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文档简介

车间整改报告范文2篇2023年8月15日,公司安全环保部联合生产管理部对一车间(机械加工车间)开展专项检查,共发现12项问题。车间于8月16日召开整改专题会,成立由车间主任任组长、各工段长为成员的整改小组,制定《一车间问题整改清单》,明确责任人和完成时限,现将整改情况汇报如下:一、问题排查与整改过程整改小组采用"区域包干+交叉核查"方式,对车间7个加工区域、3个物料存放区、2个设备维修间展开全覆盖排查,重点核对安全操作规程执行、设备维护记录、消防设施状态、作业环境5S管理等环节。通过调取监控录像、查阅近3个月设备点检表、现场询问操作人员等方式,确认问题根源并制定针对性措施。二、具体问题及整改措施1.消防通道堵塞问题:金工工段东侧消防通道长期堆放待加工钢板(共12块,规格2m×1.5m),经核查系计划外临时来料未及时转运。整改措施:8月17日12时前,由物流组协调叉车将钢板转运至2号临时堆场,设置"消防通道禁止堆放"警示标识,明确物料转运时限(来料后2小时内清理通道),责任人为物流组长王XX,完成时间8月17日。2.设备维护不规范问题:C6140车床润滑记录显示7月25日、8月3日未填写润滑油型号及用量,设备科现场检测发现齿轮箱油位低于最低刻度线。整改措施:8月18日由设备维修班张XX对该设备进行深度清洁,更换32机械油至标准油位;修订《设备润滑记录表》,新增"加油人签字""油液型号"必填项;对设备员李XX进行操作培训,要求每日16时前完成当日记录上传至生产管理系统,完成时间8月18日。3.员工安全防护不到位问题:8月15日检查发现3名车工未佩戴防砸鞋(其中2人穿拖鞋),2名铣工未正确佩戴护目镜(挂于额头)。整改措施:8月17日车间统一发放防砸鞋3双,组织全体员工学习《个人防护用品使用规范》,并于8月19日开展专项考核(理论+实操);设置"防护用品检查岗",由工段长每日班前会检查并记录,未达标者当日不得上岗,完成时间8月19日。4.物料存放混乱问题:2号物料区成品件与报废件混放(成品件38件、报废件12件),未设置分区标识。整改措施:8月18日由质检组对混放物料重新检验,将确认为报废的12件移交废品库,成品件按型号存放至A03货架;制作分区标识牌(尺寸60cm×40cm,红底白字标注"成品区""报废区"),责任人为物料管理员陈XX,完成时间8月18日。三、整改效果验证截至8月20日,12项问题已全部整改完毕。安全环保部8月21日复查显示:消防通道畅通率100%,设备润滑记录完整率从整改前的65%提升至100%,员工防护用品佩戴合规率由72%提升至98%,物料定置管理达标率99%(1处标识牌螺丝松动,已当场紧固)。四、长效管理机制建立1.修订《车间5S管理细则》,新增"每日10分钟清扫"制度(16:5017:00各工位自行整理);2.设备科每月5日对车间设备维护记录进行系统抽查,结果与工段绩效挂钩(扣减比例5%10%);3.安全组每季度组织"安全操作情景模拟演练",邀请外部专家进行评估反馈。2023年9月2日,质量管理部对二车间(电子装配车间)进行工艺纪律检查,共开具8项不符合项。车间立即启动"问题措施验证"闭环管理,成立由工艺主管牵头、各班组组长为成员的整改专班,于9月3日9月10日完成整改,具体情况如下:一、问题分析与整改计划整改专班针对检查中发现的防静电管理、物料标识、首件检验等突出问题,召开2次专题分析会,结合近半年质量异常数据(2023年38月共发生5起静电击穿不良,占总不良率18%),确定"防静电流程优化""物料定置标准化""首检记录规范化"为三大整改重点,制定《二车间工艺纪律整改计划表》,明确15项具体措施。二、具体问题整改情况1.防静电措施执行不到位:检查发现焊锡工位3名员工未佩戴静电手环(2人未佩戴、1人佩戴但未连接接地扣),ESD(静电防护)监控仪显示3号线接地电阻值为2.8MΩ(标准≤1MΩ)。整改措施:9月4日由设备组更换3号线接地线缆,测试接地电阻降至0.6MΩ;采购智能静电手环(带声光报警功能)20个,9月5日前完成全员发放;新增"每日班前静电检测"环节(7:508:00由组长使用检测笔逐一验证),未通过者需重新佩戴并二次检测,责任人为3号线组长刘XX,完成时间9月5日。2.物料标识缺失与混放:电容物料架D05层同时存放0402(100pF)和0603(10nF)两种规格电容,无物料卡;电阻区E02层有3盘物料无标识(经追溯为8月28日来料未及时贴标)。整改措施:9月4日由物料员赵XX重新清点D05层电容,按规格分开存放至D03(0402)、D06(0603)层,补制物料卡(含规格、数量、来料日期);对无标识电阻进行扫码追溯,确认规格后补标并存放至E01层;修订《物料收发管理规定》,明确"来料30分钟内完成标识张贴",未达标者扣减物料员当日绩效20元,完成时间9月4日。3.首件检验记录不完整:8月25日、9月1日装配B组首件检验记录仅填写"外观合格",未记录"焊接拉力""阻抗值"等关键参数(工艺文件要求需记录5项参数)。整改措施:9月5日由工艺员孙XX修订《首件检验记录表》,新增"焊接拉力(≥1.5N)""阻抗值(1kΩ±5%)"等6个检测项及标准值;对B组检验员进行专项培训(9月6日14:0016:00),考核合格后方可上岗;设置"首检记录复核岗",由工艺主管每日10:00前抽查前一日记录,完成时间9月6日。4.工艺文件与现场操作不一致:波峰焊工序作业指导书(版本号202203)要求预热温度120℃±5℃,但现场温控仪显示实际温度为135℃(9月2日10:00检测值)。整改措施:9月3日由工艺组对波峰焊设备进行校准,调整预热温度至120℃;修订作业指导书(版本号202309),增加"每日开机前30分钟预热并记录温度"要求;对波峰焊操作员周XX进行操作培训,考核合格后重新上岗,完成时间9月3日。三、整改结果确认9月11日,质量管理部进行整改效果验证:静电手环佩戴合规率100%(连续3日检测无异常),物料标识完整率从整改前的81%提升至100%,首件检验记录完整率由63%提升至99%(1份记录漏填"焊接拉力",已对检验员进行提醒),工艺文件与操作

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