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文档简介

污水处理厂设备调试实施方案一、项目概况本厂为半地下式城镇污水处理厂,设计规模4×10⁴m³/d,主体工艺采用“改良A²O+高效沉淀+深床滤池+紫外消毒”,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A。全厂共设置6个主要工艺段、38套成套设备、12套在线仪表、5套PLC子站、1套中央监控平台。本次调试范围涵盖:预处理段(粗格栅、提升泵房、细格栅、曝气沉砂池)、生物处理段(厌氧池、缺氧池、好氧池、内回流泵、剩余泵)、深度处理段(高效沉淀池、深床滤池、紫外消毒渠)、污泥处理段(贮泥池、浓缩脱水一体机、料仓)、加药系统(PAC、PAM、乙酸钠、次氯酸钠)、除臭系统(生物滤池+离子送风)、电气自控及仪表、视频监控、消防、通信等全部子系统。调试目标:连续稳定运行72h,出水COD≤30mg/L、NH₃-N≤1.5mg/L、TN≤10mg/L、TP≤0.3mg/L、SS≤5mg/L,设备完好率≥99%,自控投运率≥98%,吨水电耗≤0.28kWh,药耗PAC≤12g/m³、PAM≤0.8g/m³,无重大安全环保事故。二、调试组织1.调试指挥部:由建设单位总经理任总指挥,下设技术组、安全组、后勤组。技术组再分工艺、设备、电气、仪表、化验五个专业小组,实行“专业负责制+24h轮班制”。2.人员配置:总指挥1人、副总指挥2人、专业工程师18人、技师12人、运行工30人、化验员6人、安全员4人、资料员2人、司机2人、后勤3人,合计80人。所有人员提前一周完成三级安全教育及工艺交底,持证率100%。3.岗位职责:1)工艺工程师:负责参数设定、趋势分析、异常诊断;2)设备工程师:负责单机试车、联调、润滑、点检;3)电气工程师:负责高低压送电、变频、软启、继保整定;4)仪表工程师:负责在线仪表校准、信号标定、DCS画面绘制;5)化验员:负责每日8批次进出水全指标、微生物镜检、SVI、MLSS、DO、ORP、SOUR;6)安全员:负责动火、受限空间、高处作业票审批,应急物资点检;7)资料员:负责原始记录归档、竣工图同步更新、调试日报发布。三、调试准备1.资料准备:设计图纸、设备手册、PLC程序、仪表说明书、阀门编号表、电缆清册、P&ID、HAZOP报告、环评批复、应急预案、水质化验SOP、设备润滑图表、备品备件清单。2.物资准备:PAC固体25t、PAM乳液1.2t、乙酸钠溶液15t、次氯酸钠10%、硫酸、氢氧化钠、无水亚硫酸钠、DO校准液、PH缓冲液、COD快速消解管、营养盐、葡萄糖、消泡剂、润滑油、润滑脂、密封圈、轴承、三角带、保险芯、万用表、钳形表、红外测温仪、振动仪、照度计、噪声计、四合一气体仪、应急灯、对讲机、防爆手电、医药箱、防化服、空气呼吸器。3.现场条件确认:1)土建完工验收合格,池体满水试验、闭水试验、压力试验、气密试验全部通过;2)厂区道路硬化完成,排水沟畅通,照明、通信、消防系统投用;3)双回路10kV电源已送电,变压器带载运行24h无异常;4)自来水、再生水、消防水、生活污水、生产废水、雨水、回用水七类管网标识清晰;5)危险废物暂存间防渗、防雨、防泄漏措施到位,联单制度建立。四、调试流程(一)单机试车1.通用原则:先手动后自动、先点动后连续、先空载后负载、先低速后高速、先本地后远程。2.关键设备试车要点:1)潜水泵:绝缘≥500MΩ,点动3次确认转向,运行30min记录电流、振动、温升,扬程与额定偏差≤3%;2)罗茨风机:皮带张紧度压下10mm,出口阀全关启动,逐步升压至额定压力,轴承温升≤40℃,噪声≤85dB;3)带式脱水机:张紧气缸0.4MPa,滤带跑偏量≤5mm,冲洗水压0.6MPa,泥饼含水率≤78%;4)紫外模块:灯管点亮率100%,剂量≥25mJ/cm²,镇流器最高温度≤65℃;5)高效沉淀池刮泥机:扭矩限位设定120N·m,提耙高度300mm,过载报警2s停机;6)除臭离心风机:共振频率避开50Hz、63Hz,出口臭气浓度≤500(无量纲)。