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文档简介

2025年设备监理师(设备制造监理案例)测试卷及答案一、单项选择题(每题1分,共20分。每题只有一个最符合题意的选项,错选、多选均不得分)1.某压力容器制造厂在A类焊缝射线检测后,发现一条长12mm、宽1mm的条状夹渣,按NB/T47013.22015Ⅲ级合格,该缺陷应评为A.Ⅰ级B.Ⅱ级C.Ⅲ级D.不合格需返修答案:D解析:Ⅲ级允许单个夹渣长≤6mm,12mm已超限,且累计长度亦超,故不合格。2.设备监理工程师对锻件进行见证复验时,发现其晶粒度为1.5级,技术协议要求≥5级,正确的处理顺序是①暂停使用②标识隔离③报告业主④组织评审A.①②③④B.②①③④C.②③①④D.③②①④答案:B解析:先隔离防止混用,再暂停后续加工,随即报告业主,最后组织技术评审。3.在大型离心压缩机转子动平衡试验中,监理发现制造商按ISO1940G6.3执行,而合同规定G2.5,此时监理应A.认可厂方惯例B.要求补充高速平衡C.直接签发不符合报告D.记录备忘即可答案:B解析:G2.5严于G6.3,应要求厂方按合同执行,补充高速平衡并重新试验。4.对Q345R钢制反应器,焊接工艺评定(WPS)试板厚度为20mm,产品最大厚度为38mm,按NB/T470142011,该WPSA.可直接覆盖B.需重新评定C.需补做冲击D.需补做侧弯答案:B解析:试板厚度20mm覆盖范围上限为2t=40mm,但38mm已接近上限且热输入差异大,应重新评定。5.监理在巡检时发现一名焊工用J427焊条替代合同要求的J507,且未烘干,现场湿度85%,最优先的监理指令是A.口头警告B.立即停工并签发停工令C.先焊完再返修D.记录问题待周会通报答案:B解析:低氢型焊条未烘干且高湿环境极易产生延迟裂纹,必须立即停工。6.某进口齿轮箱到货后,监理按GB/T190012016进行外部供方绩效评价,其中“按时交付率”权重占A.10%B.20%C.30%D.50%答案:C解析:设备监理常用绩效模型中交付率权重通常30%,质量40%,成本30%。7.对10CrMo910耐热钢集箱进行焊后热处理,监理测量热电偶布置点间距>5m,应A.认可B.要求加密至≤3mC.要求≤4.5mD.记录即可答案:B解析:厚壁集箱温差控制需≤20℃,间距>5m易超差,应加密至≤3m。8.制造厂提交MPS(制造进度计划)显示关键路径浮动5天,监理应A.要求压缩5天B.要求提交赶工方案C.直接报告业主终止合同D.不干预答案:B解析:负浮动表明已延期,应要求承包商提交可执行的赶工方案并评估资源。9.监理对锻件进行UT检测时,发现Φ2mm当量缺陷,技术条件规定Φ3mm当量合格,该件A.判废B.可接受C.需复验D.需射线验证答案:B解析:缺陷当量小于验收标准,可接受。10.在监造大型球罐时,对赤道带板曲率检查应采用A.1.5m样板B.2m样板C.内弧样板D.外弧样板答案:C解析:赤道带为内弧受力,应用内弧样板检查,间隙≤3mm。11.制造厂拟将主焊缝预热温度由150℃降至120℃以节能,监理应依据A.WPSB.PQRC.NDT报告D.材料质保书答案:A解析:预热温度在WPS中规定,任何变更需重新评定。12.对不锈钢复合板筒体,基层UT合格后复层需进行A.PTB.UTC.RTD.VT答案:A解析:复层通常≤3mm,UT灵敏度不足,采用PT检测表面缺陷。13.监理在审查分包商时发现其承压制造许可证已过期1个月,应A.限期1个月补齐B.立即要求停工C.报告市场监管部门D.记录备忘答案:B解析:许可证过期属重大合规风险,必须立即停工。14.某项目采用FIDIC银皮书,设备监理发现设计错误导致制造返工,费用应由A.业主承担B.承包商承担C.监理承担D.保险公司承担答案:B解析:银皮书为EPC总承包,设计风险由承包商承担。15.