2025年装配钳工(高级技师)实操考试试卷及答案_第1页
2025年装配钳工(高级技师)实操考试试卷及答案_第2页
2025年装配钳工(高级技师)实操考试试卷及答案_第3页
2025年装配钳工(高级技师)实操考试试卷及答案_第4页
2025年装配钳工(高级技师)实操考试试卷及答案_第5页
已阅读5页,还剩9页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2025年装配钳工(高级技师)实操考试试卷及答案一、装配图识读与工艺编制1.识读图1(减速器总装图),回答下列问题:(1)该减速器共有几根传动轴?各轴的轴承型号分别是什么?(2)高速轴与低速轴的轴伸端分别采用何种密封结构?其密封件标准号是多少?(3)箱盖与箱座结合面处标注的0.05塞尺不入,请写出保证该要求的装配工艺顺序及检测方法。(4)图中件7为调整垫片组,厚度规格0.1、0.2、0.5各10件,若实测轴向游隙为0.85mm,需如何组合垫片并验证?(5)输出轴轴承采用“背靠背”配对角接触球轴承,预紧力矩为28N·m,请写出预紧力矩与轴向预紧力的换算公式并计算实际轴向力。(已知轴承接触角α=25°,节圆直径Dpw=60mm,摩擦系数μ=0.12)答案:(1)共3根轴;高速轴轴承6306、中间轴轴承6308、低速轴轴承6312。(2)高速轴采用FB型双唇骨架油封GB/T9877.12005,低速轴采用TC型单唇油封GB/T138712018。(3)工艺顺序:①去毛刺、清洗结合面;②涂密封胶Loctite510;③对角预紧M12螺栓,扭矩30N·m;④用0.05mm塞尺沿结合面四周检测,插入深度≤5mm为合格;⑤若不合格,研刮结合面至接触斑点≥70%。(4)0.5×1+0.2×1+0.1×1=0.8mm,剩余0.05mm通过选配0.05mm铜皮补偿;装复后百分表测轴向窜动≤0.03mm。(5)公式Ma=0.5×Fa×Dpw×μ/sinα;代入得Fa=2×Ma×sinα/(Dpw×μ)=2×28×1000×0.423/(60×0.12)=3297N。2.工艺编制:任务:完成图2(精密伺服滑台)装配工艺卡。要求:①写出基准统一原则下的装配基准选择;②写出导轨平行度0.02mm/1000mm的检测工艺;③写出滚珠丝杠轴向窜动≤0.01mm的预紧及检测步骤;④写出光栅尺安装面平面度≤0.03mm的修正方法;⑤写出整机噪声≤65dB(A)的控制措施。答案:①以导轨安装面为第一基准,丝杠轴承座止口为第二基准,光栅尺安装面为辅助基准,遵循“先面后孔、先基准后一般”原则。②使用00级大理石平尺+0.001mm电感测头,沿导轨上母线全程检测,超差处用不锈钢垫片0.01mm阶梯补偿,再复检。③采用“双螺母垫片预紧”结构,预紧力为1/3Ca;用百分表顶在丝杠轴端,交替拧紧螺母至轴向窜动≤0.01mm,锁固铜垫片并涂Loctite242。④用光学平晶0级接触检查,接触斑≤30%时研刮,研刮量≤0.005mm/次,最终涂蓝油检查斑点≥70%。⑤选用低噪声脂LGLT2,控制导轨接头台阶≤0.02mm,丝杠支撑座加阻尼环,整机空载30min后声级计距机壳1m、高1.5m测得64.2dB(A)。二、精密测量与误差分析3.使用Φ40mm、长300mm的校对量棒,检测图3坐标镗床主轴套筒Φ40±0.005mm孔,实测数据如下(单位:μm):+2、+1、−1、+3、0、+4、−2、+1。(1)计算算术平均值及标准差;(2)判断孔径是否合格;(3)若标准差超限,请写出误差源排查路线图;(4)写出提高测量精度的三项措施;(5)若改用气动量仪,其重复精度为0.2μm,给出GR&R评估方案及合格判定标准。答案:(1)平均值x̄=1.125μm,标准差σ=1.885μm。(2)孔径实测范围+4~−2μm,在±5μm内,合格。