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文档简介

2025年合成氨工艺操作考试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1.合成氨工艺中,新鲜气经压缩后进入合成塔前需经过的关键预处理步骤是()。A.脱硫脱碳B.脱氧干燥C.甲烷化精制D.一氧化碳变换答案:C解析:合成氨原料气经变换、脱硫脱碳后,仍含少量CO、CO₂,需通过甲烷化精制(反应式:CO+3H₂→CH₄+H₂O,CO₂+4H₂→CH₄+2H₂O)将其转化为甲烷,避免催化剂中毒。2.铁基合成氨催化剂的活性组分是()。A.Fe₃O₄B.α-FeC.Fe₂O₃D.FeO答案:B解析:铁基催化剂以磁铁矿(Fe₃O₄)为母体,还原后生成具有活性的α-Fe,同时添加Al₂O₃、K₂O等助催化剂提高活性和热稳定性。3.合成塔触媒层热点温度控制范围通常为()。A.300-350℃B.450-550℃C.600-650℃D.700-750℃答案:B解析:合成氨反应为放热可逆反应,温度过低反应速率慢,过高平衡转化率下降。工业上铁基催化剂最佳活性温度为450-550℃,热点温度需在此范围内调控。4.氨合成系统压力突然升高,最可能的原因是()。A.循环机转速提高B.合成塔出口氨分离器液位过低C.新鲜气补入量增加D.放空气量增大答案:C解析:系统压力由气体净积累量决定,新鲜气补入量增加会导致系统压力上升;循环机转速提高会增加循环量但不改变总压;氨分离器液位过低可能导致带液,但不直接影响压力;放空气量增大则会降低压力。5.氨冷器操作中,气氨出口温度过低(<-35℃)的主要危害是()。A.增加冷冻功耗B.导致液氨带水C.造成设备低温脆裂D.降低氨分离效率答案:C解析:液氨蒸发温度与压力相关(如0.1MPa下沸点-33.4℃),若气氨出口温度过低,可能使设备材料(如普通碳钢)在低温下韧性下降,引发脆裂事故。6.合成塔入口气体中,惰性气体(Ar、CH₄)含量应控制在()。A.1%-3%B.5%-15%C.20%-25%D.30%以上答案:B解析:惰性气体不参与反应,积累会降低氢氮分压,影响转化率。工业上通常控制在5%-15%,通过放空气系统维持平衡。7.氢氮比(H₂/N₂)偏离3:1时,对合成反应的影响是()。A.反应速率和平衡转化率均下降B.反应速率上升但平衡转化率下降C.反应速率下降但平衡转化率上升D.无显著影响答案:A解析:根据动力学和热力学,氢氮比为3:1时反应速率最大;偏离此比例会导致有效碰撞减少(速率下降),同时平衡常数降低(转化率下降)。8.合成氨装置紧急停车时,首先应执行的操作是()。A.切断新鲜气补入B.停止循环机C.开启系统泄压阀D.关闭氨冷器液氨进口阀答案:A解析:紧急停车时需快速切断原料输入,避免系统超压;循环机停止可能导致催化剂床层温度骤降,需在切断气源后逐步操作;泄压和关氨冷器阀为后续步骤。9.液氨储槽的设计压力应至少为()。A.1.6MPaB.2.5MPaC.4.0MPaD.10.0MPa答案:C解析:液氨在常温(25℃)下饱和蒸气压约1.0MPa,但考虑温度波动(如夏季35℃时约1.5MPa)及安全裕度,设计压力通常取4.0MPa(GB150-2011标准要求)。10.以下哪种情况会导致合成塔催化剂永久失活?()A.短期超温(580℃)B.少量水蒸汽带入C.硫化氢(H₂S)持续泄漏D.系统短暂停车(<2小时)答案:C解析:H₂S会与α-Fe反应生成FeS,覆盖活性位点且无法通过还原再生,导致永久失活;超温可能烧结催化剂(可逆失活),水蒸汽可通过干燥恢复,短暂停车不会破坏结构。二、填空题(每空1分,共20分)1.合成氨反应方程式为:(),该反应为()热、()体积反应。答案:N₂+3H₂⇌2NH₃(催化剂,高温高压);放;减2.合成塔内件按结构分为()、()、()三种类型,其中()型内件因气体分布均匀、阻力小应用最广。答案:轴向;径向;轴径向;轴径向3.氨分离的主要设备有()和(),前者利用()原理分离,后者利用()原理分离。答案:氨分离器;氨冷器;重力沉降;冷凝4.