3.试车记录:采用二维码+手持终端扫码录入,数据实时上传云平台,异常自动推送责任人。(二)联动试车1.顺序:1)清水联动:自来水经粗格栅→提升泵房→细格栅→沉砂池→A²O池→高效沉淀池→深床滤池→紫外消毒→排放口,全流程连续24h,检查液位、流量、阀门动作、仪表信号;2)半污水联动:引入城镇管网污水20%负荷,投加葡萄糖维持COD150mg/L,监测DO、ORP、MLSS,逐步提升负荷至50%、75%、100%;3)污泥联动:贮泥池液位1.5m启动螺杆泵,浓缩脱水一体机进泥量30m³/h,PAM投加量自动跟踪,泥饼通过皮带输送机至料仓,料仓料位计与脱水机联锁。2.联动考核指标:1)液位波动±5cm;2)流量偏差≤2%;3)阀门远程开度反馈误差≤1%;4)自控逻辑响应时间≤2s;5)通信丢包率≤0.1%。(三)工艺参数优化1.A²O段:1)厌氧池ORP控制在−200mV±20mV,水力停留时间1.5h;2)缺氧池ORP控制在−100mV±20mV,内回流比200%~300%,碳源不足时乙酸钠投加量按C/N=4:1折算;3)好氧池DO分段控制:首段0.8mg/L、中段2.5mg/L、末段1.2mg/L,通过变频风机+在线DO闭环PID,Kp=1.2、Ki=0.08、Kd=0.15;4)污泥龄控制在12~15d,每日排泥量按MLSS×V×0.7/θc计算;5)SVI控制在80~120mL/g,发现丝状菌膨胀立即投加次氯酸钠,剂量2g/m³,连续3d。2.高效沉淀池:1)混合区G值800s⁻¹,絮凝区G值60s⁻¹,沉淀区表面负荷10m³/(m²·h);2)PAC投加量根据原水TP自动调节,采用前馈+反馈双回路,前馈按TP×18计算,反馈按出水TP微调;3)污泥循环比3%~5%,循环泵与刮泥机扭矩联锁,扭矩>110N·m停泵。3.深床滤池:1)滤速5.5m/h,强制滤速7m/h,反冲洗周期24h,气水联合冲洗:气冲强度12L/(m²·s)、水冲强度4L/(m²·s),历时气冲3min、气水联合5min、水漂洗8min;2)反冲洗废水SS≤300mg/L时方可进入反冲洗废水池,否则回流再处理;3)滤池液位差>1.5m强制启动反冲洗。4.紫外消毒:1)根据流量自动调节模块开启数量,维持剂量≥25mJ/cm²;2)灯管运行8000h后强制更换,运行电流下降15%预警;3)清洗系统采用机械+化学联合,每周一次5%柠檬酸浸泡30min。(四)性能考核1.连续72h性能考核:1)进水负荷100%(4×10⁴m³/d),水质采用实际城镇污水,不额外稀释;2)每2h取样一次,检测COD、BOD₅、SS、NH₃-N、TN、TP、色度、粪大肠菌群;3)设备完好率统计:故障停机次数≤1次,单次≤30min;4)自控投运率:手动操作次数≤5次/天,单次≤10min;5)能耗、药耗实时抄表,考核结果满足设计值。2.异常工况模拟:1)突然停电:验证UPS、柴油发电机15s自启,关键设备按“先开后关”顺序重启;2)高负荷冲击:瞬时流量1.3倍,持续2h,出水水质仍达标;3)低温冲击:水温12℃,持续24h,NH₃-N去除率仍≥95%;4)有毒冲击:COD突升至800mg/L,按应急预案投加粉末活性炭,剂量30g/m³,2h后恢复。(五)安全与环保措施1.危险作业票:动火、受限空间、高处、临时用电、吊装、断路、盲板抽堵、设备检修八类作业全部票证化,票证编号与现场二维码绑定,未审批无法开机。2.气体检测:受限空间作业前检测O₂、H₂S、CH₄、CO、苯系物,合格标准O₂19.5%~23.5%、H₂S<6ppm、CH₄<0.5%LEL,检测记录拍照上传。3.应急演练:调试期间组织综合演练2次、专项演练4次,演练科目:硫化氢中毒、次氯酸钠泄漏、带式脱水机起火、紫外模块爆裂、暴雨厂内涝。4.