(3)排查路线:①量棒检定记录→②恒温间23℃±0.5℃→③测力1.2N→④量仪零位漂移→⑤操作者读数习惯→⑥孔壁清洁度。(4)①改用0级量棒;②测量前恒温4h;③三次测量取平均,剔除粗大误差。(5)选10件工件、3名检验员、3次重复,用%GR&R=(σ_msr/σ_tol)×100%,≤10%优秀,10%~30%可接受,>30%需改进。4.利用激光干涉仪检测直线轴定位精度,记录数据:0、−1、+2、−3、+1、0、−2、+3μm(每200mm一点,共8点)。(1)绘制误差折线图并计算定位精度A、重复定位精度R;(2)写出补偿步骤及参数写入地址;(3)若反向间隙实测6μm,写出机械消除与参数消除双重方案;(4)列出激光干涉仪使用前的四项校准内容;(5)给出测量不确定度U=0.4μm(k=2)的评定模型。答案:(1)A=max−min=6μm,R=3σ=3×1.87=5.6μm。(2)在数控系统Pitch误差补偿界面,每200mm写入补偿值:0、+1、−2、+3、−1、0、+2、−3,重启回零生效。(3)机械:①调整丝杠螺母预紧;②消隙齿轮涂二硫化钼;参数:反向间隙补偿1851号=6μm,回零后激活。(4)①激光头预热20min;②环境传感器校准温度±0.1℃;③光学镜组清洁;④死程误差标定。(5)u_c²=u_laser²+u_temp²+u_ali²+u_res²,U=k×u_c=0.4μm。三、液压气动系统装调5.图4为伺服压装系统液压原理图,系统压力21MPa,主缸Φ125mm,杆径Φ90mm,要求速度在0.1~5mm/s无级可调。(1)写出电液伺服阀额定流量选型计算过程;(2)若主缸在1.5s内从0加速至5mm/s,求加速度及所需附加流量;(3)写出系统压力漂移≤0.3MPa的调试步骤;(4)若主缸出现爬行,列出故障树并给出验证方法;(5)写出蓄能器充气压力及有效容积计算,要求保压10min压降≤0.5MPa。答案:(1)Q=v×A=5mm/s×(π/4)(125²−90²)=5×5785×10⁻⁶×60=1.73L/min,选阀额定流量10L/min(3倍裕度)。(2)a=Δv/Δt=5/1.5=3.33mm/s²,附加流量Q_a=a×A×t=3.33×5785×1.5=0.029L,可忽略。(3)①油温45℃±2℃;②溢流阀先调23MPa,再降21MPa;③伺服阀零漂±1%内;④记录30min压力曲线,漂移0.25MPa合格。(4)爬行故障树:①油液污染→颗粒度NAS8级;②密封摩擦力大→测启动压力0.8MPa;③增益低→阶跃响应上升时间>0.2s;④背压不足→回油背压阀调至0.5MPa;验证:加速度计测缸体振动<0.05g。(5)充气压力p0=0.85×p1=0.85×21=17.85MPa;有效容积ΔV=Q_leak×t=0.05×10=0.5L,选1.6L囊式蓄能器。6.气动系统图5为汽车焊装夹具,气缸Φ63mm,行程200mm,负载质量50kg,要求夹紧时间≤0.4s。(1)计算理论夹紧力及所需工作压力;(2)写出快速排气阀选型及安装位置;(3)若夹紧后泄漏量≤1mm/10min,写出检测方法;(4)列出三联件维护周期及滤芯更换标准;(5)给出节能回路原理图并说明节能率。答案:(1)F=ma+μmg=50×0.5+0.2×50×9.81=148N;p=F/A=148/(π/4×0.063²)=0.047MPa,选0.5MPa裕度。(2)选SEU08快速排气阀,直接装在气缸夹紧口,缩短回程时间30%。(3)夹紧后锁压,用0.01mm位移传感器测夹臂位移,10min内位移≤0.5mm合格。(4)每日排水,滤芯压降>0.05MPa或颜色变黑更换;油雾器滴油量1~2滴/10次循环。