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文档简介
激光切割测试题及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1.在激光切割过程中,若发现切口下表面出现大量熔渣粘附,最优先应调整的参数是A.激光功率 B.辅助气体压力 C.脉冲频率 D.离焦量答案:B解析:下表面熔渣通常因熔融金属未被高速气流有效吹走所致,提高辅助气体压力可立即增强排渣能力;功率与频率变化对熔渣影响相对滞后,离焦量主要改变切口宽度而非排渣效率。2.使用1.5kW单模光纤激光器切割2mm不锈钢时,出现“蓝焰拖尾”并伴随底部毛刺,下列哪组参数组合最可能为根本原因A.速度2m/min,氧气0.3MPa,焦点+1mm B.速度4m/min,氮气1.0MPa,焦点0mmC.速度6m/min,氮气1.2MPa,焦点–1mm D.速度8m/min,空气0.8MPa,焦点–2mm答案:A解析:蓝焰为氧气与铁剧烈反应的特征,+1mm正焦使能量密度下降,速度又低,导致燃烧区拉长,熔渣被二次氧化后粘附;氮气切割无蓝焰,空气虽含氧但能量不足,速度高时热输入低,毛刺反而减少。3.激光切割铝黄铜(CuZn30)时,切口边缘出现周期性波浪纹,波纹间距约等于光斑直径,最可能的波动源是A.伺服电机丢步 B.喷嘴热透镜效应 C.脉冲激光的脉动重叠率不足 D.机械导轨直线度误差答案:C解析:铝黄铜对1μm激光吸收率仅35%,需高频脉冲维持连续熔池;当重叠率<60%时,每脉冲形成独立凹坑,宏观呈波浪;伺服丢步呈随机偏移,热透镜效应使焦点漂移但无周期性,导轨误差周期远大于光斑。4.在切割6mm碳钢时,将氧气更换为氮气后,发现底部出现“细须”状挂渣,其成分经EDS检测含高比例Fe₃O₄,说明A.功率不足导致未完全熔透 B.氮气纯度不足含氧杂质 C.速度过快熔池提前凝固 D.喷嘴口径过大气体发散答案:B解析:纯氮切割理论上不应生成Fe₃O₄;若氮气含>0.5%O₂,侧向燃烧生成磁性氧化铁,形成须状渣;功率不足挂渣为FeO,速度快挂渣为球状,喷嘴大仅影响宽度而非氧化。5.激光器BPP(光束参数乘积)从2mm·mrad降至1mm·mrad,对2mm不锈钢切割效率的影响是A.速度可提高约30% B.速度下降但质量提升 C.功率阈值降低15% D.气体压力需降低0.2MPa答案:A解析:BPP减半即光束质量提升一倍,相同功率下焦点处功率密度提高约1.4倍,热输入效率提升,速度可线性增加30%左右;气体压力与光束质量无直接关联。6.当切割头电容式调高器出现“零漂”+0.5mm时,实际切口宽度将A.变窄0.05mm B.变宽0.08mm C.几乎不变 D.先窄后宽答案:B解析:零漂+0.5mm等价于喷嘴远离板材,实际焦点相对板材下移,对于负离焦切割,焦点下移使光斑直径增大,理论增量Δd≈2·θ·Δz≈0.08mm(θ=0.16rad)。7.在激光切割PET薄膜(50μm)时,边缘出现黄色碳化边,下列措施最有效的是A.改用9.3μmCO₂激光 B.增加脉冲宽度至500μs C.采用水膜冷却 D.提高重复频率至200kHz答案:A解析:PET对9.3μm吸收率>90%,对1μm仅30%,改用CO₂可显著降低热扩散区;脉冲宽增加反而热影响扩大,水膜对高速卷切不现实,高频仅降低单脉冲能量但波长不匹配仍碳化。8.激光切割1mm镀锌钢板,出现“锌珠”飞溅并污染镜片,最佳解决途径是A.选用钕玻璃镜片镀膜 C.采用反喷吹气帘 C.降低功率20% D.将锌层预酸洗答案:B解析:锌沸点907℃,低于铁熔点,瞬间气化后向上反喷;在喷嘴上方加0.1MPa环形气帘可物理阻挡锌蒸气,避免镜片污染;功率降低影响切割透度,酸洗增加工序成本。9.激光器调制频率为5kHz,占空比50%,切割2mm铝时,若单脉冲能量过高出现“爆孔”,下列哪项调整可在保持平均功率不变下抑制爆孔A.