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文档简介

2025年钢筋骨架工异常处理考核试卷及答案一、填空题(每题2分,共20分)1.钢筋骨架加工过程中,若发现HRB500级钢筋弯曲后出现微裂纹,应立即停止加工并核查钢筋(力学性能检测报告),必要时抽样复试。2.当骨架主筋间距偏差超过设计值±15mm时,需采用(机械校正)配合局部调整定位卡具的方式修正,严禁气割强行调整。3.焊接骨架中,若发现闪光对焊接头处有烧伤痕迹,应检查焊机(电极钳口)是否清洁或接触压力是否符合工艺要求。4.预制梁钢筋骨架吊装时发生扭曲变形,需先确认(吊点设置)是否符合“三点平衡”原则,无吊点设计时应按骨架重心重新计算吊点位置。5.冷拉钢筋在骨架绑扎中出现脆断现象,应追溯冷拉工艺参数,重点核查冷拉率是否超过(1%)(HRB400级钢筋)的规范限值。6.骨架保护层厚度不足时,若混凝土未浇筑,可采用(高强度砂浆垫块)加密补垫;若已隐蔽,需经设计确认后采用结构胶粘贴钢板补强。7.电弧焊接头焊缝高度低于设计值2mm时,应清除原焊缝金属,重新施焊至设计高度,且新焊缝与原焊缝重叠长度不小于(20mm)。8.钢筋骨架与模板间距偏差超过±20mm时,需检查(定位钢筋)的固定方式,必要时增设斜撑或临时拉筋固定。9.骨架中采用环氧涂层钢筋时,若发现涂层破损面积超过单根钢筋表面积的(0.5%),该钢筋应作退场处理,不得用于工程。10.冬季施工中,骨架焊接后若焊缝出现冷裂纹,应核查焊接环境温度是否低于(-5℃),若低于需采用焊前预热(100-150℃)措施。二、单项选择题(每题3分,共30分)1.某框架柱钢筋骨架绑扎完成后,发现部分箍筋间距偏差达+30mm(设计要求±20mm),正确处理方法是()。A.直接浇筑混凝土,后期通过增大保护层弥补B.拆除偏差箍筋,按设计间距重新绑扎,重叠部分增加1个定位点C.用铁丝临时绑扎固定,不影响结构安全D.切割部分主筋调整间距答案:B2.钢筋骨架吊装时,吊绳与骨架夹角为30°,导致局部主筋变形,此时应()。A.继续吊装,变形部分后续校正B.更换更粗吊绳,保持夹角45°-60°后重新吊装C.切割变形主筋,采用直螺纹套筒连接补接D.增大吊点数量,减少单吊点受力答案:B3.闪光对焊骨架中,某接头经检验发现未焊透,可能的原因是()。A.焊接电流过大B.顶锻压力不足C.钢筋端面锈蚀未清理D.焊接时间过短答案:B4.预制板钢筋骨架保护层厚度检测平均值为10mm(设计要求15mm),且80%测点偏差在-5mm以内,正确处理措施是()。A.无需处理,偏差在允许范围内B.在混凝土浇筑前,沿骨架主筋方向每米增设2个高强度垫块C.涂刷界面剂后,浇筑比原设计高一个强度等级的细石混凝土D.拆除骨架重新绑扎答案:B5.冷拔低碳钢丝骨架绑扎时,发现多根钢丝表面有深度0.3mm的划痕(钢丝直径5mm),应()。A.用砂纸打磨划痕后继续使用B.切除划痕段,采用绑扎搭接连接C.整根钢丝退场更换D.涂刷防锈漆后使用答案:C6.某桥梁骨架采用HRB600级钢筋,焊接后接头拉伸试验不合格,优先排查的因素是()。A.焊条型号是否为E6015B.焊缝余高是否超过3mmC.钢筋表面是否有油污D.焊接预热温度是否达到200℃答案:A7.骨架安装时与预应力管道位置冲突,导致管道局部压扁,正确处理流程是()。A.调整钢筋位置避开管道,无需其他措施B.切割冲突钢筋,采用波纹管加强被压扁部位C.报设计单位确认调整方案,优先保证管道位置准确D.用千斤顶顶起管道恢复形状,继续绑扎答案:C8.