环保监测:厂界噪声昼间≤55dB、夜间≤45dB;厂界臭气浓度≤20(无量纲);脱水机房VOCs≤2mg/m³;危废转移联单100%合规。(六)调试记录与验收1.记录体系:1)原始记录:手写+电子双轨,含时间、地点、人员、天气、水温、设备编号、参数、异常描述、签字;2)日报:含运行数据、能耗、药耗、水质、故障、缺陷、整改措施,每日08:00前发布;3)周报:对趋势、缺陷、风险、下周计划进行PPT汇报;4)竣工资料:含调试大纲、方案、记录、报告、合格证、说明书、竣工图、备品备件移交清单、保修书。2.验收流程:1)预验收:由监理组织,对资料完整性、性能指标、安全环保、现场面貌进行打分,≥90分方可申请正式验收;2)正式验收:由建设单位组织,邀请行业专家5人、主管部门3人、设计、施工、监理、运维代表参加,听取汇报、现场抽查、资料核查、质询答疑,形成验收意见;3)移交:验收通过后7日内完成实物移交、资料移交、培训移交、备件移交、质保书移交,双方在移交书上签字盖章。五、调试进度计划采用Project软件编制,关键路径:第1周:资料会审、人员培训、物资到货、现场三通一平;第2周:高低压送电、PLC程序下载、仪表单校、单机试车完成80%;第3周:完成全部单机试车、清水联动、问题整改;第4周:半污水联动50%负荷、工艺参数初调、污泥联动启动;第5周:75%负荷、工艺参数精调、除臭系统投运、危废协议签订;第6周:100%负荷、性能考核、异常工况模拟、竣工资料整编;第7周:预验收、整改、正式验收、移交、调试总结。总工期49天,关键路径浮动时间0天,非关键路径最大浮动3天。六、调试培训1.培训对象:建设单位运行人员、维护人员、化验员、管理人员共45人;2.培训内容:1)工艺原理:A²O脱氮除磷机理、沉淀池斜管流态、深床滤池过滤-反冲洗机制、紫外消毒剂量计算;2)设备结构:潜水泵机械密封更换、罗茨风机皮带调整、脱水机滤带跑偏纠正、紫外灯管更换SOP;3)电气自控:高压柜五防操作、变频器参数备份、PLC故障诊断、WinCC画面修改;4)仪表维护:DO电极校准、污泥浓度计清洗、液位计迁移、电磁流量计零点核查;5)安全环保:正压式呼吸器佩戴、次氯酸钠泄漏处置、危废分类、应急报告流程;3.培训方式:理论授课32学时、仿真系统练习16学时、现场实操24学时、笔试+实操考核各一次,合格线80分,不合格补考,仍不合格调岗。七、调试成本控制1.预算:人工费120万元、药剂费45万元、电费38万元、水费4万元、维修费8万元、培训费5万元、其他10万元,合计230万元;2.控制措施:1)药剂集中采购,价比三家,合同锁定单价;2)电费采用分时电价,大功率设备夜间运行;3)维修以厂家质保为主,备件以旧换新,减少浪费;4)培训内部讲师为主,外聘专家控制在2人天;5)建立每日成本台账,超支2%预警、5%叫停分析。八、调试风险管理1.风险清单:1)水质超标:概率中等,影响高,措施:提前投加碳源、加大曝气、启动应急加药;2)设备损坏:概率低,影响高,措施:关键设备双备份、厂家现场保驾;3)人员中毒:概率低,影响极高,措施:四合一仪全程佩戴、双人作业、应急医药箱现场配置;4)暴雨淹厂:概率中等,影响高,措施:提前疏通排口、沙袋、应急泵、柴油发电机热备;5)疫情封控:概率低,影响中,措施:提前封闭管理、核酸、抗原、分区作业。2.风险矩阵:采用5×5矩阵,风险值≥15为红色,必须制定专项方案;风险值8~14为黄色,制定防范措施;风险值≤7为绿色,日常监控。九、调试总结与改进1.技术亮点:1)采用“前馈+反馈”双回路除磷控制,出水TP稳定≤0.2mg/L;2)深床滤池气水联合反冲洗废水SS≤200mg/L,可直接回流前端,节约药剂5%;3)紫外消毒模块采用“剂量-流量”双参数控制,节电12%;4)除臭系统生物滤池采用火山岩+树皮复合填料,空

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