(5)采用双压回路,夹紧后切换0.2MPa保压,节能率=(0.5−0.2)/0.5=60%。四、数控编程与在线检测7.图6为某型航空支架,材料7075T6,毛坯尺寸120×60×25mm,已完成三轴加工中心粗加工,留余量0.5mm。(1)编写精加工FANUC宏程序,使用Φ12mm四刃立铣刀,转速8000r/min,进给2400mm/min,要求轮廓度≤0.02mm;(2)写出在线测头标定步骤及标定环直径20.002mm的标定程序段;(3)给出测头补偿矢量计算,实测孔位偏移(+0.03,−0.05)mm;(4)列出铝合金加工毛刺控制五步法;(5)写出加工过程刀具崩刃监测算法(基于主轴电流)。答案:(1)O1234G54G90G40G491=0.02(余量)2=12.(刀径)S8000M03G00X0Y0Z5.G41D01X15.Y15.G01Z8.F500.G01X105.Y15.F2400……G40G00Z50.M30(2)G65P9812Z0S1.(标定)G65P9813D20.002(环径)G65P9814(测头长)(3)补偿矢量Δx=+0.03,Δy=−0.05,写入G54偏移,新原点X=−0.03,Y=+0.05。(4)①选前角15°抛光刃;②精加工逆铣;③加工后0.3mm倒角刀去毛刺;④高压气70bar吹屑;⑤超声波清洗5min。(5)采样频率1kHz,电流阈值I_max=1.3×I_air,若连续3ms超阈,触发报警并退刀1mm。8.五轴联动叶片加工程序验证:(1)写出RTCP功能开启指令及机床参数设置;(2)给出刀轴矢量与工件坐标转换矩阵;(3)列出叶片型面误差≤0.03mm的检测路径;(4)写出激光对刀仪对Φ6mm球头刀长度及半径标定步骤;(5)给出加工过程机床热变形补偿模型及参数自学习流程。答案:(1)G43.4H01;参数1099=1,1199=1。(2)刀轴矢量(i,j,k)=(sinAcosC,cosAcosC,−sinC),转换矩阵R=Rx(A)·Rz(C)。(3)沿流线方向20点、截面方向15点,测头球径补偿后,误差0.025mm合格。(4)①激光束对刀尖;②下降速100mm/min;③触发后读Z值;④半径标定旋转180°两次,差值/2=半径。(5)模型Δx=α·ΔT+β·t,α、β通过30min空转自学习,写入补偿表20012003。五、大型设备拆装与故障诊断9.某龙门加工中心主轴温升报警,实测轴承外圈温度78℃,环境温度25℃。(1)列出温升超限故障鱼骨图;(2)写出主轴热态精度检测步骤及允许值;(3)给出轴承润滑脂填充量计算,轴承型号7014C,内径70mm,外径110mm,宽20mm;(4)写出主轴动平衡G1.0等级允许残余不平衡量;(5)列出更换主轴轴承的加热温度、时间及其对轴承游隙的影响。答案:(1)鱼骨图:润滑不良、预紧过大、冷却失效、主轴设计、环境粉尘、转速超限。(2)热态下用激光测距仪测主轴端跳动,≤0.01mm/300mm;温升≤35K。(3)填充量V=π/4(D²−d²)×B×0.3=π/4(110²−70²)×20×0.3=10.6cm³,约9.5g。(4)允许残余U_per=9549×G×W/n=9549×1.0×20/3000=63.7g·mm。(5)加热温度≤100℃,时间≤20min,游隙减小量Δ=α×ΔT×D=11×10⁻⁶×75×110=0.09mm,需重新选C3游隙。10.100t压力机滑块下死点位置偏移2mm,连续冲压10件,高度散差0.4mm。(1)写出下死点检测装置安装方案;(2)列出偏移故障树;(3)给出曲轴轴承间隙测量方法及标准;(4)写出连杆球形接头间隙调整步骤;(5)列出伺服电机编码器零位丢失的恢复流程。

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论