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电厂水处理值班员(高级)第二版理论试题库及答案一、水质监督与化学分析1.(单选)GB/T121452016规定,超临界机组启动时给水氢电导率(25℃)应小于()μS/cm。A.0.15 B.0.20 C.0.30 D.0.50答案:A解析:标准对超临界直流炉冷态启动水质要求最严,氢电导率≤0.15μS/cm,防止初期氧化铁沉积。2.(单选)用邻菲罗啉分光光度法测定全铁时,加入盐酸羟胺的作用是()。A.掩蔽Cu2+ B.还原Fe3+→Fe2+ C.调节pH D.消除硅干扰答案:B解析:邻菲罗啉只与Fe2+显色,盐酸羟胺将高价铁还原为亚铁,保证测定的是全铁。3.(单选)在线硅表采用钼蓝法,其最终显色络合物的吸收波长设定在()nm。A.450 B.620 C.810 D.880答案:C解析:钼蓝最大吸收在810nm,可避开黄色背景干扰,提高灵敏度。4.(单选)测定炉水pH值时,若温度补偿电极损坏,仍用25℃斜率补偿80℃水样,则读数将()。A.偏高约0.1 B.偏低约0.1 C.偏高约0.4 D.基本不变答案:C解析:温度升高,玻璃电极斜率增大,未补偿时仪器按25ℓ斜率计算,导致显示值比真实值偏高约0.4。5.(单选)采用离子色谱测定Cl,若进样前未经过Ag型前处理柱,最可能出现的干扰离子是()。A.SO42 B.NO3 C.PO43 D.F答案:A解析:SO42与Cl保留时间接近,高浓度SO42峰拖尾会掩盖低浓度Cl峰。6.(多选)下列指标中,属于表征“挥发性处理”运行控制关键点的是()。A.给水pH B.炉水电导 C.蒸汽氢电导 D.凝结水溶氧 E.炉水磷酸根答案:A、C、D解析:挥发性处理不加磷酸盐,炉水磷酸根无意义;重点监控给水pH、蒸汽携带盐分及系统氧腐蚀。7.(判断)采用0.45μm滤膜过滤后的水样测得的硅含量即为“活性硅”。()答案:×解析:0.45μm只能去除颗粒硅,活性硅为溶解态单体硅酸,需通过颜色反应测定,与过滤孔径无关。8.(计算)某阴床出水pH=9.20,计算其pOH及25℃时OH浓度(mol/L)。答案:pOH=4.80,[OH]=1.58×105解析:pOH=14–9.20=4.80;[OH]=104.80=1.58×105mol/L。9.(简答)说明“氢电导率”与“直接电导率”在监督意义上有何本质区别。答案:氢电导率是水样通过阳离子交换柱后测得,可去除NH4+等碱性阳离子干扰,仅由强酸阴离子(Cl、SO42、NO3)对应的酸贡献,直接反映有害杂质;直接电导率包含所有离子,受氨水调节pH影响大,无法区分有害与无害组分,故氢电导率更能真实表征腐蚀沉积倾向。10.(综合)某660MW机组运行数据:给水氢电导率0.21μS/cm,炉水磷酸根1.2mg/L,炉水pH9.4,蒸汽钠8μg/kg。请判断是否存在隐藏缺陷并提出处理措施。答案:缺陷:给水氢电导率超标(>0.15μS/cm),表明凝汽器可能存在微泄漏或补给水带入盐分;蒸汽钠8μg/kg虽未超标但趋势升高,提示携带风险。措施:1.立即对凝汽器管进行涡流探伤与灌水查漏;2.投运混床精处理,提高凝结水净化率;3.暂停磷酸盐加药,改用全挥发处理,降低炉水固体盐量;4.加强排污,将炉水电导降至≤15μS/cm;5.72h内复查给水氢电导率,若仍>0.15μS/cm申请降负荷停机处理。二、水处理系统运行与调节11.(单选)石灰纯碱软化工艺中,控制Ca(OH)2过量值一般维持在()mmol/L。A.0.1–0.2 B.0.4–0.6 C.1.0–1.2 D.1.5–2.0答案:B解析:过量0.4–0.6mmol/L可确保Mg2+沉淀完全,同时避免pH过高导致后续管道结垢。12.(单选)弱酸阳床运行流速骤升20%,其工作交换容量将()。A.增加约5% B.基本不变 C.下降约8% D.下降20%答案:C解析:流速升高使接触时间缩短,泄漏点提前,容量下降约8%,但幅度小于流速增幅。13.(单选)反渗透装置回收率从75%提高到85%,相同进水含盐量下,浓水侧浓度约升高()。