冬季施工中,骨架焊接后2小时内焊缝出现裂纹,最可能的原因是()。A.焊后立即浇水冷却B.焊条受潮未烘干C.焊接电流过小D.钢筋含碳量过高答案:A9.某地铁车站骨架采用直径28mm与22mm钢筋搭接焊,规范要求的最小搭接长度是()。A.220mm(10d,d取22mm)B.280mm(10d,d取28mm)C.308mm(14d,d取22mm)D.392mm(14d,d取28mm)答案:B(注:HRB400级钢筋单面焊搭接长度为10d,d取较粗钢筋直径)10.骨架验收时发现同一截面焊接接头数量占比达55%(设计要求≤50%),处理措施是()。A.切割部分接头,重新焊接至满足比例B.增加该区域箍筋加密,补偿接头削弱C.报监理确认,若试验合格可验收D.拆除骨架,调整接头位置后重新绑扎答案:D三、判断题(每题2分,共20分。正确打“√”,错误打“×”)1.钢筋骨架主筋弯曲半径小于4d(HRB400级)时,可通过增加弯曲次数修正。(×)2.焊接骨架中,相邻接头间距小于35d时,需切除其中一个接头重新焊接。(√)3.骨架保护层垫块采用碎石代替时,只要数量足够即可使用。(×)4.冷拉钢筋骨架在常温下存放3天后出现自然伸长,属于正常现象。(×)5.骨架吊装变形后,可采用氧乙炔火焰加热至600℃校正,冷却后不影响性能。(×)6.环氧涂层钢筋骨架绑扎时,允许使用普通铁丝,但需避免划破涂层。(×)7.电弧焊接头焊缝宽度小于0.8d时,应铲除焊缝重新施焊至设计要求。(√)8.骨架与预埋管线冲突时,优先调整管线位置,不得切割钢筋。(×)9.预制构件骨架钢筋级别用错(如用HRB400代替HRB500),经设计验算承载力满足时可验收。(√)10.冬季施工中,骨架焊接后需覆盖保温材料缓慢冷却,冷却时间不少于0.5小时。(√)四、简答题(每题6分,共30分)1.简述钢筋骨架主筋间距超差(+25mm)的处理步骤。答案:①核查施工图纸与下料单,确认超差范围及原因(如定位卡具偏移、绑扎顺序错误);②对超差区域标记,采用专用钢筋扳手逐步调整主筋位置,单次调整量不超过5mm,避免主筋受弯;③调整后重新固定定位卡具,增设临时支撑防止二次偏移;④经质检人员复核间距符合±20mm要求后,补绑加密箍筋加强该区域整体性;⑤记录处理过程及调整前后数据,留存影像资料。2.闪光对焊接头出现未熔合缺陷时,应从哪些方面排查原因并整改?答案:①设备参数:检查焊接电流、电压是否符合钢筋级别(如HRB500级需增大电流10%-15%);②操作工艺:核查烧化阶段时间是否过短(需保证端面均匀加热)、顶锻压力是否达标(一般不小于30MPa);③材料状态:检查钢筋端面是否平整(不平整需切断重磨)、铁锈油污是否清理干净(可用钢丝刷清除);④环境因素:确认焊接时环境温度不低于5℃,否则需预热钢筋端部100-150℃;⑤整改后取3个接头做拉伸试验,合格后方可继续施工。3.预制梁骨架吊装时发生整体扭曲,分析可能原因及预防措施。答案:可能原因:①吊点设置不合理(如未按设计吊点或重心偏移);②骨架本身刚度不足(如腹筋间距过大、未设置临时支撑);③吊装速度过快或起吊不同步;④骨架存放时支点不均匀导致预变形。预防措施:①吊装前按设计或计算确定吊点(一般采用4点对称,距梁端0.2L);②骨架绑扎时增设水平剪刀撑(每2m一道),提高整体刚度;③吊装时采用同步起吊装置,控制速度≤0.5m/min;④存放时支点与吊点一致,保持水平,叠放不超过3层。4.简述环氧涂层钢筋骨架绑扎中涂层破损的处理方法。