循环气中氨含量过高会导致(),通常控制合成塔入口氨含量<()%(体积分数)。答案:催化剂活性下降;35.铁基催化剂还原过程的关键控制参数是()和(),还原终点判断依据是()。答案:温度;水汽浓度;出口气体中H₂O含量<0.1g/m³6.合成系统压力由()、()和()共同决定,正常操作中通过()调节压力。答案:新鲜气补入量;放空气量;氨冷凝量;放空气阀7.液氨泵的常见故障包括()和(),处理措施分别为()和()。答案:气蚀;密封泄漏;降低入口温度或提高入口压力;更换密封件三、简答题(每题8分,共40分)1.简述合成塔触媒层温度波动的主要原因及调节措施。答案:原因:①新鲜气流量或成分(H₂/N₂、惰性气)波动;②循环气流量变化(循环机转速、阀门开度);③氨冷器制冷效果变化(液氨液位、蒸发压力);④催化剂活性下降(中毒或老化)。调节措施:①稳定新鲜气流量,控制氢氮比3:1±0.1;②调整循环机转速或循环阀开度,维持循环量稳定;③调节氨冷器液氨进口阀,控制出口气氨温度(-25~-30℃);④若催化剂活性下降,需提温操作或计划更换。2.分析合成氨系统氢氮比失调的危害及预防措施。答案:危害:①氢氮比>3时,H₂过量导致反应速率下降(H₂吸附抑制N₂吸附),同时增加循环气中H₂含量,需增大放空气量,氢气损失增加;②氢氮比<3时,N₂过量导致催化剂表面N₂覆盖过多,反应速率降低,平衡转化率下降。预防措施:①严格控制造气工序的H₂/N₂(通过调节煤气发生炉空气/蒸汽比例);②设置在线气体分析仪(色谱或热导仪)实时监测循环气成分;③发现失调时,通过调节变换工序的CO变换率(改变H₂生成量)或补充氮气/氢气(需设置缓冲罐)快速纠正。3.简述氨冷器操作中“液泛”的现象、原因及处理方法。答案:现象:氨冷器气氨出口带液(管道振动、流量计波动),液位计显示满量程但实际液位异常,合成塔入口氨含量升高。原因:①液氨进口量过大(超过蒸发能力);②气氨出口阀开度太小(蒸发空间不足);③循环气流量突然增大(携带液滴能力增强)。处理方法:①减小液氨进口阀开度,降低液位至50%-70%;②开大氨冷器气氨出口阀,降低系统背压;③若循环气流量波动,联系压缩工序稳定流量;④检查氨冷器内部列管是否堵塞(必要时停车清洗)。4.合成氨装置长期停车时,为何需要对催化剂进行钝化处理?钝化操作的关键步骤是什么?答案:原因:还原态α-Fe在空气中会剧烈氧化放热(甚至自燃),损坏催化剂和设备。钝化处理通过缓慢氧化在催化剂表面形成致密Fe₃O₄膜,隔绝空气。关键步骤:①降温至150℃以下(避免氧化反应过热);②引入少量空气(O₂含量<0.5%),控制床层温升<10℃/h;③逐步提高O₂浓度至20%,直至出口O₂含量与入口一致(钝化完成);④钝化后用氮气置换系统,防止残留氧气。5.列举合成氨工艺中可能发生的三种安全事故,并说明其预防措施。答案:①氨泄漏中毒:预防措施为定期检查管道、阀门密封(使用肥皂水试漏),设置氨浓度报警器(阈值30ppm),操作人员佩戴防毒面具。②合成塔超压爆炸:预防措施为设置安全阀(起跳压力≤设计压力1.1倍),安装压力变送器联锁(超压时自动切断新鲜气),定期校验仪表。③催化剂床层飞温:预防措施为控制新鲜气中CO+CO₂<10ppm(避免反应放热异常),设置温度联锁(超温时开启冷激阀注入冷气),定期检测催化剂活性(通过氨净值判断)。四、计算题(每题10分,共20分)1.某合成氨装置新鲜气流量为10000Nm³/h,组成(体积%):H₂74.5%、N₂24.8%、Ar0.5%、CH₄0.2%。循环气流量为50000Nm³/h,组成(体积%):H₂68%、N₂22.5%、Ar7%、CH₄2.5%、NH₃0.0%。合成塔出口气体中NH₃含量为15%(体积%),求氨合成率(以单程通过合成塔的H₂转化率表示)。答案:①计算合成塔入口气体总流量:新鲜气+循环气=10000+50000=60000Nm³/h。②入口气体中H₂总量:60000×(10000×74.5%+50000×68%)/(10000+50000)=60000×(7450+34000)/60000=41450Nm³/h。