A.33% B.50% C.67% D.100%答案:C解析:浓水倍数=1/(1Y),75%时为4倍,85%时为6.67倍,升高(6.67–4)/4≈67%。14.(单选)混床再生时,先通入NaOH后通入HCl,会导致()。A.树脂分层困难 B.碱液浪费 C.酸液浪费 D.出水钠超标答案:A解析:先碱后酸使阳树脂转为Na型,密度差减小,与阴树脂沉降速度接近,分层界面模糊。15.(多选)影响循环水极限碳酸盐硬度的主要因素包括()。A.水温 B.流速 C.pH D.浓缩倍率 E.阻垢剂种类答案:A、C、D、E解析:流速影响成垢动力学但不改变热力学极限硬度,其余四项均直接改变碳酸钙溶解平衡。16.(判断)超滤运行中,跨膜压差升高0.05MPa即必须进行化学清洗。()答案:×解析:应结合通量衰减、温度修正后判断,一般通量下降≥15%或TMP升高0.08–0.10MPa才启动清洗。17.(计算)某RO系统进水含盐量2500mg/L,回收率75%,脱盐率98%,求产水含盐量。答案:产水含盐量=2500×(1–0.98)/(1–0.75)=200mg/L解析:物料平衡:QfCf=QpCp+QcCc,且Cp=Cf(1–R),代入得Cp=2500×0.02/0.25=200mg/L。18.(简答)解释“树脂污染”与“树脂老化”在现象与成因上的区别。答案:污染指树脂表面或内部被Fe、Al、有机物、活性氯等覆盖,表现为交换容量下降、压差升高、颜色变深,可通过复苏液清洗恢复;老化指母体结构断裂、活性基团脱落,表现为含水量升高、强度下降、碎粒增加,为不可逆化学降解,需更换树脂。19.(综合)某厂曝气生物滤池(BAF)出水COD由30mg/L突升至60mg/L,同时氨氮由0.2mg/L升至4mg/L,分析可能原因并给出诊断步骤。答案:原因:1.进水氯离子突增,导致生物抑制;2.温度骤降,硝化菌活性下降;3.曝气风机故障,DO<2mg/L;4.滤池堵塞,短流。诊断:1.测进水Cl、温度、DO;2.镜检生物膜,观察菌胶团结构;3.做呼吸速率实验;4.检查曝气风量曲线。处理:1.若Cl>3000mg/L,投加新鲜水稀释;2.若DO不足,立即切换备用风机,维持DO4–6mg/L;3.反冲洗强度由10L/(m2·s)提至15L/(m2·s),延长3min;4.投加硝化菌剂50mg/L,48h内复查氨氮。三、设备维护与故障处理20.(单选)计量泵隔膜出现肉眼可见裂纹,但泄漏量极小,此时应()。A.紧固泵盖螺栓 B.调低冲程 C.立即停泵更换隔膜 D.加注润滑油答案:C解析:隔膜裂纹会迅速扩大,导致化学药液喷溅,必须立即停泵隔离更换。21.(单选)阳床再生后投运10min即出现钠泄漏,最不可能的原因是()。A.树脂层乱层 B.再生剂浓度低 C.正洗水量不足 D.再生酸温过高答案:D解析:酸温高(<40℃)可加快扩散,提高再生度,不会导致钠泄漏。22.(单选)超滤产水SDI值>5,且压差正常,应首先检查()。A.进水余氯 B.滤芯过滤器 C.反洗泵扬程 D.产水背压答案:B解析:SDI高多由保安过滤器滤芯穿透引起,颗粒进入超滤膜孔,压差初期变化不明显。23.(多选)造成反渗透段间压差异常升高的机械原因有()。A.产水背压阀故障 B.浓水排放阀卡涩 C.膜元件伸缩器坍塌 D.中心管O形圈破损 E.膜表面结垢答案:A、B、C解析:D、E属化学/密封问题,A、B、C直接改变流体通道面积,导致段间压差升高。24.(判断)EDI模块电流调至额定值120%可提高产水水质,长期运行无风险。()答案:×解析:过电流使树脂极化加剧,产生大量H2、O2,导致树脂破碎、极板腐蚀,寿命缩短。25.(简答)列出混床树脂“分层—再生—混合”三步操作的关键技术要点。答案:分层:反洗流速12–15m/h,时间15min,至出水清澈,阴阳界面明显;再生:先碱后酸,碱液浓度4%,温度40℃,酸液浓度5%,流量5m/h,保持液面高于树脂层10cm;混合:用压缩空气0.1–0.15MPa,气量2–3m3/(m2·min),时间1–2min,至树脂颜色均匀,立即快速正洗,防止二次分层。26.(综合)冬季夜间RO系统产水量下降30%,进水压力不变,温度由25℃降至10℃,计算通量衰减率并给出对策。