频率升至10kHz,占空比降至25% B.频率降至2.5kHz,占空比提至100%C.频率不变,占空比提至80% D.频率5kHz,占空比20%答案:A解析:爆孔因单脉冲能量>蒸发阈值;保持平均功率P=E·f,提高f、降低E即可;A选项E减半、f加倍,P不变,单脉冲能量最低;B选项E加倍,更严重;C、D平均功率变化或E仍高。10.在激光切割头维护中,测量喷嘴孔径椭圆度应使用A.激光干涉仪 B.二次元影像仪 C.针规+气动量仪 D.白光共焦传感器答案:C解析:喷嘴孔径通常0.8–2.5mm,精度要求±5μm,针规可快速通过/止,气动量仪可读出椭圆度;干涉仪测波前,二次元效率低,白光传感器对高反射小孔边缘信号弱。二、多项选择题(每题3分,共15分,多选少选均不得分)11.下列哪些因素会同时增加激光切割不锈钢的切口锥度A.正离焦量过大 B.喷嘴对中偏移0.2mm C.辅助气体压力过低 D.使用氩气代替氮气答案:A、B、C解析:正离焦光斑变大,上下能量梯度差异导致锥度;喷嘴偏移使气流倾斜,切口单侧熔融增加锥度;气压低排渣不足,底部熔融再凝固形成V形;氩气密度高但无化学放热,对锥度影响小。12.关于激光切割热影响区(HAZ)的描述,正确的有A.在碳钢中HAZ硬度一定高于母材 B.在铝中HAZ宽度与BPP成正比 C.脉冲激光切割HAZ可小于10μm D.水射流辅助激光可显著降低HAZ答案:B、C、D解析:碳钢HAZ可能出现回火软化区,硬度不一定高;铝导热快,HAZ∝BPP/速度,比例关系成立;脉冲激光超短皮秒切割PET,HAZ<10μm;水射流带走热量,降低峰值温度。13.激光切割头镜片污染后,可能导致的异常现象包括A.焦点位置向负方向漂移 B.切缝下部出现连续毛刺 C.切割面粗糙度Ra值突然增大 D.电容调高信号幅值降低答案:A、B、C解析:污染层吸收激光热透镜效应使焦点下移;能量下降导致底部未透,毛刺增加;功率密度下降使熔池不稳定,粗糙度增大;电容信号与板材距离相关,镜片污染不直接影响电容值。14.下列哪些检测手段可用于在线监测激光切割是否透割A.同轴视觉采集等离子体闪光强度 B.喷嘴背部麦克风采集声音频谱 C.电容传感器测量板面距离突变 D.红外热像仪测量切缝出口温度答案:A、B、D解析:未透割时等离子体闪光强度骤降;声音频谱在1–4kHz段能量下降;电容传感器仅测距离,无法区分透割;红外可检测底部温度骤降,判断未透。15.对于20kW超高功率激光切割25mm碳钢,可采用的工艺策略有A.负离焦–8mm,氧气1.5MPa,速度0.6m/min B.双焦点摆动光束,频率200Hz,振幅1mmC.预加热+激光复合,预热温度300℃ D.采用氮气垂直射流+侧吹空气答案:A、B、C解析:负离焦扩大切口,氧气燃烧放热可切厚板;摆动光束增大切口宽度,利于气体进入;预热降低需用功率,减少挂渣;氮气对厚板无法提供足够热量,垂直+侧吹无化学放热,效率低。三、判断改错题(每题2分,共10分,先判断对错,再改正错误部分)16.激光切割铜时,采用线偏振光比圆偏振光更容易获得光滑切面。答案:错。改正:铜为高反射材料,线偏振光在某一方向反射率更高,导致能量耦合不均,应采用圆偏振光以获得各向同性吸收,提高切面质量。17.在激光切割头中,准直镜片焦距越短,输出光束直径越小,切割焦点处功率密度越高。答案:错。改正:准直镜焦距越短,输出光束发散角越大,经聚焦镜后焦点直径反而变大,功率密度下降;应选用长焦距准直镜以获得小焦点。18.激光切割PMMA(亚克力)时,使用氮气辅助可获得火焰抛光效果。答案:错。改正:PMMA对1μm激光透明,需用9.3μmCO₂激光;火焰抛光效果源于激光热抛光,与氮气无关,且氮气会吹走熔融层,反而降低抛光效果,应使用空气或惰性气氛低速切割。19.喷嘴孔径与板材厚度成正比关系,厚度越大孔径越大,这是为了保证气体流量。答案:错。改正:喷嘴孔径主要与激光束直径匹配,一般取1.2–1.4倍光斑直径;厚板需更大气体流量通过增加气压而非孔径,孔径过大导致气流发散,切割质量下降。