答案:①轻微破损(面积≤25mm²或长度≤50mm):用环氧修补材料(与原涂层相容)涂刷2-3遍,每层干燥后再涂下一层,总厚度不小于原涂层;②中度破损(面积25-100mm²或长度50-100mm):清除破损处涂层至基材,打磨表面,涂刷底胶后用环氧腻子填充,再覆盖修补涂层,厚度≥原涂层的1.2倍;③严重破损(面积>100mm²或长度>100mm):该钢筋作退场处理,不得用于工程;④所有修补处需在24小时内完成,避免基材锈蚀,修补后经5000V电火花检测仪检测无漏点。5.骨架焊接后,焊缝出现密集气孔,应如何处理?答案:①分析原因:可能为焊条受潮(未烘干)、焊接速度过快(熔池气体未逸出)、电弧过长(空气侵入)、钢筋表面有油污/水分;②处理步骤:清除缺陷焊缝(用角磨机打磨至无气孔),若气孔深度超过焊缝厚度1/3,需切除该段重新焊接;③整改措施:焊条使用前按说明书烘干(如E5015焊条需350℃烘1-2小时),焊接时控制电弧长度(≤3mm),清理钢筋表面杂质,调整焊接速度(以熔池清晰、无气泡溢出为准);④重新施焊后,进行100%外观检查及5%超声波探伤(一级焊缝),合格后方可验收。五、案例分析题(每题10分,共20分)案例1:某市政桥梁项目(跨径30m简支梁),钢筋骨架绑扎完成后验收发现以下问题:①部分HRB500级主筋弯曲处有肉眼可见微裂纹;②腹板箍筋间距最大偏差+40mm(设计±20mm);③骨架与模板间距最小处仅8mm(设计保护层20mm);④2处闪光对焊接头经检测未焊透。问题:分析各问题原因并提出处理方案。答案:①主筋微裂纹原因:弯曲半径不足(HRB500级钢筋最小弯曲半径为7d)或钢筋本身延性不达标。处理:暂停使用该批次钢筋,抽样做拉伸试验(重点检测断后伸长率),若不合格则退场;若合格,核查弯曲设备参数(调整弯曲模半径至7d以上),已弯曲钢筋切除裂纹段(切除长度≥50mm)后重新弯曲。②箍筋间距超差原因:定位卡具松动或绑扎时未按标记线操作。处理:拆除超差箍筋,按设计间距重新绑扎(每米增设1个定位点),超差区域两侧各延伸1m范围加密箍筋(间距缩小至设计值的80%),防止应力集中。③保护层不足原因:垫块数量不足(设计要求每平方米4个)或垫块强度不够(被骨架压碎)。处理:沿骨架长度方向每0.5m增设1个高强度砂浆垫块(强度≥M30),对已破损垫块全部更换,复核模板定位尺寸,调整后重新检测保护层(要求≥15mm)。④对焊未焊透原因:顶锻压力不足或焊接时间过短。处理:切除未焊透接头(切除长度≥2倍钢筋直径),更换焊机电极(确保接触良好),调整焊接参数(增加顶锻压力至35MPa,延长焊接时间1-2秒),重新焊接后取3个接头做拉伸试验(抗拉强度≥钢筋标准值的1.1倍),合格后方可验收。案例2:冬季(环境温度-8℃)施工的某厂房基础钢筋骨架,采用电弧焊连接直径25mm的HRB400级钢筋,焊接完成后2小时检查发现焊缝表面有纵向裂纹,且部分接头拉伸试验强度仅达到设计值的85%。问题:分析裂纹及强度不足的原因,提出整改措施。答案:原因分析:①焊缝裂纹:冬季焊接后冷却过快(环境温度<-5℃未预热),焊缝金属产生冷裂纹;焊条未烘干(含水分),焊接时氢气侵入形成延迟裂纹。②强度不足:焊接电流过小(未达到HRB400级钢筋所需电流220-250A),焊缝熔合不充分;焊接速度过快(熔池金属未完全融合)。整改措施:①立即停止焊接,清除所有有裂纹的焊缝(用碳弧气刨清除至无裂纹),切除强度不足的接头(切除长度≥50mm);②焊接前预热:用氧乙炔火焰加热钢筋

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