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2025年10月生产车间工作总结(2篇)2025年10月,车间里弥漫着淡淡的切削液味与金属热温交织的气息。清晨六点四十,我推开卷帘门,看见夜班留下的最后一炉铝件还在退火炉里缓慢降温,温控曲线像一条疲惫的蛇,趴在屏幕上微微颤抖。那一刻,我知道这个月又是一场硬仗。订单号SX-250926的壳体要在三十天内交付三万件,而上游压铸工序的毛坯合格率上周刚掉到92.4%,客户稽核组下周进厂,所有人连呼吸都带着倒计时声。我把背包挂在更衣柜,先绕线体一圈。CNC-12的导轨护板又被铁屑顶开,夜班只拿胶皮简单缠了两圈,黄色警示标签在风中晃动;五轴机台侧门的玻璃出现一道新裂纹,像闪电劈在夜空,我用指甲比了比,长度超过十公分,必须立即更换。七点零五分,早会铃声响起,我边走边在群里发照片:护板、裂纹、漏油点,一个都不落。照片发出三十秒,设备科老魏回了一个“收到”,附带一把菜刀的表情,我知道他懂了。七点十分,早会开始。我先把昨天的数据投到电视:产量2846件,不良42件,直通率98.52%,OEE83.7%。数字看起来漂亮,却掩不住隐患:42件不良里27件是螺纹烂牙,位置集中在OP30的第三轴,刀具寿命明明还剩18%,却出现崩刃。我说完这句,工艺小赵把电脑插上电视,调出刀具显微镜照片,刃口缺了一块,像被狗啃过。小赵说:“昨晚我用200倍镜看了,缺口呈放射状,初步判断是材料硬质点,建议把切削速度降8%,进给降5%,同时把冷却液浓度从6.5提到8。”我点点头,在表格里记下“OP30降速试验”,责任人小赵,完成时间今晚八点。七点四十,人员散去做首检。我留在现场,把昨晚剩下的27件烂牙件全部搬到检验桌,一件一件看。螺纹规旋到第三圈时开始发涩,第四圈彻底卡住,我用放大镜看牙顶,发现有一道亮线,像头发丝,却硬得能划破指甲。我把亮线位置画在草图上,发现27件全部集中在同一象限,角度误差不超过5°。我让小赵把夹具拆开,定位销拔出来那一刻,我们同时看到销子圆柱面有一道拉伤,深度0.08mm,长度6mm,像被锉刀蹭过。小赵倒吸一口凉气:“这是毛坯余量不足,定位面让刀,工件在夹具里微转,导致螺纹起始位置偏移。”我让他立刻量库存毛坯,果然,高度尺寸在38.2-38.4之间跳动,公差要求38.5±0.1,下限足足吃掉了0.3。我把数据拍照发到压铸群,十分钟后,压铸工艺老胡回电:“昨晚换班没来得及调模,今天白班已经把模温降15℃,保压时间加0.8秒,你再测两炉。”我回了一个“OK”,心里却打鼓:模温降了,周期拉长,日产能起码掉4%,可螺纹烂牙不解决,后面全是返工,产能再高也是负数。八点十分,客户稽核组提前一天空降。我接到通知时,他们已到大门口。我让小赵把试验记录、刀具寿命表、夹具维护记录全部打印,用A4透明文件袋装好,贴上索引标签;自己把现场5S再扫一遍,连地上的一滴油都用酒精擦干净。稽核官姓李,三十出头,戴金边眼镜,走路带风。他第一站直奔OP30,看完刀具显微镜照片,又看夹具定位销,最后问:“你们如何证明降速后螺纹质量恢复?”我让小赵把昨晚十点做的三十二件试切件搬过来,螺纹规通止一遍,全部绿灯。李工点点头,在笔记本上写下一行字,又抬头:“那产能损失怎么补?”我打开Excel,把降速前后的节拍列出来:原来198秒,现在214秒,单件损失16秒,三万件就是133小时,相当于5.5天。我接着说:“我们准备把OP20的粗加工提前开粗0.5mm,让OP30精加工余量降到0.2,这样切削力降18%,可以把速度再提6%,节拍回到205秒,损失缩小到7秒。”李工听完没说话,只把电脑转过来,让我把公式给他看。我一行一行解释,他最后在报告里写下“风险可控,措施有效”,那一刻,我后背的汗才慢慢干透。中午十二点,食堂排队到门口。我端着餐盘找到设备科老魏,问他五轴玻璃多久能到。老魏咬着鸡腿:“下午三点,顺丰加急,德国进口,一片2800,你得签字。”我点头,又问他:“CNC-12的护板能不能做刚性改善?胶皮缠不是办法。”老魏从口袋里掏出一张草图,已经画好:原来1.5mm的钢板护板换成2.5mm,内侧加两道聚氨酯刮舌,螺栓从M6升到M8,成本涨120元/套,寿命起码翻三倍。我当场拍板:“做十套,今晚换。”老魏把鸡腿骨头往盘子里一扔:“得嘞,老板痛快。”下午两点,模温调整后的第一炉毛坯到了。我随机抽十件测高度,38.46-38.54,全部回到公差中心。螺纹烂牙的风险终于降了下来,我把数据发到群里,所有人发了一个“赞”。可还没高兴两分钟,OP50的兄弟又喊我:铰刀断在孔里,工件卡在治具上拿不出来。我跑过去,看见断刀露出2mm尾巴,像嘲笑我们。铰刀是6mm硬质合金,孔深25mm,断在18mm处,治具是钢件,不能敲,不能烧。我让小赵把电火花机推过来,用3mm铜管做电极,十分钟打掉刀芯,再用尖嘴钳把碎片夹出。工件终于松动了,我却发现孔壁出现一条黑线,像铅笔划过,深度0.05mm,长度贯穿整个孔。我用内窥镜看,孔壁粗糙度从Ra0.8跳到Ra1.6,客户装配要插销,这粗糙度会刮伤密封圈。我把工件放到一边,让工艺重新评估:铰刀断是因为排屑不畅,冷却液压力只有15Bar,而标准要25Bar。我查泵站,发现滤芯堵了,压差表红针到底。我让小赵拆滤芯,一盆黑水倒在地上,像墨汁。换完滤芯,压力回到28Bar,我再做三件,孔壁Ra0.6,黑线消失。我把三件样品送到实验室做圆柱度,0.008mm,远低于0.02要求,这才放行。傍晚六点,夕阳从天窗斜射进来,照在铝屑上,像一地碎金。我把今天所有数据重新整理:产量3012件,比昨天多166件;不良19件,比昨天降23件;OEE升到85.4%。我把原因一条一条写:1.毛坯尺寸回归,螺纹烂牙从27件降到3件;2.OP50冷却压力恢复,孔壁粗糙度不良从8件降到0;3.设备故障停线时间从38分钟降到12分钟。写完我把报告发到总经理邮箱,顺带抄送客户项目群。十分钟后,总经理回了一个“大拇指”,外加一句“继续保持,月底我请大家吃烧烤”。我笑了笑,关掉电脑,才发现喉咙干得冒烟。夜里十点,车间灯火通明。CNC-12的护板换好了,老魏用扭力扳手把最后一颗M8螺栓打到25Nm,护板像铠甲一样贴在导轨上,铁屑再也钻不进去。我站在机台外,看主轴转速跳到8000,刀尖划出银线,铝屑像雪花飞出,落在防护罩上沙沙作响。那一刻,我突然想起十年前刚入行时师傅说的话:“机器不会骗人,你给它多少耐心,它就还你多少良率。”我把这句话发在朋友圈,配图是今晚的产量
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