20.激光切割过程中,若突然关闭辅助气体,切口宽度会立即变窄。答案:错。改正:关闭气体后熔融金属无法及时排出,熔池扩大,切口宽度立即变宽,且底部出现严重挂渣。四、计算题(每题10分,共20分,需写出公式、代入数据、结果及单位)21.某光纤激光器输出BPP=1.2mm·mrad,经焦距f=150mm的透镜聚焦,求焦点处光斑直径d和瑞利长度Z_R;若切割2mm不锈钢时要求焦深覆盖板厚,问允许的最大离焦量Δz,并判断该透镜是否满足。解:光斑直径d=(4/π)·BPP·(f/D),其中D为准直后光束直径,设D=20mm,d=(4/π)·1.2·(150/20)=11.46mm·mrad·7.5=0.086mm=86μm。瑞利长度Z_R=πd²/(4λ),λ=1.07μm,Z_R=π·(0.086)²/(4·1.07×10⁻³)=5.4mm。允许最大离焦量±Z_R,即±5.4mm,板厚2mm<5.4mm,故满足。答案:d=86μm,Z_R=5.4mm,允许±5.4mm,满足要求。22.用2kW激光切割5mm碳钢,速度0.5m/min,切口宽度0.3mm,求比能(SE)与热输入(HI),并判断SE是否低于常规氧气切割推荐值0.8J/mm³。解:切缝截面积A=板厚×宽度=5mm×0.3mm=1.5mm²。体积去除率Q=A·v=1.5mm²×(500/60)mm/s=12.5mm³/s。比能SE=P/Q=2000W/12.5mm³/s=160J/mm³。热输入HI=P/v=2000W/(500/60)mm/s=240J/mm。推荐SE<0.8J/mm³,实际160J/mm³远高于推荐值,说明氧气燃烧放热未计入;若考虑氧燃反应额外释放约3×激光能量,则有效SE≈160/4=40J/mm³,仍偏高,应提高速度至2m/min以上。答案:SE=160J/mm³,HI=240J/mm,远高于推荐,需提速。五、综合应用题(共35分)23.某工厂使用6kW光纤激光器切割10mm碳钢,原工艺参数:速度0.4m/min,氧气0.8MPa,焦点–2mm,喷嘴1.4mm,出现底部挂渣、切面纹路粗糙。请系统分析原因并提出优化方案,要求给出新参数、预期效果及验证方法。(20分)答案与解析:原因分析:1.速度过低,热输入过高,燃烧区过长,熔池下坠;2.氧气压力不足,排渣动能低,底部熔渣无法完全吹除;3.负离焦量偏小,切口下端能量密度不足,形成“V”形切口;4.喷嘴1.4mm对10mm板偏小,气流发散角大,有效切割区短。优化方案:1.速度提至0.8m/min,降低热输入50%;2.氧气压力升至1.2MPa,采用三级锥形喷嘴,出口马赫数≈1.8;3.焦点调至–4mm,使切口下端仍处高功率密度区;4.喷嘴口径增至2.0mm,保持与光束直径比1.3:1;5.引入20Hz低频摆动,振幅0.5mm,增宽切口,利于气体进入。预期效果:底部挂渣高度<0.1mm,切面粗糙度Ra从25μm降至10μm,速度提升100%,单位能耗下降35%。验证方法:1.采用激光三角测量仪扫描底面,挂渣高度>0.1mm区域比例<5%;2.取样50mm长度,使用触针式粗糙度仪测Ra;3.金相显微镜观察HAZ宽度,目标<0.3mm;4.连续切割100张板,统计废品率<1%。24.设计一个实验,验证“光束摆动对减少不锈钢尖角过烧”的有效性,要求给出实验变量、测量指标、数据处理方法及误差控制。(15分)答案与解析:实验变量:1.摆动频率f:0、50、100、200Hz;2.摆动幅值A:0、0.2、0.5、1.0mm;3.拐角半径R:0.5、1、2mm;4.切割速度v:恒定1m/min。测量指标:1.过烧区长度L:以尖角顶点为基准,金相测量热影响变色区;2.过烧深度D:共焦显微镜测表面凹陷深度;3.尺寸误差Δ:三坐标测量仪测实际轮廓
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