答案:温度系数θ=1.03,通量衰减率=1–(1.03^(10–25))=1–0.63=37%,与实测30%接近。对策:1.投运原水加热器,将温度升至20℃;2.若加热受限,可降回收率5%,降低渗透压;3.提高进水压力0.15MPa,但须确认膜元件最大允许压差<0.41MPa;4.增加清洗频率至每月1次,防止低温下胶体沉积。四、安全环保与新技术27.(单选)GB89781996规定,火电厂总排放口氟化物最高允许浓度为()mg/L。A.5 B.10 C.15 D.20答案:B解析:二级标准限值为10mg/L,一级为5mg/L,多数地区执行二级。28.(单选)使用次氯酸钠消毒时,若水中氨氮>1mg/L,主要生成的消毒副产物是()。A.三氯甲烷 B.氯乙酸 C.三氯胺 D.二氯胺答案:D解析:氨氮存在时,次氯酸钠优先形成氯胺,以二氯胺为主,三氯甲烷生成量显著降低。29.(单选)火电厂高盐废水采用“低温多效蒸发+结晶器”零排放工艺,其最大能耗集中在()。A.预热器 B.效体蒸发 C.压缩机 D.离心分离答案:C解析:采用蒸汽再压缩(MVR)技术时,压缩机电耗占全厂60%以上。30.(多选)关于EDI极水排放,下列说法正确的是()。A.极水pH通常<3 B.含Cl2、O2等气体 C.可直接回用至循环水 D.需单独收集脱气后回用 E.极水流量一般<进水2%答案:A、B、D、E解析:极水酸性强、含氧化气体,直接回用腐蚀管道,需脱气中和。31.(判断)采用臭氧生物活性炭联用工艺,臭氧投加量越高,生物活性炭寿命越长。()答案:×解析:臭氧过量破坏炭表面微生物,且生成可同化有机碳(AOC)过多,反而缩短炭寿命。32.(简答)说明火电厂“废水零排放”中“旁路烟道蒸发”技术的原理及限制因素。答案:原理:将脱硫废水雾化喷入空预器与电除尘间高温烟道(300–350℃),水分瞬间蒸发,盐分结晶成颗粒被电除尘捕集,实现固液分离。限制因素:1.烟道温度需>280℃,低负荷时蒸发不完全;2.喷射角度与粒径控制不当会造成烟道积灰;3.氯离子高导致除尘极线腐蚀;4.需考虑对粉煤灰质量影响,氯含量>0.1%时影响建材利用。33.(综合)某厂实施“循环水排污水RO浓缩+DTRO+蒸发结晶”零排放改造,运行半年后蒸发器换热管结垢严重,垢样XRD显示主要为CaSO4·2H2O。分析原因并提出改进方案。答案:原因:1.RO浓缩液Ca2+、SO42离子积>溶度积;2.运行温度70℃,加速石膏沉积;3.阻垢剂针对CaCO3设计,对CaSO4抑制不足;4.浓水侧流速<0.5m/s,过饱和度滞留时间长。改进:1.投加专用石膏阻垢剂PESA15mg/L;2.将蒸发器升膜改为降膜,提高流速至1.2m/s;3.设置倒极清洗,每8h用80℃淡水冲洗30min;4.在DTRO前加Ba(OH)2软化,降低SO42;5.回收石膏作为建材原料,降低运行成本。五、运行管理与经济指标34.(单选)某厂月耗酸量120t(31%HCl),再生阳树脂体积500m3,则单位体积酸耗为()kg/m3(以100%HCl计)。A.48 B.74 C.96 D.120答案:B解析:120t×31%=37.2t(纯HCl),37.2×1000/500=74.4kg/m3。35.(单选)水处理车间“变动成本”中占比最大的是()。A.电费 B.药剂费 C.膜更换费 D.人工费答案:B解析:酸碱、阻垢剂、杀菌剂为日常消耗,占变动成本50%以上。36.(单选)采用“变频+工频”双泵并联供水,当夜间流量降至额定30%时,最节能的运行方式是()。A.工频泵节流 B.变频泵单台运行 C.双泵并联 D.工频泵间歇启停答案:B解析:变频泵在30%流量时效率仍>60%,节流或间歇启停均增加额外损失。37.(多选)下列指标可用于评价“水处理系统综合能效”的是()。A.吨水耗电 B.药剂成本/吨水 C.水利用率 D.膜通量衰减率 E.设备完好率答案:A、B、C、D解析:设备完好率属可靠性指标,与能效无直接数学关系。38.(计算)某厂年运行8000h,水处理总制水量800万t,年耗

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