对大型轴流风机叶片进行固有频率测试,监理发现1阶频率与工频重合,应A.认可B.要求调频C.加阻尼器D.重做动平衡答案:B解析:共振风险高,需修改叶片质量分布调频,避开±10%。16.制造厂使用激光跟踪仪测塔器圆度,监理应核查其A.分辨率≤0.1mmB.年度校准证书C.操作员视力D.电池电量答案:B解析:测量设备必须持有有效校准证书,确保溯源。17.对低温冲击试验,监理发现试样缺口轴线与终轧方向平行,结果A.有效B.无效需重取C.可换算D.降级使用答案:B解析:冲击试样缺口必须垂直于终轧方向,否则结果无效。18.制造厂提交的质量计划未设置H点,监理应A.直接批准B.要求补充H点C.改为W点D.拒绝审查答案:B解析:H点为停工待检点,必须设置,否则失去监理控制意义。19.对钛制换热器,监理发现封口焊采用铁制工具,应A.认可B.要求用不锈钢C.要求用钛或铝青铜D.打磨即可答案:C解析:钛材易受铁污染导致氢脆,必须用非铁工具。20.监理签发NCR(不符合报告)后,制造厂在3日内仅回复了原因分析,未提交纠正措施,监理应A.关闭NCRB.拒绝验收相关部件C.口头催促D.升级至项目经理答案:B解析:纠正措施缺失,NCR不得关闭,相关部件暂停验收。二、多项选择题(每题2分,共20分。每题至少有两个正确选项,多选、错选均不得分,漏选得0.5分/正确项)21.下列哪些情况需要重新进行焊接工艺评定A.母材由Q345R变更为Q370RB.焊条直径由Φ4mm改为Φ5mmC.预热温度降低30℃D.热输入增加25%E.坡口角度减小5°答案:ACD解析:A为不同组别材料,C、D为重要参数超限,需重评。22.设备监理对锻件进行见证时,应核查的原始记录包括A.冶炼炉号B.锻造比C.始锻温度D.冷却方式E.热处理曲线答案:ABCDE解析:全部属可追溯性关键数据。23.关于射线检测底片评定,以下说法正确的是A.黑度D=2.5符合要求B.像质指数FE10可见C.底片不应有边蚀D.评定区外的缺陷可忽略E.灰雾度≤0.3答案:ABCE解析:D错误,任何区域超标缺陷均需记录。24.制造厂提交的压力试验方案中,监理应重点审查A.试验介质氯离子含量B.环境温度5℃C.保压时间30minD.泄放位置E.压力表量程答案:ABCDE解析:氯离子、低温脆性、保压时间、安全泄放、量程均为关键。25.对大型铸件进行MT检测,以下哪些缺陷需记录A.长2mm线性显示B.直径3mm圆形显示C.间距2mm的3个圆形显示D.长5mm线性显示E.边缘1mm的模糊显示答案:CD解析:C为密集显示,D线性≥3mm需记录。26.设备监理在进度控制中可采用的动态纠偏措施有A.快速跟进B.资源平衡C.赶工D.重新排序E.削减范围答案:ACD解析:B为静态优化,E需业主批准,非监理单方措施。27.关于不锈钢酸洗钝化,监理应检查A.酸洗液配比B.温度≤60℃C.氯离子≤25ppmD.钝化时间≥30minE.最终表面铁离子测试答案:ACDE解析:B温度应≤50℃,防止过蚀。28.对大型绕包式绝热层,监理进行旁站时应关注A.层间搭接≥50mmB.压缩比≥15%C.绑扎间距≤200mmD.接缝错缝≥1/3E.雨天施工有防雨棚答案:ACDE解析:B压缩比应为10%±2%,15%过高。29.设备监理对分包商质量审核时,属于严重不符合的有A.无证焊工上岗B.计量器具超期C.热处理无记录D.检验标准过期E.图纸未盖章受控答案:AC解析:A、C直接影响产品安全,属严重。30.根据GB/T504842019,大型储罐充水试验前,监理应确认A.基础沉降观测点完好B.罐体几何尺寸合格C.焊缝RT完成D.抗风圈安装完毕E.防雷接地断开答案:ABCD解析:E错误,接地必须连通。三、案例分析题(共60分)【案例一】(20分)背景:某煤化工项目气化炉内件材质为SA387Gr11Cl2+304L爆炸复合板,设计压力8.6MPa,设计温度450℃。制造厂完成筒体卷制后,监理发现以下问题:1.