③入口气体中N₂总量:60000×(10000×24.8%+50000×22.5%)/60000=2480+11250=13730Nm³/h。④根据反应式N₂+3H₂→2NH₃,理论上H₂与N₂反应比例为3:1,实际参与反应的N₂量受限于H₂或N₂的最小值。入口H₂/N₂=41450/13730≈3.02:1(接近3:1),可认为完全按比例反应。⑤出口气体中NH₃含量15%,设反应生成NH₃为2xNm³/h,则消耗H₂3x,消耗N₂x。出口气体总量=入口总量-3x-x+2x=60000-2x。NH₃含量=2x/(60000-2x)=15%→2x=0.15×(60000-2x)→2x=9000-0.3x→2.3x=9000→x≈3913Nm³/h。⑥H₂转化量=3x≈11739Nm³/h,入口H₂总量41450Nm³/h。氨合成率=11739/41450×100%≈28.3%。2.某合成塔操作压力为15MPa,入口温度420℃,出口温度500℃,循环气流量为45000Nm³/h(标准状态)。已知合成氨反应热为-46.2kJ/mol(25℃,1atm),忽略气体热容变化(平均定压热容Cp=30kJ/(kmol·K)),计算合成塔的反应放热量(单位:MJ/h)。答案:①循环气流量换算为kmol/h:45000Nm³/h÷22.4Nm³/kmol≈2008.9kmol/h。②气体升温吸热量:Q吸=流量×Cp×(T出口-T入口)=2008.9kmol/h×30kJ/(kmol·K)×(500-420)K=2008.9×30×80=4,821,360kJ/h≈4821.36MJ/h。③反应放热量=Q吸(因合成塔绝热,反应放热用于气体升温)。但需验证:若反应生成NH₃量为ykmol/h,反应放热Q放=y×46.2kJ/mol=46200ykJ/h。气体升温吸热量=2008.9×30×80=4,821,360kJ/h=Q放→y=4,821,360/46200≈104.36kmol/h。合成塔出口氨含量=y/(2008.9-y)×100%(因每生成2molNH₃,总物质的量减少2mol),实际工业中出口氨含量约15%,计算得y≈(2008.9×15%)/(1+15%)≈262kmol/h,与上述不符,说明假设绝热不完全。正确计算应考虑:实际反应放热量=气体吸热量+热损失(假设热损失为10%),则Q放=4821.36MJ/h÷0.9≈5357MJ/h(答案取近似值5360MJ/h)。五、案例分析题(20分)某合成氨装置正常生产时,DCS显示合成塔入口压力14.8MPa(设定值15.0MPa),出口压力14.2MPa(正常压差0.5-0.7MPa),触媒层热点温度520℃(设定值500±10℃),氨冷器气氨出口温度-28℃(正常-25~-30℃)。1小时后,操作人员发现:①合成塔入口压力升至15.5MPa;②出口压力降至13.8MPa(压差1.7MPa);③热点温度升至540℃;④氨冷器气氨出口温度降至-32℃;⑤循环机电流由120A升至145A(额定电流150A)。问题:1.分析上述异常现象的可能原因。2.提出应急处理措施。答案:1.可能原因分析:①压差异常增大(正常0.5-0.7MPa→1.7MPa):合成塔内件或催化剂床层堵塞(如催化剂粉化、结碳、惰性物积累),导致气体流通阻力增加。②入口压力升高、出口压力降低:堵塞导致系统前压升高、后压降低,循环机需克服更大阻力,电流上升(电流与压差成正比)。③热点温度升高:气体流速降低(循环量减少),反应放热无法及时带出,床层温度累积升高。④氨冷器出口温度降低:合成塔出口氨含量可能升高(因反应时间延长,转化率提高),氨冷器需冷凝更多氨,液氨蒸发量增加,导致气氨出口温度下降;或氨冷器列管部分堵塞,换热面积减少,为维持制冷效果需降低蒸发压力(温度降低)。2.应急处理措施:①立即降低新鲜气补入量(减少系统压力上升趋势),同时联系压缩工序稳定循环机转速(避免超电流跳车)。②开启合成塔冷激阀(若有),注入低温循环气

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