硫化氢中毒发现人员晕倒,立即启动一级响应:救援组佩戴呼吸器下池,用安全绳将伤员拖至通风处,进行心肺复苏,同时拨打120,厂区应急车辆3min内到场,10min内送达最近医院。9.2触电立即断开电源,用绝缘棒将伤员与带电体分离,检查呼吸心跳,必要时CPR,并通知供电部门停电检修。9.3暴雨内涝当24h降雨量>50mm,启动排涝泵,柴油发电机自动投运,确保配电室地坪高于积水位20cm。9.4化学品泄漏柠檬酸、NaClO、NaOH设置二次围堰,泄漏时立即用沙袋围堵,穿戴防化服转移废液,用大量清水冲洗,废液收集处理。9.5疫情突发现场储备口罩2000只、测温枪6把、84消毒液120L、抗原试剂300份,出现体温>37.3℃立即隔离,上报社区,停工消杀。十、培训与知识沉淀项目期间组织“夜校”12次,内容涵盖有限空间、动火、高处、临时用电、化学品、职业健康、智慧水务、节能降耗。每次培训后现场扫码答题,题库随机生成,满分100分,80分及格,合格率100%。项目结束后,编制《生活污水处理厂深度清理维修作业指导书》1套,含操作视频38段、三维模型15个、故障库128条、标准作业票32份,全部录入厂级知识库,供后续运维人员随时调阅。十一、绩效与激励设立“安全、质量、进度、节能、创新”五维KPI,每维20分,总分100。项目结束得分>90分,奖励团队10万元;80–90分,奖励5万元;<80分,扣减合同款2%。个人提出合理化建议被采纳,每条奖励300–1000元,累计发放3.2万元,极大调动一线积极性。十二、后续运维建议1.曝气盘每半年做一次泡径检测
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