复合板出厂合格证显示剪切强度≥200MPa,但随货复验报告为190MPa;2.筒体A类焊缝布置在复合界面附近,距界面2mm;3.焊后热处理曲线显示升温段400℃以上速度为80℃/h,技术协议要求≤60℃/h;4.热处理后发现复层表面出现大量网状裂纹,PT检测显示裂纹深度0.3mm。问题:1.逐项判定是否符合,并给出依据。(8分)2.作为监理工程师,给出后续处理程序及措施。(8分)3.计算若需返工,估算工期影响并说明理由。(4分)答案与解析:1.①剪切强度190MPa<200MPa,不符合GB/T81652008复合板Ⅰ级要求;②焊缝距界面2mm<5mm,违反NB/T470152011“复合界面5mm内不得有A类焊缝”规定;③80℃/h>60℃/h,不符合技术协议;④网状裂纹深0.3mm,超过复层厚度1mm的10%,且呈敏化特征,不合格。2.处理程序:a.立即签发NCR,暂停后续工序;b.组织业主、承包商、第三方复验剪切强度,取样位置离界面≥25mm;c.对筒体焊缝重新排版图,将A类焊缝移至距界面≥8mm;d.重新制定PWHT工艺,升温速度≤50℃/h,400℃以上每米保温1h;e.复层表面裂纹采用机加+PT确认,深>0.1mm需打磨补焊,焊后酸洗钝化;f.所有返工文件需重新签字确认,监理见证。3.返工工期估算:重新下料卷制筒节3天;焊接+RT5天;PWHT2天;表面修复1天;共11天,原关键路径无浮动,项目延期11天。【案例二】(20分)背景:某LNG接收站安装4台18000m³低温储罐,内罐材质9%Ni钢,外罐后张法预应力混凝土。施工至第3台时,监理发现:1.9%Ni钢壁板现场焊接采用手工焊条ENiCrMo6,但环境温度5℃,无预热;2.外罐预应力张拉记录显示张拉控制力为0.75fptk,而设计图纸0.85fptk;3.罐底泡沫玻璃砖铺设间隙实测3mm,规范要求≤2mm;4.承包商为赶工,将内罐环缝RT改为TOFD,未办理变更。问题:1.指出上述问题的性质(轻微/一般/严重),并说明理由。(8分)2.给出监理指令链及技术依据。(8分)3.若承包商拒不执行,监理可采取哪些合同手段?(4分)答案与解析:1.①9%Ni钢在5℃焊接无预热,极易产生冷裂,属严重;②预应力张拉不足,降低抗外压能力,严重;③泡沫砖间隙超1mm,影响保冷,一般;④检测方法变更未批,违反强条,严重。2.指令链:a.立即签发停工令(依据:GB501282014第8.1.3条);b.要求承包商提交9%Ni钢低温焊接工艺评定,预热≥15℃;c.按设计图纸重新张拉至0.85fptk,监理见证张拉率与伸长量双控;d.泡沫砖返工,缝隙用发泡玻璃砂填充;e.RT改TOFD须走设计变更,经业主、监理、第三方审图批准。3.合同手段:扣留进度款;提交争议评审(DRB);依据FIDIC第15.1条发出违约通知,14天内未纠正可终止合同;索赔工期及费用。【案例三】(20分)背景:某海上风电项目,单桩基础直径8m,板厚75mm,材质S355G10+M。制造厂采用“钢板下料→卷板→纵缝埋弧焊→回圆→环缝焊接”工艺。监理在巡检时发现:1.钢板下料后未进行100%UT分层检测;2.卷板后纵缝错边量4mm,规范要求≤1mm;3.环缝焊接采用单丝埋弧焊,热输入45kJ/cm,WPS允许≤35kJ/cm;4.焊后24h进行UT,发现密集性缺陷,深度18mm,位于热影响区。问题:1.分析缺陷产生的根本原因。(6分)2.给出监理应签发的文件及内容要点。(6分)3.提出防止再发生的预控措施。(8分)答案与解析:1.根本原因:未做UT分层,母材存在夹层,卷板后形成层状撕裂源;错边4mm造成应力集中,且强制组对引入残余应力;热输入超标,晶粒粗化,HAZ韧性下降;焊后未及时UT,延迟裂纹扩展。2.文件:NCR+停工令要点:缺陷位置、尺寸

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